이하, 본 발명의 그라우팅용 주입재료 제조방법에 있어서 제조시 구비되는 각 구성성분에 대하여 설명한다.
1) 시멘트
경제성을 고려하여 보통 포틀랜트 시멘트를 사용하였으며, 사용된 보통 시멘트의 화학성분과 물리적 성질은 표 1과 같다.
사용 시멘트 입자의 화학적 성분 및 물리적 성질
성분 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
SO3 |
Ig. loss |
Specificgravity |
Specific surfacearea(㎠/g) |
함량(%) |
20.68 |
5.16 |
3.02 |
62.42 |
4.71 |
2.42 |
1.36 |
3.15 |
3,450 |
2) 플라이애쉬
본 발명의 경제성을 높이기 위해 산업부산물인 플라이애쉬를 혼화재로 사용하였으며, 사용된 플라이애쉬의 물리적 성질 및 화학적 성분은 표 2, 3과 같다.
사용 플라이애쉬의 물리적 성질
비 중 |
비표면적(㎠/g) |
건조수축률(%) |
안정도(%) |
평균입경(㎛) |
시멘트알카리반응(%) |
2.15 |
4,050 |
0.023 |
0.02 |
9.0 |
0.02 |
사용 플라이애쉬의 화학적 성분
성분 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
SO3 |
Na2O |
습분 |
함량(%) |
58.2 |
25 |
4.5 |
2 |
1.1 |
0.3 |
0.8 |
0.1 |
3) 벤토나이트
벤토나이트는 본 발명의 제조방법에서 블리딩률을 감소시키기 위해 사용하였으며, 사용된 벤토나이트의 물리적 성질 및 화학적 성분은 표 4, 5와 같다.
사용 벤토나이트의 물리적 성질
비중(g/㎤) |
수분(%) |
P.H |
입도 |
팽윤도(cc/g) |
압축강도(㎏/㎠) |
몬모릴로나이트 함유량 (cc/㎎) |
점도(sec/500㎎) |
0.75∼0.9 |
10 |
9-11 |
-90%/250mesh |
6∼7 |
0.65 |
0.07 |
50 |
사용 벤토나이트의 화학적 성분
성분 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
K2O |
lg.Loss |
함량(%) |
60∼70 |
12∼22 |
5%이하 |
1∼2 |
1∼2 |
1 |
3.5∼4.5 |
이하, 본 발명의 각 실시예를 상세하게 설명한다.
실시예 1∼4는 기존 시멘트 페이스트 배합인 물:시멘트 무게비 = 1:1을 기준으로 시멘트량의 일부를 플라이애쉬로 대체시켜가며 배합을 한 예이며, 실시예 5∼10은 시멘트량의 일부를 플라이애쉬로 대체하고 벤토나이트를 10∼12% 정도 첨가시켜서 배합을 한 예이다.
또한 물:혼합재료 무게비율도 0.8:1에서 1:1까지 변화시켜가며 배합을 실시하였다.
최적배합 선정을 위한 배합 실시예
배합명 |
물/혼합재료 비 |
배합량(㎏/㎥) |
Flow(㎝) |
블리딩(%) |
압축강도(㎏/㎠) |
W |
C |
FA |
Be |
7일 |
28일 |
실시예 1 |
1.0 |
759 |
759 |
- |
- |
57 |
24.3 |
85.0 |
113.0 |
실시예 2 |
1.0 |
728 |
364 |
364 |
- |
55 |
22.9 |
22.2 |
44.0 |
실시예 3 |
1.0 |
720 |
288 |
432 |
- |
53 |
17.1 |
9.5 |
17.3 |
실시예 4 |
1.0 |
715 |
214 |
501 |
- |
61 |
11.4 |
4.5 |
8.2 |
실시예 5 |
1.0 |
732 |
425 |
219 |
88 |
41 |
7.1 |
20.4 |
38.5 |
실시예 6 |
0.9 |
704 |
375 |
313 |
94 |
40 |
5.7 |
15.9 |
38.1 |
실시예 7 |
0.8 |
672 |
320 |
420 |
101 |
29 |
1.0 |
18.3 |
38.4 |
실시예 8 |
1.0 |
733 |
440 |
220 |
73 |
51 |
5.7 |
21.4 |
43.4 |
실시예 9 |
0.9 |
704 |
391 |
313 |
78 |
42 |
7.1 |
17.6 |
39.0 |
실시예 10 |
0.8 |
674 |
337 |
421 |
84 |
38 |
5.7 |
13.3 |
27.0 |
[주] W:물, C:시멘트, FA:플라이애쉬, Be:벤토나이트 |
실시예 1
기존에 사용되는 시멘트 페이스트를 배합한 것으로서, 시멘트 759㎏/㎥, 물 759㎏/㎥를 배합하였으며, 물:시멘트 무게비는 1:1이다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 상기 표 6에 기재되어 있다.
실시예 2
실시예 1의 배합비 중 시멘트량의 50%를 플라이애쉬로 대체하여 배합을 실시하였다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 상기 표 6에 기재되어 있다.
실시예 3
실시예 1의 배합비 중 시멘트량의 60%를 플라이애쉬로 대체하였으며, 벤토나이트는 첨가하지 않고 배합을 실시하였다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 표 6에 기재하였다.
실시예 4
실시예 3의 배합비 중 플라이애쉬 대체율을 60%에서 70%로 증가시켜 배합을 실시하였다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 표 6에 기재되어 있다.
실시예 5
실시예 1의 배합비 중 시멘트의 30%를 플라이애쉬로 대체하고 12%를 벤토나이트로 대체하여 배합을 실시하였다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 표 6에 기재되어 있다.
실시예 6
실시예 5의 배합비 중 플라이애쉬의 시멘트 대체율을 30%에서 40%로 변화시켰으며, 물:혼합재료의 무게비는 0.9:1로 배합하였다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 표 6에 기재되어 있다.
실시예 7
실시예 6의 배합비 중 플라이애쉬의 대체율을 40%에서 50%로 증가시켰으며, 물:혼합재료의 무게비는 0.8:1로 조정하여 배합하였다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 표 6에 기재되어 있다.
실시예 8
실시예 5의 배합비 중 벤토나이트의 시멘트 대체율을 12%에서 10%로 감소시켜 배합을 실시하였으며, 물:혼합재료의 무게비는 1:1을 적용하였다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 표 6에 기재되어 있다.
실시예 9
실시예 8의 배합비 중 플라이애쉬의 시멘트 대체율을 30%에서 40%로 증가시키고 물:혼합재료의 무게비는 1:1에서 0.9:1로 감소시켜 배합을 실시하였으며, 벤토나이트량은 실시예 8에서와 같이 10%를 적용하였다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 표 6에 기재되어 있다.
실시예 10
실시예 9의 배합비 중 플라이애쉬의 시멘트 대체율을 40%에서 50%로 증가시키고 물:혼합재료의 무게비는 0.9:1에서 0.8:1로 감소시켜 배합을 실시하였으며, 벤토나이트량은 실시예 9에서와 같이 10%를 적용하였다. 1㎥당 배합량, 시험항목 및 결과는 표 6에 기재되어 있다.
상기 각 실시예 들에 대한 실험내역 및 모형실험에 대하여 기술하면 아래와 같다.
1) 플로우 시험
플로우치는 내경 80㎜, 높이 80㎜인 놋쇠제 실린더를 이용하여 측정하였다.
플로우 값은 임의의 유동성이 확보되었는가를 확인하는 것이다. 시험은 JIS A 313-1922 "에어모르터 및 에어밀크의 시험방법" 1. 콘시스텐시 시험방법, 1.2 실린더법을 기초로 시험을 실시했으며, 측정치는 표 6과 같다.
상기 10회에 걸친 실시예를 통해 플로우치를 측정한 결과, 10회의 배합 모두에서 그라우팅 주입에 충분한 유동성을 확인할 수 있었으며, 물:시멘트의 무게비가 증가함에 따라 높은 값의 플로우치를 보였으며 플라이애쉬 대체량에는 큰 영향이 없는 것으로 나타났다.
2) 블리딩율 시험
블리딩율 측정은 KS F 2433 "주입 모르터의 블리딩율 및 팽창율 시험방법"에 의해 실시하였다. 기존 시멘트 페이스트 배합인 상기 실시예 1 에서는 블리딩율이 24.3% 로서 매우 높게 나타났으며, 벤토나이트 대체율이 높을수록 또한, 물/혼합재료 비가 낮을수록 블리딩율이 양호하게 나타났다.
상기 실시예 1∼10에서 블리딩율을 측정한 결과, 그라우팅 주입에 필요한 유동성을 확보하고 터널 시방기준 이상의 일축압축강도를 발현할 수 있는 배합은 물:혼합재료 0무게비가 0.8:1, 플라이애쉬 대체율 50%, 벤토나이트 대체율 12%인 배합에서 블리딩율이 1% 정도로 가장 양호한 시험결과가 나타났다.
벤토나이트 함유량에 따른 블리딩율의 변화
3) 일축압축강도 시험
5×5×5㎝ 시편을 각각의 배합비에 따라 강제식 믹서를 사용하여 7일 강도와 28일 강도를 각각 3개씩 제작하였다. 또한, 양생은 20±3℃의 항온수조에서 습윤양생을 실시하였으며, 표면을 마감한 후 U.T.M.을 이용하여 압축강도 시험을 실시하였다.
이 실험에서는 시멘트량이 증가할수록 또, 물:혼합재료 무게비가 감소할수록 일축압축강도가 증가하는 것으로 측정되었으나, 터널 시방기준 이상의 충분한 강도를 발현하고 경제성을 고려하여 플라이애쉬 대체율을 조정해 실험을 한 결과, 물:혼합재료의 무게비는 0.8:1, 플라이애쉬 대체율은 50% 인 배합이 상기 실시예를 통해 가장 적합한 것으로 나타났다.
상기 실시예 7의 배합에서 28일 강도가 38.1㎏/㎠으로서 시방기준인 10㎏/㎠보다 3배 이상의 충분한 강도를 보였으며, 플라이애쉬의 50% 대체로 기존재료에 비해 경제성을 확보하였다.
플라이애쉬 함유량과 일축압축강도와의 관계
4) 투수시험
플라이애쉬와 벤토나이트를 첨가한 그라우팅 재료의 투수계수는 일반 콘크리트에 비해 상대적으로 큰 값을 가지므로 토질시험법(KS F2322)에 의해 투수계수를 측정했다.
상기 측정치는 실시예 7의 경우 5.57×10-7㎝/sec정도의 비교적 양호한 값을 나타내고 있다.
5) 모형실험
기존 재료와 본 발명에 따른 재료의 주입실험을 통해 재료의 효과를 검증할 목적으로, 상기 실시예 1의 기존 시멘트 페이스트 배합과 실시예 7의 본 발명재료 배합을 터널 공동 모형을 제작하여 그라우팅을 실시하였다.
상기 모형의 규격은 모형체 반지름 : 43㎝, 모형체 길이 : 105㎝, 모형체 부피 : 0.3049㎥ 이며, 그라우팅 장비의 제원은 주입호수 길이 : 40m, 주입호수 직경 : 15㎜, 믹서용량 : 200ℓ, 1회 최대 믹싱량 : 180ℓ, 믹서 RPM : 73 이다.
상기 실시예 1의 기존 시멘트 페이스트 주입실험 결과, 블리딩이 24.5% 발생하였으며, 실시예 7에서 본 발명의 재료 주입실험 결과, 블리딩률이 1% 이하로 거의 발생하지 않았다.
이와 같은 모형실험의 배합비는 표 6에서의 실시예 1 및 7의 배합을 적용하였다.