PL119806B2 - Method of reworking of spent soda lye - Google Patents

Method of reworking of spent soda lye Download PDF

Info

Publication number
PL119806B2
PL119806B2 PL22238080A PL22238080A PL119806B2 PL 119806 B2 PL119806 B2 PL 119806B2 PL 22238080 A PL22238080 A PL 22238080A PL 22238080 A PL22238080 A PL 22238080A PL 119806 B2 PL119806 B2 PL 119806B2
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
regeneration
clarified
liquor
soda lye
reworking
Prior art date
Application number
PL22238080A
Other languages
English (en)
Other versions
PL222380A2 (pl
Inventor
Krzysztof Bartoszewski
Ryszard Szpadt
Tadeusz Marcinkowski
Original Assignee
Politechnika Wroclawska
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Wroclawska filed Critical Politechnika Wroclawska
Priority to PL22238080A priority Critical patent/PL119806B2/pl
Publication of PL222380A2 publication Critical patent/PL222380A2/xx
Publication of PL119806B2 publication Critical patent/PL119806B2/pl

Links

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji lugu sodowego z przemyslu farb i lakierów.Znane sa z publikacji: Bartoszewski K., Kempa E., Szpadt R. „Systemy oczyszczania scieków. Podstawy technologiczne i projektowe44 i Koziorowski B.. -Oczyszczanie scieków przemyslowych4* WNT. W-wa 1975.Meinek E., StoofTM., Kohlschutter H. „Scieki przemyslowe" Arkady, Warszawa 1975 sposoby neutralizacji zuzytych lugów zawierajacych NaOH przy uzyciu kwasów mineralnych (HC1, H2SO4). Proces neutralizacji polega na dawkowaniu do scieków o odczynie silnie alkalicznym, kwasów mineralnych do uzyskania odczynu obojetnego. Proces ten prowadzi sie w komorze neutralizacji. Po procesie, zneutralizowane lugi sa podawane dalszemu oczyszczaniu lacznie z innymi sciekami przemyslowymi w celu usuniecia zanieczyszczen organicznych. Przy dawkowaniu kwasów wzrasta zasolenie odplywajacych scieków.Inny znany z publikacji Koziorowski B. „Oczyszczanie scieków przemyslowych44, WNT Warszawa, 1975, Meinek E„ StoofF H., Kohlschutter H. „Scieki przemyslowe44, Arkady, Warszawa 1975, sposób neutralizacji zuzytego lugu polega na saturacji gazami spalinowymi. Proces ten prowadzi sie wsaturatorach.Wystepuje tu jednak problem zanieczyszczenia atmosfery gazami spalinowymi. Po tym procesie scieki sa znacznie zasolone (weglany, siarczany, azotany).Znane z publikacji: Cywinski, Gdula, Kempa, Kurbie!, Ploszanski „Oczyszczanie scieków miejskich44, Bartoszewski K., Kempa E., Szpadt E. „Systemy oczyszczania scieków podstawy technologiczne i projek¬ towe44, Koziorowski B. „Oczyszczanie scieków przemyslowych44 WNT Warszawa 1975, Meinek E.,StofTH., Kohlschutter H. „Scieki przemyslowe44 Arkady, Warszawa 1975, jest stosowanie wapna w procesach, w których glównymi celami dodawania wapna jest neutralizacja kwasnych scieków przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, odbiornika lub dalszym oczyszczaniem fizyczno-chemicznym lub biologicznym, chemiczne stracenie zanieczyszczen zawartych w sciekach np. metali ciezkich, fosforanów (w procesie tym uzyskuje sie jednoczesnie czesciowe usuniecie zanieczyszczen organicznych glównie przez sorpcje na powstajacych klacz¬ kach osadu), korekta odczynu scieków i ich zasadowosci przy koagulacji solami glinu lub zelaza, koagulacja osadów sciekowych przed ich dalsza przeróbka w celu poprawienia wlasciwosci sedymentacyjnych lub filtracyjnych.Znany jest równiez z wymienionej publikacji Koziorowskiego B. sposób spalania na mokro lugów posiarczynowych. Polega on na bezplomieniowym utlenianiu zwiazków organicznych w reaktorze cisnienio¬ wym w temperaturze od 270 do 300°C i pod cisnieniem 100 atmosfer.Innym znanym ze wspomnianej publikacji Koziorowskiego B. sposobem jest spalanie w piecu fluidyza¬ cyjnym lugu powarzelnego z produkcji celulozy i scieków z mycia masy. Zageszczony lug wtryskuje sie do reaktora ze zlozem fluidyzacyjnym, gdzie spalaja sie substancje organiczne w temperaturze okolo 700°C.Stosowane w procesie warzenia chemikalia osadzaja sie na zlozu tworzac granulki. W procesie tym odzyskuje sie tlenek sodowy .Na2O, który jest zawracany do produkcji lugu sodowego.2 119 806 W znanych procesach nie ma mozliwosci prowadzenia regeneracji i wielokrotnego wykorzystania odzyskanego surowca, jakim jest lug sodowy. Ponadto opisany sposób odzysku NsnO ze zuzytych lugów powarzelnych w procesie spalania w piecu fluidyzacyjnym jest dla tego rodzaju odpadów cieklych, jakim jest zuzyty lug sodowy z przemyslu farb i lakierów, trudny do realizacji w warunkach krajowych z uwagi na brak urzadzen i osprzetu dla tego typu instalacji. Takze eksploatacja instalacji do spalania fluidyzacyjnego jest uciazliwa i kosztowna ze wzgledu na dodatkowe stosowanie paliwa, jakim jest olej opalowy.Wynalazek dotyczy sposobu regeneracji zuzytego lugu sodowego polegajacego na chemicznym strace¬ niu zanieczyszczen zawartych w zuzytym lugu sodowym.Istota wynalazku polega na tym, ze zuzyty lug poddaje sie klarowaniu, po czym do sklarowanej cieczy nadosadowej dodaje sie okolo 50% suspensje wapnia w ilosci od 18 do 20 g CaO na dm3 regenerowanego lugu. Calosc miesza sie i ponownie klaruje. Proces prowadzi sie dwukrotnie w temperaturze otoczenia.Regeneracja przebiega wedlug reakcji: 2R-Na + CaO + H20-2NaOH+R-Ca-Rl w której R — rodnik organiczny lub reszta kwasowa.Zregenerowany w opisany sposób lug sodowy mozna kilkakrotnie zawracac do obiegu. W podanym sposobie regeneracji istotnym jest aby suspensja wapna w wodzie nie zawierala mniej niz 50% wagowo CaO, poniewaz stosowanie roztworu np. 20% spowodowaloby znaczne rozcienczenie regenerowanego lugu, co mialoby sie z zalozonym celem i w konsekwencji nastapiloby zwiekszenie zapotrzebowania technicznego 30% NaOH do koncowego zalezenia lugu do wymaganego stezenia roboczego wynoszacego 10%.Korzysci techniczne wynikajace ze stosowania sposobu regeneracji lugu wedlug wynalazku polegaja na oszczednosci lugu sodowego wynoszacej do 80% w kazdym cyklu regeneracji, mozliwosci prowadzenia procesu regeneracji lugu — oraz jego koncowej neutralizacji po kilkakrotnym uzyciu — w tych samych na ogól istniejacych urzadzeniach, znacznym odciazeniu oczyszczalni scieków i poprawie efektów oczyszczania pozostalych scieków przemyslowych, mniejszym obciazeniu srodowiska zrzutami uciazliwych scieków.Dodatkowe korzysci wynikaja z niskiej ceny wapna w stosunku do lugu sodowego, a takze z mniejszego zuzycia chemikaliów do neutralizacji kilkakrotnie uzytych lugów.Puedmiot wynalazku jest objasniony w przykladzie regeneracji zuzytego lugu z Fabryki Farb i Lakierów.Przykladowo poddaje sie regeneracji lug o nastepujacym skladzie i wlasciwosciach fizyczno- chemicznych: barwa (próg barwy) 1:300, zasadowosc wobec fenoloftaleiny 74095g HCl/m3; zasadowosc wobec metyloranzu 899725g HCl/m3; stezenie NaOH 6,30%; stezenie Ca*2 7,70kg/m3; osad 80 dm3/m3.Regeneracje prowadzi sie dwustopniowo. Stopien I. 50 dm3 zuzytego lugu sodowego wprowadza sie do zbiornika o pojemnosci 100dm3 i wstepnie klaruje sie przez 4godziny, po czym usuwa sie zgromadzony osad wstepny. Do sklarowanej cieczy dodaje sie wapno w postaci 50% suspencji CaO w wodzie w ilosci odpowia¬ dajacej dawce 20 kg Ca O/m3 przy intensywnym mechanicznym mieszaniu zawartosci komory regeneracji przez 0,5 godziny z predkoscia obrotowa mieszadla l,7obr/min. Mieszanine powtórnie klaruje sie przez 4 godziny, a nastepnie usuwa sie zgromadzony osad. Po pierwszym stopniu regeneracji uzyskuje sie lug o wlasciwosciach; próg barwy 1:50; zasadowosc wobec fenoloftaleiny 91250g HCl/m3; zasadowosc wobec metylooranzu 120450g HCl/m3; stezenie NaOH 6,80%; stezenie Ca*2 8,57kg/m3; osad 100dmVm3. Stopien II. Do sklarowanej po pierwszym stopniu regeneracji cieczy nadosadowej dodaje sie ponownie 50% suspencji wapna w dawce 20 kg CaO/m3 przy mieszaniu z predkoscia obrotowa mieszadla 0,8obr/s. Mieszanine klaruje sie przez 4 godziny i po oddzieleniu osadu pozostala ciecz nadosadowa filtruje sie przez jednorodne zloze piaskowe o uziarnieniu d = 1,5 mm, o wysokosci h = 0,7m, z predkoscia filtracji Vf=4m/h. Po drugim stopniu uzyskano lug o wlasciwosciach nastepujacych: próg barwy 1:30, zasadowosc wobec fenoloftaleiny 105850g/HCl/m3; zasadowosc wobec metyloranzu 121910g HCl/m3; stezenie NaOH 9,84; stezenie Ca*2 3,90 kg/m3; osad 80tim3/m3. Po drugim stopniu regeneracji uzyskany lug zateza sie technicznym 30% lugiem sodowym do wymaganego 10% stezenia roboczego. Niezbedna ilosc technicznego 30% lugu sodowego wymagana do zatezania lugu zregenerowanego wraz z uwzglednieniem strat objetosci wynosi 6,5% poczatko¬ wej objetosci lugu.Zastrzezenie patentowe Sposób regeneracji zuzytego lugu sodowego polegajacy na chemicznym straceniu zanieczyszczen zawar¬ tych w zuzytym lugu, znamienny fym, ze zuzyty lug poddaje sie klarowaniu, a do sklarowanej cieczy nadosadowej dodaje sie okolo 50% suspencje wapna w ilosci od 18 do 20 g CaO na dm3 regenerowanego lugu, calosc miesza sie i ponownie klaruje a nastepnie proces powtarza sie, przy czym regeneracje prowadzi sie w temperaturze otoczenia.Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 120 cgz.Cena 100 zl PL

Claims (1)

1. Zastrzezenie patentowe Sposób regeneracji zuzytego lugu sodowego polegajacy na chemicznym straceniu zanieczyszczen zawar¬ tych w zuzytym lugu, znamienny fym, ze zuzyty lug poddaje sie klarowaniu, a do sklarowanej cieczy nadosadowej dodaje sie okolo 50% suspencje wapna w ilosci od 18 do 20 g CaO na dm3 regenerowanego lugu, calosc miesza sie i ponownie klaruje a nastepnie proces powtarza sie, przy czym regeneracje prowadzi sie w temperaturze otoczenia. Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 120 cgz. Cena 100 zl PL
PL22238080A 1980-03-01 1980-03-01 Method of reworking of spent soda lye PL119806B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL22238080A PL119806B2 (en) 1980-03-01 1980-03-01 Method of reworking of spent soda lye

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL22238080A PL119806B2 (en) 1980-03-01 1980-03-01 Method of reworking of spent soda lye

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL222380A2 PL222380A2 (pl) 1981-02-13
PL119806B2 true PL119806B2 (en) 1982-01-30

Family

ID=20001631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL22238080A PL119806B2 (en) 1980-03-01 1980-03-01 Method of reworking of spent soda lye

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL119806B2 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL222380A2 (pl) 1981-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5961837A (en) Process for treatment of industrial waste
US5683587A (en) Process for treating industrial wastes
JP2023509228A (ja) 硫酸法チタン白生産廃水の完全資源化リサイクル方法
US4000991A (en) Method of removing fly ash particulates from flue gases in a closed-loop wet scrubbing system
CN113149263A (zh) 一种钠基脱硫灰资源化利用处理酸性废水的方法
CN112759143A (zh) 一种利用高盐废水零排放系统污泥制备高分子铝盐混凝剂的装置与工艺
JPH09192675A (ja) 廃水の処理方法
CN106938866A (zh) 一种脱硫废水资源化利用系统和方法
US3847807A (en) Removal of cyanide and color bodies from coke plant wastewater
CN106311719A (zh) 一种电石渣的回收利用方法
PL119806B2 (en) Method of reworking of spent soda lye
DE3726408A1 (de) Verfahren und additiv zur steuerung prozessbedingter wasserhaerte von kreislaufwasser in konversionsanlagen
CN118874176A (zh) 一种烟气净化及高硝低钙型卤水净化系统
JP4014679B2 (ja) 排水の処理方法
RU2085509C1 (ru) Способ очистки щелочных сточных вод, неорганический коагулянт для очистки щелочных сточных вод и способ его получения
CN215828497U (zh) 用高盐废水零排放系统污泥制备高分子铝盐混凝剂的装置
WO2008030234A1 (en) Nutrient recovery process
CN206735967U (zh) 一种脱硫废水资源化利用系统
RU2255899C1 (ru) Способ получения хлорида кальция
SU1189810A1 (ru) Способ ум гчени воды
SU943207A1 (ru) Способ очистки сточных вод производства двуокиси титана
DK170887B1 (da) Fremgangsmåde og anvendelse af et anlæg til rensning af restprodukter fra røggasrensningsanlæg
CN86107806B (zh) 印染废水处理方法
JPH0724763B2 (ja) 排ガス処理剤の製造方法
RU2049063C1 (ru) Способ переработки на гипс концентрированного сульфит-сульфатного раствора