JP5439208B2 - 高炉鋳床における溶銑の脱珪方法 - Google Patents
高炉鋳床における溶銑の脱珪方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5439208B2 JP5439208B2 JP2010017285A JP2010017285A JP5439208B2 JP 5439208 B2 JP5439208 B2 JP 5439208B2 JP 2010017285 A JP2010017285 A JP 2010017285A JP 2010017285 A JP2010017285 A JP 2010017285A JP 5439208 B2 JP5439208 B2 JP 5439208B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- hot metal
- desiliconization
- blast furnace
- slag
- power density
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
Description
特許文献1では、高炉鋳床の溶銑流路内を流れる溶銑に精錬剤を添加し、インペラを溶銑に浸漬して回転させることにより溶銑と精錬剤とを混合することで溶銑を連続的に精錬する高炉鋳床の連続精錬方法において、溶銑流路内に段差部を配置してこの段差部から溶銑を落下させ、段差部の下流側にインペラを配置して溶銑を攪拌することで脱珪処理を行っている。
ゆえに、特許文献1や特許文献2の技術では、脱珪処理後の[Si]を所望とする値にすることは困難であることから、脱珪処理後の[Si]のバラツキを抑える技術を新たに開発してほしいという要望が上がってきている。
即ち、本発明における課題解決のための技術的手段は、 高炉鋳床の溶銑流路内を流れる溶銑に脱珪剤を上方から添加し、インペラを溶銑に浸漬して回転させることにより溶銑と脱珪剤とを混合して溶銑中の珪素を連続的に除去するに際し、前記脱珪剤の粒度を1mm以下とし、脱珪剤の塩基度(CaO/SiO2)を1.2〜3.7とすると共にT.Feを30〜65質量%とし、スラグの最大厚みを150mm〜600mmとし、攪拌動力密度を式(1)を満たし且つ25〜250W/tを満たすようにし、溶銑流速を0.8〜2.0m/minとする点にある。
図1、2に示すように、高炉の周りには高炉鋳床1が設けられており、この高炉鋳床1は高炉2の出銑口3から出銑された溶銑が流れる出銑樋4(溶銑流路)を有している。この出銑樋4の中途部には排滓樋5が分岐形成されており、出銑樋4の分岐部分の下流近傍には、排滓樋5に所定量のスラグ6が流れるように案内する潜り堰7が設けられている。また、出銑樋4の分岐部分よりも下流側には、出銑樋4には溶銑を機械攪拌する機械攪拌装置10が配置されている。この機械攪拌装置10は回転自在なインペラで構成されている。このインペラ10は、回転軸12の下部に矩形状の複数(例えば、4枚)の羽根部13を設けることにより構成されている。インペラ10の近傍であって当該インペラ10の下流側には脱珪剤等を溶銑の上方から添加するための添加装置11が設けられている。
溶銑の脱珪を行うにあたって、脱珪剤は、特開2006−328453号公報、特開昭60−208408号公報、特許第3750588号公報に開示されているように、通常、1mmよりも大きく5mm以下の粒度のものが用いられている。本発明では、連続的に溶銑の脱珪を行うため脱珪剤の反応も考慮して、脱珪剤の粒度は1mm以下(0mmを除く)としている。
脱珪処理を行うにあたって、上述したようにスラグの厚みを設定して、スラグを溶銑中に効率良く巻き込ませることが必要と考えられる。ここで、スラグの巻き込みについては、溶銑の攪拌動力密度の大きさが影響されると考えられるため、発明者らは、まず、攪拌動力密度と脱珪酸素効率との関係を検証した。
このように、脱珪効率を向上させるためには攪拌動力密度εmを増加させることが良いと思われる。発明者らは、次に、攪拌動力密度εmとスラグの厚みとの関係についても検証を行った。
図6に示すように、水モデルの実験の結果、スラグを完全に巻き込む条件(図10に示すような完全巻き込みの条件)として、スラグの厚み(スラグ厚み)ZSと攪拌動力密度εmとの関係はεm∝ZS 1.2とする必要があることが分かった。
なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
2 高炉
4 出銑樋
5 排滓樋
8 反応槽
10 インペラ
11 添加装置
Claims (1)
- 高炉鋳床の溶銑流路内を流れる溶銑に脱珪剤を上方から添加し、インペラを溶銑に浸漬して回転させることにより溶銑と脱珪剤とを混合して溶銑中の珪素を連続的に除去するに際し、
前記脱珪剤の粒度を1mm以下とし、脱珪剤の塩基度(CaO/SiO2)を1.2〜3.7とすると共にT.Feを30〜65質量%とし、スラグの最大厚みを150mm〜600mmとし、攪拌動力密度を式(1)を満たすようにすると共に25〜250W/tの範囲内とし、溶銑流速を0.8〜2.0m/minとすることを特徴とする高炉鋳床における溶銑の脱珪方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2010017285A JP5439208B2 (ja) | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 高炉鋳床における溶銑の脱珪方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2010017285A JP5439208B2 (ja) | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 高炉鋳床における溶銑の脱珪方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2011153369A JP2011153369A (ja) | 2011-08-11 |
JP5439208B2 true JP5439208B2 (ja) | 2014-03-12 |
Family
ID=44539537
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2010017285A Expired - Fee Related JP5439208B2 (ja) | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 高炉鋳床における溶銑の脱珪方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP5439208B2 (ja) |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS54137420A (en) * | 1978-04-17 | 1979-10-25 | Nippon Steel Corp | Continuous silicon removal of molten pig iron |
JPS61124512A (ja) * | 1984-11-16 | 1986-06-12 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 溶銑の加圧脱珪方法 |
JPS62227025A (ja) * | 1986-03-27 | 1987-10-06 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 溶銑の予備処理方法 |
-
2010
- 2010-01-28 JP JP2010017285A patent/JP5439208B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2011153369A (ja) | 2011-08-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2717621C1 (ru) | Способ восстановления чугуна с применением вихревого перемешивания расплава | |
JP5195833B2 (ja) | 溶銑の脱硫方法 | |
JP5194678B2 (ja) | 溶銑の脱硫方法 | |
JP5862738B2 (ja) | 溶銑の脱硫処理用精錬容器 | |
JP5457945B2 (ja) | 溶銑の脱硫方法 | |
KR20150106661A (ko) | 페로실리콘 제조 방법 | |
JP4715369B2 (ja) | 溶銑の脱硫処理方法 | |
JP2015007267A (ja) | フェロニッケルの脱硫方法 | |
JP2007247045A (ja) | 溶銑の脱硫方法 | |
JP2010163697A (ja) | 溶銑の脱硫方法 | |
JP5439208B2 (ja) | 高炉鋳床における溶銑の脱珪方法 | |
JP2018024898A (ja) | 脱りん効率と鉄分歩留に優れた溶銑の脱りん方法 | |
JP2015218390A (ja) | 機械式攪拌とガス攪拌とを併用した溶銑の脱硫方法 | |
JP5333542B2 (ja) | 溶鋼ならびに溶融鉄合金の脱硫方法 | |
JP5401938B2 (ja) | 溶銑の脱硫方法 | |
JP4714655B2 (ja) | 含クロム溶鉄の脱硫方法 | |
JP5085094B2 (ja) | 高炉鋳床の連続精錬方法 | |
KR101423604B1 (ko) | 용탕 처리 장치 및 그 처리 방법 | |
JP5353935B2 (ja) | 溶銑脱りん方法 | |
JP5446300B2 (ja) | 溶銑の脱硫処理方法 | |
JP6369699B2 (ja) | 溶銑脱硫スラグからの精錬用フラックスの回収方法および溶銑の脱りん・脱硫方法 | |
JP4984928B2 (ja) | 溶銑の脱硫方法 | |
JP2014177674A (ja) | 精錬用攪拌体及び溶融鉄の精錬方法 | |
JP6500476B2 (ja) | 溶銑の精錬方法 | |
JP5609081B2 (ja) | 溶銑の脱硫方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20120828 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131118 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20131126 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20131216 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5439208 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |