CN102719598A - 一种90吨氧气顶吹转炉炉底的维护方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种90吨氧气顶吹转炉炉底的维护方法,转炉出钢碳含量>0.07wt%;出钢后正常溅渣护炉,溅渣结束后炉内留渣1-2吨;氧枪相对枪位设定在900-1100mm,并控制氧压及流量;着火后氧枪相对枪位降至700mm,吹氧1min后自动抬枪;加入调渣剂降温后将炉渣倒掉。本发明炉底维护方法简单易行,便于操作和控制,可以在不损伤炉衬的情况下将炉底厚度降低20-25mm,从而保持转炉熔池内液面不变,过程吹炼稳定,极大减少吹炼过程中的溢渣现象,确保生产的安全。与已有技术相比,既可极大节约成本和资源,又能减少温降,缩短冶炼时间。
Description
技术领域
本发明属于炼钢工艺领域,尤其涉及一种用于降低90吨氧气顶吹转炉炉底厚度的方法。
背景技术
90吨氧气顶吹转炉由于熔炼期间熔池搅拌力弱,特别是冶炼高碳钢时高碳出钢,氧枪枪位偏高,造成炉底上涨;加之溅渣护炉过程中由于氮气冷却炉渣也造成炉渣粘结在炉底上,亦导致炉底上涨。而一旦炉底上涨就会导致熔池液面上涨,从而使炉容减小,不仅造成冶炼比较困难,而且极易出现溢渣现象。
CN200910147358.6提供了“一种降低转炉炉底的方法”,采取向转炉内加入半钢和/或铁水、萤石、和复合造渣剂,使用氧气进行滑动吹炼;并向转炉内加入高镁石灰和/或终渣调整剂,同时使用氮气进行吹炼。中国专利申请号200810012064.8公开的“一种加硅铁化炉底控制炉底的方法”,则是采取向炉内吹氧的同时加硅铁的方式来控制转炉炉底的高度。上述两种方法的共同缺陷是均需要向炉内加入专门的化炉底材料,不仅增加了冶炼成本,浪费了资源,而且相对延长了转炉的熔炼时间,影响转炉的产能。
发明内容
本发明旨在提供一种工艺简单,便于操作,可保持转炉熔池液面不变和过程锤炼稳定,减少吹炼过程中溢渣的90吨氧气顶吹转炉炉底的维护方法。
为达此目的,本发明采取了如下技术解决措施:
一种90吨氧气顶吹转炉炉底的维护方法,其特征在于,具体步骤为:
1、转炉出钢碳含量>0.10wt%,避免化炉底炉次过氧化出钢;
2、转炉出钢后进行正常溅渣护炉,溅渣结束后倒掉大部分炉渣,炉内留1-2吨炉渣;
3、氧枪相对枪位设定在900-1100mm,自动降枪,氧枪降到设定枪位后手动开氧,氧压控制在0.73-0.78MPa,氧气流量控制在18500-19000m3/h;着火后氧枪相对枪位降至700 mm,吹氧1min后自动抬枪;
4、抬枪后加入300-400kg调渣剂进行降温,最后将炉渣倒掉。
本发明的积极效果为:
本发明炉底维护方法简单易行,便于操作和控制,可以在不损伤炉衬的情况下将炉底厚度降低20-25mm,从而保持转炉熔池内液面不变,过程吹炼稳定,极大减少吹炼过程中的溢渣现象,确保生产的安全。
与已有技术相比,由于本发明不添加任何化炉底材料,因此既可极大节约成本和资源,又能减少温降,缩短冶炼时间。
具体实施方式
下面,结合实施例对本发明加以具体说明。
采用90吨氧气顶吹转炉。入炉原料条件为:废钢比8-19%;铁水中各组分重量百分比含量为C 3.64-4.60%,Si 0.06-0.88%,Mn 0.17-0.33%,P 0.07-0.15%,S <0.060%;铁水温度1250-1400℃。
实施例1:
1、转炉出钢碳含量为0.50wt%,出钢温度1650℃,控制避免过氧化出钢。
2、转炉出钢后进行正常溅渣护炉,溅渣结束后倒掉大部分炉渣,炉内留1吨炉渣。
3、氧枪相对枪位设定在1000mm,自动降枪,氧枪降到设定枪位后手动开氧,氧压控制在0.73MPa,氧气流量控制在18500m3/h;着火后氧枪相对枪位降至700 mm,吹氧1min后自动抬枪。
4、抬枪后加入300kg菱镁石进行降温,最后将炉渣倒掉。
实施后,转炉炉底下降约20 mm。
实施例2:
1、转炉出钢碳含量为0.20wt%,出钢温度1665℃,控制避免过氧化出钢。
2、转炉出钢后进行正常溅渣护炉,溅渣结束后倒掉大部分炉渣,炉内留1.5吨炉渣。
3、氧枪相对枪位设定在900mm,自动降枪,氧枪降到设定枪位后手动开氧,氧压控制在0.75MPa,氧气流量控制在18800m3/h;着火后氧枪相对枪位降至700 mm,吹氧1min后自动抬枪。
4、抬枪后加入350kg菱镁石降温,最后将炉渣倒掉。
实施后,转炉炉底下降约22 mm。
实施例3:
1、转炉出钢碳含量为0.10wt%,出钢温度1683℃,控制避免过氧化出钢。
2、转炉出钢后进行正常溅渣护炉,溅渣结束后倒掉大部分炉渣,炉内留2吨炉渣。
3、氧枪相对枪位设定在1050mm,自动降枪,氧枪降到设定枪位后手动开氧,氧压控制在0.78MPa,氧气流量控制在19000m3/h;着火后氧枪相对枪位降至700 mm,吹氧1min后自动抬枪。
4、抬枪后加入400kg菱镁石降温,最后将炉渣倒掉。
实施后,转炉炉底下降约25 mm。
Claims (1)
1.一种90吨氧气顶吹转炉炉底的维护方法,其特征在于,具体步骤为:
(1)、转炉出钢碳含量>0.07wt%,避免化炉底炉次过氧化出钢;
(2)、转炉出钢后进行正常溅渣护炉,溅渣结束后倒掉大部分炉渣,炉内留1-2吨炉渣;
(3)、氧枪相对枪位设定在900-1100mm,自动降枪,氧枪降到设定枪位后手动开氧,氧压控制在0.73-0.78MPa,氧气流量控制在18500-19000m3/h;着火后氧枪相对枪位降至700 mm,吹氧1min后自动抬枪;
(4)、抬枪后加入300-400kg调渣剂进行降温,最后将炉渣倒掉。
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