CN104911293A - 控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法,其包括转炉工序和精炼工序,所述转炉工序中,Si含量不大于0.03%;所述精炼工序,精炼成白渣后再加入硅铁,使得钢水精炼后出站Si含量控制在0.04~0.10wt%。本方法通过控制钢水在不同工序、不同时间段,即转炉工序和精炼工序不同的硅含量,实现钢水的不回硅或微量回硅,精炼后期降低形成弥散状固态Al2O3的几率,从而实现纯净钢水,降低钢水不流事故率,提高铸坯质量,实现生产稳定顺行,降低工序成本。采用本发明可降低回炉钢水90%左右,效益可观,同时能有效的降低钢材中的夹杂量;可使钢水不流事故率降低95%以上,生产长久持续稳定,质量稳定提升,质量异议降低了75%以上。
Description
技术领域
本发明属于冶金技术领域,尤其是一种控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法。
背景技术
目前,低碳低硅冷镦钢由于冷成型性能良好,广泛用于制造标准件,非标准紧固件及各种机械零件,如螺栓、螺母、螺钉、插销以及汽车、电气设备专用件中。低碳低硅冷镦钢的化学成分中碳、硅、硫、磷按照国标一般不设上限要求,尤其是硅,国标要求[Si]≤0.10wt%,其结果是由于过程控制的微小波动,如转炉后吹或挡渣不理想下渣,经过LF炉处理后也常常造成回硅反应,使得钢水中增[O],增的少量[O]会与[Al](s)发生反应,形成Al2O3夹杂,这种夹杂难于形成大团簇,这些小颗粒难上浮的Al2O3夹杂会对钢水造成污染,使钢水发粘,从而降低钢水流动性能,甚至会带来连铸事故停浇、钢材夹杂较多、性能不合格等问题,还会严重影响生产的顺行。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种能有效地减少Al2O3在LF炉工序不再生成的控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:其包括转炉工序和精炼工序,特征在于:所述转炉工序中,Si含量不大于0.03%;所述精炼工序,精炼成白渣后再加入硅铁,使得钢水精炼后出站Si含量控制在0.04~0.10wt%。
进一步的,本发明所述钢水精炼后出站Si含量控制在0.04~0.06wt%。
本发明所述转炉工序中,出钢采取滑板挡渣,下渣量控制在5Kg/t以内。
本发明所述转炉工序,采取含铝脱氧剂脱氧。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本发明通过控制钢水在不同工序、不同时间段,即转炉工序和精炼工序不同的硅含量,实现钢水的不回硅或微量回硅,精炼后期降低形成弥散状固态Al2O3的几率,从而实现纯净钢水,降低钢水不流事故率,提高铸坯质量,实现生产稳定顺行,降低工序成本。采用本发明可降低回炉钢水90%左右,效益可观,同时能有效的降低钢材中的夹杂量;可使钢水不流事故率降低95%以上,生产长久持续稳定,质量稳定提升,质量异议降低了75%以上。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1是常规方法所得铸坯样中的簇状Al2O3 夹杂;
图2是常规方法所得铸坯样中的单体Al2O3夹杂;
图3是本发明方法所得铸坯样中的Al2O3夹杂;
图4是本发明方法所得铸坯样中的Al2O3夹杂。
具体实施方式
本控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法采取调整钢水[Si]含量的措施来控制钢水回硅反应,从而控制由于回硅反应造成的钢水增[O],增的少量[O]再和[Al](s)发生反应,形成Al2O3夹杂,这种夹杂难于形成大团簇或经过钙处理后形成12CaO7Al2O3而上浮排除;回硅反应方程式:
3(SiO2)+4[Al]=3[Si]+2(Al2O3)
ΔG°=-658027.31+107.1T J/mol
有目的的控制钢水中[Si]含量,来阻止上式反应向正反应方向进行,使得因回硅反应而产生的Al2O3在LF炉工序不再生成,避免了小颗粒难上浮的Al2O3夹杂对钢水的污染,使钢水发粘。转炉渣及吹氩后钢包顶渣的成分见表1。
表1:转炉渣及吹氩后钢包顶渣的成分
表1是采用本方法后,本厂转炉渣及吹氩后钢包顶渣的成分控制情况,从上表可以明显看出,氩后钢包顶渣的成分w(SiO2)含量仍然含5.42%,这是由于出钢下渣或合金中含硅脱氧带来的,理论上讲该值越低越理想,这也是控制回硅反应的关键点;w(Al2O3)含量为24.83%,这是由于转炉出钢加铝脱氧的产物,经过钙处理后能够形成液态的12CaO·7A12O3上浮排除。
120吨的氧气顶吹转炉炼钢的吹氧时间仅仅是16分钟左右,在这短短的时间内要完成造渣、脱碳、脱磷、脱硫、去气、去除非金属夹杂物及升温等基本任务。
下面对吹氧过程进行进行简要描述:
1、吹炼前期300秒的时间里,Fe、Si、Mn元素即被大量氧化,而且Si的含量降到很低,几乎为痕迹量(一般0.01%以下为痕量,0.01~1%为微量),余锰一般为0.07~0.14%;继续吹炼,它们不再氧化。其反应式如下:
[Fe]+{O2}=(FeO);
2(FeO)+{O2}=(Fe2O3);
(Fe2O3)+[Fe]=3(FeO);
[Si]+{O2}=(SiO2);
[Si]+2(FeO)={SiO2}+2[Fe];
(SiO2)+2(CaO)=(2CaOSiO2);
[Mn]+{O2}=(MnO);
[Mn]+(FeO)=(MnO)+[Fe];
[Mn]+[O]=(MnO)。
2、在Si、Mn被氧化的同时,碳也被少量氧化,当Si、Mn氧化基本结束后,炉温达到1450℃以上时,碳的氧化速度迅速提高。吹炼后期,脱碳速度又有所降低,反应式如下:
[C]+{O2}={CO};
[C]+(FeO)={CO}+[Fe];
[C]+[O]={CO}。
3、转炉吹炼过程中,由于石灰的逐渐渣化,渣中CaO的含量不断地升高。碱性氧化性炉渣迅速形成,在吹炼的380秒左右的时间内,磷迅速氧化,降至0.02%以下。脱P反应如下:
2[P]+5(Fe0)+3(CaO)=(3CaOP2O5)+5[Fe];
2[P]十5(FeO)+4(CaO)=(4CaOP2O5)+5[Fe]。
4、硫在转炉下枪开吹后下降不明显,在吹炼的中、后期,高碱度活性渣形成后,温度升高才得以脱除。其反应式如下:
[FeS]+(CaO)=(FeO)+(CaS);
[FeS]+(MnO)=(FeO)+(MnS);
(CaS)+3(Fe2O3)={SO2}+6(Fe0)+(CaO);
(CaS)+{O2}= {SO2}+(CaO)。
5、转炉吹炼结束后,将钢水出到钢包过程中进行脱氧合金化,并调整钢水中的酸溶铝,加入改质剂。出钢过程全程吹氩,脱氧合金化后再保持吹氩3分钟,确保反应充分,成分均匀。
将钢水中的氧[O]脱除,形成氧化物产物,只有迅速使脱氧产物上浮排除才能降低钢水中氧化物夹杂,达到去除钢水中一切形式氧含量的目的。脱氧工艺有3种:
(1)用Si+Mn脱氧,形成的脱氧产物可能有:固相的纯Si02;液相的MnOSi02;固溶体MnO-FeO。通过控制合适的w(Mn)/w(Si)比,能得到液相的MnOSi02产物,夹杂物易于上浮排除。
(2)用Si+Mn+A1脱氧,形成的脱氧产物可能有蔷薇辉石(2MnOA12O35Si02);硅铝榴石(3MnOA12033Si02);A1203(wA1203>30%)。
控制夹杂物成分在低熔点范围,为此钢中w[Al]≤0.006%,钢中[O]溶可达0.0020%(20ppm)而无A1203沉淀,钢水可浇性好,不堵水口,铸坯不会产生皮下气孔。
(3)用过量铝脱氧:对于低碳低硅铝镇静钢,钢中酸溶铝[Al]s含量为0.02%~0.04%,则脱氧产物全部为A1203。A1203熔点高达2050℃,在钢水中呈固态;若A1203含量多钢水的可浇性变差,易堵水口。另外,A1203为不变形夹杂物,影响钢材性能。需要在精炼工序经过Ca线的钙处理,改变A1203形态,形成低熔点12CaO7A1203才能上浮排除。
下面对LF炉精炼工序工艺过程简要描述如下:
1、LF炉精炼的主题目的是脱氧到(FeO+MnO)≤1%,造还原渣,造成白渣,形成还原性气氛后脱硫。
、扩散脱氧;生成的产物要以气体为主,即不污染钢液,又有利于减少钢中夹杂物含量。其反应是:
SiC+3[O]]=(SO2)+{CO};
CaC2+3[O]=(CaO)+2{CO}。
降低炉渣氧化性,防止钢水的二次氧化,其反应是:
SiC+3(FeO)=(SO2)+{CO}+3[Fe];
CaC2+3(FeO)=(CaO)+2{CO)+3[Fe];
由于炉渣氧化性降低,可以促进钢水脱硫。
、沉淀脱氧,生成的产物以A1203为主。通过吹氩搅拌加速大颗粒A1203聚集上浮排出,精炼后期再进行钙处理,改变A1203形态。钙处理应保持w(Ca)/w(Al)比在0.09~0.12范围内,使之形成低熔点液态状12CaO7A1203很容易地上浮排除。对于低碳铝镇静钢,通过钙处理,产物易于上浮排除纯净了钢水,改善了可浇性。
、钢包顶渣改质,针对铝镇静的低碳或超低碳钢可在钢水完全脱氧后,对钢包的顶渣进行脱氧改质,改质剂一般采用含Al和CaO等的复合材料,可有效的降低炉渣的氧化性,降低钢水的全氧量:
2Al+3(FeO)=(A12O3)+3Fe;
3FeO+2[Al]=3[Fe]+(Al2O3);
3MnO+2[Al]=3[Mn]+(Al2O3);
FeO+SiC=[Fe]+[Si]+{CO}。
钢中酸溶铝与顶渣中SiO2 的化学造成回硅的反应式:
3 (SiO2)+4[Al]=3[Si]+2(Al2O3);
ΔG°=-658 027.31+107.1T J / mol。
转炉出钢下渣量和吹氩后钢水酸溶铝含量对硅含量影响很大,随着转炉下渣量和钢中酸溶铝含量的增加,钢水硅含量明显增加。要想把钢水w([ Si ])稳定控制在<0.03%以下,转炉出钢下渣量必须控制在3kg/t 以内;同时,钢水酸溶铝的质量分数不能超过0.025%。由此可见,在钢水[Si]<0.03%,保证不回硅相当困难,那么采取适当调整钢水中[Si]含量的措施,在钢种成分范围允许的条件下,调整0.04%≤[Si]≤0.06%这个理想范围内,实现了钢水避免后期形成Al2O3夹杂的条件,有效地保证了钢水的流动性。
其关键控制步骤是:
转炉工序:促进2[Al]+3[O]→Al2O3↓,尽量脱氧,避免或阻止 [Si]+2[O]→SiO2(s) 反应的发生,同时转炉做好出钢挡渣工作,避免或减少转炉下渣带入的SiO2量。
精炼工序:促进 [Si]+2[O]→SiO2(s)此平衡,避免 SiO2(s)→[Si]+2[O], 2[Al]+3[O]→Al2O3↓。
为此,规定钢水中[Si]含量的下限要求,调整钢水中[Si]含量不低于0.04wt%;而且,[Si]含量越低材质的冷墩性能越好,因此[Si]含量最好控制在0.04~0.06wt%。
实施例:本控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法的具体工艺如下所述。
(1)转炉工序:出钢不加含硅的合金脱氧合金化,转炉出钢不加硅铁的合金脱氧合金化;转炉工序首先将废钢铁水装入转炉里吹炼,转炉加入石灰、白云石和矿石等吹炼,转炉渣碱度控制到3.0以上,吹炼终点[C]%在0.05~0.06、[Si]%在0.01~0.03、[Mn]%在0.05~0.14、[P]%≤0.020、[S]%≤0.03,终点温度控制在1630℃~1640℃,加不含硅的合金脱氧合金化,再加入铝钙钡终脱氧,同时加入含铝的渣洗料,脱氧合金化后炉后吹氩。转炉出钢采取滑板挡渣,下渣量控制在5Kg/t以内。
(2)精炼工序:LF炉精炼加硅铁调整钢水硅含量不低于0.04%。LF炉分三次加入活性石灰8~10Kg/t,萤石1.0~1.5Kg/t,下电极加热,保证钢包底吹良好,造碱性渣,成白渣后碱度、粘度合格后保持15分钟,白渣碱度一般控制在4~6左右,此过程钢水温度加热到目标要求后,喂钙线变性处理,净吹不低于10分钟后出站进行浇铸。
(3)连铸工序:重点做保护浇注,防止二次氧化污染钢水,措施包括钢包、中间包加覆盖剂,加盖,钢包到中间包采用长水口,氩封保护浇铸,中间包到结晶器采用侵入式水口,保护渣浇铸。选择合适的包衬、覆盖剂和保护渣等,避免或减少浇注过程中钢水中铝、硅与空气、包衬、炉渣等接触而产生氧化损失,提高了钢水清洁度。
(4)本实施例的实施效果:A、因钢水不流造成回炉量降低了80%以上,以前每月约生产20000吨的低碳低硅铝镇静钢,回炉约为1000吨左右,采取此项发明后降低到每月不超过200吨。
B、铸坯夹杂检验:对采取此项发明前后低碳低硅铝镇静钢的夹杂物控制情况,取铸坯样进行人工粗磨、细磨、精磨、抛光后,采用扫描电镜观察夹杂物的形貌和尺寸,并采用能谱仪对夹杂物的成分进行检测比对。
图1和图2是使用本方法前铸坯样中的簇状Al2O3 夹杂和单体Al2O3夹杂;由图1、2可见,使用本方法前在铸坯样中发现大量单体Al2O3和连续、簇状Al2O3聚集群,单个分布,块状,形状不规则,大小5um左右;连续、簇状组成单体多呈条状或不规则块状的夹杂物,大小20um~40um。
图3和图4是使用本方法后铸坯样中的簇状Al2O3 夹杂和单体Al2O3夹杂;由图3、4可见,采用本方法后取铸坯样检验,连续、簇状Al2O3聚集群已经不见,只有少量单个分布,块状、形状不规则,大小1~3um左右Al2O3夹杂,完全满足生产和质量的要求。
Claims (4)
1.一种控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法,其包括转炉工序和精炼工序,特征在于:所述转炉工序中,Si含量不大于0.03%;所述精炼工序,精炼成白渣后再加入硅铁,使得钢水精炼后出站Si含量控制在0.04~0.10wt%。
2.根据权利要求1所述的控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法,其特征在于:所述钢水精炼后出站Si含量控制在0.04~0.06wt%。
3.根据权利要求1或2所述的控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法,其特征在于:所述转炉工序中,出钢采取滑板挡渣,下渣量控制在5Kg/t以内。
4.根据权利要求1或2所述的控制低碳低硅冷镦钢钢水回硅反应的方法,其特征在于:所述转炉工序,采取含铝脱氧剂脱氧。
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