具体实施方式
下面根据图2至图11,给出本发明的较佳实施例,并予以详细描述,使能更好地理解本发明的功能、特点。
如图2A所示,本发明的塑壳电池是新型的全封闭电池。它由钢帽11、密封盖12、复压圈13、正极粉23、锌筒15、浆层纸24、负极底16、塑料壳体14、空气室21等组成。
锌筒15由金属锌制成,在塑壳电池中,锌筒15的筒身高度只要与正极粉23的高度相匹配即可,也就是说,锌筒15的筒身高度只要能完整包覆住正极粉23。在本较佳实施例中,锌筒15的筒身高度等于正极粉23的高度。在实际生产中,将锌筒15的筒身高度做的略高于正极粉23的高度也是可行的。锌筒15同负极底16经注塑在一起,只作电池负极而不作容器,只要满足锌锰电池化学就可以了。因此锌筒15的筒身短、筒壁薄,大大节约了锌材料,降低了生产成本。用塑料这类可再生的资源来替换稀缺锌金属,对我国金属资源也起到了一定的保护作用。
锌筒15外、电池的整个侧面包覆塑料壳体14。也就是说,用塑料把锌筒15、负极底16注塑在一起。塑料壳体14只作容器而不参加化学反应。塑料壳体14不会腐蚀,因此本发明的电池100%不会穿孔,不会漏液。在用电器具上使用安全、可靠,更不会腐蚀用电器具。
图2B是本发明的塑壳电池的制造工艺流程图。如图所示,制造工艺包括如下步骤:步骤一,用注塑模将锌筒、负极底、塑壳注塑形成塑壳锌筒;其中锌筒贴在塑壳内壁上,负极底位于塑壳底面和锌筒底面之间;步骤二,将浆层纸置入所述塑壳锌筒中;步骤三,将底碗纸置入所述塑壳锌筒中;步骤四,将正极粉成型为电芯;步骤五,用插碳棒机在塑壳锌筒中插入碳棒;步骤六,用复压机安装复压圈;步骤七,钢帽和塑料注塑形成密封盖;步骤八,采用超声波塑焊机将密封盖封装到塑壳锌筒上。
塑壳电池研制过程中最难的是锌筒和塑壳是如何连接。如果采用胶粘的方法,不但工效低、成本高、不环保、又不能彻底排除漏液的可能,为此我们经过反复试验、最后采用锌筒、负极底、一起注塑的办法、终于解决了联接方法,如图3A-5所示。
图3A显示了本发明的锌筒和负极底一起注塑后的结构图。注塑的关键部分在图中的I、II部分,分别表示在图3B和图3C中。为了使塑壳电池能符合大生产的需要,锌筒15内壁的直径与其上部塑壳14的内径改成同样尺寸,使整个筒体的内经上下一致,无台价,这在图3B中可以明显看出。这样在内壁放入浆层纸、高度超过锌筒口5-6mm、就可保证在生产过程中正极粉不会与锌筒口接触,避免了电池的短路、自放电及慢性短路等现象,大大提高了电池的正品率、降低了成本。
另外,塑壳14底部具有的围边141放厚,使其高度高于负极底16的高度,见图3C。这样在电池生产线输送时,负极底始终与输送带、工作台底板不发生磨擦,从而保证负极底光亮无损、避免了负极底在生产过程中磨毛而发生生诱的现象。而塑壳底部的围边在包商标时经热缩后围边皮商标全部包径。这样保证电池外观整洁光亮。
在注塑过程中、我们对注塑模进行多次修整改造。如图4所示,注塑模锌棒包括退料板41、模架42和芯棒43。我们把控制锌筒尺寸由原来控制外经改为控制内径,即控制锌筒直径在30-0.02mm范围内,然后我们把注塑模的芯桻43外径也控制在直径30-0.02的范围内,这样在注塑过程中克服了锌筒内壁跑料现象。而锌筒的外径大小不会影响跑料,只会产生塑壳的壁厚。也就是说,锌筒如果厚一点、塑壳壁就薄一点;反之锌筒薄一点,塑壳壁就厚一点。这都不影响整体塑壳的质量(总壁厚始终一样)。其次我们还把芯棒加长到54.4mm,芯棒的外径在长度方向上大小一致,且加长的芯棒43直接与锌筒底部接触,这样在注塑过程中锌筒不会在压力影响下产生浮动、从而解决了由于锌筒浮动而产生底部跑料使负极底被封的现象。
在解决了上述问题后,又产生了新的问题。因为芯棒长,在注塑时的高压影响下,容易产生单边的现象。为此我们又在注塑模上设计了两个对称的注塑口51、52,如图5所示。这样使芯棒在高压的情况下受压对称、均匀,避免了由于单边而产生部分露锌筒的现象。在克服了上述种种情况下我公司马上制作成电池再进行反复测试,包括65度高温测试、-40度低温测试,急性短路测试,连续放电和间歇放电测试等,全部合格、既节约了锌耗量、又解决了不漏液的目标。
图6是本发明的有边扣式负极底的结构图。我公司在研制塑壳电池的同时、改进设计了有边扣式负极底。我们利用负极的扣边,直接用上负极底机自动并紧扣在锌筒底部,然后再注塑在一起,这样在大生产中不可能产生没有负极底的电池,使电池包装的正品率从92-93%提高到100%,大大节约了热收缩商标的损耗,既保证了成品质量、有效提高产品的正品率和劳动生产率,同时在电池生产中又节省了刷底工序,生产线上又改少了二个劳动力。
这有边扣式负极底也可用于原普通锌锰纸版电池中。但生产工艺都发生变化,特别是上道生产工艺要求比较高。所以目前国内各电池厂都没有使用这种扣式负极底。但普通的纸版电池负极底能用于有底锌筒的塑壳电池中,但生产过程中跳底、接触不良等常有发生,正品率底。而无底锌筒的塑壳电池只能采用有边扣式负极底,因为采用普通负极底方能与塑壳组成一个密封的筒体,要产生漏液、漏气等现象。
图7是本发明的钢帽嵌式密封圈结构图。关于密封盖我公司做了大量试验,并走访了好多胶粘剂生产单位和有关研究所。他们提供了不少粘胶剂样品,我们分别做了不少试验。有的能作为电池的密封填料,但不能够受高温及电反应时产生的压力,密封盖会被顶出,发生电池漏气、漏液现象。有的粘胶剂能粘牢,但不可用于大生产中,因为他的涂胶工艺要求非常苛刻、要现配现用、否则几分钟后就结成硬块,这样我们在涂胶生产设备上无法采用,因为涂胶的头子、涂胶时压胶的泵体、涂胶的胶缸、随时会被胶堵死或结成硬块。要投入规模生产,必须要用大量的人工、按生产线班产(8小时)96000支电池计算就需要64名工人去涂胶,而且粘胶剂又必须现配现用,因此这样方法跟本行不通。既使现场管理等能跟上去,那么涂胶的质量也无法控制、无法测试,因为涂胶必须把密封盖的整个部位全部均匀的涂到。一旦有细小地方没有涂到或漏涂,就会产生电池漏气、漏液,严重影响电池质量。如果涂得太多电池上口会粘满粘胶剂,在电池输送到下一个工序时,电池同电池都粘在一起,严重影响下道工序生产,更无法套热收缩商标。总的来说采用涂胶工艺,价格昂贵、浪费大、要多用68名人工,正品率又低,并且粘胶剂有毒有害气体,严重影响车间环境和员工的身体健康、並且对安生生产带来严重的火警隐患。
在上述前提下我公司采用与筒体同种材料,既PS塑料112与钢帽11一起注塑成联体密封盖,並采用超声波塑焊机焊接。超声波焊接是把高频通过换能系统把信号转换为高频机械振动、加于塑料制品工件上、通过工件表面及内在分子间的摩擦、而使接口的温度升高,当温度达到工件本身的熔点时、使工件接口迅速融化、既而填充于接口间的空隙达到完美的焊接。经过我们反复测试及破坏性试验,硬性敲击焊接处、最后塑壳破碎但焊接处仍完好无损。我们又对电池进行了高温、低温、短路、连续放电和间隙放电等多种测试电池均不漏液也不漏气、彻底解决了电池行业最难解决的封口问题。
密封盖在注塑时先把小钢帽或大盖帽(钢带冲制然后表面镀镍)放入注塑模中(注塑模中间装有磁铁)这样钢帽就被磁钢吸牢、然后制塑机合陇进行注塑把钢帽和密封盖牢牢结合在一起、这样钢帽和塑盖之间联成一个整体不会产生漏液和漏气的现象、原来电池都采用铜帽、但铜价上涨飞快、为此各电池厂目前都采用镀镍钢帽、我公司也都采用镀镍钢帽、其性能与铜帽相仿、一方面是节约成本、另一方面我们注塑时采用磁铁可吸注钢帽。
密封盖都用超声波焊接机与塑壳筒体一起焊接(因为筒体和密封盖都采用同一种CPS)塑料,焊接效果非常好,达到了全密封的效果。取消了原来用沥青封口的落后工艺、又大大增加了电池空气室、消灭了沥青对环境的污染、由于密封性能好、增加了电池的储存期、做到了真正的环保型电池。
图8是本发明的复压机结构示意图。如图所示,复压机包括压力调节螺母81,压力调节杆82,复压棒座83,帽子头84,复压棒85,弹簧86,活络头87,复压头88。复压头88采用聚四氟乙烯材料制作,紧压在活络头87中。活络头87滑动距离5mm,弹簧86钢标直经1.6mm,压巾7.6k,不可以随时调整压力。要调压力必须把头拆下调换弹簧才可以,复压效果较差。因为原纸版电池电芯高度与浆层纸高度几乎一样,经过复压后才低于浆层纸。所以如果增加压力的话,表面的正极电芯粉就要朝上串,很容易与锌筒上口接能而引起电池短路,而塑壳电池锌筒只有37mm高,上面全部的塑料,而且浆层纸高度在42-43之间,高于锌筒口5-6mm把锌筒全部隔离。为此我们加长了复压头88、比原来长20mm左右,然后又加大了弹簧86的压力,而且是把冲头的压力改成可调式的,这样便于压力的控制,又增加了复压的时间,使正极粉在筒内的密度增加,同时使正极粉和浆层纸及与碳棒的接触更紧密,减少了电池的内阻,经过这样的改造使放分时间在同等质量的情况下,增加10-20分钟,大大提高了产品的质量。
图9是本发明的立式插碳棒机结构示意图。图10是本发明的插碳棒的结构图。如图9和图10所示,我们把原来卧式插碳桻机改成立式插碳桻机。该立式插碳棒机包括冲棒92,自动落碳棒架93,升降轴94,导向件95,自动活络顶块96,碳棒97,拦圈98,工作盘99,底盘91。工作盘和底盘是用螺栓紧密连接在一起的。直接用输送带和下一道工序连接。因为上一道工序复压机是立式的,后一道工序上密封圈机也是立式的。如果把插碳桻机也改成立式的那么电池在复压机后不要躺倒,在上密封圈机时也不用从卧式的再把电池立起来,这样可以减少一台斜式提升机、减少一名操作工,又减少了电池从立到横、再从横到立的过程中轧电的现象,减少了损耗、增加了设备开动率。另外由于插碳桻时把直经8mm的碳桻从正极粉中硬性插入、产生的压力把负极底顶的变形、为此我们在插碳桻机的底盘上增加了顶杆31,在插碳桻时顶杆顶往负极底,从而避免了负极底变行的现象。
图11是本发明的超声波塑焊机结构图。首先我们对摸具进行改造、将模具设计成双头模具111,双头模具111下正对两个塑壳电池112。并摸索了双头模具之间的最佳距离,控制在55mm左右的范围内。把压力控制在0.4pa左右,熔焊时间调整到0.4-0.5秒范围内,然后经检测己全部达到预期效果。接着我们又把原手工的设备改成全自动并且与整条流水线联在一起,形成一条完整的塑料电池自动生产线。现己全部测试完毕、既将投入生产、设计理论产量低速线160只/分,高速线200只/分,设备开动率90%以上成品率99.7%以上。
采用上述制造方法生产的塑壳电池,经测试后的数据如下:
表1
表2
表3
表4
表5
表6
所制造的塑壳电池具有如下优势:
1、锌用量减少,塑壳电池锌筒只要满足电化学反应所需的用量、取消作为容器的用量、而雁容器部份则用塑料代替。
2、封口结构不同,厣锌锰纸版电池密封工艺是在复压圈上部加一个纸垫(托封口剂用)、再浇封口剂(沥青)、然后再上一个密封圈,生产工艺复杂、密封性能差、而塑壳电池不用封口胶,直接用一只与钢帽联体的密封盖、采用超声波塑焊机焊接,达到完美的封口效果。又节省上纸垫、封口卷边三道工序。
3、空气室增大,雁纸版电池由于有纸垫、封口胶、密封盖、电池上部的空气室很小,容易造成电池的气胀及帚液,而塑壳电池无纸垫、封口胶,所以上部的空气室是原电池的一倍多,使电池的气胀有很大的墟冲作用.从而提高了电池的防漏性能、防止/电池的气雕、漏液、嚣气等现象。
4、负极底不同,厩纸版池池的负极底是先把电池底部锌雇用高速钢丝轮打光、然后在套商标时把负极底放在电池底部、靠商标的热收缩把负极底固定在电池底部、经常会垃成不道电无负极底等现象(生产输送中踺底)。而现在采用扣式负极底、先紧扣在锌筒底部、然后一起注塑、取消了刷雇工序、提高了正品率、节省了生产成本。
前面提供了对较佳实施例的描述,以使本领域内的任何技术人员可使用或利用本发明。对该较佳实施例,本领域内的技术人员在不脱离本发明原理的基础上,可以作出各种修改或者变换。应当理解,这些修改或者变换都不脱离本发明的保护范围。