CN102242239A - 利用顶底复吹转炉的铁水预脱磷方法 - Google Patents
利用顶底复吹转炉的铁水预脱磷方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102242239A CN102242239A CN2011102143595A CN201110214359A CN102242239A CN 102242239 A CN102242239 A CN 102242239A CN 2011102143595 A CN2011102143595 A CN 2011102143595A CN 201110214359 A CN201110214359 A CN 201110214359A CN 102242239 A CN102242239 A CN 102242239A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- dephosphorization
- oxygen
- molten iron
- slag
- blowing
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Landscapes
- Refinement Of Pig-Iron, Manufacture Of Cast Iron, And Steel Manufacture Other Than In Revolving Furnaces (AREA)
- Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)
Abstract
一种利用顶底复吹转炉的铁水预脱磷方法,属于铁水脱磷技术领域。采用普遍使用的铁水脱磷用原辅料,即石灰、铁矿石和萤石,通过控制脱磷氧枪枪位和氧气流量实现冶炼前期快速升温、增加化渣效果,提高脱磷效率至80%以上。通过氧枪从顶部向铁水浴面供给氧气,通过转炉炉底供气系统向钢水内部供给搅拌气体。通过控制氧枪枪位及氧气流量提高脱磷效率,降低炼钢过程废渣排放量。
Description
技术领域
本发明属于铁水脱磷技术领域,特别是涉及一种利用顶底复吹转炉进行铁水脱磷的方法,通过控制脱磷氧枪枪位和氧气流量提高脱磷效率。
背景技术
近年来,钢铁产品对磷含量的要求日趋严格。为了满足钢铁品质的要求,需要在铁水预处理阶段尽可能的高效除去铁水中的磷。铁水脱磷一般在铁水运送容器(如鱼雷罐)或者转炉中进行。利用运送容器进行铁水脱磷时,由于运送容器上部空间小,为了避免喷溅,应当选用高碱度且全铁含量低的顶渣,这就限定了脱磷前的脱硅(例如,TETSU-TO-HAGANE,69(1983),p.1818)。此外,高碱度渣存在着化渣难的问题,限制了顶渣脱磷能力的发挥。顶底复吹转炉具有炉容比大以及动力学好的优点,越来越普及。喷射氧气的氧枪是顶吹系统的重要构成部分,合适的氧枪枪位和氧气流量能够更好的控制渣钢间的物理化学反应特性,对于保证正常的转炉吹炼炼钢非常重要。
传统的转炉吹炼过程为:废钢、未脱磷铁水及脱磷剂被装入转炉,然后顶吹氧气氧化除去铁水中的Si、P和C等。但是由于吹炼末期钢水温度高,铁水中脱去的磷会部分返回钢水中,因此需要使用过量的石灰固定脱磷产物,导致了炉渣脱磷效率低和废渣排放量增加。
使用高效脱磷剂和优化脱磷工艺是提高脱磷效率和降低废渣排放量的有效方法。中国专利申请号97116979.9公开了“铁水预脱磷方法”,该方法利用转炉且使用合成渣进行铁水预脱磷。所用合成渣组成为CaO(50-70%)-铁氧化物(15-35%)-CaF2(5-15%)或者CaO(55-70%)-铁氧化物(15-30%)-CaF2(4-10%)-Na2CO3(4-9%)。通过该发明,铁水脱磷率能够达到85-90%且废渣量低。但是,由于CaF2和Na2CO3的用量大,转炉炉内耐火材料的腐蚀将非常严重,而且由于Na+和F-的溶出限制了废渣的回收利用。中国专利申请号200680041842公开了“铁水的脱磷处理方法”,该方法通过将氧气和脱磷剂一同吹入转炉内铁水浴面进行铁水脱磷。通过该发明,铁水中磷含量能够从0.105-0.124%降到0.012-0.02%,且石灰用量在3.3-9.6kg/t范围内。但是,该法对设备以及炼钢用辅料要求极其严格,很难在多数钢厂推广应用。日本国专利申请号2005-17018公开了“高碳极低磷钢的冶炼方法(高炭素極低りん鋼の溶裂方法)”,该方法通过转炉炉气分析系统计算出系统蓄积氧量以预测渣中FeO含量,然后通过调整氧枪枪位、氧气流量和底吹气体流量来控制终点磷含量小于0.015%。但是该方法中所用的炉气分析系统目前国内多数钢厂不具备或者还处于研发阶段。
在转炉中,铁水中的磷一般通过氧化反应除去,其简单化学反应式如式(1)所示。
(1)
2[P]+5[O]+3CaO=3CaO·P2O5
从热力学观点出发,降低温度、提高渣中CaO含量(或者碱度)和增加氧位都有利于脱磷反应的进行。但是,温度过低不利于化渣,且降低了脱磷反应速度,渣中CaO含量过高会影响化渣,不利于脱磷。在实际生产过程中,调整氧枪枪位和氧气流量是改善炉渣物理化学行为的有效方法之一。例如,低枪位大流量操作有利于氧化铁水中的组成成分,起到升温和化渣的作用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用顶底复吹转炉的铁水脱磷方法,采用普遍使用的铁水脱磷用原辅料,即石灰、铁矿石和萤石,通过控制脱磷氧枪枪位和氧气流量实现冶炼前期快速升温、增加化渣效果,提高脱磷效率至80%以上。
实现本发明的目的是在工艺中控制如下技术参数:
(1)更换脱磷氧枪,设定脱磷氧枪的喷头出口马赫数为1.5-2.0,喷孔数为4孔,孔间夹角为14-16度;
(2)转炉底吹供气搅拌气体为氮气或氩气,底吹系统强度达到吨钢0.20-0.24Nm3/min。
(3)转炉吹炼前,使用前一炉吹炼的脱碳炉渣进行溅渣护炉操作,倒掉剩余炉渣;
(4)转炉内装入废钢、兑铁水,摇直转炉;
(5)下脱磷氧枪,开吹后添加石灰、铁矿石和萤石为主的脱磷渣料,根据铁水Si含量调整石灰加入量,控制炉渣碱度R在1.8~2.7,萤石添加量为5-8kg/100kg石灰,铁矿石加入量按15~35kg/t钢控制,采用球团矿,粒径小于40mm,根据溶液温度、Si含量适当调整,按15~35kg/t钢控制,从而控制吹炼结束温度为1350-1420℃;
(6)开吹至吹氧量达到总供氧量的25~35%时,氧枪采用较高的吹氧流量17500-18000Nm3/min、低枪位2.4-2.5m,快速氧化铁水中的Si,提高铁水温度,尽快化渣;
(7)随后提高脱磷氧枪枪位至2.7-2.8m、降低氧气流量至16000-16500Nm3/min,保持恒枪位、恒流量操作,溶池溶液C质量百分比例达到3.0~3.6%,温度1350-1420℃时提枪;
与目前常用的顶底复吹转炉吹炼未脱磷铁水技术相比,本发明具有如下优点:
1、充分利用了成熟的顶底复吹转炉吹炼技术,铁水脱磷的动力学条件得到满足。
2、采用常用的脱磷原料,通过控制氧枪枪位和氧气流量改善渣钢间物理化学特性。
3、脱磷剂原料来源广泛,价格低廉。
4、采用铁水脱磷前溅渣护炉操作,在保证高脱磷效率的条件下提高炉内耐火材料使用寿命。
具体实施方式
实例1:210吨顶底复吹转炉溅渣护炉后装入废钢20t和铁水216t,铁水C:4.33%、Si:0.311%、Mn:0.18%、P:0.084%、T:1353℃。吹炼开始后向转炉内添加脱磷剂(石灰5t、铁矿石3t和萤石614kg)。吹炼至吹氧量达到35%时,氧枪枪位调整至2.4m处,流量调整为18000Nm3/h,随后提枪位至2.8m,流量调整为约16200Nm3/h。吹炼时间为479秒,底吹N2流量为2966-2692Nm3/h。吹炼结束铁水C:3.07%、Si:0.010%、Mn:0.040、P:0.010%、T:1325℃,脱磷率88.1%。
实例2:210吨顶底复吹转炉溅渣护炉后装入废钢20t和铁水216t,铁水C:4.47%、Si:0.406%、Mn:0.17%、P:0.088%、T:1385℃。吹炼开始后向转炉内添加脱磷剂(石灰9.5t、铁矿石4.5t和萤石850kg)。吹炼至吹氧量达到26%时,氧枪枪位调整至2.4m处,流量调整为18000Nm3/h,随后提枪位至2.8m,流量调整为约16200Nm3/h。吹炼时间为635秒,底吹N2流量为2947-3005Nm3/h。吹炼结束铁水C:3.16%、Si:0.019%、Mn:0.11、P:0.014%、T:1371℃,脱磷率84.1%。
比较例1:210吨顶底复吹转炉溅渣护炉后装入废钢22t和铁水214t,铁水C:4.63%、Si:0.428%、Mn:0.15%、P:0.071%、T:1358℃。吹炼开始后向转炉内添加脱磷剂(石灰5.5t、铁矿石3t和萤石400kg)。吹炼过程氧枪枪位调整至2.8m,流量调整为约18000Nm3/h,保证恒枪位恒流量操作。吹炼时间为486秒,底吹N2流量为2960-3047Nm3/h。吹炼结束铁水C:3.51%、Si:0.02%、Mn:0.03、P:0.016%、T:1315℃,脱磷率77.5%。
比较例1:210吨顶底复吹转炉溅渣护炉后装入废钢22t和铁水214t,铁水C:4.61%、Si:0.382%、Mn:0.16%、P:0.071%、T:1369℃。吹炼开始后向转炉内添加脱磷剂(石灰7.5t、铁矿石3t和萤石600kg)。吹炼过程氧枪枪位调整至2.8m,流量调整为约18000Nm3/h,保证恒枪位恒流量操作。吹炼时间为543秒,底吹N2流量为2574-2775Nm3/h。吹炼结束铁水C:3.3%、Si:0.021%、Mn:0.06、P:0.018%、T:1369℃,脱磷率74.7%。
本发明实施例及比较例的供氧总量基本相同,对于转炉铁水脱磷预处理过程中,本发明通过控制氧枪枪位和氧气流量,是能够提高脱磷效率。
Claims (1)
1.一种利用顶底复吹转炉的铁水预脱磷方法,其特征在于,在工艺中控制如下技术参数:
(1)更换脱磷氧枪,设定脱磷氧枪的喷头出口马赫数为1.5-2.0,喷孔数为4孔,孔间夹角为14-16度;
(2)转炉底吹供气搅拌气体为氮气或氩气,底吹系统强度达到吨钢0.20-0.24Nm3/min;
(3)转炉吹炼前,使用前一炉吹炼的脱碳炉渣进行溅渣护炉操作,倒掉剩余炉渣;
(4)转炉内装入废钢、兑铁水,摇直转炉;
(5)下脱磷氧枪,开吹后添加石灰、铁矿石和萤石为主的脱磷渣料,根据铁水Si含量调整石灰加入量,控制炉渣碱度R在1.8~2.7,萤石添加量为5-8kg/100kg石灰,铁矿石加入量按15~35kg/t钢控制,采用球团矿,粒径小于40mm,根据溶液温度、Si含量按15~35kg/t钢控制,从而控制吹炼结束温度为1350-1420℃;
(6)开吹至吹氧量达到总供氧量的25~35%时,氧枪采用较高的吹氧流量17500-18000Nm3/min;低枪位2.4-2.5m;
(7)随后提高脱磷氧枪枪位至2.7-2.8m、降低氧气流量至16000-16500Nm3/min,保持恒枪位、恒流量操作,溶池溶液C质量百分比例达到3.0~3.6%,温度1350-1420℃时提枪。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201110214359 CN102242239B (zh) | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 利用顶底复吹转炉的铁水预脱磷方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201110214359 CN102242239B (zh) | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 利用顶底复吹转炉的铁水预脱磷方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102242239A true CN102242239A (zh) | 2011-11-16 |
CN102242239B CN102242239B (zh) | 2013-04-17 |
Family
ID=44960482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 201110214359 Active CN102242239B (zh) | 2011-07-28 | 2011-07-28 | 利用顶底复吹转炉的铁水预脱磷方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102242239B (zh) |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102660658A (zh) * | 2012-05-23 | 2012-09-12 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 一种转炉炉渣固化的方法 |
CN102899443A (zh) * | 2012-10-23 | 2013-01-30 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 一种冶炼低磷钢水的工艺 |
CN105039647A (zh) * | 2015-06-23 | 2015-11-11 | 武汉钢铁(集团)公司 | Lf炉浅脱磷的精炼方法 |
CN105238906A (zh) * | 2014-07-11 | 2016-01-13 | 鞍钢股份有限公司 | 一种低碳低硅钢冶炼控制方法 |
CN107299184A (zh) * | 2017-07-07 | 2017-10-27 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 一种脱磷转炉底吹风口维护方法 |
CN108300831A (zh) * | 2018-02-27 | 2018-07-20 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 一种提高脱磷转炉冶炼过程热量来源的方法 |
CN112708716A (zh) * | 2020-12-08 | 2021-04-27 | 首钢集团有限公司 | 一种含钛铁水转炉大废钢比快速升温的生产方法 |
CN113574188A (zh) * | 2019-03-22 | 2021-10-29 | 杰富意钢铁株式会社 | 转炉型脱磷精炼炉的吹炼控制方法和吹炼控制装置 |
CN114657315A (zh) * | 2022-03-30 | 2022-06-24 | 芜湖县天海耐火炉料有限公司 | 一种转炉炼钢用化渣脱磷剂及脱磷工艺 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH032312A (ja) * | 1989-05-26 | 1991-01-08 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 低燐銑の製造方法 |
KR20020085930A (ko) * | 2001-05-10 | 2002-11-18 | 주식회사 포스코 | 극저린 저질소 강의 제조방법 |
JP3671000B2 (ja) * | 2001-11-30 | 2005-07-13 | 新日本製鐵株式会社 | 溶銑の脱りん処理方法 |
JP2006249569A (ja) * | 2005-03-14 | 2006-09-21 | Jfe Steel Kk | 低燐溶銑の製造方法 |
CN101597668A (zh) * | 2009-07-03 | 2009-12-09 | 首钢总公司 | 一种利用顶底复吹转炉的铁水脱磷处理方法 |
CN101597669A (zh) * | 2009-07-03 | 2009-12-09 | 首钢总公司 | 一种在溅渣护炉条件下顶底复吹转炉铁水脱磷的方法 |
CN101831525A (zh) * | 2010-05-19 | 2010-09-15 | 首钢总公司 | 一种铁水脱磷方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3002312B2 (ja) * | 1991-11-11 | 2000-01-24 | 東洋機械金属株式会社 | 成形機における温度監視画面の表示方法 |
-
2011
- 2011-07-28 CN CN 201110214359 patent/CN102242239B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH032312A (ja) * | 1989-05-26 | 1991-01-08 | Sumitomo Metal Ind Ltd | 低燐銑の製造方法 |
KR20020085930A (ko) * | 2001-05-10 | 2002-11-18 | 주식회사 포스코 | 극저린 저질소 강의 제조방법 |
JP3671000B2 (ja) * | 2001-11-30 | 2005-07-13 | 新日本製鐵株式会社 | 溶銑の脱りん処理方法 |
JP2006249569A (ja) * | 2005-03-14 | 2006-09-21 | Jfe Steel Kk | 低燐溶銑の製造方法 |
CN101597668A (zh) * | 2009-07-03 | 2009-12-09 | 首钢总公司 | 一种利用顶底复吹转炉的铁水脱磷处理方法 |
CN101597669A (zh) * | 2009-07-03 | 2009-12-09 | 首钢总公司 | 一种在溅渣护炉条件下顶底复吹转炉铁水脱磷的方法 |
CN101831525A (zh) * | 2010-05-19 | 2010-09-15 | 首钢总公司 | 一种铁水脱磷方法 |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102660658A (zh) * | 2012-05-23 | 2012-09-12 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 一种转炉炉渣固化的方法 |
CN102899443A (zh) * | 2012-10-23 | 2013-01-30 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 一种冶炼低磷钢水的工艺 |
CN102899443B (zh) * | 2012-10-23 | 2014-06-18 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 一种冶炼低磷钢水的工艺 |
CN105238906A (zh) * | 2014-07-11 | 2016-01-13 | 鞍钢股份有限公司 | 一种低碳低硅钢冶炼控制方法 |
CN105238906B (zh) * | 2014-07-11 | 2017-07-21 | 鞍钢股份有限公司 | 一种低碳低硅钢冶炼控制方法 |
CN105039647A (zh) * | 2015-06-23 | 2015-11-11 | 武汉钢铁(集团)公司 | Lf炉浅脱磷的精炼方法 |
CN107299184A (zh) * | 2017-07-07 | 2017-10-27 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 一种脱磷转炉底吹风口维护方法 |
CN108300831A (zh) * | 2018-02-27 | 2018-07-20 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 一种提高脱磷转炉冶炼过程热量来源的方法 |
CN113574188A (zh) * | 2019-03-22 | 2021-10-29 | 杰富意钢铁株式会社 | 转炉型脱磷精炼炉的吹炼控制方法和吹炼控制装置 |
CN113574188B (zh) * | 2019-03-22 | 2022-10-18 | 杰富意钢铁株式会社 | 转炉型脱磷精炼炉的吹炼控制方法和吹炼控制装置 |
CN112708716A (zh) * | 2020-12-08 | 2021-04-27 | 首钢集团有限公司 | 一种含钛铁水转炉大废钢比快速升温的生产方法 |
CN114657315A (zh) * | 2022-03-30 | 2022-06-24 | 芜湖县天海耐火炉料有限公司 | 一种转炉炼钢用化渣脱磷剂及脱磷工艺 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102242239B (zh) | 2013-04-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102242239B (zh) | 利用顶底复吹转炉的铁水预脱磷方法 | |
CN101445848B (zh) | 一种含铁物料连续炼钢工艺方法及装置 | |
CN102251070B (zh) | 一种利用co2实现转炉高效提钒的方法 | |
CN102212643B (zh) | 一种转炉少渣冶炼工艺 | |
CN108148942B (zh) | 一种转炉炉渣留渣气化脱磷方法及循环利用冶炼方法 | |
CN104294002B (zh) | 一种引入二氧化碳转炉一步法冶炼中低碳铬铁的方法 | |
CN101597669B (zh) | 一种在溅渣护炉条件下顶底复吹转炉铁水脱磷的方法 | |
CN100507022C (zh) | Aod全铁水直接冶炼奥氏体不锈钢的方法 | |
CN100363508C (zh) | 电炉转炉化炼钢生产工艺 | |
CN105525055B (zh) | 一种转炉少渣冶炼脱碳期喷溅的控制方法 | |
CN103266196B (zh) | 90吨转炉用低温低硅铁水生产碳素钢的方法 | |
CN101684507B (zh) | 铁矿石气体还原直接炼钢工艺 | |
CN107299182B (zh) | 一种转炉利用废钢冶炼半钢的方法 | |
CN103060510A (zh) | 一种采用燃气加热的高废钢比的冶炼方法 | |
CN101608250A (zh) | 一种喷吹co2气体控制转炉炼钢熔池温度的方法 | |
CN109136456B (zh) | 一种转炉应用石灰石炼钢的方法 | |
CN103352101A (zh) | 一种转炉低成本冶炼工艺 | |
CN105483314A (zh) | 一种提高转炉终点残锰含量的控制方法 | |
CN101665849B (zh) | 一种铁矿石连续炼钢工艺 | |
CN201351168Y (zh) | 一种含铁物料连续炼钢设备 | |
CN101956038B (zh) | 一种铁矿石熔融还原低碳炼铁和炼钢工艺方法及装置 | |
Kumakura | Advances in steel refining technology and future prospects | |
CN102534093A (zh) | 转炉冶炼过程中两阶段副原料模型的控制方法 | |
CN104263875B (zh) | 一种顶吹转炉采用高磷铁水生产合金焊线钢的脱磷方法 | |
CN105132611A (zh) | 一种转炉单渣生产超低磷钢的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder | ||
CP01 | Change in the name or title of a patent holder |
Address after: 100041 Shijingshan Road, Shijingshan District, Shijingshan District, Beijing Patentee after: Shougang Group Co. Ltd. Address before: 100041 Shijingshan Road, Shijingshan District, Shijingshan District, Beijing Patentee before: Capital Iron & Steel General Company |