CN104989954A - 用于清理ccpp机组焦煤流量调阀卡涩的装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置及方法,所述装置包括:焦煤流量调节阀,其连接有前手动阀门与后手动阀门,所述后手动阀门连接门前放散阀门,后接通置换氮气管路,所述前手动阀门连接门后置换氮气阀门,所述置换氮气管路连接有水封阀,所述水封阀连接有电功蝶阀。本发明的优点是:结构简单,一方面可以有效将焦煤流量调阀解列,增强阀门的密封性能,另一方面,保证人员生命安全和机组运行的稳定,处理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩不再需要停机,保证机组安全和稳定运行,操作方便,提高CCPP的发电效益。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置及方法。
背景技术
热电厂CCPP是燃气-蒸汽联合循环发电机组,其焦煤流量调节阀是CCPP的重要辅助设备,CCPP机组通过热值控制焦煤流量调节阀调节,控制系统中自动控制,保证混合煤气,即高炉煤气和焦炉煤气的混合热值的稳定,当焦煤流量调节阀发生卡涩时,会造成机组运行的不稳定,现有技术需要停机处理,由此带来的缺点是:运行中无法检修操作,不能保证机组安全和稳定运行。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其不再需要停机检修,而通过实施在线清理卡涩调阀来提高机组的发电效益。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:一种用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,包括:焦煤流量调节阀,其连接有前手动阀门与后手动阀门,所述后手动阀门连接门前放散阀门,后接通置换氮气管路,所述前手动阀门连接门后置换氮气阀门,所述置换氮气管路连接有水封阀,所述水封阀连接有电功蝶阀。
本发明的另一目的在于提供一种用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,包括:焦煤流量调节阀A和焦煤流量调节阀B;
所述焦煤流量调节阀A连接有第一前手动阀门与第一后手动阀门,所述第一后手动阀门连接第一门前放散阀门,后接通置换氮气管路,所述第一前手动阀门连接第一门后置换氮气阀门;
所述焦煤流量调节阀B连接有第二前手动阀门与第二后手动阀门,所述第二后手动阀门连接第二门前放散阀门,后接通所述置换氮气管路,所述第二前手动阀门连接第二门后置换氮气阀门;
所述置换氮气管路连接有水封阀,所述水封阀连接有电功蝶阀。
本发明相对于现有技术具有以下突出的实质性特点和显著的进步:
结构简单,焦煤流量调节阀,其连接有前手动阀门与后手动阀门,后手动阀门连接门前放散阀门,后接通置换氮气管路,前手动阀门连接门后置换氮气阀门,一方面可以有效增强阀门的密封性能,另一方面,调高操作的安全性能对流体起到缓冲和消音的作用,有效防止阀体产生裂纹甚至开裂,延长调节阀的使用寿命。因此,检修处理不再需要停机,保证机组安全和稳定运行,操作方便,提高CCPP的发电效益。
附图说明
图1为本发明的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
作为具体的实施例,本发明的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,包括:焦煤流量调节阀,其连接有前手动阀门与后手动阀门,所述后手动阀门连接门前放散阀门,后接通置换氮气管路,所述前手动阀门连接门后置换氮气阀门,所述置换氮气管路连接有水封阀,所述水封阀连接有电功蝶阀。
优选地,所述前手动阀门,和/或后手动阀门为法兰蝶阀,适宜于在狭小现场,便于安装和操作。
优选地,所述前手动阀门,和/或后手动阀门为法兰刀型闸阀,适宜于在狭小现场,便于安装和操作。
优选地,所述门前放散阀门为法兰闸阀,能够增强阀门的严密性。
优选地,所述门置换氮气管路为带接头液压胶管,能够使得安装和拆卸方便,不需额外工具。
优选地,所述前手动阀门,和/或后手动阀门加装连接有盲板。
优选地,所述门前放散阀门加装连接有盲板,在具体实施例中,可以采用中间没有孔的法兰,以调高隔断的可靠性节省安装成本。
优选地,所述门后置换氮气阀门通过螺栓连接有盲板。
图1示意了本发明的实施例,该实施例的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,包括:焦煤流量调节阀A和焦煤流量调节阀B;
所述焦煤流量调节阀A连接有第一前手动阀门与第一后手动阀门,所述第一后手动阀门连接第一门前放散阀门,后接通置换氮气管路,所述第一前手动阀门连接第一门后置换氮气阀门;
所述焦煤流量调节阀B连接有第二前手动阀门与第二后手动阀门,所述第二后手动阀门连接第二门前放散阀门,后接通所述置换氮气管路,所述第二前手动阀门连接第二门后置换氮气阀门;
所述置换氮气管路连接有水封阀,所述水封阀连接有电功蝶阀。
优选地,所述第一前手动阀门通过螺栓连接有第一盲板;所述第二前手动阀门通过螺栓连接有第二盲板;所述第一后手动阀门通过螺栓连接有第三盲板,所述第二后手动阀门通过螺栓连接有第四盲板;所述第一门前放散阀门通过螺栓连接有第五盲板,所述第二门前放散阀门通过螺栓连接有第六盲板;所述第一门后置换氮气阀门通过螺栓连接有第七盲板,所述第二门后置换氮气阀门通过螺栓连接有第八盲板。
请参照图1,本发明还提供一种用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的方法,包括:
步骤一,对发生卡涩的调节阀A或B,进行监测控制;
步骤二,缓慢关阀1或阀3,监视控制电脑热值变化,负荷变化,至阀门全关;
步骤三,关阀2或阀4,至全关;
步骤四,全开放散阀1或放散2,连接置换3或置换2和氮气3或氮气2间置换氮气管路,全开置换3或置换2,氮气3或氮气2开1/2,进行氮气置换;
步骤五,拆除调节阀A或B控制相关元件;
步骤六,关小氮气3或氮气2至1/3,在调节阀A或B加盲板处加盲板;
步骤七,全关氮气3或氮气2;
步骤八,对调节阀A或B进行检修至检修结束;
步骤九,抽出调节阀A或B盲板处所加盲板并拧紧螺栓;
步骤十,安装调节阀A或B控制相关元件,用信号发生器对调节阀A或B进行调试至调试合格;
步骤十一,对调节阀A或B进行远方传动实验和反馈确认,至确认无误,无误后将值继续改为0;
步骤十二,逻辑中强制调节阀A或B开30%;或操作与1.1——1.6相同,将1.7中当前0改为30;
步骤十三,开氮气3或氮气21/2,进行氮气置换,大约3分钟,开取样1或取样2用氧含量检测仪,显示值小于0.5%,氮气置换空气合格,关取样1或取样2;
步骤十四,关氮气3或氮气2和置氮气3或氮气2,断开置换3或置换2和氮气3或氮气2间管路;
步骤十五,缓慢开阀1或阀3,直至全开,进行煤气置换氮气操作,同时,监视热值和负荷变化;
步骤十六,2分钟后,开取样1或取样2用氧含量仪检测,显示值小于0.5%;用一氧化碳检测仪检测,关取样1或取样2,关放散1或放散2;
步骤十七,全关调节阀A或B;
步骤十八,开阀2或阀4至全开;
步骤十九,逻辑中赋值开焦煤流量调节阀A或B;同时,监视机组热值和负荷变化;
步骤二十,每次赋值增加5,间隔5分钟,期间观察热值和负荷变化,当赋值与逻辑值接近时,观察机组热值、负荷和焦煤流量调阀A或B反馈值的变化;
调节阀A或B卡涩在线清理工作结束。
作为具体实施例,本发明可与外围煤气控制系统进行连接,通过上位机进行在线控制,其工作方法如下:
1对发生卡涩的调节阀A(B),在主控室CCPP机组控制电脑逻辑中强制赋予关(0)指令,具体操作如下:
1.1主控室运行人员在CCPP机组控制电脑中调出“CCPP机组外围煤气控制系统图”画面;
1.2将光标移动到调节阀A(B)处;
1.3点击鼠标右键;
1.4点击Logic sheet(逻辑表);
1.5进入COG calorie control-3(焦煤热值控制-3)界面;
1.6点击GCE-543(燃机控制设备-543),进入setvalue(赋值)界面,点击manuclset(手动设置);
1.7将目前值改为0,点击execute(执行);
2现场运行人员缓慢关阀1(阀3),同时,做好与主控室运行人员的联系,监视控制电脑热值变化(热值稳定区间4187—4396±50KJ/Nm3)、负荷变化,至阀门全关;
3关阀2(阀4)至全关;
4全开放散阀1(放散2),连接置换3(置换2)和氮气3(氮气2)间置换氮气管路,全开置换3(置换2),氮气3(氮气2)开1/2,进行氮气置换;
5联系维护人员现场拆除调节阀A(B)控制相关元件;
6关小氮气3(氮气2)至1/3,联系检修人员在调节阀A(B)加盲板处加盲板并将螺栓拧紧,防止煤气泄露;
7全关氮气3(氮气2);
8检修人员对调节阀A(B)进行检修至检修结束;
9检修人员抽出调节阀A(B)盲板处所加盲板并拧紧螺栓;
10联系维护人员安装调节阀A(B)控制相关元件,维护人员用信号发生器对调节阀A(B)进行调试至调试合格;
11维护人员与主控室运行人员联系,对调节阀A(B)进行远方(0、25%、50%、75%、100%)(操作与1.1——1.6相同,将1.7中当前值由0改为0、25、50、75、100)进行传动实验和反馈确认,至确认无误,无误后将值继续改为0;
12逻辑中强制调节阀A(B)开30%;(操作与1.1——1.6相同,将1.7中当前0改为30)
13开氮气3(氮气2)1/2,进行氮气置换,,大约3分钟,开取样1(取样2)用氧含量检测仪,显示值小于0.5%,氮气置换空气合格,关取样1(取样2);
14关氮气3(氮气2)和置氮气3(氮气2),断开置换3(置换2)和氮气3(氮气2)间管路;
15现场运行人员缓慢开阀1(阀3),直至全开,进行煤气置换氮气操作,同时,联系主控室运行人员监视热值(热值稳定区间4187—4396±50KJ/Nm3)和负荷变化;
16大约2分钟,开取样1(取样2)用氧含量仪检测,显示值小于0.5%;用一氧化碳检测仪检测,显示OL ppm,煤气置换氮气合格,关取样1(取样2),关放散1(放散2);
17逻辑中全关调节阀A(B)(操作与1.1——1.6相同,将1.7中当前值30改为0);
18开阀2(阀4)至全开;
19逻辑中赋值开焦煤流量调节阀A(B)(操作与1.1——1.6相同,将1.7中当前值由0改为5);同时,监视机组热值和负荷变化;
20每次赋值增加5,间隔5分钟,期间观察热值和负荷变化,当赋值与逻辑值接近时,点击release(释放),观察机组热值、负荷和焦煤流量调阀A(B)反馈值得变化;
21调节阀A(B)卡涩在线清理工作结束。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。
Claims (10)
1.一种用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,包括:焦煤流量调节阀,其连接有前手动阀门与后手动阀门,所述后手动阀门连接门前放散阀门,后接通置换氮气管路,所述前手动阀门连接门后置换氮气阀门,所述置换氮气管路连接有水封阀,所述水封阀连接有电功蝶阀。
2.如权利要求1所述的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,所述前手动阀门,和/或后手动阀门为法兰蝶阀。
3.如权利要求1所述的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,所述前手动阀门,和/或后手动阀门为法兰刀型闸阀。
4.如权利要求1所述的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,所述门前放散阀门为法兰闸阀。
5.如权利要求1所述的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,所述门置换氮气管路为带接头液压胶管。
6.如权利要求2或3所述的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,所述前手动阀门,和/或后手动阀门连接有盲板。
7.如权利要求4所述的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,所述门前放散阀门连接有盲板。
8.如权利要求1所述的用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,所述门后置换氮气阀门通过带接头液压胶管螺栓连接有盲板。
9.一种用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的装置,其特征在于,包括:焦煤流量调节阀A和焦煤流量调节阀B;
所述焦煤流量调节阀A连接有第一前手动阀门与第一后手动阀门,所述第一后手动阀门连接第一门前放散阀门,后接通置换氮气管路,所述第一前手动阀门连接第一门后置换氮气阀门;
所述焦煤流量调节阀B连接有第二前手动阀门与第二后手动阀门,所述第二后手动阀门连接第二门前放散阀门,后接通所述置换氮气管路,所述第二前手动阀门连接第二门后置换氮气阀门;
所述置换氮气管路连接有水封阀,所述水封阀连接有电功蝶阀。
10.一种用于清理CCPP机组焦煤流量调阀卡涩的方法,其特征在于,包括:
对发生卡涩的调节阀A或B,进行监测控制;
缓慢关阀1或阀3,监视控制电脑热值变化,负荷变化,至阀门全关;
关阀2或阀4,至全关;
全开放散阀1或放散2,连接置换3或置换2和氮气3或氮气2间置换氮气管路,全开置换3或置换2,氮气3或氮气2开1/2,进行氮气置换;
拆除调节阀A或B控制相关元件;
关小氮气3或氮气2至1/3,在调节阀A或B加盲板处加盲板;
全关氮气3或氮气2;
对调节阀A或B进行检修至检修结束;
抽出调节阀A或B盲板处所加盲板并拧紧螺栓;
安装调节阀A或B控制相关元件,用信号发生器对调节阀A或B进行调试至调试合格;
对调节阀A或B进行远方传动实验和反馈确认,至确认无误,无误后将值继续改为0;
逻辑中强制调节阀A或B开30%;或操作与1.1——1.6相同,将1.7中当前0改为30;
开氮气3或氮气21/2,进行氮气置换,大约3分钟,开取样1或取样2用氧含量检测仪,显示值小于0.5%,氮气置换空气合格,关取样1或取样2;
关氮气3或氮气2和置氮气3或氮气2,断开置换3或置换2和氮气3或氮气2间管路;
缓慢开阀1或阀3,直至全开,进行煤气置换氮气操作,同时,监视热值和负荷变化;
2分钟后,开取样1或取样2用氧含量仪检测,显示值小于0.5%;用一氧化碳检测仪检测,关取样1或取样2,关放散1或放散2;
全关调节阀A或B;
开阀2或阀4至全开;
逻辑中赋值开焦煤流量调节阀A或B;同时,监视机组热值和负荷变化;
每次赋值增加5,间隔5分钟,期间观察热值和负荷变化,当赋值与逻辑值接近时,观察机组热值、负荷和焦煤流量调阀A或B反馈值的变化;
调节阀A或B卡涩在线清理工作结束。
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