发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的提供一种双UCM机型的二次冷轧机组轧制工艺参数综合优化方法,该方法提高轧制速度与产品质量,保证机组的产能与成材率。
为了实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:一种双UCM机型的二次冷轧机组轧制工艺参数综合优化方法,包括以下可由计算机执行的步骤:
(1)收集二次冷轧机组的设备参数主要包括:1#和2#机架工作辊直径Dw1,Dw2、1#和2#机架中间辊直径Dm1,Dm2、1#和2#机架支撑辊直径Db1,Db2、1#机架工作辊与中间辊以及支撑辊辊型分布ΔD1wi,ΔD1mi,ΔD1bi、2#机架工作辊与中间辊以及支撑辊辊型分布ΔD2wi,ΔD2mi,ΔD2bi、1#和2#机架工作辊辊身长度Lw1,Lw2、1#和2#机架中间辊辊身长度Lm1,Lm2、1#和2#机架支撑辊辊身长度Lb1,Lb2、1#和2#机架工作辊压下螺丝中心距lw1,lw2、1#和2#机架中间辊压下螺丝中心距Lm1,Lm2、1#和2#机架支撑辊压下螺丝中心距lb1,lb2、1#机架中间辊许用最大窜动量δ1max、2#机架中间辊许用最大窜动量δ2max、1#机架工作辊与中间辊的最大弯辊力S1w max +,S1w max -,S1m max +,S1m max -、2#机架工作辊与中间辊的最大弯辊力S2w max +,S2w max -,S2m max +,S2m max -、1#和2#机架的临界打滑因子值ψ1 *,ψ2 *;
(2)收集待轧带材关键轧制工艺参数主要包括:带材来料的厚度横向分布值Hi、来料板形的横向分布值Li、带材的宽度B、来料厚度H、总的压下量ε0、带材的强度σs、用户所允许的最大成品板形Imax、1#机架的前滑目标值f1o、2#机架的前滑目标值f2o、1#机架前滑值所允许的最大波动量Δf1、2#机架前滑值所允许的最大波动量Δf2、机架前张力的最大值T1max、中张力最大值T2max、后张力最大值T0max、机架前张力的最小值T1min、中张力最小值T2min、后张力最小值T0min;
(3)给定板形控制初始值Imax0=8Imax;
(4)设定1#、2#机架中间辊窜动量的初始值δ10=75mm、δ20=75mm;
(5)设定1#、2#机架工作辊弯辊力的初始值
(6)设定1#、2#机架中间辊弯辊力的初始值
(7)调用张力优化设定及前滑控制模型(见参考文献:吴首民,李秀军.二次冷轧机组轧制模式的前滑综合控制技术,冶金设备,2008年第6期),综合考虑到板形、轧制稳定性、成品表面质量及实际所能达到的最大轧制速度问题,计算出当前状态下(即1#、2#机架中间辊窜动量为δ10、δ20;1#、2#机架工作辊弯辊力为Sw10、Sw20;1#、2#机架中间辊弯辊力为Sm10、Sm20;板形控制最大值为Imax0)的最优前张力设定值T1y、中张力设定值T2y、后张力设定值T0y、1#机架压下率最优设定值ε1y、2#机架压下率设定值ε2y;
(8)计算当前状态(前张力为T1y、中张力为T2y、后张力为T0y、1#机架压下率为ε1y、2#机架压下率为ε2y)下最优1#、2#机架轧制压力设定值P1y、P2y;
(9)计算出二次冷轧机组在前张力为T1y、中张力为T2y、后张力为T0y、1#机架压下率为ε1y、2#机架压下率为ε2y、1#机架轧制压力为P1y、2#机架轧制压力为P2y、1#机架工作辊弯辊力为Sw10、2#机架工作辊弯辊力为Sw20、1#机架中间辊弯辊力为Sm10、2#机架中间辊弯辊力为Sm20时1#、2#机架中间辊窜动量的最优设定值δ1y、δ2y;
(10)计算出二次冷轧机组在前张力为T1y、中张力为T2y、后张力为T0y、1#机架压下率为ε1y、2#机架压下率为ε2y、1#机架轧制压力为P1y、2#机架轧制压力为P2y、1#机架中间辊窜动量为δ1y、2#机架中间辊窜动量为δ2y时1#及2#机架工作辊弯辊力的最优设定值Sw1y,Sw2y、1#及2#机架中间辊弯辊力的最优设定值Sm1y,Sm2y;
(11)计算出二次冷轧机组在前张力为T1y、中张力为T2y、后张力为T0y、1#机架压下率为ε1y、2#机架压下率为ε2y、1#机架轧制压力为P1y、2#机架轧制压力为P2y、1#机架中间辊窜动量为δ1y、2#机架中间辊窜动量为δ2y、1#及2#机架工作辊弯辊力为Sw1y,Sw2y、1#及2#机架中间辊弯辊力为Sm1y,Sm2y时的成品板形值Iy;
(12)判断不等式Iy≤0.5Imax是否成立,如果成立,转入步骤(16);否则,转入步骤(13);
(13)判断弯辊与窜辊综合判断不等式
是否成立?如果不成立,令δ10=δ1y、δ20=δ2y、Sw10=Sw1y、Sw20=Sw2y、Sm10=Sm1y、Sm20=Sm2y、Imax0=Iy,转入步骤(7)。否则,转入步骤(14);
(14)判断不等式Iy≤Imax是否成立,如果成立,转入步骤(15);否则,令Imax0=0.5Imax0,转入步骤(4);
(15)输出最优的轧制参数设定值:前张力为T1y、中张力为T2y、后张力为T0y、1#机架压下率为ε1y、2#机架压下率为ε2y、1#机架轧制压力为P1y、2#机架轧制压力为P2y、1#机架中间辊窜动量为δ1y、2#机架中间辊窜动量为δ2y、1#及2#机架工作辊弯辊力为Sw1y,Sw2y、1#及2#机架中间辊弯辊力为Sm1y,Sm2y。
(16)结束计算。
需要说明的是,在上述模型中,板形控制初始值取Imax0=8Imax,主要是考虑尽量通过优化轧制参数来保证前滑,而通过辊系参数的优化来逐步调节板形。当辊系参数的优化不能保证板形时,逐步缩小板形初始值,采用Imax0=0.5Imax0来缩小。因为,在张力优化设定及前滑控制模型过程中,提高板形精度必然会降低前滑控制精度,采用上述方法可以尽量降低该因素的影响。
具体实施方式
第一实施例
附图1是双UCM机型的二次冷轧机组轧制工艺参数综合优化的总体框图。现以规格为0.234mm×907mm、钢种为MR DR-8CA的带钢为例,借助特定的双UCM机型的二次冷轧机组来描述轧制过程中轧制工艺参数综合优化的实现过程。
首先,在步骤1中,收集二次冷轧机组的设备参数主要包括:1
#和2
#机架工作辊直径D
w1=560mm,D
w2=560mm、1
#和2
#机架中间辊直径D
m1=560mm,D
m2=560mm、1
#和2
#机架支撑辊直径D
b1=1000mm,D
b2=1000mm、1
#机架工作辊与中间辊以及支撑辊辊型分布ΔD
1wi=0,ΔD
1mi=0,ΔD
1bi=0、2
#机架工作辊与中间辊以及支撑辊辊型分布ΔD
2wi=0,ΔD
2mi=0,ΔD
2bi=0、1
#和2
#机架工作辊辊身长度L
w1=1220mm,L
w2=1220mm、1
#和2
#机架中间辊辊身长度L
m1=1220mm,L
m2=1220mm、1
#和2
#机架支撑辊辊身长度I
b1=1220mm,I
b2=1220mm、1
#和2
#机架工作辊压下螺丝中心距l
w1=2200mm,l
w2=2200mm、1
#和2
#机架中间辊压下螺丝中心距l
m1=2210mm,l
m2=2210mm、1
#和2
#机架支撑辊压下螺丝中心距l
b1=2210mm,l
b2=2210mm、1
#机架中间辊许用最大窜动量δ
1max=300mm、2
#机架中间辊许用最大窜动量δ
2max=300mm、1
#机架工作辊与中间辊的最大弯辊力
2
#机架工作辊与中间辊的最大弯辊力
1
#和2
#机架的临界打滑因子值
随后,在步骤2中,收集待轧制带钢的关键轧制工艺参数,主要包括:带材来料的厚度横向分布值Hj={0.275,0.280,0.285,0.287,0.288,0.286,0.284,0.281,0.280,0.276}、来料平均厚度H=0.285mm、来料板形的横向分布值Li=0、带材的宽度B=907mm、总的压下率ε0=18%、带材的强度σs=350Mpa、用户所允许的最大成品板形Imax=8I、1#机架的前滑目标值f1o=8%;2#机架的前滑目标值f2o=3%;1#机架前滑值所允许的最大波动量Δf1=2%;2#机架前滑值所允许的最大波动量Δf2=1%;机架前张力的最大值T1max=150Mpa;中张力最大值T2max=250Mpa;后张力最大值T0max=150Mpa 机架前张力的最小值T1min=60Mpa;中张力最小值T2min=100Mpa;后张力最小值T0min=60Mpa;1#、2#机架的前滑目标控制加权系数ξ=0.3。
随后,在步骤3中,给定板形控制初始值Imax0=8Imax=64I;
随后,在步骤4中,设定1#、2#机架中间辊窜动量的初始值δ10=75mm、δ20=75mm;
随后,在步骤5中,设定1#、2#机架工作辊弯辊力的初始值
随后,在步骤6中,设定1#、2#机架中间辊弯辊力的初始值
随后,在步骤7中,综合考虑到板形、轧制稳定性、成品表面质量及实际所能达到的最大轧制速度问题,利用文献1(参考文献1:吴首民,李秀军.二次冷轧机组轧制模式的前滑综合控制技术,冶金设备,2008年第6期)中所述张力优化设定及前滑控制模型,计算出当前状态下(即1#、2#机架中间辊窜动量为δ10=75mm、δ20=75mm;1#、2#机架工作辊弯辊力为Sw10=0t、Sw20;1#、2#机架中间辊弯辊力为Sm10=0t、Sm20=0t 板形控制最大值为Imax0=64I)的最优前张力设定值T1y=70Mpa、中张力设定值T2y=172Mpa、后张力设定值T0y=115Mpa、1#机架压下率最优设定值ε1y=14%、2#机架压下率设定值ε2y=4.5%;
随后,在步骤8中,计算当前状态(前张力为T1y=70Mpa、中张力为T2y=172Mpa、后张力为T0y=115Mpa、1#机架压下率为ε1y=14%、2#机架压下率为ε2y=4.5%)下最优1#、2#机架轧制压力设定值P1y=350t、P2y=298t;
随后,在步骤9中,利用文献2(参考文献2:吴首民,韩雨,李秀军,等.一种调整二次冷轧荫罩带钢机组中间辊窜动的方法,发明专利,专利申请号:200710047600.3,公开号:CN101422785)所述方法计算出二次冷轧机组在前张力为T1y=70Mpa、中张力为T2y=172Mpa、后张力为T0y=115Mpa、1#机架压下率为ε1y=14%、2#机架压下率为ε2y=4.5%、1#机架轧制压力为P1y=350t、2#机架轧制压力为P2y=298t、1#机架工作辊弯辊力为Sw10=0、2#机架工作辊弯辊力为Sw20=0、1#机架中间辊弯辊力为Sm10=0t、2#机架中间辊弯辊力为Sm20=0t时1#与2#机架中间辊窜动量的最优设定值δ1y=62mm、δ2y=65mm;
随后,在步骤10中,利用文献3(参考文献3:吴首民,李秀军.双机架冷轧弯辊力综合设定模型的研究,轧钢,2007,24(6):25-27)所述相关方法计算出二次冷轧机组在前张力为T1y=70Mpa、中张力为T2y=172Mpa、后张力为T0y=115Mpa、1#机架压下率为ε1y=14%、2#机架压下率为ε2y=4.5%、1#机架轧制压力为P1y=350t、2#机架轧制压力为P2y=298t、1#机架中间辊窜动量为δ1y=62mm、2#机架中间辊窜动量为δ2y=65mm时1#及2#机架工作辊弯辊力的最优设定值Sw1y=8.9t,Sw2y=9.4t、1#及2#机架中间辊弯辊力的最优设定值Sm1y=7.6t,Sm2y=8.2t;
随后,在步骤11中,计算出二次冷轧机组在前张力为T1y=70Mpa、中张力为T2y=172Mpa、后张力为T0y=115Mpa、1#机架压下率为ε1y=14%、2#机架压下率为ε2y=4.5%、1#机架轧制压力为P1y=350t、2#机架轧制压力为P2y=298t、1#机架中间辊窜动量为δ1y=62mm、2#机架中间辊窜动量为δ2y=65mm、1#及2#机架工作辊弯辊力为Sw1y=8.9t,Sw2y=9.4t、1#及2#机架中间辊弯辊力为Sm1y=7.6t,Sm2y=8.2t时的成品板形值Iy=9.2I;
随后,在步骤12中,判断不等式Iy≤0.5Imax是否成立?显然不成立,转入步骤(13);
随后,在步骤13中,计算出判断弯辊与窜辊综合判断不等式
是否成立?显然不成立,令δ10=δ1y=62mm、δ20=δ2y=65mm、Sw10=Sw1y=8.9t、Sw20=Sw2y=9.4t、Sm10=Sm1y=7.6t、Sm20=Sm2y=8.2t、Imax0=Iy=9.2I,转入步骤(7);
随后,在步骤14中,判断不等式Iy≤Imax是否成立,如果成立,转入步骤(15);否则,令Imax0=0.5Imax0,转入步骤(4);
随后,在步骤15中,输出最优的轧制参数设定值:前张力为T1y=83Mpa、中张力为T2y=179Mpa、后张力为T0y=135Mpa、1#机架压下率为ε1y=15.4%、2#机架压下率为ε2y=2.9%、1#机架轧制压力为P1y=410t、2#机架轧制压力为P2y=250t、1#机架中间辊窜动量为δ1y=55mm、2#机架中间辊窜动量为δ2y=62mm、1#及2#机架工作辊弯辊力为Sw1y=7.1t,Sw2y=5.9t、1#及2#机架中间辊弯辊力为Sm1y=6.5t,Sm2y=8t。
最后,为了方便比较,如表1所示,分别列出采用本发明所述轧制工艺参数综合优化技术而得出的工作辊与中间辊弯辊力、中间辊窜动量、轧制压力及机组的前张力中张力及后张力等参数的设定值与采用传统方法给出的工作辊与中间辊弯辊力、中间辊窜动量、轧制压力及机组的前张力中张力及后张力等参数的设定值,并给出相应的实际轧制速度、板形值。附图2、附图3分别列出采用本发明所述方法与采用传统方法所得到的实际板形曲线。
表1 采用本发明所述二次冷轧轧制参数综合优化技术与采用传统方法给出参数设定值
轧制工艺参数 |
传统方法 |
本发明所述技术 |
轧制速度(m/min) |
1000 |
1198 |
成品板形(I) |
10.27 |
6.1 |
前张力(Mpa) |
77 |
83 |
中张力(Mpa) |
203 |
179 |
后张力(Mpa) |
121 |
135 |
1#机架压下率(%) |
13.3 |
15.4 |
2#机架压下率(%) |
5.3 |
2.9 |
1#机架轧制压力(t) |
340 |
410 |
2#机架轧制压力(t) |
329 |
250 |
1#机架工作辊弯辊力(t) |
7.4 |
7.1 |
1#机架中间辊弯辊力(t) |
7.0 |
5.9 |
2#机架工作辊弯辊力(t) |
-10.7 |
6.5 |
2#机架中间辊弯辊力(t) |
9.9 |
8.0 |
1#机架中间辊窜动量(mm) |
75 |
55 |
2#机架中间辊窜动量(mm) |
75 |
62 |
通过表1及附图2、附图3可以看出,采用本发明所述方法与传统方法相比,轧制速度从1000m/min提高到1198m/min,提高了19.8%。板形从10.27I下降到6.1I,下降了40.6%。这说明采用本发明所述方法可以有效的提高产品的产量与质量。
第二实施例
为了进一步的阐述本发明的基本思想,现再以规格为0.227mm×836mm、钢种为MR DR-8BA的带钢为例,借助附图1来进一步的描述特定的双UCM机型的二次冷轧机组来描述轧制过程中轧制工艺参数综合优化的实现过程。
首先,在步骤1中,收集二次冷轧机组的设备参数主要包括:1
#和2
#机架工作辊直径D
w1=560mm,D
w2=560mm、1
#和2
#机架中间辊直径D
m1=560mm,D
m2=560mm、1
#和2
#机架支撑辊直径D
b1=1000mm,D
b2=1000mm、1
#机架工作辊与中间辊以及支撑辊辊型分布ΔD
1wi=0,ΔD
1mi=0,ΔD
1bi=0、2
#机架工作辊与中间辊以及支撑辊辊型分布ΔD
2wi=0,ΔD
2mi=0,ΔD
2bi=0、1
#和2
#机架工作辊辊身长度L
w1=1220mm,L
w2=1220mm、1
#和2
#机架中间辊辊身长度L
m1=1220mm,L
m2=1220mm、1
#和2
#机架支撑辊辊身长度L
b1=1220mm,L
b2=1220mm、1
#和2
#机架工作辊压下螺丝中心距l
w1=2200mm,l
w2=2200mm、1
#和2
#机架中间辊压下螺丝中心距l
m1=2210mm,l
m2=2210mm、1
#和2
#机架支撑辊压下螺丝中心距l
b1=2210mm,l
b2=2210mm、1
#机架中间辊许用最大窜动量δ
1max=300mm、2
#机架中间辊许用最大窜动量δ
2max=300mm、1
#机架工作辊与中间辊的最大弯辊力
2
#机架工作辊与中间辊的最大弯辊力
1
#和2
#机架的临界打滑因子值
随后,在步骤2中,收集待轧制带钢的关键轧制工艺参数,主要包括:带材来料的厚度横向分布值Hj={0.285,0.290,0.295,0.297,0.298,0.296,0.294,0.291,0.290,0.286}、来料平均厚度H=0.295mm、来料板形的横向分布值Lj=0、带材的宽度B=836mm、总的压下率ε0=23%、带材的强度σs=370Mpa、用户所允许的最大成品板形Imax=8I、1#机架的前滑目标值f1o=8%;2#机架的前滑目标值f2o=3%;1#机架前滑值所允许的最大波动量Δf1=2%;2#机架前滑值所允许的最大波动量Δf2=1%;机架前张力的最大值T1max=150Mpa;中张力最大值T2max=250Mpa;后张力最大值T0nax=150Mpa;机架前张力的最小值T1min=60Mpa;中张力最小值T2min=100Mpa;后张力最小值T0min=60Mpa;1#、2#机架的前滑目标控制加权系数ξ=0.3。
随后,在步骤3中,给定板形控制初始值Imax0=8Imax=64I;
随后,在步骤4中,设定1#、2#机架中间辊窜动量的初始值δ10=75mm、δ20=75mm;
随后,在步骤5中,设定1#、2#机架工作辊弯辊力的初始值
随后,在步骤6中,设定1#、2#机架中间辊弯辊力的初始值
随后,在步骤7中,综合考虑到板形、轧制稳定性、成品表面质量及实际所能达到的最大轧制速度问题,利用文献1(参考文献1:吴首民,李秀军.二次冷轧机组轧制模式的前滑综合控制技术,冶金设备,2008年第6期)中所述张力优化设定及前滑控制模型,计算出当前状态下(即1#、2#机架中间辊窜动量为δ10=75mm、δ20=75mm;1#、2#机架工作辊弯辊力为Sw10=0t、Sw20;1#、2#机架中间辊弯辊力为Sm10=0t、Sm20=0t;板形控制最大值为Imax0=64I)的最优前张力设定值T1y=70Mpa、中张力设定值T2y=172Mpa、后张力设定值T0y=115Mpa、1#机架压下率最优设定值ε1y=14%、2#机架压下率设定值ε2y=4.5%;295245227
随后,在步骤8中,计算当前状态(前张力为T1y=75Mpa、中张力为T2y=192Mpa、后张力为T0y=135Mpa、1#机架压下率为ε1y=17%、2#机架压下率为ε2y=7.3%)下最优1#、2#机架轧制压力设定值P1y=520t、P2y=338t;
随后,在步骤9中,利用文献2(参考文献2:吴首民,韩雨,李秀军,等.一种调整二次冷轧荫罩带钢机组中间辊窜动的方法,发明专利,专利申请号:200710047600.3,公开号:CN101422785)所述方法计算出二次冷轧机组在前张力为T1y=75Mpa、中张力为T2y=192Mpa、后张力为T0y=135Mpa、1#机架压下率为ε1y=17%、2#机架压下率为ε2y=7.3%、1#机架轧制压力为P1y=520t、2#机架轧制压力为P2y=338t、1#机架工作辊弯辊力为Sw10=0、2#机架工作辊弯辊力为Sw20=0、1#机架中间辊弯辊力为Sm10=0t、2#机架中间辊弯辊力为Sm20=0t时1#与2#机架中间辊窜动量的最优设定值δ1y=87mm、δ2y=84mm;
随后,在步骤10中,利用文献3(参考文献3:吴首民,李秀军.双机架冷轧弯辊力综合设定模型的研究,轧钢,2007,24(6):25-27)所述相关方法计算出二次冷轧机组在前张力为T1y=75Mpa、中张力为T2y=192Mpa、后张力为T0y=135Mpa、1#机架压下率为ε1y=17%、2#机架压下率为ε2y=7.3%、1#机架轧制压力为P1y=520t、2#机架轧制压力为P2y=338t、1#机架中间辊窜动量为δ1y=87mm、2#机架中间辊窜动量为δ2y=84mm时1#及2#机架工作辊弯辊力的最优设定值Sw1y=7.9t,Sw2y=7.5t、1#及2#机架中间辊弯辊力的最优设定值Sm1y=8.6t,Sm2y=7.7t;
随后,在步骤11中,计算出二次冷轧机组在前张力为T1y=75Mpa、中张力为T2y=192Mpa、后张力为T0y=135Mpa、1#机架压下率为ε1y=17%、2#机架压下率为ε2y=7.3%、1#机架轧制压力为P1y=520t、2#机架轧制压力为P2y=338t、1#机架中间辊窜动量为δ1y=87mm、2#机架中间辊窜动量为δ2y=84mm、1#及2#机架工作辊弯辊力的最优设定值Sw1y=7.9t,Sw2y=7.5t、1#及2#机架中间辊弯辊力的最优设定值Sm1y=8.6t,Sm2y=7.7t时的成品板形值Iy=8.8I;
随后,在步骤12中,判断不等式Iy≤0.5Imax是否成立?显然不成立,转入步骤(13);295 242 227
随后,在步骤13中,计算出判断弯辊与窜辊综合判断不等式
是否成立?显然不成立,令δ10=δ1y=87mm、δ20=δ2y=84mm、Sw10=Sw1y=7.9t、Sw20=Sw2y=7.5t、Sm10=Sm1y=8.6t、Sm20=Sm2y=7.7t、Imax0=Iy=8.8I,转入步骤(7);
随后,在步骤14中,判断不等式Iy≤Imax是否成立,如果成立,转入步骤(15);否则,令Imax0=0.5Imax0,转入步骤(4);
随后,在步骤15中,输出最优的轧制参数设定值:前张力为T1y=83Mpa、中张力为T2y=179Mpa、后张力为T0y=135Mpa、1#机架压下率为ε1y=15.4%、2#机架压下率为ε2y=2.9%、1#机架轧制压力为P1y=410t、2#机架轧制压力为P2y=250t、1#机架中间辊窜动量为δ1y=55mm、2#机架中间辊窜动量为δ2y=62mm、1#及2#机架工作辊弯辊力为Sw1y=7.1t,Sw2y=5.9t、1#及2#机架中间辊弯辊力为Sm1y=6.5t,Sm2y=8t。
最后,为了方便比较,如表2所示,分别列出采用本发明所述轧制工艺参数综合优化技术而得出的工作辊与中间辊弯辊力、中间辊窜动量、轧制压力及机组的前张力中张力及后张力等参数的设定值与采用传统方法给出的工作辊与中间辊弯辊力、中间辊窜动量、轧制压力及机组的前张力中张力及后张力等参数的设定值,并给出相应的实际轧制速度、板形值。附图4、附图5分别列出采用本发明所述方法与采用传统方法所得到的实际板形曲线。
表2 采用本发明所述二次冷轧轧制参数综合优化技术与采用传统方法给出参数设定值
轧制工艺参数 |
传统方法 |
本发明所述技术 |
轧制速度(m/min) |
508 |
604 |
成品板形(I) |
14.83 |
6.18 |
前张力(Mpa) |
77 |
82 |
中张力(Mpa) |
195 |
172 |
后张力(Mpa) |
127 |
139 |
1#机架压下率(%) |
18 |
19.3 |
2#机架压下率(%) |
6.2 |
4.6 |
1#机架轧制压力(t) |
560 |
590 |
2#机架轧制压力(t) |
330 |
310 |
1#机架工作辊弯辊力(t) |
7.6 |
8.3 |
1#机架中间辊弯辊力(t) |
6.0 |
5.3 |
2#机架工作辊弯辊力(t) |
15.3 |
6.7 |
2#机架中间辊弯辊力(t) |
8.7 |
8.8 |
1#机架中间辊窜动量(mm) |
75 |
59 |
2#机架中间辊窜动量(mm) |
75 |
62 |
通过表2及附图4、附图5可以看出,采用本发明所述方法与传统方法相比,轧制速度从508m/min提高到604m/min,提高了18.9%。板形从14.83I下降到6.18I,下降了58.3%。这说明采用本发明所述方法可以有效的提高产品的产量与质量。