CS262567B1 - Způsob termického odkoksovén( - Google Patents

Způsob termického odkoksovén( Download PDF

Info

Publication number
CS262567B1
CS262567B1 CS877996A CS799687A CS262567B1 CS 262567 B1 CS262567 B1 CS 262567B1 CS 877996 A CS877996 A CS 877996A CS 799687 A CS799687 A CS 799687A CS 262567 B1 CS262567 B1 CS 262567B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
steam
pyrolysis
hours
cooler
reactor
Prior art date
Application number
CS877996A
Other languages
English (en)
Other versions
CS799687A1 (en
Inventor
Vlastimil Ing Ohanka
Vladimir Ing Tichy
Ludek Ing Dvorak
Augustin Hruby
Jiri Ing Najemnik
Jan Ing Csc Barton
Original Assignee
Ohanka Vlastimil
Tichy Vladimir
Dvorak Ludek
Augustin Hruby
Najemnik Jiri
Jan Ing Csc Barton
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ohanka Vlastimil, Tichy Vladimir, Dvorak Ludek, Augustin Hruby, Najemnik Jiri, Jan Ing Csc Barton filed Critical Ohanka Vlastimil
Priority to CS877996A priority Critical patent/CS262567B1/cs
Publication of CS799687A1 publication Critical patent/CS799687A1/cs
Publication of CS262567B1 publication Critical patent/CS262567B1/cs

Links

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Úkolem řešení bylo nalézt jednodušší způsob odkoksování vlásenek pyrolýzního reaktoru a hlavně za ním zařazeného chladiče produktu pyrolýzy parovzdušnou směsí, ve které se postupně zvyšuje množství přidávaného vzduchu. Zlepšení spočívá v tom, že po poklesu obsahu oxidu uhličitého v odplynech pod 1 % se zvýší prosazení páry o 40 až 150 % hmot. a tepla paroplynné směsi před chladičem se zvýší na 840 až 880 °C až do ustálení výstupních teplot z chladiče, nejméně však po dobu 8 hodin. Za účelem zrychlení procesu lze po 3 až 6 hodinách od zvýšení průtoku páry zvýšit průtok páry ještě jednou a to o dalších 40 až 120 % hmot. a tyto podmínky udržovat až do ustálení výstupních teplot nejméně však po dobu 10 hodin.

Description

Vynález se týká způsobu termického odkoksování vlásenek pyrolýzního reaktoru a za ním zařazeného chladiče produktů pyrolýzy.
Pyrolýza uhlovodíkových směsí je periodická operace, kdy se střídá perioda vlastní reakce a čištění zařízení. Moderní velkokapacitní jednotky se provozují s trubkovými reaktory, kde dochází k vlastnímu termickému rozkladu uhlovodíkové frakce. Bezprostředně po reakci je nezbytně nutné reakční směs pyrolýzního plynu prudce ochladit na teplotu, při které je rychlost vlastního termického rozkladu a následných reakcí zanedbatelná. Běžně se tak děje dvoustupňovým způsobem tak, že se pyrolyzní plyn nejprve ochladl v chladiči, ve kterém se teplo pyrolýzního plynu využívá k výrobě páry v různé tlakové úrovni a ve druhém stupni pak přímým vstřikem uhlovodíků. Vlastní pyrolyzní reakce probíhá při teplotě 750 až 850 °C v závislosti na charakteru suroviny a ostatních podmínkách. Střední a těžké destiláty, případně předupravené suroviny vzniklé z těchto frakcí se běžně štěpí při teplotách 760 až 815 °C. V chladiči za reaktorem se zchladí na 350 až 650 °C v závislosti na tlakové úrovni vyráběné páry a stupni znečištění chladiče. V druhém stupni chlazení se pak pyrolýzní plyn chladl na teplotu pod 250 °C.
Při vlastní termické reakci dochází vedle štěpení uhlovodíkových frakcí k postupnému ukládání koksovitých úsad na vnitřním povrchu vlásenek pyrolýzního reaktoru. Tím postupně, vzhledem k nízké tepelné vodivosti úsad, vzrůstá odpor proti přestupu tepla a zároveň spád přes vlastní reaktor. Postupně vzrůstající odpory vedou k tomu, že se bud pro zachování prostupu potřebného tepla pro štěpení zvýší postupně teplota vnější stěny vlásenky pyrolýzního reaktoru (u moderních pecí běžně 1 100 až 1 125 °C) nebo vzroste tlakový odpor reaktoru tak, že jím není možné prosadit potřebné množství reakční směsi. V obou případech je nutné úsady z vlásenek odstranit.
Podobně dochází k ukládání úsad v prvnim stupni chlazení pyrolýzního plynu. Vlivem úsad dochází ke snižování koeficientu prostupu tepla a teplota za chladičem vzrůstá. Pro její vzrůst existují dvě omezení a to technické a ekonomické. Technická limita je dána maximálně přípustnými teplotami pyrolýzního plynu ž hlediska následujícího strojního zařízení a jeho možného poškození. Ekonomická limita je dána tím, že při vzrůstu teploty za chladičem klesá množství využitého tepla pro výrobu páry, toto nevyužité teplo se následně využívá s menším ekonomickým efektem, případně ztrácí ve formě ztrát tepla do okoli. Zanášení chladiče také způsobuje nárůst tlakových odporů a tim vzrůst mechanického namáháni zařízení a zvýšení možnosti jeho poškození, především v případě, kdy jsou úsady rozděleny nepravidelně po zařízení, z uvedených důvodů je opět nutné ukončit periodu vlastní reakce a zařízení vyčistit.
Charakter tvorby úsad v chladičích je jiný než ve vlastním reaktoru. Úsady v chladiči se také liší v závislosti od zpracovávané suroviny a podmínek reakce. Obecně čím je surovina těžší, tim vznikají měkší úsady s vyšším obsahem vodíku a mění se tak jejich mechanické i chemické vlastnosti.
Čištění pyrolýzního reaktoru se běžně provádí dvěma základními způsoby:
a) parovždušnou směsí
b) pouze parou
Parovzdušné čištění se provádí tak, že přes reaktor proudí pára a postupně se zvyšuje obsah přidávaného vzduchu obvykle podle obsahu oxidu uhličitého v nezkondenzovatelných podílech odplynů. Nevýhodou parovzdušného čištění je možnost místního přehřátí reaktoru a tim jeho poškození. Proto se čištění provádí za co nejnižšlch teplot, obvykle v rozmezí 780 °C až 820 °C.
Parní odkoksování je podstatně méně rozšířeno a provádí se při teplotách blízkých maximálně přípustným teplotám z materiálového hlediska, obvykle kolem 1 100 °C.
Čištění pyrolýzního reaktoru je ukončeno, když obsah oxidu uhličitého v nezkondenzovatel ných podílech odplynu je nulový, resp. velmi nízký. Oba dva druhy čištění se provádí, aniž je pec nutno odstavit z provozu do studeného stavu.
Čištění chladičů pyrolýzního plynu se běžně provádí mechanicky tlakovou vodou. Nevýhodou tohoto postupu je, že pro čištění je třeba pyrolýzní pec odstavit do studeného stavu, provést její částečnou demontáž a po vyčištění zpětnou montáž a opět pec vyhřát. Uvedená operace je časově velmi náročná a nákladná jak na spotřebu energií pro sjetí a najetí pece, tak z hlediska vynaložené práce. Vlastní čištění tlakovou vodou o tlaku 30 až 60 MPa je operace velmi riziková, s možností úrazu.
V literatuře je popsána speciální konstrukce chladiče na odpadní teplo, ve které jsou trubky chladiče spirálově uspořádány. Při odkoksování se z chladiče vypustí voda a celý proces probíhá při vysokých teplotách nad 700 °C termickým způsobem jako v radiační reakční sekci pece. Tento postup u běžných chladičů pyrolýzního plynu není možný z důvodu překročení max. přípustných teplot materiálu.
Existuje i německý pat. č. 2 923 326 o názvu Postup k termickému odkoksování zařízení pro termické štěpení uhlovodíků (fy Lindě). Principem postupu je dvoustupňové parovzdušné čištění tak, že teplota úsad se udržuje aslepoň na teplotě, při které probíhala vlastní reakční perioda, v druhém stupni se teplota úsad ještě zvětší nad teplotu v prvém stupni zvýšeným přívodem plynného proudu. Celá technologie je popsána jen velmi obecně.
Postup f. Lindě má z hlediska praktického použití nevýhodu předevšim v tom, že využívá k dosažení potřebné teploty úsad v chladiči pyrolýzního plynu velmi vysokých průtoků parovzdušné směsi na úrovni až dvojnásobku celkové hmotnosti průtoku při vlastní pyrolýze.
Těchto velkých průtoků při odkoksování lze získat pouze úpravou zařízení vyžadující investiční náklady. Touto metodou se dosáhne téměř obnovení koeficientu prostupu tepla jako pro čistý chladič.
Jednodušším způsobem čištění se jeví způsob termického odkoksování vlásenek pyrolýzního reaktoru a za ním zařazeného chladiče produktu pyrolýzy po periodě provozování pyrolýzy ropné frakce s koncem destilace nad 250 °C a teplotou produktu pyrolýzy za chladičem alespoň 550 °C, kdy parovzdušné odkoksování vlásenek pyrolýzního reaktoru provádí parou, jejíž průtok a teplota jsou obvykle na úrovni 2 t/h na chod a 780 °C až 820 °C, ve které se postupně zvyšuje množství přidávaného vzduchu, nejvýše však do 45 % hmot. průtočného množství páry podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že po poklesu obsahu oxidu uhličitého v nezkondenzovaných plynech pod 1 % se zvýší prosazení páry pyrolýzním reaktorem a chladičem o 40 až 150 % hmot. a teplota paroplynné směsi před chladičem se zvýší na 840 °C až 880 °C až do ustálení výstupních teplot z chladiče, nejméně však po dobu 8 hodin. Zvýšené prosazení páry o 40 až 150 i hmot. lze udržovat jen 3 až 6 hodin, načež se po případném zastavení přívodu vzduchu zvýší ještě jednou prosazeni páry o 40 až 120 % hmot. a tyto podmínky se udržují až do ustáleni výstupních teplot za chladičem, nejméně však po dobu 10 hodin.
Největší nánosy usazenin koksovitého charakteru se vyskytují ve vstupních částech chladiče. Principem našeno řešení je zjištění, že pro dosaženi iniciace odstranění těchto úsad ‘je nutno použít parní směs s nebo bez vzduchu s dostatečně vysokou teplotou - minimálně 840 °C. Z hlediska běžně používaných materiálů je obvykle horní hranicí 880 °C. S výhodou se pracuje v rozmezí teplot 850 °C až 870 °C. Za těchto podmínek pak není rozhodující, zda se použije parovzdušná nebo pouze parní směs.
Výhodou způsobu podle vynálezu je, že enormní zvýšení průtoků podle stávajícího stavu techniky je nahrazeno technologicky možným zvýšením teploty. Celý postup nevyžaduje dodatečné investice, pyrolýzní reaktor se nemusí odstavovat a čištění reaktoru i chladiče proběhne v jednom cyklu.
Celý postup odkoksování lze zhruba rozdělit do tří etap.
1. Odkoksování vlásenek pyrolýzního reaktoru při konstantním průtoku a teplotě páry s postupným zvySováním množství přidávaného vzduchu.
2. Dokončení odkoksování vlásenek pyrolýzního reaktoru zvýšením prosazení páry nejméně o 40 % hmot. a zvýšením teploty parovzdušné směsi na 840 °C až 880 °C. Tyto podmínky je vhodné dodržovat po dobu alespoň 5 hodin.
3. Odkoksování chladiče spočívající v tom, že se dále zvýší průtok parní směsi o dalších alespoň 40 % hmot. při teplotních podmínkách kroku a to s nebo bez přídavku vzduchu.
Při realizaci způsobu podle vynálezu lze po opětovném nástřiku uhlovodíkové frakce dosáhnout koeficientu prostupu tepla v chladiči pyrolýzního plynu až na úrovni 95 % hodnoty pro dobře mechanicky vyčištěný chladič. Obvykle se dosáhne 70 až 90 % původní hodnoty a rychlost jeho snižování je stejná jako pro mechanicky vyčištěný chladič. Stejného čisticího efektu se dosáhne, když se z výše vyjmenovaných tří kroků poslední vypustí a prodlouží se trvání druhého kroku. K dosažení stejného stupně vyčištění je pak zapotřebí delší doba.
Způsob je možno aplikovat jen při termickém štěpení středních destilátů s koncem destilace frakce alespoň 250 °C. Postup není vhodné aplikovat v případě, když se pyrolyzuje benzinová frakce. Další omezující podmínkou je dosažení dostatečně vysoké teploty na výstupu z chladiče pyrolýzního plynu při vlastní reakční periodě alespoň 550 °C.
Nový způsob současného odkoksování pyrolýzního reaktoru a výstupního chladiče pyrolyzního plynu je zřejmý z následujících příkladů, které rovněž dokumentují vliv jednotlivých technologických kroků na stupeň odstranění úsad.
Příklady provedení
Příklad 1
Na pyrolýzním reaktoru byla pyrolyzována frakce atmosférického plynového oleje s rozmezím bodu varu 180 °C až 360 °C. Vlastní reakce probíhala při teplotě 785 °C s průtokem páry 2 t/h chod. Po 28 dnech provozu došlo k postupnému zanesení vlásenek pyrolýzního reaktoru i chladiče pyrolýzního plynu koksovitými úsadami projevujícími se tak, že průměrná povrchová teplota vnější stěny reaktoru vzrostla z průměrných 1 010 °C na 1 100 °C a průměrný koeficient prostupu tepla chladičů pyrolýzního plynu poklesl z půdovní hodnoty 1 960 kJ/m3h deg na 1 100 kJ/m3h deg, resp. teplota za chladiči vzrostla z původních 400 na 600 °C. Proto bylo přistoupeno k odkoksování.
Odkoksování se provádělo tak, že při teplotě 810 °C se do 6 chodů pyrolýzního reaktoru i nadále zaváděla pára v množství 2 t/h chod a postupně se přidával vzduch v krocích po 4*00 kg/h chod v závislosti na obsahu oxidu uhličitého až do výše 900 kg/h chod. Jakmile po dobu 4 hodin byl obsah oxidu uhličitého v nezkondenzovatelných podílech pod 1 % hmot., zvýšilo se při nezměněném přídavku vzduchu prosazení páry ze 2 na 3 t/h chod a průměrná teplota na výstupu ze všech.chodů reaktoru na 850 °C. Tyto podmínky se udržovaly po dobu hodin. Po opětovném najetí reaktoru byla maximální vnější teplota stěny reaktoru 1 010 °C 2 a průměrný koeficient prostupu tepla na chladičích pyrolýzního plynu vzrostl z 1 100 kJ/m h deg, 2 na 1 730 kJ/m h deg, tj. 88 % hodnoty na počátku cyklu pri mechanicky vyčištěných chladičích.
Pokud byla při odkoksování zkrácena prodleva působení zvýšeného průtoku páry a teploty z 36 na 4 hodiny, byla sice po opětovném najetí reaktoru maximální vnější teplota stěn reaktoru 1 010 °C, ale koeficient prostupu tepla na chladičích pyrolýzního plynu se nezměnil (nestoupl).
'Příklad 2
Postup a zařízení jako v příkladu 1 s tím rozdílem, že prosazení páry v množství 3 t/h Chod při teplotě 850 C na výstupu ze všech Chodů reaktoru se udržovala jen 4 hodiny, načež se odstranil přídavek vzduchu a prosazení páry se zvýšilo na 5 t/h chod. Tyto parametry byly udržovány 20 hodin.
Po najetí reaktoru byl průměrný koeficient prostupu tepla chladičů pyrolýzního plynu 2
745 kJ/m h deg tj. 89 % hodnoty na počátku vstupu při mechanicky vyčištěných chladičích.

Claims (2)

1. Způsob termického odkoksování vlásenek pyrolýzního reaktoru a za ním zařazeného chladiče produktu pyrolýzy po periodě provozování pyrolýzy ropné frakce s koncem destilace nad 250 °C a teplotou produktu pyrolýzy za chladičem alespoň 550 °C, kdy se parovzdušné odkoksování vlásenek pyrolýzního reaktoru provádí parou, jejíž průtok a teplota jsou obvykle na úrovni 2 t/h na Chod a 780 až 820 °C, ve které se postupně zvyšuje množství přidávaného vzduchu, nejvýše však do 45 % hmot. průtočného množství páry, vyznačený tím, že po poklesu obsahu oxidu uhličitého v nezkondenzovaných plynech pod 1 % se zvýši prosazení páry pyrolýzním reaktorem a chladičem o 40 až 150 % hmot. a teplota paroplynné směsi před chladičem se zvýší na 840 až 880 °C až do ustálení výstupních teplot z chladiče, nejméně však po dobu 8 hodin.
2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že zvýšené prosazení páry o 40 až 80 % hmot. při teplotě paroplynné směsi před chladičem 840 až 880 °C se udržuje jen 3 až 6 hodin, načež se po případném zastavení přívodu vzduchu zvýší ještě jednou prosazení·páry o 40 až 120 % hmot. a tyto podmínky se udržují až do ustálení výstupních teplot za chladičem, nejméně však po dobu 10 hodin.
CS877996A 1987-11-09 1987-11-09 Způsob termického odkoksovén( CS262567B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS877996A CS262567B1 (cs) 1987-11-09 1987-11-09 Způsob termického odkoksovén(

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS877996A CS262567B1 (cs) 1987-11-09 1987-11-09 Způsob termického odkoksovén(

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS799687A1 CS799687A1 (en) 1988-08-16
CS262567B1 true CS262567B1 (cs) 1989-03-14

Family

ID=5429998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS877996A CS262567B1 (cs) 1987-11-09 1987-11-09 Způsob termického odkoksovén(

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS262567B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS799687A1 (en) 1988-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0138649B1 (ko) 저품위 원료의 분해처리방법 및 장치
US6979757B2 (en) Olefin production utilizing whole crude oil and mild controlled cavitation assisted cracking
US2289351A (en) Method of cleaning heater tubes
JP4251303B2 (ja) 出発物質よりも不飽和である脂肪族炭化水素への水蒸気クラッキング工程と熱分解工程とを組合わせる炭化水素熱転換方法およびその装置
US4613713A (en) Method and apparatus for pyrolysis of atactic polypropylene
KR100966961B1 (ko) 탄화수소 열분해 유출물을 처리하는 방법
JPS58194981A (ja) デイレ−ドコ−キング法
US8163170B2 (en) Coil for pyrolysis heater and method of cracking
CN101223261A (zh) 烃热解排出物的加工方法
US3647907A (en) Process for quenching a gas obtained by thermal cracking of hydrocarbons
SK285935B6 (sk) Spôsob výroby nízkomolekulárnych olefínov, reaktor na pyrolýzu uhľovodíkov a zariadenie na chladenie krakovaného plynu
US4376694A (en) Method of decoking a cracking plant
JPH0113515B2 (cs)
EP0258319A1 (en) Hydrocarbon cracking apparatus
US4441989A (en) Process and apparatus for thermal cracking and fractionation of hydrocarbons
JPS59157180A (ja) 石油系重質油から分解軽質油と燃料として好適なピツチを製造する方法
US2577254A (en) Removing carbon and carbonaceous deposits from heat exchanger equipment
JP2001040366A (ja) 混合ガスの冷却方法
JPS59157181A (ja) 石油系重質油から分解軽質油と燃料として好適なピツチを製造する方法
CS262567B1 (cs) Způsob termického odkoksovén(
WO2021080898A1 (en) Direct steam cracking methods for liquids produced from plastic waste
US4151217A (en) Method of cooling cracked gases of low boiling hydrocarbons
CN103534336A (zh) 用于制备高vcm焦炭的方法
US2147399A (en) Process for cracking hydrocarbons
JPH0692328B2 (ja) 1,2−ジクロルエタンの熱分解による塩化ビニルモノマ−の製造方法