CN102453919A - 氮化处理及去应力工艺 - Google Patents
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Abstract
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:气缸套毛坯经过粗加工内孔和粗车外圆后,放入回火炉内,以不高于每小时50℃的速度升温至240℃,保温1小时,在均匀升温至460℃,保温1小时,在均匀升温至560℃,保温2小时,随炉以小于30℃的速度降温至260℃左右出炉。再经过机加工。将检验合格的气缸套经过清洗后装入氮化炉,并向炉内通入氨气并以小于50℃/H的速度缓慢升温、排空炉内空气,并保证在200℃的前提下排空炉内空气,并以不高于50℃/H的速度升温至510℃-510℃,并在氨气分解率在60%-70%保温4小时,并在510℃-520℃氨气分解率在70%-80%保温3小时,在不大于50℃/H前提下降温至180℃出炉。
Description
所属技术领域
本发明涉及气缸套氮化处理及去应力工艺。
背景技术
气缸套是发动机的核心零件,也是易损件,气缸套失效模式多是内孔的不耐磨造成的气缸套早期磨损。为了提高内孔耐磨性能,多采用将气缸套整体进行氮化处理的方法。但是整体氮化处理后,气缸套的内表面耐磨性能提高了,但是氮化变形较大,气缸套产品还得要经过机加工消除产品的变形。同时也去除了产品的耐磨层。
发明内容
为了提高气缸套产品的耐磨损能力,减少气缸套氮化处理引起的内孔变形,本发明提供氮化处理及去应力工艺,能够减小氮化变形,确保氮化后产品的变形满足气缸套成品的尺寸要求,满足气缸套耐磨损能力。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是,在半成品气缸套进行去应力热处理工艺,在成品气缸套按照特定的工艺参数进行氮化处理。
本发明的有益效果是,经过一次去应力及氮化处理工艺,消除了气缸套的机加工及铸造过程的热处理应力,有效的控制了氮化变形,提高了产品的耐磨损能力。
附图说明
本说明书无附图说明。
具体实施方法
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:气缸套毛坯经过粗加工内孔和粗车外圆后,放入回火炉内,以不高于每小时50℃的速度升温至240℃,保温1小时,在均匀升温至460℃,保温1小时,在均匀升温至560℃,保温2小时,随炉以小于30℃的速度降温至260℃左右出炉。经过这样热处理的半成品再经过机械加工,产品满足气缸套成品的尺寸要求。将检验合格的气缸套经过清洗后装入氮化炉,并向炉内通入氨气并以小于50℃/H的速度缓慢升温、排空炉内空气,并保证在200℃的前提下排空炉内空气,并以不高于50℃/H的速度升温至510℃-510℃,并在氨气分解率在60%-70%保温4小时,并在510℃-520℃氨气分解率在70%-80%保温3小时,在不大于50℃/H前提下降温至180℃出炉。这样的热处理工艺的温度高于氮化处理的问题,气缸套氮化变形和尺寸变化很小,这样就保证氮化工艺不但增加了气缸套的耐磨性,而且消除了铸造过程中的热应力、相变应力和切削过程中的机械应力。
Claims (1)
1.氮化处理及去应力工艺,其特征是:
1.以不高于每小时50℃的速度升温至240℃,保温1小时,在均匀升温至450℃,保温1小时,在均匀升温至560℃,保温2小时,随炉以小于30℃的速度降温至260℃左右出炉。
2.以不高于50℃/H的速度升温至510℃-510℃,并在氨气分解率在60%-70%保温4小时,并在510℃-520℃氨气分解率在70%-80%保温3小时,在不大于50℃/H前提下降温至180℃出炉。
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PB01 | Publication | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20120516 |