JP2011068925A - 混銑車における溶銑の脱りん方法 - Google Patents
混銑車における溶銑の脱りん方法 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】Siが0.1質量%〜0.3質量%の溶銑を混銑車に装入してCaOを含む精錬剤を用いて溶銑の脱りん処理を行う方法において、前記脱りん処理の開始から3分〜5分間となる第1段階では、溶銑に供給する気体酸素比率を0%とし、スラグの塩基度が1.7〜1.9になるまでの第2段階では気体酸素比率を50〜63%とし、スラグの塩基度が2.0〜2.3になるまでの第3段階では気体酸素比率を67〜78%とし、スラグの塩基度が2.0以上となる第4段階では気体酸素比率を0%とする点にある。
【選択図】図2
Description
特許文献1では、転炉スラグを脱りん成分として利用して混銑車にて溶銑脱りん処理を行うに当たり、全脱りん処理時間の80%以上にわたり、湯面の上方から溶銑へ酸素含有ガスを吹き付けて2次燃焼させ、フリーボード部の温度を高めるている。
即ち、本発明における課題解決のための技術的手段は、Siが0.1質量%〜0.3質量%の溶銑を混銑車に装入してCaOを含む精錬剤を用いて溶銑の脱りん処理を行う方法において、前記脱りん処理の開始から3分〜5分間となる第1段階では、溶銑に供給する気体酸素比率を0%とし、スラグの塩基度が1.7〜1.9になるまでの第2段階では気体酸素比率を50〜63%とし、スラグの塩基度が2.0〜2.3になるまでの第3段階では気体酸素比率を67〜78%とし、スラグの塩基度が2.0以上となる第4段階では気体酸素比率を0%とする点にある。
図1は、混銑車による溶銑の脱りん処理を示す図である。
図1に示すように、混銑車1にて溶銑2の脱りん処理を行うには、まず、高炉から出銑した溶銑2を混銑車1の容器3に装入し、混銑車1にて脱りん処理を行うために当該混銑車を脱りんステーションに移動する。そして、脱りんステーションでは、混銑車1の容器3における開口部4に、気体酸素を溶銑2に吹くための吹付けランス5が挿入されると共に、精錬剤等を溶銑2に吹き込むための吹込みランス6が挿入されることになる。
以下、本発明の溶銑の脱りん方法について詳しく説明する。
本発明の溶銑の脱りん方法は、混銑車1に装入された溶銑2に対して脱りん処理を行うもの対象としている。また、この脱りん処理では、精錬剤や気体酸素を連続的に供給することにしている。さらに、脱りん処理では、後述するように、第1段階、第2段階、第3段階、第4段階の4つの段階に分けて、徐々に増加する塩基度に応じて気体酸素比率を調整している。
溶銑2に供給する精錬剤は、CaOを含むものである。また、精錬剤は、CaOの他にOを含んでもよい。CaO源としては生石灰が用いられ、O(酸素源)としては酸化鉄が用いられる。
ここで、気体酸素比率とは、供給している全酸素に対する気体酸素の割合を示したものであり、具体的には、精錬剤によって供給した固体酸素(酸化鉄中の酸素)と吹付けランス5により供給した気体酸素との合計を全酸素とし、この全酸素に対する気体酸素の割合である。気体酸素比率は、例えば、式(1)により示すことができる。なお、脱りん処理において、CaO(生石灰)中のOは、脱りん反応における酸素分として反応に寄与しないため、当該CaO中の酸素は、固体酸素には含まれない。
次に、図2に示すように、スラグの塩基度が2.0〜2.3になるまでの第3段階では気体酸素比率67〜78%としている。図4は、スラグの塩基度が1.9〜2.3における気体酸素比率とスラグの付着量との関係をまとめたものである。図4のプロット点は、10〜100ch(チャージ)の結果の平均値である。
次に、図2に示すように、スラグの塩基度が2.0以上である第4段階では、気体酸素比率を0%としていて、気体酸素の供給を停止している。第3段階は、脱りん処理において末期であり、この段階においては溶銑中の[P]を一挙に下げる必要がある。脱りん処理の末期に気体酸素を供給すると溶銑の温度が上昇し、脱りん処理の効率が低下する。また、スラグの塩基度が2.0未満の段階で気体酸素比率を0%にすると、溶銑中の脱りんの除去に必要な石灰が不足し、脱りん効率が低下して、所望の脱りん濃度を達成することができない。
図5に示すように、脱りん処理後のスラグの塩基度が2.5以上になるとスラグの融点が高くなるため、混銑車内、特にスラグライン7から天井にかけてのスリーボード部8におけるスラグの付着量が増加する傾向にあることから、脱りん処理後のスラグの塩基度が2.5以上にならないように、スラグの塩基度が2.3になるまでに脱りん処理の末期に移行する必要がある。なお、図5のプロット点は、10〜100ch(チャージ)の結果の平均値である。
表1は、実施条件をまとめたものであり、表2は、表1に示した精錬剤をまとめたものである。後述するように、表3は本発明の溶銑の脱りん方法にて脱りん処理を行った実施例を示し、表4は、本発明の溶銑2の脱りん方法とは異なる方法にて脱りん処理を行った比較例をまとめたものである。
スラグのフォーミングの有無は、脱りんスラグがフォーミングして、当該スラグが混銑車の開口部4から外部へと流出すれば、フォーミング有り(有、「×」)とし、スラグが開口部4から外部へ流出しなげれば、フォーミング無し(無、「○」)とした。なお、混銑車を用いた脱りん処理では、スラグを保持できるフリーボード部分が溶銑1トン当たり0.13m3程度(最大でも0.2m3)しか確保できないため、一端、大きなフォーミングが発生すると、スラグは外部へ流出してしまうことから、上述したように、スラグの流出の有無によりフォーミングの発生の有無を判断しても問題がない。また、スラグのフォーミングについては、例えば、「鉄と鋼、vol.78 No2 (1992),p200-208,原茂太、萩野和巳著」に記載されている。
脱りん効率の評価については、式(6)による値が0.1以上0.12未満では、通常レベルであり、脱りん効率の値が0.12以上であれば良好「○」とした。脱りん効率が高ければ高いほど、脱りん剤(精錬剤)の使用量を低減できると共に、比較的処理時間も短くすることができる。特に、脱りん効率が0.12以上になると、脱りん処理の処理時間が大幅に短くできると共に精錬剤の使用量の低減を実現できるのに加え、同じ処理時間であっても[P]を十分に下げる効果があり、実操業においては非常に好ましい。脱りん効率が0.1未満であるときは、脱りん処理に大量の精錬剤と処理時間が必要であるため、実操業では好ましくない。
図8は、比較例23を例示したものである。図8及び表4に示すように、比較例23では、スラグの塩基度が1.9となる第2段階での気体酸素比率を63%より大きい67%にしている。気体酸素比率が大きすぎるために、脱りん処理途中にてフォーミングが発生して処理を一時的に中断しなければならない状況となった。なお、表4及び図8等に示す処理時間は、スラグのフォーミングにより処理を中断した時間は除いた値としている。
図10は、比較例29を例示したものである。図10及び表4に示すように、比較例29では、スラグの塩基度が2.0〜2.3となる第4段階での気体酸素比率を0%にせず、気体酸素を吹き込んだ。そのため、比較例29では、気体酸素を吹き込んだために、溶銑の温度が上昇し、脱りん処理の効率が低下し、脱りん効率が悪化するものとなった。
なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
2 溶銑
3 容器
4 開口部
5 吹付けランス
6 吹込みランス
Claims (1)
- Siが0.1質量%〜0.3質量%の溶銑を混銑車に装入してCaOを含む精錬剤を用いて溶銑の脱りん処理を行う方法において、
前記脱りん処理の開始から3分〜5分となる第1段階では、溶銑に供給する気体酸素比率を0%とし、スラグの塩基度が1.7〜1.9になるまでの第2段階では気体酸素比率を50〜63%とし、スラグの塩基度が2.0〜2.3になるまでの第3段階では気体酸素比率を67〜78%とし、スラグの塩基度が2.0以上となる第4段階では気体酸素比率を0%とすることを特徴とする混銑車における溶銑の脱りん方法。
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