JPS61153215A - 高炉の炉頂ガス発生量の制御方法 - Google Patents

高炉の炉頂ガス発生量の制御方法

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JPS61153215A
JPS61153215A JP28136184A JP28136184A JPS61153215A JP S61153215 A JPS61153215 A JP S61153215A JP 28136184 A JP28136184 A JP 28136184A JP 28136184 A JP28136184 A JP 28136184A JP S61153215 A JPS61153215 A JP S61153215A
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JP
Japan
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furnace
gas
blast furnace
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JP28136184A
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Akira Kato
明 加藤
Hiroyasu Takahashi
高橋 博保
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JFE Steel Corp
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Kawasaki Steel Corp
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野〕 本発明は、高炉の炉頂ガス発生量の制御方法に関するも
のであり、炉内の反応系とくにソリューションロス反応
を正確に把握することで、炉頂発生の可燃性ガス量をよ
シ正確に制御し、もって製鉄所内でのガス需給バランス
を好適に維持するの1に有効な技術について提案する。
高炉の炉頂から発生する可燃性ガスは、熱風炉や加熱炉
、均熱炉、焼鈍炉等で燃料として用いられる。そのため
に高炉からの発生したガスは、−5旦ガスホルダーに蓄
えられ、そこからそれぞれの使用先へ送られるのが普通
である。
(従来の技術) 高炉で発生する可燃性ガスの発生量、およびその組成は
、一般に炉内における還元反応や溶融状+1・態により
常に変動しており、そして還元反応および溶融状態は、
炉内に装入される原料の化学成分、その物理性状(強度
、粒度〕、固体−ガス間の伝熱状況、羽目での複合送風
条件(送風強度、送風湿分、送風量)の他、炉内壁面の
原料付着物発生15に伴うガス流変化などの測定不可能
な要素により変動する。
この点、従来技術はかような現状にもかかわらず、通常
の操作方法、すなわち原料切出し制御あるいは複合送風
条件の制御だけで対処しており14.。
そのために炉頂発生ガス量の制御はほとんど不可1能で
あった。その結果、従来工場内でのガス需給バランスが
崩れ、例えば発生ガスの使用側では使用先毎のガスの最
適分配計画の策定に支障をきたしていたのが実情である
(発明が解決しようとする問題点) 要するに本発明の目的は、通常の高炉操業の下で原料の
切出し制御や送風条件の制御を行う方式では、正確な炉
頂ガス発生量の制御ができないという問題点を克服する
こと、すなわち主としてソト・リュージョンロス反応が
正確に予測できないことによる不正確なガス発生量の把
握が起ることを克服する点にある。
(問題点を解決するための手段) 本発明は上記問題点克服のために、高炉内に鉄18鉱石
とともにコークス他の炭材を装入し炉内で還元を起させ
て溶銑を製造すると同時に炉頂よりは可燃性ガスを発生
させて回収する際に、高炉内に装入すべきコークスの熱
間強度O3Rを予め測定し、この熱間強度値にもとすき
炉内におけるカー、1゜ボンソリューション反応を正確
に予測することに1より、所望の高炉炉頂ガス発生量を
得るだめの高炉操業条件設定を行うことを特徴とする高
炉の炉頂ガス発生量の制御方法、を採用する。
(作用) 本発明者らの研究によれば、高炉内ガス発生に大きな影
響を及ばず炉下部でのカーボンソリューションロス反応
量< c + co2→200)は、コークス熱間強度
(CSR)とよく対応し、また燃料比も該コークス熱間
強度(CSR)とよく対応している1、)ことが明らか
になった。以下にこの点について詳しく述べる。
さて、可燃性ガス発生に寄与する高炉内に装入されるカ
ーボン(コークス、重油、微粉炭として装入される。)
の炉外への排出についてみると、li通常次のように区
分される。
(1)  ダストとして炉頂ガスとともに排出されるカ
ーボン・・・ON (懸−p) (2)溶銑成分となって排出されるカーボン・・・02
 (kgA−1) )               
   、、。
(8)炉内でガス化して排出されるカーボン・・・  
108 (シーp〕 8−1  羽口からの高温送風に接して燃焼し、あるい
は蒸気に接してガス化するカーボン・・・081 (”
/1−1) ) 8−2  ソリューションロス反応に費やされてガス化
するカーボン・・・082(髪1−p)8−8  溶銑
成分中に還元されることによシガス化するカーボン・・
・088(シーp) 上記区分のうち本発明の発生ガス量に関係があ10るの
は、炉内でガス化して排出されるカーボンであり、その
変動は発生ガス量に大きく影響を与える。その中でも特
に、8−2で示したカーボンソリューション反応に費さ
れるカーボンの量の把握が難しく、従来はそのためにガ
ス発生量の予測を16著しく困難にしていた。このカー
ボンソリューション反応こそ熱的にも高炉操業にも大き
な影響を及ぼし炉況を不安定にする一大要因である。
ところが、本発明者らの研究によれば、上記カーボンソ
リューション反応はコークス熱間強度 2.。
CSRとよい対応を示すことは上記したが、それ1は次
のような理由によるものと考えられる。
すなわち、炉内下部で発生した00.ガスは、700〜
800℃の温度帯でコークスと次のように反応し、 a 十CO,→200 COガスを発生させる。その際に、コークス熱間強度C
SRが低いと炉内降下中に粉状となる傾向にあり、その
ぶん反応しやすい状態となって炉内でのガス化が促進さ
れる。この関係を第2図に示−j□ ILIまたこのカ
ーボンソリューションロス反応量、コークスの直接投入
量に支配されるが、実際には、高炉操業因子である送風
湿分や送風温度、スラグ比、処理鉱比、コークス灰分、
焼結鉱中FeOなどの変更によってコークス投入量も変
るから、これl)ら操業因子の変更に対応したコークス
投入量を求める必要がある。そこで真のコークス投入量
とも言うべき補正燃料比を求め、これとCSRとの関係
について調査した。その結果を第8図に示す。
上記第2図および第8図の示すところから、補正2.1
燃料比(OF R) #/Q−p s ソリューション
ロス反応1に消費されるカーボン量(082)について
は、それぞれ次式(1)、(2)のように表わすことが
できる。
OF R=−0,28・CSR+$69.5  ・・・
(1)032 =−0,258・CSR+K  ・・・
(2]式中のKは他の操業条件により決まる定数上式に
よれば、溶鉱炉に用いるコークスに関してその装入前に
コークス熱間強度CSRを測定し1・・ておくことによ
り、炉内に装入した後のカーボンソリューションロス反
応を正確に予測することができ、その結果高炉操業条件
としての他の要因:送風量や原料装入量、溶銑成分、ダ
スト発生量等が予め設定できれば、炉頂ガス発生量の正
確な推l一定が可能になることが判った。以下にその手
順を示す。
(1)上記(1)式より補正燃料比(OFR)および(
2)式よりソリューションロスカーボン量C082)を
求め、ダスト比および溶銑成分を仮定して、上・。
述した01,02,088を求め、それらより 108
1を得る。
DSTR:ダスト比(k17/l−p )、DS’I’
o:タス’ト 中0  (%) 02=(0%〕×10 ・・・(4) 088=9.695X (P%)+ 8.5151 [
Si%]+2.186X(Kn%〕・・・(5) 式中の(p) 、 (Si) 、 (In) 、 (C
)は銑中P。
Si 、 In 、 O(チ〕 000:コークス中C(係) OHO:装入カーボン量(髪t−p) 081=OHO−02−038−082・・・ (7)
(2)上記081および設定送風湿分B M (117
Hm8)より次式を計算して送風原単位B V R(N
m’/l−、、)を求める。            
     !・((〕) (8)上記より炉頂ガス量T G R(Nm8/1−p
)は次の各項の合計で得られる0 ■ 送風により羽口先で生成するOO及び送風中■ 送
風湿分BMの分解によって発生するCO+2  ・・・
 (10) ■ P 、 Si 、 Inが溶銑中に還元されること
に・・・ (1υ ■ カーボンソリューションロス反応によってよって、
TGR=■+■+■+■ 従って、コークス熱間強度CSRが得られれば送風原単
位BVR、炉頂ガス量TGRが予測できる。すなわち現
状の高炉操業状態から新しい熱間強度CSRを有するコ
ークスに切替えた場合 ゛・の操業では、次のようにな
る。
(1)時間当りのガス量TGv(Nm8/m、n)を確
保しようとする場合、次式の解を求めると、出銑量op
 < /(1)、送風指定量B V (NmB/m、i
、)とも自動的に決まる。             
     1噸)(2)  またある出銑f(OP)を
確保しようとする場合、その時の指定送風量BV 、時
間当りのガス量’[’GVは次のようにして得られる。
さてソリューションロスカーボン量に変更が生じるよう
な場合には、高炉内熱バランスのくずれから装入物の降
下の乱れ、溶銑温度成分の変動にへよる炉況の不安定化
につながりやすいことが知られているが、ソリューショ
ンロスカーボン−iが明確な場合には予め熱バランスを
計算して必要熱量を確保することも可能になシ安定した
高炉操業が実現できる。この場合の熱バランスを参考の
ため10に示す。
Δ HL  =jBVRX  BTX  OB  −・
・   (17)式中、ΔHL:送風顕熱変化分(K0
&l/1−p)ΔBVR:送風原単位変化分 BT:送風温度 OB:送風比熱(= 0 、84 ) (KoaIlo
、 Hrn8 )ΔHLO= 2862 XΔ081 
・・・(18)式中、ΔHLO:コークス燃焼−変化分
t KOa匂−、ノ2゜ΔH3QL= 8240 X 
j 08g  ・・・ (19)式中、ΔH80L :
ソリューションロス熱変化弁CKOaJ/1−p) ΔHT=ΔTGRX TGTX OT ・・・(20)
式中、ΔHT:  炉頂ガス顕熱変化分< KOal、
(−p yΔTGR:  炉頂ガス量変化分 子GT:  炉頂ガス温度 OT:  炉頂ガス比熱< KOal/c、NmB )
  +。
(ご0.889 ) 上記熱量の変化を送風温度BTで補償するには、その送
風温度BTの変更量jBTは次式で示される0この補償
は他の高炉操業条件設定因子を変動させることによシ行
うことができる0 以上要するに上記計算式を用いると、装入直前のコーク
スの熱間強度O8Hさえ測定されれば、そ2・・れに応
じた任意のガス発生量を電子計算機による1設定計算に
よって自由に求めることができ、その結果発生ガス量一
定制御もまた高炉の操業を悪くすることのない任意のガ
ス量を発生させるような操業もできる。その際の発生ガ
ス量制御時に用い−・るデータ処理フローを第1図に示
す。
(実施例〕 高炉内に装入するコークスの熱間強度CSRを、60%
より50係に変化した場合に、時間当りの炉頂ガス発生
量を一定に制御した実施例を説明すIllる。第1表に
そのときの操業データの変化を示す0コ一クス熱間強度
CSRが50%になった時の補正燃料比を(1)式より
求め、燃料比補正項目が08R60チ期と同一として実
績の燃料比と補正燃料比の差を08R50%期にも同じ
値を用いて燃料比15の予測値を得る。また、O8Hの
変化分10%(60→50〕を(2)式に代入して、C
SR60チ期ノ実績ソリューションロスカーボン量より
03R30%期ノソリューションロスカーボン量を予測
する。これらの予測値及び第1表に示す操業デーりを用
いて、(8)〜(8)式より送風原単位、(9)1〜(
12)式より炉頂ガス量を求める。
さらにコークス熱間強度CSR60%期と同じ炉頂ガス
発生面(Nm/mi、n ’を得るため(18℃式よシ
得た送風量を設定することにより、tlぼ予測通5シの
ガス発生量が得られた。すなわち、この例では2.7%
の減産を予め予測して同じ炉頂ガス量を確保できた例で
ある。また(17)〜(2υ式の計算結果より88℃の
送風温度の上昇が熱バランスを維持するために必要と予
測され、移行時にアクシミ10ンをとったがこれによp
炉況を安定に維持できた。
そして上記ガス発生量の一定化制御による冷間圧延工場
の焼鈍炉の熱量原単位変化の様子を第4図に示す。第4
図よシ明らかなように、ガス発生量の制御により圧力変
動が低減し熱量原単位も低15滅し顕著な効果が得られ
た。また、ガス発生量が容易に予測できるので、ガス量
一定のみならずガスの使用側の要求量、操業状態に応じ
て炉頂発生ガス量の増減を制御できるようになったので
精度の良い需給管理が可能となった。        
211第1表 (発明の効果〕 以上説明したように本発明によれば、正確な高炉炉頂ガ
ス発生量の制御ができ、ひいては工場内でのガス需給バ
ランス調整が容易になり、またカーボンソリューション
ロス反応が正確に推定でき′・るので高炉の安定した操
業を行うのに役立つという効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明による炉頂ガス発生量制御フローの図
、 第2図は、コークス熱間強度とソリューションカーボン
量との関係を示すグラフ、 第8図は、コークス熱間強度と補正燃料比との関係を示
すグラフ、 第4図は、本発明実施前後における焼鈍炉燃料I。 原単位の変動について示すグラフである。 1・・・高炉 2・・・炉頂装入原料データ採取、設定点8・・・羽口
送風条件データ採取、設定点4・・・操業設定値計算装
置 5・・・CSR測定装置 6・・・操業条件設定器 特許出願人   川崎製鉄株式会社   1゜(始?l
すl訃ルdイ丑T 11、 今4 1直

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、高炉内に鉄鉱石とともにコークス他の炭材を装入し
    炉内で還元を起させて溶銑を製造すると同時に炉頂より
    は可燃性ガスを発生させて回収する際に、高炉内に装入
    すべきコークスの熱間強度CSRを予め測定し、この熱
    間強度値にもとづき炉内におけるカーボンソリユーシヨ
    ン反応を正確に予測することにより、所望の高炉炉頂ガ
    ス発生量を得るための高炉操業条件設定を行うことを特
    徴とする高炉の炉頂ガス発生量の制御方法。
JP28136184A 1984-12-27 1984-12-27 高炉の炉頂ガス発生量の制御方法 Pending JPS61153215A (ja)

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