CN107012297A - 一种提高lf炉升温效率的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种提高LF炉升温效率的方法,如果预估升温时间在10min以上,则首次升温就一次升够10min;每次升温前采用电石埋弧,电石用量为每升温2min加入8~10kg电石;升温前每吨钢加入3.8~4.2kg渣料,保证渣层厚度在120mm以上,加入钢水后进行吹氩搅拌,待渣料熔化均匀后降电极升温;若电极升温过程电压出现明显的异常波动时,一是停止加热,确认顶渣无块状渣料、熔化均匀后再降电极升温;二是升温过程按照145~155kg渣料能够埋弧1.8~2.1min的数量补加渣料来提高升温效率。本发明可使LF炉的升温效率比之前提高30%,从而极大降低电耗,节省能源。
Description
技术领域
本发明属于炼钢工艺技术领域,特别涉及一种提高LF炉升温效率的方法。
背景技术
LF炉3根石墨电极,加热时电极通电插入渣层中,在电极顶端与钢液面之间形成电弧,利用熔渣将电弧埋住,使电能转化为熔渣的热能,被加热的熔渣通过热传导将热能传递给钢液,同时在底吹氩搅拌作用下,极大提高热传导的速率,从而达到使钢液快速升温的目的。
但是在实际现场操作上,由于埋弧效果不好,升温时温度损失较多,会导致升温效果不佳,不仅浪费电能,也直接影响到了钢水的处理周期。
发明内容
本发明的目的旨在提高LF炉升温效率,降低电能消耗。
本发明所采取的技术解决方案是:
一种提高LF炉升温效率的方法,其具体方法为:
(1)对预设升温时间在10min以上炉次,则首次升温一次升够10min;
(2)每次升温前采用电石埋弧,电石用量为每升温2min加入8~10kg电石;
(3)升温前每吨钢加入3.8~4.2kg渣料,保证渣层厚度在120mm以上,加入钢水后进行吹氩搅拌,将渣料吹化,待熔化均匀后降电极升温;
(4)电极升温过程电压出现明显的异常波动时,表明埋弧不佳,升温效果较差,此时应采取措施进行调整:
a、停止加热,确认顶渣无块状渣料、熔化均匀后再降电极升温;
b、升温过程按照145~155kg渣料能够埋弧1.8~2.1min的数量补加渣料来提高升温效率。
本发明的有益效果为:
采用本发明技术方案后,使LF炉的升温效果有了明显的升高,升温效率比之前提高了30%,从而极大降低了电耗,节省了能源。
具体实施方式
本发明提高LF炉升温效率的方法的具体步骤为:
1、如果预设升温时间在10min以上,则首次升温就一次升够10min,尽量减少反复送电升温的次数,提高升温效率。
2、由于电石在高温情况下会发生C-O反应,使得电弧部位在高温时膨胀,起到很好的埋弧作用,因此每次升温前均采用电石埋弧,电石用量为每升温2min加入8~10kg电石。
3、升温前需要加入足够的渣料,保证一定的渣层厚度,每吨钢加入3.8~4.2kg渣料,保证渣层厚度在120mm以上,加入钢水后进行吹氩搅拌,将渣料吹化,待熔化均匀后降电极升温。
4、若升温后电极振动大、噪音也较大,即电极升温过程电压出现明显的异常波动时,表明埋弧不佳,升温效果较差,此时电极升温过程电压回油明显的异常波动,应采取措施进行调整:
a、停止加热,确认顶渣无块状渣料、熔化均匀后再降电极升温,保证平稳升温。
b、电极升温一定时间后,顶渣厚度变薄,埋弧效果可能会恶化,需要及时向钢水罐内加入一定量的渣料来继续埋弧,升温过程按照145~155kg渣料能够埋弧1.8~2.1min的数量补加渣料来提高升温效率。调整原则是确保升温时电流、电压波动稳定,噪声平稳。
下面以钢种Q235B生产实际为例,实施例和对比例均为升温10min的罐次升温效果。
表1对比例升温效果
对比例平均温度增加15℃。
表2实施例升温效果
实施例平均温度增加21℃。实施例比对比例平均温度能够提高6℃。
Claims (1)
1.一种提高LF炉升温效率的方法,其特征在于:
(1)对预设升温时间在10min以上炉次,则首次升温一次升够10min;
(2)每次升温前采用电石埋弧,电石用量为每升温2min加入8~10kg电石;
(3)升温前每吨钢加入3.8~4.2kg渣料,保证渣层厚度在120mm以上,加入钢水后进行吹氩搅拌,将渣料吹化,待熔化均匀后降电极升温;
(4)电极升温过程电压出现明显的异常波动时,表明埋弧不佳,升温效果较差,此时应采取措施进行调整:
a、停止加热,确认顶渣无块状渣料、熔化均匀后再降电极升温;
b、升温过程按照145~155kg渣料能够埋弧1.8~2.1min的数量补加渣料来提高升温效率。
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- 2016-01-27 CN CN201610059491.6A patent/CN107012297A/zh active Pending
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