JP3356859B2 - 汚泥の処理方法 - Google Patents
汚泥の処理方法Info
- Publication number
- JP3356859B2 JP3356859B2 JP02980294A JP2980294A JP3356859B2 JP 3356859 B2 JP3356859 B2 JP 3356859B2 JP 02980294 A JP02980294 A JP 02980294A JP 2980294 A JP2980294 A JP 2980294A JP 3356859 B2 JP3356859 B2 JP 3356859B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- sludge
- lignite
- dry powder
- weight
- added
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Description
泥を焼却することにより汚泥を処理する方法に関し、特
にセメント焼成で発生する窒素酸化物の低減を図りなが
ら排ガス中のアンモニア、アルデヒド、シアン化水素を
検出させないようにした汚泥の処理方法に関する。
ま、脱水汚泥、乾燥汚泥、コンポスト化などの形で海洋
投棄、農地還元、埋立などが行われてきた。
すると悪臭ガスを発散する上に、現状では処理処分地の
確保が困難となっている。このため、焼却して臭気が出
ないようにして減容化する方法が次第に処理方法の主流
となってきているが、こうした場合でも燃焼排ガス中の
NOX の発生や多量の補助燃料の使用、焼却施設のメイ
ンテナンス、焼却灰の処分といったことが新たな問題と
なってきている。
び、ここで脱水汚泥に生石灰を混合して乾燥させ、この
際に発生するガスを焼成炉に供給して脱硝剤として利用
するとともに、乾燥した汚泥をセメント焼成炉に供給す
ることが提案されている(特開平3−98700号)。
しかしながら、この方法は下水処理場で発生する脱水汚
泥をそのまま貨物車両などでセメント工場に供給する必
要があり、搬送時に悪臭の発生、発酵による汚泥の変
質、ガス・漏出水の発生などの問題があり、実用化には
困難な事情があった。
気の発生を抑制した汚泥乾燥粉末としてこれをセメント
焼成炉で焼却処分し、その際に排ガス中の窒素酸化物の
低減を図り、しかも排ガス中にアンモニア、アルデヒ
ド、シアン化水素を検出しないようにしたものである。
を処理して得られる含水率40〜85%の脱水汚泥に、
生石灰を脱水汚泥の固形分重量比で300〜1000%
加え混合撹拌して熟成し含水率を10%以下とした汚泥
乾燥粉末をセメント焼成炉に供給して燃焼させるに当た
り、汚泥乾燥粉末を、セメント焼成炉の500℃以上の
高温部に供給して、その燃焼ガスをセメント焼成炉の5
00℃以上の高温部を通過するようにして、排ガス中の
窒素酸化物を低減させるとともに排ガス中にアンモニ
ア、アルデヒド、シアン化水素が検出されないようにし
たことを特徴とする汚泥の処理方法(請求項1)および
汚泥乾燥粉末に対し、さらに褐炭を乾燥し微粉砕した褐
炭(A)10〜100重量部に、褐炭を900℃以下で
乾留し微粉砕した褐炭(B)を0〜90重量部を混合し
た褐炭加工粉末を1〜10%加えることを特徴とする請
求項1に記載の汚泥の処理方法(請求項2)である。以
下にこれらの発明をさらに説明する。
外に工場などから排出される有機性廃水の処理残渣で、
含水率を40〜85%としたものである。従来の機械脱
水では含水率が40%未満とすることは出来ず、これ以
下の含水率とするには乾燥が必要となり脱水処理に費用
がかかり、また含水率が85%を超えるとその後の生石
灰による熟成を行っても必要な乾燥をするには大量の生
石灰が必要となる。
00〜1000%の生石灰を加え混合撹拌し熟成する。
これによって生石灰は消石灰となりその発熱で汚泥の水
分は除去され、水分10%以下に乾燥された汚泥乾燥粉
末が得られる。ここに用いられる生石灰はCaOが70
%以上で好ましくは軟焼の生石灰を用いる。その使用量
が脱水汚泥固形分に対して300%未満では必要な乾燥
を行うことが出来ず、また悪臭の除去が不十分となる。
生石灰が1000%を超えて添加すると生石灰が余剰と
なり不必要なコスト上昇を招く。
する。含水率が10%を超えると悪臭の発生も生じ、ま
た汚泥に粘着性が生じハンドリングに支障を来す恐れが
ある。さらに好ましい含水率は5%である。
た汚泥乾燥粉末はついで焼却処理するが、本発明ではこ
れをセメント焼成炉で行い、その際発生するガスが焼成
炉の500℃以上の高温部を通過するようにする。これ
によって、ここに発生するガスがセメント焼成時に発生
するガス中の窒素酸化物と反応して窒素酸化物を低減す
るとともに、排ガス中にアンモニア、アルデヒド、シア
ン化水素を検出しないようにしたものである。ここにお
ける反応はガス温度が500℃以上であることが必要で
ある。好ましくは550℃以上、さらに好ましくは60
0℃以上である。このため乾燥した汚泥粉末をセメント
焼成炉の500℃以上の高温部であるキルンの仮焼炉の
燃料供給部から供給することが好ましい。 請求項2の発
明は、汚泥乾燥粉末に対し、さらに褐炭を乾燥し微粉砕
した褐炭(A)10〜100重量部に、褐炭を900℃
以下で乾留し微粉砕した褐炭(B)を0〜90重量部混
合した褐炭加工粉末を1〜10%加えるものである。こ
れは、汚泥乾燥粉末にはなお少しのアンモニア臭その他
の悪臭が残存するので、作業環境を更に改善しこの臭気
成分をセメント焼成排ガス中の窒素酸化物を低減させる
ために使うことを目的とし、上記の褐炭加工粉末をこれ
に加えて臭気発生を防止するものである。
〜200℃で乾燥したものを圧力500〜1000kg/
cm2 で加圧して微粉砕したものが好ましい。褐炭の乾燥
は、100〜200℃の加熱蒸気を用いて80℃前後に
加熱することが好ましい。さらに、この乾燥した褐炭を
上記圧力で加圧することによって、褐炭の細孔が緻密に
なってアンモニア、トリメチルアミンのような塩基性の
悪臭ガスの吸着性が一層優れたものとなるとともに、ハ
ンドリングも良好になる。
600〜900℃で乾留したものである。この処理をし
た褐炭(B)は、分子中の酸素がCO2 、CO、H2 O
として脱気し、表面は還元状態を呈するようになる。こ
のため硫化水素、メチルメルカブタンなどのような酸性
の悪臭ガスにすぐれた脱臭を期待することができる。本
発明では、上記の褐炭(A)10〜100重量部に褐炭
(B)を0〜90重量部を混合した褐炭加工粉末を用い
る。即ち、褐炭(A)単味でもよいが、褐炭(A)10
〜100重量部に褐炭(B)90重量部未満混合したも
のでもよい。こうした褐炭加工粉末は、汚泥乾燥粉末に
1〜10%添加混合するが、褐炭加工粉末の添加量が1
%未満では添加した効果が認め難く、また10%を超え
て添加する必要がない。
大幅に低減されているので、これに褐炭(A)を単独で
添加しただけでも残存するアンモニア臭は殆ど除去され
るが、これにさらに褐炭(B)を併用すると、アンモニ
ア臭だけでなく硫化物臭気も除去され、これによって汚
泥の脱臭はほぼ十分に達成されたといってよいものとな
る。
100重量部に対し、後者が0〜90重量部としたの
は、硫化物臭は弱くその除去が必要でない場合が多くあ
ることに加え、仮にこれを除去する場合でも、褐炭
(A)100重量部に対し褐炭(B)は90重量部未満
で足りるためである。
したものは、上述したと同様にしてセメント焼成炉で燃
焼処理を行う。
生石灰を反応する際の発熱で脱水汚泥を乾燥させて汚泥
乾燥粉末とし、そのハンドリング性を向上し同時に悪臭
の大幅な低減を図るものであり、またこれにさらに褐炭
加工粉末を添加して悪臭をより確実に防止してセメント
焼成炉に供給して焼却処分を行い、その際に発生するガ
スで排ガス中の窒素酸化物を除去するとともに、排ガス
中にアンモニア、アルデヒド、シアン化水素を検出しな
いようにしたものである。
に説明する。
含水率76.5%の脱水汚泥2種と、含水率85.5%
の脱水汚泥2種を調整した。これら2種の脱水汚泥を二
つに分けそれぞれ1kgとした。これに表1に示す割合で
生石灰JIS 特号品を添加して実験用撹拌機で5分間急速
撹拌したのち、1時間の緩速撹拌をそれぞれ行い混合熟
成した。これによって表1に示すような含水率の汚泥乾
燥粉末を得た。この汚泥乾燥粉末の臭気は少なく、通常
の方式で搬送、焼却する場合には作業環境の悪化に悩ま
されるといったことはない程度であったが、なお若干の
臭気が残存していた。
0ccのポリびんに入れ蓋を閉め2分間びんをふって混合
した。10分経過後蓋を開け、ガスを採取してガスクロ
でアンモニアと二硫化メチル濃度を測定した。この結果
を表1に示した。
範囲の上下限を外れたもので、その他の条件は事例1〜
4と同様としたものである。比較例1は粘着性があり、
これを圧送するには適さなかった。
(B)を重量比で10:0(事例5)、6:4(事例
6)、1:9(事例7)で混合した褐炭加工粉末を1%
添加した。このもののアンモニアおよび二硫化メチルを
事例1と同様にして測定した。結果を表2に示した。
に、生石灰JIS 特号品9kgを添加し、これを横軸型撹拌
機で5分間急速撹拌したのち1時間の緩速撹拌を行い混
合熟成を行った。ここに得られた汚泥乾燥粉末は16kg
で、その含水率は8.3%、全窒素0.44%、アンモ
ニア性窒素0.02%であった。
リびんに入れ蓋をしめて2分間混合し、その後10分間
経過してから蓋をあけ検知管でアンモニア濃度を測定し
たところ28ppm が検知された。
の500ccのポリびんに分けて入れ、さらに市販の各種
脱臭剤ならびに事例5で用いたと同じ褐炭加工粉末を表
3に示す割合で添加して混合した。このもののアンモニ
ア濃度を測定して表3に示した。なお、表3に示す褐炭
加工粉末を3%添加して混合したものをそれぞれポリび
んに入れ、3日および7日経過した後にアンモニア濃度
を測定したところ、いずれもゼロであった。
6%、アンモニア性窒素1.5%の脱水処理汚泥100
kgに生石灰JIS 特号品を100kg添加し、パグミルで5
分間急速撹拌したのち、1時間の緩速撹拌を行い混合熟
成を行った。これによって得られた汚泥乾燥粉末は16
5kgで、その含水率は5.6%、全窒素は0.44%、
アンモニア性窒素は0.02%であった。
2分してその一方をそのままとし、他の80kgの方に事
例5で用いたと同じ褐炭8kgを添加混合し、脱硝剤とし
ての適性試験を4段サイクロン仮焼炉付原料予熱装置を
有するセメント焼成ミニプラントを用いて行った。
運転を比較例3として、サイクロン仮焼炉下部の約10
00℃の部位にセメント原料に対して4.5%の割合で
汚泥乾燥粉末を供給し運転を行った(実施例1)。さら
に、汚泥乾燥粉末に対し、事例5で用いた褐炭乾燥粉末
を添加混合した粉末をサイクロン仮焼炉下部の約100
0℃の部位にセメント原料に対して4.5%の割合で汚
泥乾燥粉末を供給し運転を行った(実施例2)。運転時
の排ガス中の窒素酸化物を測定し表4に示した。
汚泥200kg/hr)で、含水率85.5%の脱水汚泥
と石灰を混合熟成して汚泥乾燥粉末54tを製造した。
これを石灰原料中の汚泥乾燥粉末の比率を2.3%に設
定して、キルン窯尻の4000t/day の4段サイクロ
ン仮焼炉下部の約1000℃の部位に供給したところ、
アンモニア、アルデヒド、シアン化水素は従来と同じよ
うに全く変わりなく検出されなかったが、同時に排ガス
中の窒素酸化物濃度が最大20%減少した。
イクロン仮焼炉下部の原料予熱装置を有するセメント焼
成炉の最上段サイクロンに供給したところ、EP出口排
気および主煙突排気中にアンモニア、アルデヒド、シア
ン化水素の濃度がいずれも僅かに増加する傾向が認めら
れた。
伴う発熱で乾燥粉末とするので、簡便な方法でその含水
率を10%以下とした乾燥粉末とすることが出来、その
ハンドリングが格段に向上するとともに、これを容易に
セメント焼成炉で燃焼してその残渣をセメント原料とす
ることができるようになった。
とによって、汚泥乾燥粉末の中に含まれている有機体窒
素やアンモニアによって排ガス中の窒素酸化物の低減が
図られるとともに、アンモニア、アルデヒド、シアン化
水素を検出しないようにできるという副次的な作用効果
も期待することができることが分かった。
末を少量添加することによって、アンモニア臭、硫化物
臭も確実に防ぐことができるようになったものである。
Claims (2)
- 【請求項1】有機性廃水を処理して得られる含水率40
〜85%の脱水汚泥に、生石灰を脱水汚泥の固形分重量
比で300〜1000%加え混合撹拌して熟成し含水率
を10%以下とした汚泥乾燥粉末をセメント焼成炉に供
給して燃焼させるに当たり、汚泥乾燥粉末を、セメント
焼成炉の500℃以上の高温部に供給して、その燃焼ガ
スをセメント焼成炉の500℃以上の高温部を通過する
ようにして、排ガス中の窒素酸化物を低減させるととも
に排ガス中にアンモニア、アルデヒド、シアン化水素が
検出されないようにしたことを特徴とする汚泥の処理方
法。 - 【請求項2】汚泥乾燥粉末に対し、さらに褐炭を乾燥し
微粉砕した褐炭(A)10〜100重量部に、褐炭を9
00℃以下で乾留し微粉砕した褐炭(B)を0〜90重
量部を混合した褐炭加工粉末を1〜10%加えることを
特徴とする請求項1に記載の汚泥の処理方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP02980294A JP3356859B2 (ja) | 1994-02-28 | 1994-02-28 | 汚泥の処理方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP02980294A JP3356859B2 (ja) | 1994-02-28 | 1994-02-28 | 汚泥の処理方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH07239118A JPH07239118A (ja) | 1995-09-12 |
JP3356859B2 true JP3356859B2 (ja) | 2002-12-16 |
Family
ID=12286154
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP02980294A Expired - Fee Related JP3356859B2 (ja) | 1994-02-28 | 1994-02-28 | 汚泥の処理方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3356859B2 (ja) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19622591A1 (de) * | 1996-06-05 | 1997-12-11 | Heidelberger Zement Ag | Verfahren zur stofflichen und thermischen Nutzung von Wasser, Mineralien und brennbare Anteile enthaltenden Reststoffen für die Herstellung von Portlandzementklinker |
KR100467851B1 (ko) * | 1997-05-29 | 2005-05-17 | 타이헤이요 세멘트 가부시키가이샤 | 유기질함유오니의처리방법 |
JP5120005B2 (ja) * | 2008-03-25 | 2013-01-16 | Jfeエンジニアリング株式会社 | 有機性汚泥の処理方法 |
JP5317283B2 (ja) * | 2009-09-29 | 2013-10-16 | 第一高周波工業株式会社 | 有機性汚泥の処理方法 |
CN113226998B (zh) * | 2018-11-13 | 2023-06-02 | 苏伊士水务工程有限责任公司 | 污泥处理方法 |
-
1994
- 1994-02-28 JP JP02980294A patent/JP3356859B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH07239118A (ja) | 1995-09-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5217624A (en) | Method for the disposal of aqueous sewage sludge | |
CN101376573A (zh) | 污水厂污泥资源化应用于水泥生产的方法 | |
JP2803855B2 (ja) | 下水汚泥の資源化システム | |
US3440166A (en) | Waste treatment process with recycling flocculating agents | |
Taruya et al. | Reuse of sewage sludge as raw material of Portland cement in Japan | |
Poon et al. | The stabilization of sewage sludge by pulverized fuel ash and related materials | |
JP3356859B2 (ja) | 汚泥の処理方法 | |
JPH08276199A (ja) | 汚泥処理方法 | |
JP4288714B2 (ja) | 有機汚泥より肥料を製造する方法 | |
RU1794061C (ru) | Способ обработки избыточного активного ила | |
JP2006315885A (ja) | リサイクル肥料及びその製造方法 | |
JPH06335700A (ja) | 汚泥・石炭灰の利用方法 | |
JP3537123B2 (ja) | 下水汚泥を原料とする固形燃料の製造方法 | |
JP2000107731A (ja) | 有機系廃棄物の処理方法 | |
JP3285523B2 (ja) | セメントの製造方法 | |
JPH09248600A (ja) | 下水汚泥のセメント製造用原料及び燃料への利用方法 | |
JPH08197095A (ja) | 下水汚泥の処理方法および下水汚泥処理物 | |
KR101069239B1 (ko) | 정황산액상고화제를 이용한 유, 무기성 슬러지의 고화처리방법 | |
JPH03207497A (ja) | 下水汚泥の処理方法 | |
JPH10165992A (ja) | 汚泥資源化方法 | |
JP2005007228A (ja) | 汚泥の処理方法 | |
WO1984000976A1 (en) | A method of producing a fuel of great stability | |
CN114950504B (zh) | 一种热解半焦的用途 | |
JPS6013891A (ja) | セメント焼成用の補助燃料並びにその使用方法 | |
CN108947153A (zh) | 一种含油污泥无害化处理工艺 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081004 Year of fee payment: 6 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081004 Year of fee payment: 6 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091004 Year of fee payment: 7 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101004 Year of fee payment: 8 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111004 Year of fee payment: 9 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |