JPS61113688A - 混合ガス中の硫化水素を除去する方法 - Google Patents
混合ガス中の硫化水素を除去する方法Info
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- JPS61113688A JPS61113688A JP59235629A JP23562984A JPS61113688A JP S61113688 A JPS61113688 A JP S61113688A JP 59235629 A JP59235629 A JP 59235629A JP 23562984 A JP23562984 A JP 23562984A JP S61113688 A JPS61113688 A JP S61113688A
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- sulfide
- zeolite
- adsorption
- cog
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- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
- Y02A50/20—Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
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- Treating Waste Gases (AREA)
- Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
- Exhaust Gas Treatment By Means Of Catalyst (AREA)
- Industrial Gases (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、コークス炉ガス(COG)などの少なくと
も硫化水素および二酸化炭素を含む混合ガス中の硫化水
素を除去する方法に関する。
も硫化水素および二酸化炭素を含む混合ガス中の硫化水
素を除去する方法に関する。
COGから圧力スイング再生方式で運転される主精製装
置を用いて水素を回収することが行われている。硫化水
素は主ml1A装置に対して犀害を与えるので、予めほ
ぼゼロになるまで除去しておかなければならない。従来
、このようなプロセスにおいて、COG中に含まれる硫
化水素を除去するには、上記主精製装置の前段に予備r
I製用活性炭吸着装置を設け、ここで硫化水素を吸着除
去する方法がある。しかしながら、硫化水素を活性炭吸
着剤に吸着させる方法では、硫化水素を脱着させるとき
硫化水素が硫黄(S)として析出し、吸着剤からの脱着
に困峻を伴い、吸着剤を取換える方法を採らざるを得な
かった。また、吸着剤を再生する方法もあるが、耐用回
数が少なく、寿命も短い。
置を用いて水素を回収することが行われている。硫化水
素は主ml1A装置に対して犀害を与えるので、予めほ
ぼゼロになるまで除去しておかなければならない。従来
、このようなプロセスにおいて、COG中に含まれる硫
化水素を除去するには、上記主精製装置の前段に予備r
I製用活性炭吸着装置を設け、ここで硫化水素を吸着除
去する方法がある。しかしながら、硫化水素を活性炭吸
着剤に吸着させる方法では、硫化水素を脱着させるとき
硫化水素が硫黄(S)として析出し、吸着剤からの脱着
に困峻を伴い、吸着剤を取換える方法を採らざるを得な
かった。また、吸着剤を再生する方法もあるが、耐用回
数が少なく、寿命も短い。
さらに、硫化水素の活性炭への反応−吸着lプロセスで
は、反応のマストランスファーゾーンが相当に長くなり
、充填した活性炭の能力に比べて微かじか硫化水素を吸
着できず、どうしても吸着器を大盤化せざるを得ない。
は、反応のマストランスファーゾーンが相当に長くなり
、充填した活性炭の能力に比べて微かじか硫化水素を吸
着できず、どうしても吸着器を大盤化せざるを得ない。
通常、活性炭のH,S吸着率は10〜20 wt%にも
なるにもかかわらずマストランスファーゾーンが長いた
めに、硫化水系を実質ゼロまで除去するためには全吸着
剤量に対して0.1〜IWtJの吸着率しか利用し得な
い。
なるにもかかわらずマストランスファーゾーンが長いた
めに、硫化水系を実質ゼロまで除去するためには全吸着
剤量に対して0.1〜IWtJの吸着率しか利用し得な
い。
このため、非常に大容量の予備吸着器を設置するか、も
しくはある程度の硫化水素を主精製装置へ流して、主精
製装置の吸着剤の早期劣化に甘んじるなどの方法が採ら
れている。
しくはある程度の硫化水素を主精製装置へ流して、主精
製装置の吸着剤の早期劣化に甘んじるなどの方法が採ら
れている。
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、予備M’
A吸着装置を小型化でき、この装置の再生操作が容易に
行え、主精製装置の寿命を長くでき、従って精製コスト
の低減を計ることのできる硫化水素の除去方法を提供す
ることを目的とするものである。
A吸着装置を小型化でき、この装置の再生操作が容易に
行え、主精製装置の寿命を長くでき、従って精製コスト
の低減を計ることのできる硫化水素の除去方法を提供す
ることを目的とするものである。
以下、図面を参照してこの発明の詳細な説明する。
本発明は、予備精製段においてゼオライトの存在下、硫
化水素を二酸化炭素と反応させて硫化カルボニルに変え
、主ff製装置においてこの硫化カルボニルを吸着除去
することを特徴とするものであるが、以下には硫化水素
を含むガスの例としてCOGをとり、COG中の硫化水
素を除去する場合について説明する。図面はこの発明の
方法をCOG中の硫化水素の除去に適用した装置を示す
ものである。
化水素を二酸化炭素と反応させて硫化カルボニルに変え
、主ff製装置においてこの硫化カルボニルを吸着除去
することを特徴とするものであるが、以下には硫化水素
を含むガスの例としてCOGをとり、COG中の硫化水
素を除去する場合について説明する。図面はこの発明の
方法をCOG中の硫化水素の除去に適用した装置を示す
ものである。
原料COGは、タール除去器1にてタール分を除去され
たのち、圧縮機2に送り、ここで5〜15icg7ct
aに加圧されたのち、弁3を経て切換運転される2基の
吸着筒5a、5bからなる予備精製装置5の一方の吸着
筒5aに送り込まれる。これらの吸着筒5a、5bには
、いずれもガス入口側(上流[)からゼオライト、シリ
カゲル、活性炭の順序に% 3ffiの吸着剤が充填さ
れている。吸着筒5aに流入したCOG中の硫化水素は
、合成ゼオライトモレキュラーシーブスを触媒として共
存する二酸化炭素、m素11.水の゛存在丁J常温で、
”Hz 8 + 002 → CO
8+ H2Oなる反応を起し、硫化カルボニルに変化す
る。この反応による硫化水系の硫化カルボニルへの変化
率は、硫化水素、二酸化炭素の濃度、圧力等に左右され
るが、常温では十分可能な反応である。また、COG中
の硫化水素は通常は微量であるので、反応熱は相対的に
微かで、全体系に影響を及ぼすことはない。
たのち、圧縮機2に送り、ここで5〜15icg7ct
aに加圧されたのち、弁3を経て切換運転される2基の
吸着筒5a、5bからなる予備精製装置5の一方の吸着
筒5aに送り込まれる。これらの吸着筒5a、5bには
、いずれもガス入口側(上流[)からゼオライト、シリ
カゲル、活性炭の順序に% 3ffiの吸着剤が充填さ
れている。吸着筒5aに流入したCOG中の硫化水素は
、合成ゼオライトモレキュラーシーブスを触媒として共
存する二酸化炭素、m素11.水の゛存在丁J常温で、
”Hz 8 + 002 → CO
8+ H2Oなる反応を起し、硫化カルボニルに変化す
る。この反応による硫化水系の硫化カルボニルへの変化
率は、硫化水素、二酸化炭素の濃度、圧力等に左右され
るが、常温では十分可能な反応である。また、COG中
の硫化水素は通常は微量であるので、反応熱は相対的に
微かで、全体系に影響を及ぼすことはない。
硫化水素が硫化カルボニルに変換されたCOGは、つぎ
にシリカゲル層でアンモニアが吸着除去され、そののち
活性炭層で、ベンゼン、トルエン。
にシリカゲル層でアンモニアが吸着除去され、そののち
活性炭層で、ベンゼン、トルエン。
キシレンやその他の炭化水素類が吸着除去され、予備精
製が終了し、吸着筒5aから流出する。吸着筒5aから
流出したCOGは、不純分として、硫化カルボニル、微
積の炭化水素を含んでおり、弁6を経て、次の圧力スイ
ング再生方式で運転されている主精製装置8に送られる
。主精製装置8には、活性炭、ゼオライトが充填されて
おり、硫化カルボニルはメタン、−酸化炭素等と同時に
吸着剤に吸着除去され、主精製装置8からは高純度(9
9,9%以上)の水X (H2)が導出される。
製が終了し、吸着筒5aから流出する。吸着筒5aから
流出したCOGは、不純分として、硫化カルボニル、微
積の炭化水素を含んでおり、弁6を経て、次の圧力スイ
ング再生方式で運転されている主精製装置8に送られる
。主精製装置8には、活性炭、ゼオライトが充填されて
おり、硫化カルボニルはメタン、−酸化炭素等と同時に
吸着剤に吸着除去され、主精製装置8からは高純度(9
9,9%以上)の水X (H2)が導出される。
上記予備精製装f5の吸着筒5aからe、着筒5bへの
切換は、吸着筒5aの出口での流出COG中のベンゼン
濃度が所定濃度になったときに行い、管9から再生用の
高圧水蒸気もしくは加熱不活性ガスを三方弁10を経て
破過した吸着筒5aに流シ、ベンゼン、トルエン、キシ
レン、水、アンモニア等を脱着し、ついで主精製装置8
からの排ガスまたは水素を三方弁11.管12を経て流
し、乾燥および仕上再生を行い、次の切換に備える。
切換は、吸着筒5aの出口での流出COG中のベンゼン
濃度が所定濃度になったときに行い、管9から再生用の
高圧水蒸気もしくは加熱不活性ガスを三方弁10を経て
破過した吸着筒5aに流シ、ベンゼン、トルエン、キシ
レン、水、アンモニア等を脱着し、ついで主精製装置8
からの排ガスまたは水素を三方弁11.管12を経て流
し、乾燥および仕上再生を行い、次の切換に備える。
そして、再生排ガスは、吸着筒5aから三方弁13を経
て系外に排出される。
て系外に排出される。
このよう゛なCOG中の硫化水素の除去方法にあっては
、この硫化水素を予備精製装ft5において、ゼオライ
トを触媒として、硫化カルボニルに変え、この硫化カル
ボニルを主精製装置MBで吸着除去するようにしている
ので、予備US装f5の吸着剤量は主にCOG中のベン
ゼン、トルエン、キシレン等の量によって決められ、硫
化水素の除去性能の制限から決められた従来の予備精製
装置の1/10程度で充分となるとともに予備精製装置
5の吸着剤の再生も確実かつ容易に行える。また、硫化
カルボニルは圧力スイング再生方式によって極めて容易
に脱着できるので、主精製装置8の運転操作が特に複雑
になったり、困雌になったりすることもない。
、この硫化水素を予備精製装ft5において、ゼオライ
トを触媒として、硫化カルボニルに変え、この硫化カル
ボニルを主精製装置MBで吸着除去するようにしている
ので、予備US装f5の吸着剤量は主にCOG中のベン
ゼン、トルエン、キシレン等の量によって決められ、硫
化水素の除去性能の制限から決められた従来の予備精製
装置の1/10程度で充分となるとともに予備精製装置
5の吸着剤の再生も確実かつ容易に行える。また、硫化
カルボニルは圧力スイング再生方式によって極めて容易
に脱着できるので、主精製装置8の運転操作が特に複雑
になったり、困雌になったりすることもない。
以下、実施例を示して具体的に説明する。
原料CC0G30N”7時間をタール除去器1を通して
圧縮機2でxoIcg/cdlGまで圧縮し、ついで予
備[膜装置5に送る。吸着筒5a、5b内には、それぞ
れゼオライト2#、シリカゲル1kg。
圧縮機2でxoIcg/cdlGまで圧縮し、ついで予
備[膜装置5に送る。吸着筒5a、5b内には、それぞ
れゼオライト2#、シリカゲル1kg。
活性炭18都が、上流側から順次積層して充填されてい
る。COG中の硫化水素は、ここで硫化カルボニルに変
換され、ベンゼン、トルエン、キシレン、アンモニア等
が吸着除去されたうえ、次の主精製装置8に送られる。
る。COG中の硫化水素は、ここで硫化カルボニルに変
換され、ベンゼン、トルエン、キシレン、アンモニア等
が吸着除去されたうえ、次の主精製装置8に送られる。
主精製装[8には活性炭7焙2合成ゼオライト8#が充
填され、ここで硫化カルボニル等が吸着除去されS純度
99.999〜99.9%の水素が10〜13Nml/
時間長期にわたって安定に得られた。
填され、ここで硫化カルボニル等が吸着除去されS純度
99.999〜99.9%の水素が10〜13Nml/
時間長期にわたって安定に得られた。
操業25時間後、予備精製装置5出口でベンゼンが約1
00〜20099m検出されたところで、吸着筒5aを
吸着筒5bに切り換え、使用済の吸着筒5aに80〜1
50℃の水蒸気を流して脱着、再生し、ついで主精製装
fit8からの再生排ガスを流して仕上げ再生および乾
燥、冷却を行い1次回の使用に備えた。
00〜20099m検出されたところで、吸着筒5aを
吸着筒5bに切り換え、使用済の吸着筒5aに80〜1
50℃の水蒸気を流して脱着、再生し、ついで主精製装
fit8からの再生排ガスを流して仕上げ再生および乾
燥、冷却を行い1次回の使用に備えた。
予備精製装f5の吸着筒5a、5bの切換までの可使時
間は、数回の切換までは徐々Jこ短くなったが、その後
は安定し、極めて長期間安定して便用することができた
。
間は、数回の切換までは徐々Jこ短くなったが、その後
は安定し、極めて長期間安定して便用することができた
。
従来の活性炭を多量に充填した予備精製装置では、短期
間で充填剤を交換せねばならず、これに比べてはるかに
本発明の方法は長期間使用でき、精製コストの低減が達
成できた。
間で充填剤を交換せねばならず、これに比べてはるかに
本発明の方法は長期間使用でき、精製コストの低減が達
成できた。
なお、以上においては、硫化水素と二酸化炭素を含む混
合ガスの一例としてのCOGから水素を回収する際の硫
化水素の除去方法について説明し 、また
が、COGに限られることなく、硫化水素と二酸化炭素
を最少成金む混合ガスを予備精製し、ついで圧カスイン
ブ再生方式で運転される主nI製装置に詔いてガス分離
を行うシステムに対して広く適用できる。そして、この
場合には、予備精製装置5の吸着筒5a、5b内に充填
される吸着剤の種類および積層順序は、上記例に限られ
ず、混合ガスの組成に応じて、例えば入口側(上流11
4Il)から活性炭、ゼオライト、シリカゲルの順にし
てもよく、要は吸着筒5a、5b内に少なくともゼオラ
イトが存在すればよく、これによって混合ガス中の硫化
水素は硫化カルボニルに充分変換され、上記例と同様の
作用効果が得られる。
合ガスの一例としてのCOGから水素を回収する際の硫
化水素の除去方法について説明し 、また
が、COGに限られることなく、硫化水素と二酸化炭素
を最少成金む混合ガスを予備精製し、ついで圧カスイン
ブ再生方式で運転される主nI製装置に詔いてガス分離
を行うシステムに対して広く適用できる。そして、この
場合には、予備精製装置5の吸着筒5a、5b内に充填
される吸着剤の種類および積層順序は、上記例に限られ
ず、混合ガスの組成に応じて、例えば入口側(上流11
4Il)から活性炭、ゼオライト、シリカゲルの順にし
てもよく、要は吸着筒5a、5b内に少なくともゼオラ
イトが存在すればよく、これによって混合ガス中の硫化
水素は硫化カルボニルに充分変換され、上記例と同様の
作用効果が得られる。
以上説明したように、この発明の混合ガス中の硫化水素
を除去する方法は、少なくとも硫化水素4゜と二酸化炭
素を含む混合ガスを予備精製し、ついで圧力スイング再
生方式で運転される主精製装置においてガス分離を行う
際に、上記予備精製段においてゼオライトの存在下、硫
化水素を二酸化炭素と反応させて硫化カルボニルに変え
、ついで上記主精製装置においてこの硫化カルボニルを
吸着除去するものである。よって、吸着効率が悪く、し
かも脱着再生時硫黄を生成し、不都合を来す硫化水素を
、吸着効率がよく、脱着再生にも問題のない硫化カルボ
ニルに一旦変え、この硫化カルボニルを主精製装置で吸
着除去しているので、予備#層設での吸着剤量を大幅に
削減できるとともにその脱着再生が容易に行える。また
、硫化カルボニルを効率よく主精製装置で吸着除去でき
、主精製装置の脱着再生も通常通り容易に行うことがで
きる。したがって、本発明の方法によれば硫化水素の吸
着除去に伴う諸問題を一気に解決することができるとと
もに除去に伴うコストも大幅に低減できる。
を除去する方法は、少なくとも硫化水素4゜と二酸化炭
素を含む混合ガスを予備精製し、ついで圧力スイング再
生方式で運転される主精製装置においてガス分離を行う
際に、上記予備精製段においてゼオライトの存在下、硫
化水素を二酸化炭素と反応させて硫化カルボニルに変え
、ついで上記主精製装置においてこの硫化カルボニルを
吸着除去するものである。よって、吸着効率が悪く、し
かも脱着再生時硫黄を生成し、不都合を来す硫化水素を
、吸着効率がよく、脱着再生にも問題のない硫化カルボ
ニルに一旦変え、この硫化カルボニルを主精製装置で吸
着除去しているので、予備#層設での吸着剤量を大幅に
削減できるとともにその脱着再生が容易に行える。また
、硫化カルボニルを効率よく主精製装置で吸着除去でき
、主精製装置の脱着再生も通常通り容易に行うことがで
きる。したがって、本発明の方法によれば硫化水素の吸
着除去に伴う諸問題を一気に解決することができるとと
もに除去に伴うコストも大幅に低減できる。
図面は、この発明の一実施例として、COGから水素を
回収する際の硫化水素の除去に用いらnる装置のフロー
である。
回収する際の硫化水素の除去に用いらnる装置のフロー
である。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 少なくとも硫化水素と二酸化炭素を含む混合ガスを予備
精製し、ついで圧力スイング再生方式で運転される主精
製装置においてガス分離を行うに際して、 上記予備精製段においてゼオライトの存在下、硫化水素
を二酸化炭素と反応させて硫化カルボニルに変え、つい
で上記主精製装置においてこの硫化カルボニルを吸着除
去するようにしたことを特徴とする混合ガス中の硫化水
素を除去する方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP59235629A JPS61113688A (ja) | 1984-11-08 | 1984-11-08 | 混合ガス中の硫化水素を除去する方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP59235629A JPS61113688A (ja) | 1984-11-08 | 1984-11-08 | 混合ガス中の硫化水素を除去する方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61113688A true JPS61113688A (ja) | 1986-05-31 |
JPH0569566B2 JPH0569566B2 (ja) | 1993-10-01 |
Family
ID=16988843
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP59235629A Granted JPS61113688A (ja) | 1984-11-08 | 1984-11-08 | 混合ガス中の硫化水素を除去する方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS61113688A (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0246843U (ja) * | 1988-09-19 | 1990-03-30 | ||
JPH0441716U (ja) * | 1990-07-31 | 1992-04-09 |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IN2014CN02080A (ja) * | 2011-08-20 | 2015-05-29 | Hyl Technologies Sa De Cv | |
CN110856792A (zh) * | 2018-08-23 | 2020-03-03 | 中国石化工程建设有限公司 | 活性焦吸附净化烟气的系统及方法 |
-
1984
- 1984-11-08 JP JP59235629A patent/JPS61113688A/ja active Granted
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0246843U (ja) * | 1988-09-19 | 1990-03-30 | ||
JPH0441716U (ja) * | 1990-07-31 | 1992-04-09 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0569566B2 (ja) | 1993-10-01 |
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