一种钢渣热闷循环水处理装备
技术领域
本发明涉及一种钢渣热闷循环水处理装备,即冶炼行业熔融钢渣热闷循环水水质稳定的处理装备,特别是二氧化碳(CO2)用于钢渣热闷循环水水质稳定的处理装备。
背景技术
钢铁工业是资源、能源消耗最多的行业之一,在冶炼过程势必产生大量的钢铁渣。每炼一吨铁约产生0.34吨高炉渣,每炼一吨钢约产生0.12吨的钢渣。随着钢铁工业的快速发展,钢铁渣的数量随之增加,钢铁渣的“零排放”成为钢铁工业走循环经济道路,实现可持续发展的重要问题。近几年来,钢渣余热自解热闷处理工艺技术和设备,成功解决了钢渣不稳定的现象,实现了钢渣的“零”排放。该技术是将液态钢渣倾翻在热闷装置内,盖上盖自动化喷水,水遇热渣产生蒸汽,消解钢渣中游离氧化钙和游离氧化镁,钢渣粉化后变稳定。钢渣中废钢充分回收,尾渣可100%用于生产建筑材料、建材制品和道路材料,实现钢渣“零排放”。
熔融钢渣热闷处理水循环系统,由于钢渣热闷工艺用水蒸发量大,钢渣中的游离氧化钙消解反应部分进入循环水,导致钢渣热闷出水呈“高水温、高硬度、高碱度、高pH”的特性,系统极易产生结垢。目前的处理工艺主要是以去除悬浮物为目的,以平流沉淀池为主体的处理工艺,对成垢离子很难达到好的去除效果。该系统在运行的过程中,输水泵、输水管道和热闷盖上的喷嘴会由于结垢而堵塞,从而影响到正常的生产。以某钢渣热闷循环水系统为例,蒸发水量占总用水量的60%~70%,钢渣热闷回水中pH值为11.70~12.10,总硬度(以CaCO3计)为700~900mg/L,系统结垢主要发生在离心泵叶轮和输水管道中,一般情况下,水泵运行半个月必须停机人工清除污垢,水泵叶轮垢的厚度达1~2mm。
发明内容
针对现有钢渣热闷循环水处理装备,本发明提供一种热闷循环水水质稳定的处理装备。本发明的目的是克服现有装备不足,解决钢渣热闷循环水水质不稳定,尤其循环水系统结垢的问题。
本发明涉及一种钢渣热闷循环水处理装备,包括一级气液反应池3、平流沉淀池4、二级气液反应池5以及pH调节控制装置;其中一级气液反应池3连通平流沉淀池4,平流沉淀池4连通二级气液反应池5;一级气液反应池3中通入钢渣热闷循环水2和二氧化碳(CO2);二级气液反应池5中通入二氧化碳;其中pH调节控制装置包括pH取样泵11、pH计12、pH控制器7以及远程控制调节阀门8;二级气液反应池5的重碳酸化出水6首先经过pH取样泵11送入到pH计12,pH计12将测量的重碳酸化出水的pH值信号送入到pH控制器7,如果pH值高于或低于pH控制器7中存储的阈值,则pH控制器7将信号反馈到给远程控制调节阀门8,调节通入的二氧化碳流量。
其中,二氧化碳和钢渣热闷循环水2在一级气液反应池3中进行反应,钢渣热闷循环水中的成垢离子发生沉淀反应,反应生成沉淀通过平流沉淀池4去除,未完全去除的成垢离子通过二级气液反应池5发生重碳酸化反应溶解。
其中,一级气液反应池3安装有通入二氧化碳的穿孔曝气管9以及隔流板10;二级气液反应池5只安装通入二氧化碳的穿孔曝气管9。
其中,一级气液反应池3池液位高度不超过2.5m,反应时间8-12分钟,优选10分钟;二级气液反应池5液位高度不超过2.5m,反应时间1-3分钟,优选2分钟。
本发明还涉及一种钢渣热闷循环水处理装备,包括一级气液反应池3、平流沉淀池4以及pH调节控制装置;其中一级气液反应池3连通平流沉淀池4,一级气液反应池通入2和二氧化碳;其中pH调节控制装置包括pH取样泵11、pH计12、pH控制器7以及远程控制调节阀门8;平流沉淀池4的沉淀出水6’首先经过pH取样泵11送入到pH计12,pH计将测量的沉淀出水6’的pH值信号送入到pH控制器7,如果pH值高于或低于pH控制器中存储的阈值,则pH控制器将信号反馈到给远程控制调节阀门8,调节通入的二氧化碳(CO2)流量。
其中,二氧化碳(CO2)和钢渣热闷循环水在一级气液反应池3中进行反应,钢渣热闷循环水中的成垢离子发生沉淀反应,反应生成沉淀通过平流沉淀池4去除。
其中,一级气液反应池3安装有通入二氧化碳的穿孔曝气管9以及隔流板10。
二氧化碳(CO2)气体和钢渣热闷循环水在气液反应池中进行反应,钢渣热闷循环水中的钙镁离子发生沉淀反应,热闷循环水pH降低。反应生成沉淀通过平流沉淀池去除。沉淀池出水pH较高,通过二级气液反应池进一步降低pH,从而降未完全沉淀的碳酸钙溶解。重碳酸化出水通过pH取样泵,pH计,和pH控制器将信号反馈到远程控制调节阀门,调节通入的CO2流量,从而达到自动控制。所述远程控制调节阀门为可调电磁阀。
一级气液反应池内安装穿孔曝气管和隔流板,反应池液位高度不超过2.5m,反应时间8-12分钟,优选10分钟。当CO2气体通过穿孔管和钢渣热闷循环水接触后立即反应,生成细微的碳酸钙颗粒,随着反应的进行,水中的钙离子浓度降到最低,然后固液混合液进入平流沉淀池进行沉淀。一级反应池内安装隔流板,隔流板可以确保CO2和钢渣热闷循环水完全反应而不会出现短流现象。二级气液反应池只安装穿孔曝气管,CO2气体通过穿孔管与沉淀池出水进一步反应,未沉淀完全的碳酸钙发生重碳酸化反应溶解,反应时间1-3分钟,优选2分钟,水体pH进一步降低,循环水完全澄清。
该处理工艺方法的原理为:
钢渣中的游离氧化钙和游离氧化镁在热闷过程中发生如下反应:
CaO+H2O→Ca(OH)2
MgO+H2O→Mg(OH)2
形成的Mg(OH)2沉淀,基本上附着在钢渣上很少进入到钢渣热闷回水井中;部分Ca(OH)2进入钢渣热闷回水井中。通入CO2后,与Ca(OH)2成垢离子的反应为:
Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O
CO3 2-+CO2+H2O→2HCO3 -
一级气液反应池发生第一步反应,水体中的钙离子变成沉淀,pH、硬度和碱度降低,成垢离子得以去除;二级气液反应池发生第二步反应,水中未沉淀完全的碳酸根离子发生重碳酸化反应,使得出水pH进一步降低,水质澄清。
本装备和传统处理钢渣热闷循环水方法相比,具有如下优点:(1)和传统加酸法相比,能够使成垢离子沉淀,处理效果好,而且不会引进SO4 2-,Cl-,这样对整个管道系统的腐蚀性明显降低。(2)可以直接在现有的热闷循环水处理构筑物上改造实现,节省成本。(3)仅通过投加CO2就可以达到水质的稳定,不需要再加入水稳药剂。(4)CO2的通入量采用重碳酸化出水pH反馈调节自动化控制。自动控制反馈pH值(阈值)为8.00。
附图说明
图1是本发明实施例1的钢渣热闷循环水处理装备示意图;
图2是本发明实施例2的钢渣热闷循环水处理装备示意图;
图3是一级、二级气液反应池示意图
具体实施方式
实施例1
如图1所示,该实施例1中的钢渣热闷循环水处理装备,包括一级气液反应池3、平流沉淀池4以及pH调节控制装置;其中一级气液反应池3连通平流沉淀池4;其中,二氧化碳(CO2)气体和钢渣热闷循环水2在一级气液反应池3中进行反应,钢渣热闷循环水中的成垢离子发生沉淀反应,反应生成沉淀通过平流沉淀池4去除;其中pH调节控制装置包括pH取样泵11、pH计12、pH控制器7以及远程控制调节阀门8;平流沉淀池4的沉淀出水6’首先经过pH取样泵11送入到pH计12,pH计12将测量的沉淀出水6’的pH值信号送入到pH控制器7,如果pH值高于或低于pH控制器中存储的阈值,则pH控制器将信号反馈到给远程控制调节阀门8,调节通入的CO2气体流量。
如图1,3所述,一级气液反应池内安装穿孔曝气管9和隔流板10,反应池液位高度不超过2.5m,反应时间8-12min,优选10min。当CO2气体1通过穿孔管和钢渣热闷循环水接触后立即反应,生成细微的碳酸钙颗粒,随着反应的进行,水中的钙离子浓度降到最低,然后固液混合液进入平流沉淀池4进行沉淀,沉淀时间为1小时。
CO2气体1和钢渣热闷循环水2在气液反应池3中进行反应,钢渣热闷循环水中的钙镁离子发生沉淀反应,热闷循环水pH降低。反应生成沉淀通过平流沉淀池4去除,平流沉淀池4的沉淀出水6’通过pH取样泵,pH计,和pH控制器7将信号反馈到远程控制调节阀门8,调节通入的CO2流量,从而达到自动控制。
处理前钢渣热闷回水井中回水pH值为11.89,水温为63℃,总硬度(以CaCO3计,以下同)为760.32mg/L,OH-碱度为584.45mg/L,CO3 2-碱度115.62mg/L,溶解性总固体1740mg/L,电导率为3400μs/cm,悬浮物浓度150mg/L;
处理后:出水pH值为8.36,总硬度为84.08mg/L,CO3 2-碱度为21.60mg/L,HCO3 -碱度为32.40mg/L,溶解性总固体为220mg/L,电导率为455μs/cm。
实施例2
如图2所示,该装备,包括一级气液反应池3、平流沉淀池4、二级气液反应池5以及pH调节控制装置;其中一级气液反应池3连通平流沉淀池4,平流沉淀池4连通二级气液反应池5;其中,CO2气体和钢渣热闷循环水2在一级气液反应池3中进行反应,钢渣热闷循环水中的成垢离子发生沉淀反应,反应生成沉淀通过平流沉淀池4去除,未完全去除的成垢离子通过二级气液反应池5发生重碳酸化反应溶解;其中pH调节控制装置包括pH取样泵11、pH计12、pH控制器7以及远程控制调节阀门8;二级气液反应池5的重碳酸化出水6首先经过pH取样泵11送入到pH计12,pH计12将测量的重碳酸化出水的pH值信号送入到pH控制器7,如果pH值高于或低于pH控制器7中存储的阈值,则pH控制器7将信号反馈到给远程控制调节阀门8,调节通入的CO2气体流量。
如图2所示,CO2气体1和钢渣热闷循环水2在气液反应池3中进行反应,钢渣热闷循环水中的钙镁离子发生沉淀反应,热闷循环水pH降低。反应生成沉淀通过平流沉淀池4去除。沉淀池出水pH较高,通过二级气液反应池5进一步降低pH,从而降未完全沉淀的碳酸钙溶解。重碳酸化出水6通过pH取样泵,pH计,和pH控制器7将信号反馈到远程控制调节阀门8,调节通入的CO2流量,从而达到自动控制。
如图2,3所述,一级气液反应池内安装穿孔曝气管9和隔流板10,反应池液位高度不超过2.5m,反应时间8-12min,优选10min。当CO2气体1通过穿孔管和钢渣热闷循环水接触后立即反应,生成细微的碳酸钙颗粒,随着反应的进行,水中的钙离子浓度降到最低,然后固液混合液进入平流沉淀池4进行沉淀,沉淀时间为1小时。二级气液反应池5只安装穿孔曝气管9,CO2气体1通过穿孔管9与沉淀池出水进一步反应,未沉淀完全的碳酸钙发生重碳酸化反应溶解,反应时间1-3分钟,优选2分钟,水体pH进一步降低,循环水完全澄清。
处理前钢渣热闷回水pH值为11.98,水温67℃,总硬度为837.64mg/L,OH-碱度为675.05mg/L,CO3 2-碱度183.61mg/L,溶解性总固体1853mg/L,电导率为3590μs/cm,悬浮物浓度254mg/L。
处理后,出水pH值为7.84,总硬度为113.31mg/L,CO3 2-碱度为21.60mg/L,HCO3 -碱度为112.33mg/L,溶解性总固体为272mg/L,电导率为551μs/cm。