JP2001064713A - 溶銑の脱りん方法 - Google Patents
溶銑の脱りん方法Info
- Publication number
- JP2001064713A JP2001064713A JP24008999A JP24008999A JP2001064713A JP 2001064713 A JP2001064713 A JP 2001064713A JP 24008999 A JP24008999 A JP 24008999A JP 24008999 A JP24008999 A JP 24008999A JP 2001064713 A JP2001064713 A JP 2001064713A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- hot metal
- cao
- slag
- treatment
- gas
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
- Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
Abstract
[P]濃度を0.020%以下とすることができる溶銑
の脱りん方法を提供する方法を提供する。 【解決手段】 (1)第一脱りん剤であるCaO含有物
が上置き添加された溶銑をガス攪拌し、かつ、酸素含有
ガスを上吹きし、カバースラグを生成して溶銑の予備脱
りんを行った後、さらに、溶銑に第二脱りん剤であるC
aO含有脱りん剤を酸素含有ガスをキャリアーガスとし
て吹き付ける。(2)CaO含有脱りん剤が、CaO分
と、Al2 O3 分、Fe2 O3 分の少なくとも一種とを
含有する。(3)カバースラグの塩基度(重量比:Ca
O/SiO2 )が0.4〜1.5である。
Description
を低減し、かつ蛍石を使用しないで溶銑中の[P]濃度
を0.030重量%以下(以下、単に%で重量%を表
す)とすることができる溶銑の脱りん方法に関するもの
である。
し、低りん鋼に対する需要が増大している。これに対応
するため、溶銑脱りん法が開発された。
記式のごとく進行する。 3 (CaO) +5 (FeO) +2[P]=(3CaO・
P2 O5)+5 [Fe] なお、( ):スラグ中、[ ]:溶銑中をそれぞれ示す。
は、(CaO)が溶解してスラグ内に十分に存在し、脱
りん処理に必要な(FeO)レベルが維持されることが
必要となる。
く、CaOの滓化促進のために何らかの滓化促進剤の添
加を必要とする。そこで、従来塊状の生石灰(CaO)
を用いる場合は、例えば、蛍石等のハロゲン系化合物を
滓化促進剤として併用してきた。
耐火物溶損量を増加させるという問題がある。また、近
年、鉄鋼スラグの有効利用技術が環境問題の視点から望
まれているが、蛍石等のハロゲン系化合物の混入は、用
途が限定され好ましくない。
23号公報には、蛍石等の滓化促進剤を使用しないで、
粉状のCaOを上吹き酸素と共に、溶銑に吹き付ける溶
銑脱りん方法が開示されている。
とを制御することにより、スラグ中の(FeO)濃度を
適正化でき、しかも、粉状のCaOを使用することによ
り、反応界面の面積を増加でき、蛍石等の滓化促進剤を
使用しなくても、スラグを滓化できるとしている。
開平8−311523号公報の方法の場合、スピッティ
ング量が増大し、鉄歩留まりの低下、および炉口地金付
き(これが増えると、処理容器として例えば転炉を用い
る場合、転炉炉口が小さくなり、スクラップシュートが
入らない等、操業上問題となる)が増加するという問題
があった。
して、かつ溶銑中の[P]濃度を0.030%以下とす
ることができる溶銑の脱りん方法を提供することにあ
る。
を達成すべく種々検討を重ね、以下 (A) 〜 (D) の知
見を得た。
のCaO含有脱りん剤を吹き付けると、極めて多量のス
ピッティングが生じる。
けるのに比べ、酸素にCaO含有脱りん剤を混合した方
が、CaO含有脱りん剤の増分だけ、上吹きジェットが
有する運動エネルギーが増加し、上吹きジェットが溶銑
表面に衝突した際の運動エネルギーは、酸素のみの運動
エネルギーと比較して大きくなり、スピッティング量が
より多くなるからである。
に吹き付ける前に、溶銑表面にスラグを生成しておけ
ば、スピッティング量を低減できるとの着想を得た。
ジェットによって溶銑飛沫が飛散したものなので、溶銑
表面をスラグでカバーすれば、溶銑飛沫の多くはスラグ
中に捕捉される可能性が高いことに基づく。以下、上記
目的のためのスラグをカバースラグともいう。
吹錬前に、CaO含有物である生石灰、転炉スラグ、造
塊スラグ (連続鋳造スラグも含む) の内の一種以上を溶
銑に添加して、上吹きランスより酸素を溶銑に吹き付け
てある程度吹錬した後、上吹き酸素と共に粉状のCaO
含有脱りん剤を溶銑に吹き付けてみた。
比:CaO/SiO2 )は、0.4〜1.5が望まし
く、さらに望ましくは0.5〜1.2である。その理由
は、この塩基度の範囲であれば、スラグの融点が低下
し、吹錬初期の短時間内でカバースラグを容易に生成で
きるからである。
として、ガス攪拌を行うことが有効である。ガス攪拌を
行う方法としては、底吹き等でガスを溶銑に吹き込むこ
とが有効である。
ラグは、溶銑脱りん能があり、脱りん反応も進行し、予
備的な脱りん処理機能も有する。
き酸素と共に溶銑に吹き付けるCaO含有脱りん剤の組
成を変えて試験を行い、下記の知見を得た。
O)と石灰石(CaCO3 )とでは脱りん率に大きな差
は認められなかった。 (b)生石灰(CaO)に、Al2 O3 を混合して溶銑
に吹き付けたところ、脱りん率が向上した。この理由
は、Al2 O3 によりCaOの融点が低下し、滓化が促
進されたためと考えられる。
合して溶銑に吹き付けたところ、脱りん率が向上した。
この理由は、Fe2 O3 によりCaOの融点が低下し、
滓化が促進したためと考えられる。また、Fe2 O3 の
混合により、反応界面における酸素ポテンシャルが増加
したことにより脱りん反応が促進したためと考えられ
る。
Fe2 O3 を混合して溶銑に吹き付けたところ、脱りん
率が飛躍的に向上した。これは、上記(b)および
(c)の相乗効果によると考えられる。
もので、その要旨は、下記の通りである。 (1)第一脱りん剤であるCaO含有物が上置き添加さ
れた溶銑をガス攪拌し、かつ、酸素含有ガスを上吹き
し、カバースラグを生成して溶銑の予備脱りんを行った
後、さらに、溶銑に第二脱りん剤であるCaO含有脱り
ん剤を酸素含有ガスをキャリアーガスとして吹き付ける
ことを特徴とする溶銑の脱りん方法。
と、Al2 O3 分、Fe2 O3 分の少なくとも一種とを
含有することを特徴とする上記(1)に記載の溶銑の脱
りん方法。
aO/SiO2 )が0.4〜1.5であることを特徴と
する上記(1)または(2)記載の溶銑の脱りん方法。
は、通常の上底吹き転炉が良いが、脱りん処理は、脱炭
より負荷が軽いので、上底吹き転炉と異なる脱りん専用
炉を用いてもよい。
りん剤のCaO含有物として生石灰、転炉スラグ、造塊
スラグ、ドロマイト等の内の一種以上を上置きすればよ
い。
のが望ましい。その理由は、これらすべてにCaO分が
含まれており、それが脱りんに寄与するからである。そ
の中でも特に転炉スラグ、造塊スラグについては、一旦
溶融したスラグであり、スラグ融点も1300〜140
0℃と低く、酸素上吹き時の温度1250〜1300℃
と大差がないからである。
[Si]が酸化されて温度が上昇し、生成するSiO2
との反応によりスラグ融点が更に低下するため、蛍石無
添加でも早期に滓化させることができる。
滓化しなければならないので、カバースラグのスラグ塩
基度(重量比:CaO/SiO2 )は、0.4〜1.5
となることが望ましい。
融点が増加し、脱りん剤の滓化が遅れるおそれがある。
塩基度が1.5を超える場合も、カバースラグの融点が
増加し、脱りん剤の滓化が遅れるおそれがある。
CaO含有脱りん剤を溶銑に上吹きすると、多量のスピ
ッティングを発生するおそれがある。上置き用の脱りん
剤の粒径は、滓化促進の観点から、5〜50mmのものが
望ましく、粒径5〜10mmの細粒がより望ましい。ガス
攪拌用のガス種は、CO2 、CO、Ar、N2 、O2 、
炭化水素の一種ないし二種以上を用いることができる。
もよるが、溶銑ton 当り、0.05〜0.6Nm3 /mi
n ・ton が良い。吹き込みガス量が0.05Nm3 /mi
n ・ton 未満であると、脱りん速度が低下するおそれが
ある。また、0.6Nm3 /min ・ton を超えると、ス
ラグ中の(T.Fe)が溶銑中の[C]により還元され
て低くなり、脱りんが悪化するおそれがある。
の純酸素が望ましい。上吹きする酸素量は、目標とする
処理時間、処理前の溶銑中の[Si]濃度、溶銑温度、
脱りん剤量にもよるが、溶銑ton 当り、0.5〜2.5
Nm3 /min・ton が好適である。
・ton 未満であると、脱りん処理時間が長くなり、2.
5Nm3 /min ・ton を超えると、脱炭反応が過剰に進
行するおそれがある。
0.5%程度であるが、脱りん処理後の溶銑中の[C]濃
度が低く成りすぎると、次工程の脱炭処理での熱源が不
足し、通常行われる、マンガン鉱石の溶融還元量が減る
等により、コストメリットが低 下するおそれがある。
ランスの種類は、通常のラバールノズルを有する単孔あ
るいは多孔(3〜8孔)の水冷ランスを使用できるが、
本法では粉状の脱りん剤を上吹きするので、ストレート
ノズルを有するランスが好適である。
標の0.030%以下とするためには、溶銑中の[S
i]濃度によっても異なるが、脱りん剤中のCaO分と
して溶銑1ton 当たり7〜20kg/ton 程度必要であ
る。
成するための上置きする第一脱りん剤中の CaO分
と、酸素と共に上吹きする第二脱りん剤であるCaO含
有脱りん剤中のCaO分を合計したものである。
は、特に規定するものではないが、脱りん処理後のスラ
グ中の(Al2 O3 )濃度で18%以下が好適である。
スラグ中の(Al2 O3 )濃度が18%を超えると、ス
ラグ中の(CaO)の活量が低下し、脱りん速度が低下
するおそれがある。
グ、ボーキサイト、アルミナ系耐火物等を粉砕したもの
を使用することができる。また、CaO分に、Fe2 O
3 分を添加することにより、CaOの融点が低下し、滓
化を促進でき、酸素源または冷却材としても使用でき
る。
を使用することができる。Fe2 O3 のCaO分への添
加割合は、50%以下が好適である。
要があるので、50%を超えると吹き込み粉量が増加し
て、吹錬後半の短時間内に脱りん剤粉を必要量上吹きで
きないためである。第二脱りん剤であるCaO含有脱り
ん剤の粒度は、15〜150μmが適当である。
スラグの成分組成を示す。
020%以下とした。
0.25%、[P]0.10%、脱りん処理前温度13
20℃の溶銑2tを装入した。次に溶銑へ鉄鉱石24kg
を上置き添加した後、上吹きランスから溶銑1ton 当た
り1.3Nm3 /min ・ton の酸素と共に、粉状の生石
灰を1.5kg/min ・ton の速度で7分間溶銑に吹き付
けた。処理後の溶銑温度は1350℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。スピッティング量
はかなり多かったため、処理後試験転炉内直胴部および
コーン部にスピッティングにより形成された分厚い地金
付着層が存在した。また、処理後の溶銑中の[P]濃度
は0.018%と目標をクリアした。
%、[Si]0.24%、[P]0.10%、脱りん処
理前温度1320℃の溶銑2tを装入した。次に溶銑へ
鉄鉱石24kg、生石灰11kgを上置き添加した後、上吹
きランスから溶銑1ton 当たり1.3Nm3 /min ・to
n の酸素を3分間溶銑に吹き付けた。3分におけるスラ
グ塩基度(重量比:CaO/SiO2 )は約1であっ
た。そして3分以降は、同量の酸素ガスと共に、粉状の
生石灰を1.4kg/min ・ton の速度で溶銑に4分間吹
き付けた。処理後の溶銑温度は1341℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。スピッティング量
が比較例に比べかなり減少した。処理後試験転炉内直胴
部およびコーン部にスピッティングにより形成された地
金付着層を剥離して重量を測定した結果、比較例に比べ
て半減していた。また、処理後の溶銑中の[P]濃度は
0.019%と目標をクリアしていた。
0.25%、[P]0.10%、脱りん処理前温度13
20℃の溶銑2tを装入した。次に溶銑へ鉄鉱石24kg
を上置き添加した後、上吹きランスから溶銑1ton 当た
り1.3Nm3 /min ・ton の酸素と共に、粉状のCa
O含有脱りん剤(CaO:80%、Al2 O3 :20
%)を1.9kg/min ・ton の速度で7分間溶銑に吹き
付けた。処理後の溶銑温度は1345℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。
処理後試験転炉内直胴部およびコーン部にスピッティン
グにより形成された分厚い地金付着層が存在した。ま
た、処理後の溶銑中の[P]濃度は0.015%と目標
を十分クリアした。
%、[Si]0.22%、[P]0.10%、脱りん処
理前温度1315℃の溶銑2tを装入した。次に溶銑へ
鉄鉱石24kg、転炉スラグ28kgを上置き添加した後、
上吹きランスから溶銑1ton 当たり1.3Nm3 /min
・ton の酸素を3分間溶銑に吹き付けた。3分における
スラグ塩基度(重量比:CaO/SiO2 )は約1であ
った。そして3分以降は、同量の酸素ガスと共に、粉状
のCaO含有脱りん剤(CaO:80%、Al2 O3 :
20%)を1.5kg/min ・ton の速度で溶銑に4分間
吹き付けた。処理後の溶銑温度は1338℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。
少した。処理後試験転炉内直胴部およびコーン部にスピ
ッティングにより形成された地金付着層を剥離して重量
を測定した結果、比較例に比べて1/3に低減してい
た。また、処理後の溶銑中の[P]濃度は0.016%
と目標をクリアした。
0.24%、[P]0.10%、脱りん処理前温度13
17℃の溶銑2tを装入した。次に溶銑へ鉄鉱石19kg
を上置き添加した後、上吹きランスから溶銑1ton 当た
り1.3Nm3 /min ・ton の酸素と共に、粉状のCa
O含有脱りん剤(CaO:80%、Fe2 O3 :20
%)を1.9kg/min ・ton の速度で7分間溶銑に吹き
付けた。処理後の溶銑温度は1340℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。
処理後試験転炉内直胴部およびコーン部にスピッティン
グにより形成された分厚い地金付着層が存在した。ま
た、処理後の溶銑中の[P]濃度は0.012%と目標
を大幅にクリアした。
%、[Si]0.24%、[P]0.10%、脱りん処
理前温度1315℃の溶銑2tを装入した。次に溶銑へ
鉄鉱石22kg、造塊スラグ26kgを上置き添加した後、
上吹きランスから溶銑1ton 当たり1.3Nm3 /min
・ton の酸素を3分間溶銑に吹き付けた。3分における
スラグ塩基度(重量比:CaO/SiO2 )は約1であ
った。そして3分以降は、同量の酸素ガスと共に、粉状
のCaO含有脱りん剤(CaO:80%、Fe2 O3 :
20%)を1.5kg/min ・ton の速度で溶銑に4分間
吹き付けた。処理後の溶銑温度は1334℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。
少した。処理後試験転炉内直胴部およびコーン部にスピ
ッティングにより形成された地金付着層を剥離して重量
を測定した結果、比較例に比べて1/3に低減してい
た。処理後の溶銑中の[P]濃度は0.011%と目標
を大幅にクリアした。
0.25%、[P]0.10%、脱りん処理前温度13
20℃の溶銑2tを装入した。次に溶銑へ鉄鉱石19kg
を上置き添加した後、上吹きランスから溶銑1ton 当た
り1.3Nm3 /min ・ton の酸素と共に、粉状のCa
O含有脱りん剤(CaO:60%、Al2 O3 :15
%、Fe2 O3 :25%)を2.6kg/min ・ton の速
度で7分間溶銑に吹き付けた。処理後の溶銑温度は13
41℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。
処理後試験転炉内直胴部およびコーン部にスピッティン
グにより形成された分厚い地金付着層が存在した。ま
た、処理後の溶銑中の[P]濃度は0.009%と目標
を大幅にクリアした。
%、[Si]0.24%、[P]0.10%、脱りん処
理前温度1315℃の溶銑2tを装入した。次に溶銑へ
鉄鉱石22kg、転炉スラグ28kgを上置き添加した後、
上吹きランスから溶銑1ton 当たり1.3Nm3 /min
・ton の酸素を3分間溶銑に吹き付けた。3分における
スラグ塩基度(重量比:CaO/SiO2 )は約1であ
った。そして3分以降は、同量の酸素ガスと共に、粉状
のCaO含有脱りん剤(CaO:60%、Al2 O3 :
15%、Fe2 O3 :25%)を2.1kg/min ・ton
の速度で溶銑に4分間吹き付けた。処理後の溶銑温度は
1336℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。
少した。処理後試験転炉内直胴部およびコーン部にスピ
ッティングにより形成された地金付着層を剥離して重量
を測定した結果、比較例に比べて1/3に低減してい
た。また、処理後の溶銑中の[P]濃度は0.009%
と目標を大幅にクリアした。
%、[P]0.10%、脱りん処理前温度1320℃の
溶銑2tを装入した。次に溶銑へ鉄鉱石24kgを上置き
添加した後、上吹きランスから溶銑1ton 当たり1.3
Nm3 /min ・ton の酸素と共に、粉状のCaO含有脱
りん剤(CaO:50%、CaCO3 :50%)を2.
1kg/min ・ton の速度で7分間溶銑に吹き付けた。処
理後の溶銑温度は1340℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。
処理後試験転炉内直胴部およびコーン部にスピッティン
グにより形成された分厚い地金付着層が存在した。ま
た、処理後の溶銑中の[P]濃度は0.018%とやや
高かった。
%、[Si]0.24%、[P]0.10%、脱りん処
理前温度1320℃の溶銑2tを装入した。次に溶銑へ
鉄鉱石24kg、生石灰12kgを上置き添加した後、上吹
きランスから溶銑1ton 当たり1.3Nm3 /min ・to
n の酸素を3分間溶銑に吹き付けた。3分におけるスラ
グ塩基度(重量比:CaO/SiO2 )は約1であっ
た。そして3分以降は、同量の酸素ガスと共に、粉状の
CaO含有脱りん剤(CaO:50%、CaCO3 :5
0%)を1.6kg/min ・ton の速度で溶銑に4分間吹
き付けた。処理後の溶銑温度は1335℃であった。
銑1ton 当たり、0.50Nm3 /min ・ton 吹き込ん
で溶銑およびスラグをガス攪拌した。
少した。処理後試験転炉内直胴部およびコーン部にスピ
ッティングにより形成された地金付着層を剥離して重量
を測定した結果、比較例に比べて半減していた。また、
処理後の溶銑中の[P]濃度は0.019%と目標をク
リアした。
成するという簡単な手法により、少ないスピッティング
量で、かつ処理後の溶銑中の[P]濃度を0.030%
以下にできるという顕著な効果が得られる。
Claims (3)
- 【請求項1】 第一脱りん剤であるCaO含有物が上置
き添加された溶銑をガス攪拌し、かつ、酸素含有ガスを
上吹きし、カバースラグを生成して溶銑の予備脱りんを
行った後、さらに、溶銑に第二脱りん剤であるCaO含
有脱りん剤を酸素含有ガスをキャリアーガスとして吹き
付けることを特徴とする溶銑の脱りん方法。 - 【請求項2】 CaO含有脱りん剤が、CaO分と、A
l2 O3 分、Fe2O3 分の少なくとも一種とを含有す
ることを特徴とする請求項1に記載の溶銑の脱りん方
法。 - 【請求項3】 カバースラグの塩基度(重量比:CaO
/SiO2 )が0.4〜1.5であることを特徴とする
請求項1または2に記載の溶銑の脱りん方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP24008999A JP3687433B2 (ja) | 1999-08-26 | 1999-08-26 | 溶銑の脱りん方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP24008999A JP3687433B2 (ja) | 1999-08-26 | 1999-08-26 | 溶銑の脱りん方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2001064713A true JP2001064713A (ja) | 2001-03-13 |
JP3687433B2 JP3687433B2 (ja) | 2005-08-24 |
Family
ID=17054335
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP24008999A Expired - Fee Related JP3687433B2 (ja) | 1999-08-26 | 1999-08-26 | 溶銑の脱りん方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3687433B2 (ja) |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002309309A (ja) * | 2001-04-11 | 2002-10-23 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 脱燐スラグの滓化促進剤およびそれを使用した脱燐方法 |
JP2003147426A (ja) * | 2001-11-14 | 2003-05-21 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 製鋼方法 |
JP2003239009A (ja) * | 2002-02-14 | 2003-08-27 | Nippon Steel Corp | 溶銑の脱りん精錬方法 |
JP2009228052A (ja) * | 2008-03-21 | 2009-10-08 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 吹錬制御方法および該吹錬制御方法を用いた低りん溶銑の製造方法 |
JP2014037599A (ja) * | 2012-08-20 | 2014-02-27 | Nippon Steel & Sumitomo Metal | 溶銑の精錬方法 |
CN104032095A (zh) * | 2014-06-19 | 2014-09-10 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 一种钢水脱磷剂和钢水脱磷的方法 |
CN105039634A (zh) * | 2015-08-27 | 2015-11-11 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种转炉炼钢过程的脱磷方法 |
WO2018128135A1 (ja) * | 2017-01-06 | 2018-07-12 | 新日鐵住金株式会社 | 脱りん処理装置およびそれを用いた溶銑の脱りん方法 |
US10077482B2 (en) * | 2013-08-07 | 2018-09-18 | Posco | Molten iron refining method and device thereof |
WO2019172195A1 (ja) * | 2018-03-07 | 2019-09-12 | 日本製鉄株式会社 | 溶銑の脱りん方法 |
JP2019218609A (ja) * | 2018-06-20 | 2019-12-26 | 日本製鉄株式会社 | 溶銑の脱りん方法 |
WO2020113911A1 (zh) * | 2018-12-03 | 2020-06-11 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 一种超低磷钢生产过程中的排渣方法以及超低磷钢的生产方法 |
JP2020105540A (ja) * | 2018-12-26 | 2020-07-09 | 日本製鉄株式会社 | 溶銑の脱りん方法 |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109790590B (zh) | 2017-02-15 | 2021-01-12 | 日本制铁株式会社 | 脱磷处理装置及使用了该装置的铁液的脱磷方法 |
-
1999
- 1999-08-26 JP JP24008999A patent/JP3687433B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (22)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002309309A (ja) * | 2001-04-11 | 2002-10-23 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 脱燐スラグの滓化促進剤およびそれを使用した脱燐方法 |
JP2003147426A (ja) * | 2001-11-14 | 2003-05-21 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 製鋼方法 |
JP2003239009A (ja) * | 2002-02-14 | 2003-08-27 | Nippon Steel Corp | 溶銑の脱りん精錬方法 |
JP2009228052A (ja) * | 2008-03-21 | 2009-10-08 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 吹錬制御方法および該吹錬制御方法を用いた低りん溶銑の製造方法 |
JP2014037599A (ja) * | 2012-08-20 | 2014-02-27 | Nippon Steel & Sumitomo Metal | 溶銑の精錬方法 |
US10077482B2 (en) * | 2013-08-07 | 2018-09-18 | Posco | Molten iron refining method and device thereof |
CN104032095A (zh) * | 2014-06-19 | 2014-09-10 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | 一种钢水脱磷剂和钢水脱磷的方法 |
CN105039634A (zh) * | 2015-08-27 | 2015-11-11 | 宝山钢铁股份有限公司 | 一种转炉炼钢过程的脱磷方法 |
WO2018128135A1 (ja) * | 2017-01-06 | 2018-07-12 | 新日鐵住金株式会社 | 脱りん処理装置およびそれを用いた溶銑の脱りん方法 |
JPWO2018128135A1 (ja) * | 2017-01-06 | 2019-06-27 | 日本製鉄株式会社 | 脱りん処理装置およびそれを用いた溶銑の脱りん方法 |
WO2019172195A1 (ja) * | 2018-03-07 | 2019-09-12 | 日本製鉄株式会社 | 溶銑の脱りん方法 |
TWI683000B (zh) * | 2018-03-07 | 2020-01-21 | 日商日本製鐵股份有限公司 | 熔銑的脫磷方法 |
KR20200097797A (ko) | 2018-03-07 | 2020-08-19 | 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 | 용선의 탈인 방법 |
CN111670258A (zh) * | 2018-03-07 | 2020-09-15 | 日本制铁株式会社 | 铁水的脱磷方法 |
JPWO2019172195A1 (ja) * | 2018-03-07 | 2020-12-17 | 日本製鉄株式会社 | 溶銑の脱りん方法 |
KR102406956B1 (ko) * | 2018-03-07 | 2022-06-10 | 닛폰세이테츠 가부시키가이샤 | 용선의 탈인 방법 |
CN111670258B (zh) * | 2018-03-07 | 2023-01-10 | 日本制铁株式会社 | 铁水的脱磷方法 |
JP2019218609A (ja) * | 2018-06-20 | 2019-12-26 | 日本製鉄株式会社 | 溶銑の脱りん方法 |
WO2020113911A1 (zh) * | 2018-12-03 | 2020-06-11 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 一种超低磷钢生产过程中的排渣方法以及超低磷钢的生产方法 |
US11718885B2 (en) | 2018-12-03 | 2023-08-08 | Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd | Slag discharging method in process of producing ultra-low phosphorus steel and method for producing ultra-low phosphorus steel |
JP2020105540A (ja) * | 2018-12-26 | 2020-07-09 | 日本製鉄株式会社 | 溶銑の脱りん方法 |
JP7180367B2 (ja) | 2018-12-26 | 2022-11-30 | 日本製鉄株式会社 | 溶銑の脱りん方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP3687433B2 (ja) | 2005-08-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP3687433B2 (ja) | 溶銑の脱りん方法 | |
EP0523167A1 (en) | Compositions and methods for synthesizing ladle slags, treating ladle slags, and coating refractory linings | |
JP3503176B2 (ja) | 吹込み用溶銑脱燐剤 | |
JP5181520B2 (ja) | 溶銑の脱燐処理方法 | |
JP5553167B2 (ja) | 溶銑の脱りん方法 | |
JPWO2017119392A1 (ja) | 溶鉄の脱りん剤、精錬剤および脱りん方法 | |
JP2010095786A (ja) | 溶銑の脱燐方法 | |
JP2008063645A (ja) | 製鋼方法 | |
JP5182322B2 (ja) | 溶銑の脱燐方法 | |
JP3297801B2 (ja) | 溶銑の脱p方法 | |
JP3711835B2 (ja) | 溶銑脱燐用の焼結剤および溶銑の脱燐方法 | |
JP3525766B2 (ja) | 溶銑の脱りん方法 | |
JP2002047509A (ja) | 溶銑の精錬方法 | |
JP5131872B2 (ja) | 溶銑の脱燐処理方法 | |
JP5412994B2 (ja) | 溶銑の脱りん方法 | |
JPH05222425A (ja) | カルシウム・アルミネートによる溶銑脱硫および脱硫滓の処理方法 | |
JP3733819B2 (ja) | 溶銑の脱りん方法 | |
JP3736229B2 (ja) | 溶銑の処理方法 | |
JP4882171B2 (ja) | 溶銑の脱燐方法 | |
JP3297997B2 (ja) | 溶銑の脱p方法 | |
JP5304816B2 (ja) | 溶鋼の製造方法 | |
JP2000345226A (ja) | 溶銑の脱りん方法 | |
JP5494170B2 (ja) | 溶銑の脱燐方法 | |
JP3832386B2 (ja) | 低燐溶銑の製造方法 | |
JP2002275521A (ja) | 高炭素溶鋼の脱燐精錬方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20041101 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20050222 |
|
A521 | Written amendment |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050418 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20050517 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20050530 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 3687433 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090617 Year of fee payment: 4 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100617 Year of fee payment: 5 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100617 Year of fee payment: 5 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110617 Year of fee payment: 6 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110617 Year of fee payment: 6 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120617 Year of fee payment: 7 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130617 Year of fee payment: 8 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130617 Year of fee payment: 8 |
|
S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130617 Year of fee payment: 8 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |