JP2002212617A - 溶銑脱珪方法 - Google Patents
溶銑脱珪方法Info
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Abstract
耐火物溶損が抑制でき、ダスト発生量抑制や熱裕度向上
可能な技術を提供する。 【解決手段】 転炉型精錬炉による脱珪処理において珪
素が0.02質量%以上の領域で二次燃焼率を35%以上の
範囲に維持することによってカルシウム系やマグネシア
系の炉体保護材の滓化を促進でき、早期に溶融スラグ相
の塩基度を高めることができることから耐火物寿命が延
長できる他、滓化による脱燐促進、スラグカバーによる
ダスト発生低減、熱裕度向上等の効果が得られる。
Description
の脱珪処理を安定に実施できる操業方法に関する。
等がそれぞれの濃度や攪拌条件などから決まる割合で同
時に燃焼し、COガスの発生と同時に燐酸やシリカ等は
メタル表面のスラグ成分として移行する。通常転炉の耐
火物にはドロマイトやマグネシアカーボン等の塩基性煉
瓦が用いられることから、脱珪反応によって生成するシ
リカは耐火物溶損に対してダメージを与える。従って、
脱珪反応を伴う吹錬の場合には、石灰やマグネシア等の
塩基性を高めるためのフラックスを添加して塩基度のコ
ントロールを行う場合が多い。例えば特開昭55−16
1016にはSiO2の生成に対して二倍以上のモル数
の石灰の添加技術が開示されており、また、特開平09
−20916にはスラグ中のマグネシア濃度を適正値以
上に維持する方法が開示されている。
常吹錬の初期に進行することから、耐火物溶損防止のた
めのフラックスを添加した直後にはフラックスが速やか
に溶融状態にならないため、生成したシリカ濃度が高く
なり初期の耐火物寿命に悪影響を与えるという問題点が
あった。本発明では、耐火物保護のための塩基度上昇を
速やかに進行させ、脱珪反応によって発生するシリカに
よる耐火物溶損を抑制する技術の提供を目的とする。
法である。 (1)転炉型精錬炉の吹錬において、メタル中珪素濃度
が0.02質量%以上の範囲において、処理中の二次燃
焼率を35%以上で操業することを特徴とする溶銑脱珪
方法。 (2)(1)において、吹錬開始前またはメタル中珪素
濃度が0.05質量%以上の範囲でカルシウム系または
/および、マグネシウム系フラックスを炉内に供給し、
フラックス供給後以降の二次燃焼率を35%以上で操業
することを特徴とする溶銑脱珪方法。 (3)(1)または(2)において、二次燃焼率を35
%以上にする時間を全脱珪処理時間の25%以上とする
ことを特徴とする溶銑脱珪方法。 (4)(1)〜(3)のいずれかにおいて、炉内ガスの
スーパーヒートを100℃以上に制御することを特徴と
する溶銑脱珪方法。
説明する。この図は、上底吹き転炉による溶銑脱珪処理
を模式的に示したものである。転炉1内に溶銑2が挿入
され、上吹きランス3より酸素ガス4が吹き込まれてい
る。炉内には、耐火物保護のためのフラックスがホッパ
ー10より炉内に装入され、シリカなどの炉内の酸化生
成物と共にスラグ7が形成される。シリカの生成と同時
に溶銑中の炭素の燃焼反応も進行することから、COガ
スが炉内には放出されて酸素ガス4に巻き込まれて二次
燃焼反応が進行する。炉内の二次燃焼率は、排ガスフー
ド8に設置した排ガス分析計9を用いて行われ、二次燃
焼率は以下の(1)式で表される。 二次燃焼率(%)= 炉内発生CO2(%)/(炉内生成CO(%)+炉内発生CO2(%))×100 ………(1)
ガス分析計の位置には、排ガスフード8と転炉1の隙間
から空気浸入が発生するため、炉内の二次燃焼の推定に
は、浸入空気中の酸素が炉口COガスと反応して生成す
るCO2を窒素バランスで算定して炉内で発生ガス濃度
を評価する必要がある。また、底吹き羽口5より攪拌ガ
ス6が炉内に供給される場合には、攪拌ガスに起因する
生成CO,CO2も(1)式の炉内発生ガスとして算定
する。
に出し入れ可能な二色温度計12を挿入して適宜測定し
た。この、脱珪処理中に、二次燃焼を一定以上に高める
ことによって、炉内ガスからの輻射熱が多くなり、フラ
ックスが有効に加熱されてフラックスの滓化が促進され
る。フラックスの早期滓化によって脱珪によって生成す
るシリカは速やかに溶融フラックス中に溶解して塩基度
は高位に維持されて耐火物の溶損が抑制される。また、
本発明では滓化促進による耐火物保護の効果以外にも、
初期の滓化促進の効果による脱燐反応促進やダスト発生
量の抑制効果、二次燃焼熱の利用によるスクラップ配合
比のアップ等の熱裕度向上、炉口などへの地金成長の抑
制についてもメリットを享受することができる。図1で
は、上底吹き転炉を例にしているが、本発明は、底吹き
機能のない上吹き転炉や、上吹き機能を持つAODにも
適用できる他、底吹き転炉や電気炉等の精錬炉において
も二次燃焼機能付与のための上吹き酸素機能を設けるこ
とで実施可能である。
シリコン濃度が約0.1質量%前後で測定した二次燃焼
率と排ガススーパーヒート(排ガス温度とサブランスで
測定した溶銑温度の差)の関係を示す。このとき、二次
燃焼は排ガス分析からの測定値をモニターしつつ、目標
の二次燃焼率になるようにランス高さをコントロールし
て行ったが、その他の手段でも良い。二次燃焼率が35
%以上の領域で約100℃以上のスーパーヒートが得ら
れ、滓化促進効果が大きい。メタル中の珪素濃度が0.
02質量%以上の脱珪反応が主として進行するときに、
35%以上の二次燃焼率を確保することで、炉体保護を
目的とした、塩基度上昇用フラックスを加熱して滓化を
促進することが本発明の主要な特徴である。炉体保護の
ためのフラックスとしては、生石灰や石灰石、ドロマイ
トやマグネシア粉、脱炭滓等のカルシウム系やマグネシ
ア系またはそれらの混合物が望ましく、添加は処理前ま
たは脱珪処理中に実施するが、溶銑中の珪素濃度が0.
05質量%未満の領域で添加した場合は、一般的な転炉
の送酸速度から評価すると添加以降の脱珪時間が短くな
ることから、脱珪処理反応時の加熱効果が小さいため、
脱珪処理中のフラックス添加は珪素濃度が0.05質量
%以上の領域で添加することが望ましい。溶銑中の珪素
濃度は、処理前のメタル中の珪素濃度と、吹錬中の脱珪
酸素効率の実績値等から容易に推定することが出来る。
また、前チャージのスラグ等を熱間リサイクルする場合
でもチャージ間で冷却したスラグを加熱して滓化促進を
図ることができる他、比較的珪素濃度が低い溶銑をフラ
ックス無しで吹錬する場合にも前チャージの残留付着ス
ラグが塩基度調整に働くことから二次燃焼によるスラグ
加熱の効果は期待できる。
は短時間でもフラックス加熱に効果が認められるが、一
般に連続、または断続的に35%以上の二次燃焼率に高
めた時間を全脱珪時間の25%以上保つことが十分な滓
化に望ましい。この二次燃焼率を高めた時間は、全脱珪
時間にわたる場合でも良く、上限は特に設けない。この
時の脱珪時間の定義は、吹錬開始から溶銑中の珪素濃度
が0.02質量%に達したときとする。本発明は、通常
の珪素含有溶銑の脱炭吹錬初期における脱珪処理に適用
する他、転炉容器を用いた溶銑予備処理での脱珪時や、
転炉で脱珪処理のみを行い排滓して溶湯を脱燐処理や脱
炭処理に廻す処理等、溶銑中珪素濃度が0.02質量%
以上での脱珪処理に広く適用できる。メタル浴面に到達
した上吹き酸素が脱珪と脱炭に消費される割合は、送酸
速度や噴流強度、底吹き攪拌力で変化するが、一般的に
珪素濃度が高くなると脱珪反応への消費割合が高くな
り、脱炭に消費される酸素流量自体が少なくなることか
ら、二次燃焼率が高い場合でも発生熱自体が小さくなっ
て滓化促進効果が小さくなる。従って、溶銑中珪素濃度
が0.5質量%を超える領域においては、上吹き酸素に
COガス等を混合するなどして発生総熱量を上昇させる
ことができる。この時の燃料ガスも(1)式での炉内発
生ガスとしてカウントする他、メタン等水素が燃焼に関
与する場合には、排ガス中の水素濃度(体積濃度)はC
Oガス分、水蒸気濃度(体積濃度)はCO2ガス分とし
てカウントする。
の上底吹き転炉を用いて10chの溶銑脱燐試験を実施
した。
[Si]0.35〜0.45、[Mn]0.07〜0.
1 [P]0.11〜0.12 [S]<0.02(何
れも質量%)とし、処理前の溶銑温度は1210〜12
40℃で、送酸流量と珪素濃度の実績より脱珪処理が終
了したと判断された時点で吹錬を止めて出銑、排滓し、
スラグライン付近の耐火物損耗度をレーザー変位計で測
定した。処理後の珪素濃度は比較試験を含めて全て0.
01質量%以下であった。
用い、処理前溶銑成分から設定塩基度2.1を目標に吹
錬前に添加し、吹錬終了後の出銑中に炉口より金属棒を
スラグに浸けて溶融部位のスラグサンプルを付着採取し
た。二次燃焼率は吹錬開始直後から目標を50%として
排ガス連続測定値に基づいてランスハイトをコントロー
ルした結果、二次燃焼35%の範囲を脱珪処理中の40
〜60%維持できた。10chの試験における処理終了
時のスラグ塩基度(CaO/SiO2の質量比)は平均
1.4であった。
条件、上底吹き流量は実施例と同様で、二次燃焼制御の
みを実施しない試験を10ch行った結果、二次燃焼率
は最大瞬間値でも32%であった。この比較試験におけ
る処理終了時のスラグ塩基度は平均で1.1であり、溶
融スラグ相における塩基度は実施例と比較して低い値と
なり、本発明による溶損防止用フラックス滓化促進効果
が確認できた。
火物溶損指数を比較する。今回の試験の結果、本発明に
よって比較例よりも耐火物溶損速度を32%低減できて
いることが確認できた。
量の比較では、本発明の滓化促進効果によって、特に吹
錬開始初期においてダスト発生量の低減が認められた
他、脱珪処理後溶銑の脱炭処理においては熱裕度向上に
よるスクラップ配合比向上効果も確認できた他、炉口へ
の付着地金量も本発明では低位安定であった。
物保護フラックスの滓化促進ができ、シリカによる炉体
ダメージを軽減できた他、早期滓化による脱りん促進や
ダスト発生抑制、熱裕度の向上、炉口付近の地金成長抑
制が可能になった。
Claims (4)
- 【請求項1】 転炉型精錬炉の吹錬において、メタル中
珪素濃度が0.02質量%以上の範囲において、処理中
の二次燃焼率を35%以上で操業することを特徴とする
溶銑脱珪方法。 - 【請求項2】 吹錬開始前またはメタル中珪素濃度が
0.05質量%以上の範囲でカルシウム系または/およ
び、マグネシウム系フラックスを炉内に供給し、フラッ
クス供給後以降の二次燃焼率を35%以上で操業するこ
とを特徴とする請求項1記載の溶銑脱珪方法。 - 【請求項3】 二次燃焼率を35%以上にする時間を全
脱珪処理時間の25%以上とすることを特徴とする請求
項1または2記載の溶銑脱珪方法。 - 【請求項4】 炉内ガスのスーパーヒートを100℃以
上に制御することを特徴とする請求項1乃至3のいずれ
かに記載の溶銑脱珪方法。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|---|
JP2013167017A (ja) * | 2012-01-19 | 2013-08-29 | Jfe Steel Corp | 溶銑の精錬方法 |
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JP2000073111A (ja) * | 1998-06-18 | 2000-03-07 | Nkk Corp | 低燐溶銑の製造方法 |
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2001
- 2001-01-11 JP JP2001004095A patent/JP4757387B2/ja not_active Expired - Fee Related
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