JPH08108235A - Menufacture of aluminum alloy di can and device therefor - Google Patents

Menufacture of aluminum alloy di can and device therefor

Info

Publication number
JPH08108235A
JPH08108235A JP6268213A JP26821394A JPH08108235A JP H08108235 A JPH08108235 A JP H08108235A JP 6268213 A JP6268213 A JP 6268213A JP 26821394 A JP26821394 A JP 26821394A JP H08108235 A JPH08108235 A JP H08108235A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ironing
aluminum alloy
die
rate
necking
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP6268213A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Akira Tajiri
彰 田尻
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sky Aluminium Co Ltd
Original Assignee
Sky Aluminium Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sky Aluminium Co Ltd filed Critical Sky Aluminium Co Ltd
Priority to JP6268213A priority Critical patent/JPH08108235A/en
Publication of JPH08108235A publication Critical patent/JPH08108235A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Abstract

PURPOSE: To provide a manufacture of aluminum alloy DI cans which prevents wrinkles in the necking part or cracks in the flange part from occurring and also to provide a manufacturing device by means of DI working with a high productivity. CONSTITUTION: In the manufacture of aluminum alloy DI cans, the cans are manufactured with necking and flanging workability enhanced by making an ironing ratio per one time at least 40% or more in the ironing work and making the overall ironing ratio 60% or more. Further, one redrawing die 1 and two ironing dies 2, 3 are stored and fixed in a tool box 12, and the ironing ratio by at least one side ironing die is made >=40% to <=50% for manufacturing aluminum alloy DI cans.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ビールやジュース、炭
酸飲料などに用いられるアルミニウム合金DI缶(絞り
しごき加工法による缶)の製造法及びその装置に関し、
さらに詳しくは有底円筒状をなす2ピース缶の胴体部分
(缶胴)のDI加工法による製造法及びその装置に関す
るものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for manufacturing an aluminum alloy DI can (a can by a squeezing and ironing method) used for beer, juice, carbonated drinks and the like, and an apparatus therefor.
More specifically, the present invention relates to a method of manufacturing a body portion (can body) of a two-piece can having a bottomed cylindrical shape by a DI processing method and an apparatus therefor.

【0002】[0002]

【従来の技術】DI加工法の基本的な加工技術について
は「軽金属」Vol.40,No.3(1990)P.
251等、「アルミニウム技術便覧」(軽金属協会編、
1985年)P.1473等に記載されているが、さら
に図面に基づいて説明する。図2は一般的なDI加工装
置の要部の断面図である。図3は成形されたカップのD
I加工にともなう変形過程を示す断面図、図4はDI加
工法による缶胴製品の断面図である。
2. Description of the Related Art The basic processing technology of the DI processing method is "Light Metal" Vol. 40, No. 3 (1990) P.I.
251 etc., “Aluminum Technical Handbook” (edited by Japan Light Metal Association,
1985) P. 1473 and the like, it will be further described with reference to the drawings. FIG. 2 is a sectional view of a main part of a general DI processing apparatus. Figure 3 D of the molded cup
FIG. 4 is a cross-sectional view showing a deformation process associated with I working, and FIG. 4 is a cross-sectional view of a can body product by the DI working method.

【0003】図2に示すように通常4枚のダイスがタン
デムに配列されているのが一般的である。円形の貫通孔
1aを有する1枚の再絞りダイス1と、この再絞りダイ
スと同軸で配列され、円形の貫通孔2a、3a、4aを
有する3枚のしごきダイス2、3、4と、前記各貫通孔
1a〜4aの内部に所定の間隔をなして嵌合、かつ軸方
向に移動自在とされた円筒状のパンチスリーブ5と、こ
のパンチスリーブ5の外側に嵌合された円筒状のカップ
ホルダースリーブ6とを備えている。各ダイスの間には
スペーサーが配置されており、各ダイスの間の距離を一
定に保持されるようになっている。また再絞りダイス1
及びしごきダイス2〜4には、潤滑と冷却のためのDI
クーラントが供給されるようになっている。
As shown in FIG. 2, usually four dice are generally arranged in tandem. One redrawing die 1 having a circular through hole 1a, three ironing dies 2, 3, 4 arranged coaxially with the redrawing die and having circular through holes 2a, 3a, 4a, A cylindrical punch sleeve 5 fitted inside each of the through-holes 1a to 4a at a predetermined interval and axially movable, and a cylindrical cup fitted to the outside of the punch sleeve 5. And a holder sleeve 6. Spacers are arranged between the dice to keep the distance between the dice constant. Also re-drawing die 1
And ironing dies 2 to 4 have DI for lubrication and cooling.
Coolant is supplied.

【0004】こうした装置においては、前工程であるカ
ッピングプレスによって得られた有底円筒状のカップ7
(図3の(a)参照)をパンチスリーブ5と再絞りダイ
ス1との間に配置し、この状態でカップホルダースリー
ブ6及びパンチスリーブ5を前進させる。まずカップホ
ルダースリーブ6が再絞りダイス1の端面にカップ7の
底面を押し付ける。次にカップホルダースリーブ6によ
るカップ7の押し付け動作を行ないつつ、パンチスリー
ブ5がカップ7を再絞りダイス1の貫通孔1a内に押し
込む。これによりカップ7を細長い再絞り後のカップ8
Aに成形することができる(図3の(b)参照)。再絞
りダイス1を通過したカップ8Aは、さらにしごきダイ
ス2〜4の貫通孔2a〜4aを順次通過して行き、徐々
にしごき加工が施されて、3回のしごき加工により所定
の肉厚を有するしごき加工後の缶胴8に成形される(図
3の(c)参照)。パンチスリーブ5はしごき加工を終
了した缶胴8をさらに前方に押し出し、缶胴8の底部8
aをドーム部成形用の金型11に押圧してドーム部9a
を成形し、ドーム成形後の缶胴9を製造することができ
る(図3の(d)参照)。得られた缶胴9は、この後通
常の工程である、トリミング工程→洗浄/表面処理/乾
燥工程→外面塗装/焼き付け乾燥工程→内面塗装/焼き
付け乾燥工程→ネッキング/フランジング工程→検査工
程を経て最終の缶胴製品10となる(図4参照)。とこ
ろで前記した3回のしごき加工においては、アルミニウ
ム技術便覧(軽金属協会編)P.1472等に記載され
ているように、過大なしごき加工が1工程に集中しない
ように各ダイスにおけるしごき率を平均的にすることが
一般に行なわれている。一方アルミニウムの1回当りの
限界しごき率は40%以下とされており、この値を超え
ると加工時に破断が生じると云われていた。これらのこ
とから各ダイスの1回当りのしごき率は40%よりかな
り低い値に設定されているのが実状である。
In such an apparatus, the bottomed cylindrical cup 7 obtained by the cupping press which is the previous step is used.
(See FIG. 3A) is arranged between the punch sleeve 5 and the redrawing die 1, and the cup holder sleeve 6 and the punch sleeve 5 are advanced in this state. First, the cup holder sleeve 6 presses the bottom surface of the cup 7 against the end surface of the redrawing die 1. Next, the punch sleeve 5 pushes the cup 7 into the through hole 1 a of the redrawing die 1 while pressing the cup 7 with the cup holder sleeve 6. As a result, the cup 8 after the narrow re-drawing of the cup 7
It can be molded into A (see FIG. 3B). After passing through the redrawing die 1, the cup 8A further sequentially passes through the through holes 2a to 4a of the ironing dies 2 to 4 and is gradually ironed to have a predetermined wall thickness by three ironing operations. The can body 8 after the ironing process is formed (see (c) of FIG. 3). The punch sleeve 5 pushes the can body 8 that has undergone ironing further forward, and the bottom portion 8 of the can body 8 is pushed.
a is pressed against the mold 11 for forming the dome portion and the dome portion 9a
Can be molded to manufacture the can body 9 after dome molding (see (d) of FIG. 3). The obtained can body 9 is then subjected to a normal process such as a trimming process → washing / surface treatment / drying process → external coating / baking drying process → internal coating / baking drying process → necking / flanging process → inspection process. After that, the final can body product 10 is obtained (see FIG. 4). By the way, in the above-mentioned three times of ironing, P.P. As described in 1472, etc., it is generally practiced to make the ironing rate in each die average so that excessive ironing is not concentrated in one step. On the other hand, the limit ironing rate per aluminum is set to 40% or less, and if it exceeds this value, it is said that fracture occurs during processing. From these facts, the ironing rate per die of each die is set to a value considerably lower than 40%.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】製缶の最終加工工程で
あるネッキング/フランジング工程のネッキングは缶胴
ネッキング部の口絞り加工であり、フランジングはその
後のつばだし加工である。近年軽量化のため缶胴側壁部
が薄肉化される傾向にあり、ネッキング部9bも薄肉化
されている。その結果ネッキングでのしわの発生やフラ
ンジングでの割れがしばしば問題となることがある。ネ
ッキングしわはフランジングでの割れの原因となる。ま
たネッキングしわやフランジ割れは蓋との巻き締め不良
の原因となり、飲料缶内容物の漏洩問題を引き起こす危
険性がある。特にDI加工ではしごき加工による断面減
少率が大きくなるに従い、側壁部に非常に大きな加工硬
化を受け、内部応力も残存することになる。このままで
はネッキングしわやフランジ割れが生じ易い。通常の生
産ラインでは洗浄や塗装工程の各乾燥炉による加熱によ
って、内部応力はかなり除去されネッキングやフランジ
ング加工性はかなり改善されるが、なお不充分である。
本発明の目的はアルミニウム合金DI缶の製造法におい
て、ネッキング及びフランジング加工に優れたDI加工
法によるアルミニウム合金DI缶、特にその缶胴の製造
法を提供することにある。さらに他の目的はDI加工の
運転の回転数を高くして生産性を向上させることにあ
る。
Necking in the necking / flanging step, which is the final processing step of can manufacturing, is the necking of the can body necking portion, and the flanging is the subsequent bridging processing. In recent years, the side wall of the can body tends to be thinned for weight reduction, and the necking portion 9b is also thinned. As a result, wrinkling in necking and cracking in flanging can often be a problem. Necking wrinkles cause cracks in flanging. Necking wrinkles and flange cracks may cause improper tightening with the lid, which may cause a problem of leakage of the contents of the beverage can. Particularly in the DI process, as the cross-section reduction rate due to the ironing process increases, the sidewall portion is subjected to a very large work hardening, and the internal stress also remains. If left as it is, necking wrinkles and flange cracks are likely to occur. In a normal production line, internal stress is considerably removed and necking and flanging workability is considerably improved by heating by each drying furnace in the cleaning and painting processes, but it is still insufficient.
An object of the present invention is to provide a method for producing an aluminum alloy DI can, and particularly to a method for producing an aluminum alloy DI can by a DI processing method which is excellent in necking and flanging, particularly a can body thereof. Still another object is to improve the productivity by increasing the rotation speed of DI processing operation.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者は製缶における
ネッキングしわの発生やフランジングでの割れ防止につ
いて鋭意研究した結果、最近のアルミニウム合金板材の
強度の向上及び潤滑剤の性能向上等により1枚のダイス
でのしごき率を40%以上とすることが可能であるこ
と、及びしごき率を高くして内部応力を大きくすれば乾
燥炉での加熱による内部応力除去の際の大きな駆動力と
なり従来以上に内部応力が除去され、その結果ネッキン
グしわやフランジングでの割れが防止されることを見出
し本発明に到達した。
Means for Solving the Problems As a result of earnest research on the generation of necking wrinkles in cans and the prevention of cracks in flanging, the present inventor has recently improved the strength of aluminum alloy sheet materials and improved the performance of lubricants. It is possible to set the ironing rate with one die to 40% or more, and if the ironing rate is increased to increase the internal stress, it becomes a large driving force for removing the internal stress by heating in the drying furnace. The inventors have found that internal stress is removed more than before, and as a result, necking wrinkles and cracks due to flanging are prevented, and the present invention has been reached.

【0007】即ち、本発明はアルミニウム合金DI缶の
製造法において、しごき加工における少なくとも1回
(1枚のダイス)のしごき率を40%以上、全体のしご
き率を60%以上とすることを特徴とするネッキング及
びフランジング加工性に優れたアルミニウム合金DI缶
の製造法、及びアルミニウム合金DI缶の製造装置であ
って、1枚の再絞りダイスと2枚のしごきダイスがツー
ルボックスに収納固定され、該しごきダイスの少なくと
も一方のしごきダイスのしごき率が40%以上に構成さ
れてなるアルミニウム合金DI缶の製造装置である。
That is, the present invention is characterized in that, in the method for producing an aluminum alloy DI can, the ironing rate of at least one time (one die) in the ironing process is 40% or more, and the total ironing rate is 60% or more. A method of manufacturing an aluminum alloy DI can excellent in necking and flanging workability and an apparatus for manufacturing an aluminum alloy DI can, in which one redrawing die and two ironing dies are stored and fixed in a tool box. An apparatus for producing an aluminum alloy DI can, wherein at least one of the ironing dies has an ironing rate of 40% or more.

【0008】以下本発明を詳しく説明する。本発明はア
ルミニウム合金DI缶を製造する場合のダイスによるし
ごき率に特徴を有するものであり、再絞りダイスやしご
きダイスの配置、その他は従来と同様であってもよい。
この場合図2に示すように再絞りダイス1、しごきダイ
ス2、3、4を使用する場合、3枚のしごきダイスのう
ち少なくとも1枚のダイスによるしごき率を40%以
上、好ましくは実施例に示すように42%以上とするこ
とが必要である。このしごき率があまり大きいと破断の
おそれがあるので、上限は50%程度とするのが好まし
い。しごき率は肉厚減少率で表わし、しごき前の肉厚を
a、しごき後の肉厚をbとすれば(a−b)/a×10
0(%)で表わされる。ただし第1しごきのしごき率は
元板の肉厚に対する第1しごき後の肉厚減少率とした。
なお一般にしごき後の缶胴のネッキング部より下の側壁
部の肉厚は図3の8c及び9cに示すようにネッキング
部8b、9bの肉厚よりわずかに薄くされるのが普通で
ある。本発明においてしごき率は缶胴のこの側壁部(図
3の8c、9c)の平均厚さで規定している。また全体
のしごき率は元板の肉厚をa、最終のしごき後の肉厚を
cとすれば(a−c)/a×100(%)とする。
Hereinafter, the present invention will be described in detail. The present invention is characterized by the ironing ratio by the die when manufacturing the aluminum alloy DI can, and the redrawing die, the arrangement of the ironing die, and the like may be the same as the conventional one.
In this case, as shown in FIG. 2, when re-drawing dies 1 and ironing dies 2, 3 and 4 are used, the ironing rate of at least one of the three ironing dies is 40% or more, preferably in the embodiment. As shown, it must be 42% or more. If the ironing rate is too high, there is a risk of breakage, so the upper limit is preferably around 50%. The ironing rate is represented by the wall thickness reduction rate. If the wall thickness before ironing is a and the wall thickness after ironing is b, then (ab) / a × 10
It is represented by 0 (%). However, the ironing rate of the first ironing was defined as the rate of decrease in wall thickness after the first ironing with respect to the thickness of the base plate.
Generally, the wall thickness of the side wall portion below the necking portion of the can body after ironing is usually made slightly thinner than the thickness of the necking portions 8b and 9b as shown in 8c and 9c of FIG. In the present invention, the ironing rate is defined by the average thickness of the side wall portions (8c and 9c in FIG. 3) of the can body. The total ironing rate is (a−c) / a × 100 (%), where a is the thickness of the base plate and c is the final thickness after ironing.

【0009】本発明では少なくとも1枚のダイスによる
しごき率が40%以上であるから、残りのダイスによる
しごき率は従来より少なくすることが可能であり、その
結果しごきダイスの数を減らすことができる。この状態
を図1に示す。図に示すようにしごきダイスは2枚であ
り、その少なくとも一方が40%以上のしごき率になる
ように構成される。そして2枚のしごきダイスと1枚の
再絞りダイスがツールボックス12に収納固定されてい
る。本発明において1枚のダイスのみのしごき率を40
%以上とする場合、そのダイスの選択には制限ないが、
望ましくは最後のダイス即ち、図1の3、図2の4のダ
イスのしごき率を40%以上とする。その理由は後述す
るように内部応力を最も大きくするためである。
In the present invention, since the ironing rate by at least one die is 40% or more, the ironing rate by the remaining dies can be made smaller than before, and as a result, the number of ironing dies can be reduced. . This state is shown in FIG. As shown in the drawing, there are two ironing dies, and at least one of them is configured to have an ironing rate of 40% or more. Then, two ironing dies and one redrawing die are housed and fixed in the tool box 12. In the present invention, the ironing rate of only one die is 40
If it is more than%, there is no limit to the choice of dice,
Desirably, the ironing rate of the last die, that is, the die of 3 in FIG. 1 and the die of 4 in FIG. 2 is 40% or more. The reason is to maximize the internal stress as described later.

【0010】最終のダイスによるしごきが終了した後の
全体のしごき率は、本発明においても従来同様60%以
上である。その上限は板の強度、DI加工技術、再絞り
缶の肉厚、缶の用途等によって定められ、一般的には7
0%程度とされている。本発明に用いられるアルミニウ
ム合金は、1000系,3000系,5000系等一般
のアルミニウム合金でよいが、通常3004,3104
等3000系の合金が用いられる。潤滑油はエマルジョ
ンタイプ及びソリューションタイプの水溶性潤滑油、一
般の鉱物油、合成油などが用いられる。
The overall ironing rate after the final die ironing is 60% or more in the present invention as in the prior art. The upper limit is determined by the strength of the plate, the DI processing technology, the thickness of the redraw can, the use of the can, etc., and is generally 7
It is about 0%. The aluminum alloy used in the present invention may be a general aluminum alloy such as 1000 series, 3000 series, 5000 series, but is usually 3004, 3104.
A 3000 series alloy is used. As the lubricating oil, emulsion type and solution type water-soluble lubricating oils, general mineral oils, synthetic oils and the like are used.

【0011】[0011]

【作用】DI加工で発生した内部応力は洗浄や塗装工程
の各乾燥炉による加熱でかなり除去されるが、従来のも
のでは充分ではない。内部応力が残存しているとネッキ
ングやフランジング工程でしわの発生や割れの原因とな
る。特に最近の薄肉化の傾向によりこの問題が大きくな
りつつある。内部応力が除去されるときの主な駆動力
は、内部応力の大きさと加熱温度である。洗浄や塗装工
程での加熱条件を一定とすると駆動力は内部応力の大き
さにより決まる。内部応力の除去はいわゆる回復現象で
あるが、缶胴部の洗浄や塗装工程の乾燥炉による加熱
(通常150℃〜250℃)では内部応力を大きくし
て、その除去の駆動力を大きくした方が加熱後の残留応
力が小さくなる。
Function: The internal stress generated by DI processing is considerably removed by heating in each drying furnace in the cleaning and painting processes, but the conventional one is not sufficient. The residual internal stress causes wrinkles and cracks in the necking and flanging process. In particular, this problem is becoming more serious due to the recent trend of thinning. The main driving force when the internal stress is removed is the magnitude of the internal stress and the heating temperature. The driving force is determined by the magnitude of internal stress if the heating conditions in the cleaning and painting processes are constant. The removal of internal stress is a so-called recovery phenomenon, but it is necessary to increase the internal stress by cleaning the can body and heating in a drying furnace in the coating process (usually 150 ° C to 250 ° C) to increase the driving force for removal. However, the residual stress after heating becomes small.

【0012】本発明はこの現象に基づき加熱前の内部応
力を大きくするため、1枚のダイスによるしごき率を高
くしたものである。しごき率の高いダイスをしごきの最
後のダイスとすることが好ましいのは、途中の高いしご
き率で発生した大きな内部応力が、その後のしごき加工
で発生する熱によって回復現象が起こり、内部応力が減
少することがあるのでこれを避けるためである。また最
後のしごきダイスのしごき率を低くすると外観不良が生
じ易い。
According to the present invention, in order to increase the internal stress before heating based on this phenomenon, the ironing rate by one die is increased. It is preferable to use a die with a high ironing rate as the final die for ironing, because a large internal stress generated at a high ironing rate in the middle causes a recovery phenomenon due to the heat generated in the subsequent ironing process, and the internal stress decreases. This is to avoid this, as it may occur. Further, if the ironing rate of the last ironing die is lowered, defective appearance is likely to occur.

【0013】以下実施例により具体的に説明する。A specific description will be given below with reference to examples.

【実施例】【Example】

[実施例1] しごきダイスを3枚とした実施例 アルミニウム合金板JISA3004−H19、板厚
0.30mmを用いて、通常の方法によりカップを成形
し、これを図2の装置により従来の加工方法及び本発明
による加工方法により350ml用缶胴を作製した。最
終のしごき後の缶胴の側壁部8cの肉厚は0.11mm
とした。従って全体のしごき率は63%((0.30−
0.11)/0.30)となる。ネッキング部8bは加
工性の評価を行なうため板厚を0.168mmと一定に
した。この缶胴をトリミング、洗浄、塗装、200℃×
20分のベーング処理後、4段のダイネッキングを施し
フランジ加工性評価のための試験サンプルとした。フラ
ンジ成形法の試験方法としては、ネッキングされた缶胴
の開口端に頂角75°の円錐台形の工具を押し込み、開
口端部が破断したときの半径方向の拡がり量を測定し
た。その結果を表1に示す。表においてNo.1〜4は
本発明の方法によるDI加工法であり、全体のしごき率
は同じとし、最後のしごきダイスによるしごき率を40
%以上とした。No.5、6は従来法によるDI加工法
であり、各ダイスのしごき率はいずれも40%未満であ
る。開口端部の半径方向拡がり量すなわちフランジ成形
性は、従来よりも本発明法が優れていることがわかる。
本発明法によれば、ネッキングしわの発生もなかった。
[Example 1] Example in which three ironing dies were used. A cup was formed by a usual method using an aluminum alloy plate JISA3004-H19 and a plate thickness of 0.30 mm. And a can body for 350 ml was produced by the processing method according to the present invention. The wall thickness of the side wall portion 8c of the can body after the final ironing is 0.11 mm.
And Therefore, the total ironing rate is 63% ((0.30-
It becomes 0.11) /0.30). The necking portion 8b has a constant plate thickness of 0.168 mm in order to evaluate the workability. This can body is trimmed, washed, painted, 200 ℃ ×
After 20 minutes of baking treatment, four stages of die necking were performed to obtain a test sample for evaluating flange formability. As a test method of the flange forming method, a frustoconical tool having an apex angle of 75 ° was pushed into the opening end of the necked can body, and the amount of expansion in the radial direction when the opening end was broken was measured. Table 1 shows the results. In the table, No. 1 to 4 are DI processing methods according to the method of the present invention, in which the overall ironing rate is the same, and the final ironing rate by the ironing die is 40.
% And above. No. 5 and 6 are DI processing methods according to the conventional method, and the ironing ratio of each die is less than 40%. It is understood that the method of the present invention is superior to the conventional method in the radial expansion amount of the opening end, that is, the flange formability.
According to the method of the present invention, necking wrinkles did not occur.

【0014】[0014]

【表1】 [Table 1]

【0015】[実施例2] しごきダイスを2枚とした実施例 しごき加工を図1の装置による他は実施例1と同様にし
て缶胴を作製し、加工性の評価を行なった。その結果を
表2に示す。表においてNo.1、2、3が本発明によ
るDI加工法であり、しごき加工を2回とし2回目のし
ごき加工のしごき率を40%以上とした。No.4、5
は従来の方法によるDI加工法であり、3回のしごき加
工を行ない個々のしごき率はいずれも40%未満の値で
ある。そして全体のしごき率はすべて同じになるよう調
整した。本発明の方法によれば、開口端部の半径方向拡
がり量すなわちフランジ成形性が従来よりも優れている
ことがわかる。また本発明法によれば、ネッキングしわ
の発生もなかった。
[Example 2] Example in which two ironing dies were used A can body was produced in the same manner as in Example 1 except that the ironing process was performed by the apparatus shown in Fig. 1, and the workability was evaluated. The results are shown in Table 2. In the table, No. 1, 2, and 3 are DI processing methods according to the present invention, in which the ironing process is performed twice and the ironing rate of the second ironing process is set to 40% or more. No. 4,5
Is a DI processing method by a conventional method, and the ironing rate is less than 40% for each of the three ironing steps. And the total ironing rate was adjusted to be the same. According to the method of the present invention, it can be seen that the radial expansion amount of the opening end portion, that is, the flange formability is superior to the conventional one. Further, according to the method of the present invention, necking wrinkles did not occur.

【0016】[0016]

【表2】 [Table 2]

【0017】[0017]

【発明の効果】本発明の方法によれば、DI加工におい
て少なくとも1回のしごき加工におけるしごき率を40
%以上、全体のしごき率を60%以上とすることによ
り、ネッキングしわやフランジ割れのない加工性に優れ
た2ピース缶用缶胴が得られる。また従来に較べダイス
の数を少なくできるので経済的である。ダイスが少ない
分だけツールボックスを小さくすることができるので、
加工装置のストローク長さを短くすることができる。こ
れにより精度よく加工装置の運転の回転数を上げること
ができるので生産性も向上する。
EFFECTS OF THE INVENTION According to the method of the present invention, the squeezing rate in at least one squeezing process in DI processing is 40%.
% And the total ironing rate is 60% or more, a can body for a two-piece can having excellent workability without necking wrinkles or flange cracks can be obtained. In addition, it is economical because the number of dies can be reduced as compared with the conventional one. Since the toolbox can be made smaller by the number of dice,
The stroke length of the processing device can be shortened. As a result, it is possible to increase the number of rotations of the processing device with high accuracy, so that productivity is also improved.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の一実施例を示すDI加工装置の要部の
断面図。
FIG. 1 is a sectional view of a main part of a DI processing apparatus showing an embodiment of the present invention.

【図2】一般的なDI加工装置の要部の断面図。FIG. 2 is a sectional view of a main part of a general DI processing apparatus.

【図3】成形されたカップ(7−7)のDI加工にとも
なう変形過程を示す断面図。
FIG. 3 is a cross-sectional view showing a deformation process associated with DI processing of the molded cup (7-7).

【図4】DI加工による缶胴製品の断面図。FIG. 4 is a sectional view of a can body product obtained by DI processing.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 再絞りダイス 1a 貫通孔 2 しごきダイス 2a 貫通孔 3 しごきダイス 3a 貫通孔 4 しごきダイス 4a 貫通孔 5 パンチスリーブ 6 カップホルダースリーブ 7 カップ 8A 再絞り加工後のカップ 8 しごき加工後の缶胴 8a 底部 8b ネッキング部 8c 側壁部 9 ドーム成形後の缶胴 9a ドーム部 9b ネッキング部 9c 側壁部 10 缶胴製品 11 ドーム成形金型 12 ツールボックス 1 Redrawing Die 1a Through Hole 2 Ironing Die 2a Through Hole 3 Ironing Die 3a Through Hole 4 Ironing Die 4a Through Hole 5 Punch Sleeve 6 Cup Holder Sleeve 7 Cup 8A Cup after Redrawing 8 Can Body 8a After Ironing Bottom 8b Necking part 8c Side wall part 9 Can body after dome forming 9a Dome part 9b Necking part 9c Side wall part 10 Can body product 11 Dome forming die 12 Tool box

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 アルミニウム合金DI缶の製造法におい
て、しごき加工における少なくとも1回のしごき率を4
0%以上、全体のしごき率を60%以上とすることを特
徴とするネッキング及びフランジング加工性に優れたア
ルミニウム合金DI缶の製造法。
1. A method of manufacturing an aluminum alloy DI can, wherein an ironing rate of at least once in ironing is 4
A method for producing an aluminum alloy DI can excellent in necking and flanging workability, characterized in that the ironing rate is 0% or more and the total ironing rate is 60% or more.
【請求項2】 少なくとも1回のしごき率を40%以
上、50%以下とする請求項1に記載のアルミニウム合
金DI缶の製造法。
2. The method for producing an aluminum alloy DI can according to claim 1, wherein the ironing rate at least once is 40% or more and 50% or less.
【請求項3】 複数のしごき加工における最後のしごき
ダイスによるしごき率を40%以上とする請求項1又は
2に記載のアルミニウム合金DI缶の製造法。
3. The method for producing an aluminum alloy DI can according to claim 1, wherein the ironing ratio by the last ironing die in a plurality of ironing processes is 40% or more.
【請求項4】 しごきダイスを2枚とし、その少なくと
も一方のダイスによるしごき率を40%以上とする請求
項1〜3のいずれかに記載のアルミニウム合金DI缶の
製造法。
4. The method for producing an aluminum alloy DI can according to claim 1, wherein the number of ironing dies is two, and the ironing rate by at least one of the dies is 40% or more.
【請求項5】 アルミニウム合金DI缶の製造装置であ
って、1枚の再絞りダイスと2枚のしごきダイスがツー
ルボックスに収納固定され、該しごきダイスの少なくと
も一方のしごきダイスのしごき率が40%以上に構成さ
れてなるアルミニウム合金DI缶の製造装置。
5. An apparatus for producing an aluminum alloy DI can, wherein one redrawing die and two ironing dies are housed and fixed in a tool box, and at least one of the ironing dies has an ironing rate of 40. % Aluminum alloy DI can manufacturing equipment.
【請求項6】 最後のしごきダイスのしごき率が40%
以上である請求項5に記載のアルミニウム合金DI缶の
製造装置。
6. The ironing rate of the last ironing die is 40%.
The above is the apparatus for manufacturing an aluminum alloy DI can according to claim 5.
JP6268213A 1994-10-06 1994-10-06 Menufacture of aluminum alloy di can and device therefor Pending JPH08108235A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP6268213A JPH08108235A (en) 1994-10-06 1994-10-06 Menufacture of aluminum alloy di can and device therefor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP6268213A JPH08108235A (en) 1994-10-06 1994-10-06 Menufacture of aluminum alloy di can and device therefor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH08108235A true JPH08108235A (en) 1996-04-30

Family

ID=17455492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP6268213A Pending JPH08108235A (en) 1994-10-06 1994-10-06 Menufacture of aluminum alloy di can and device therefor

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH08108235A (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006061968A (en) * 2004-08-30 2006-03-09 Showa Aluminum Kan Kk Di can manufacturing method, and di can manufactured by the method
CN103736854A (en) * 2013-12-25 2014-04-23 惠州安特科技工业有限公司 Ironing die structure
JP2017523920A (en) * 2014-05-30 2017-08-24 アンハイザー−ブッシュ リミテッド ライアビリティ カンパニーAnheuser−Busch,Llc Two-stage ironing tool pack for forming long bottle-shaped metal containers

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006061968A (en) * 2004-08-30 2006-03-09 Showa Aluminum Kan Kk Di can manufacturing method, and di can manufactured by the method
CN103736854A (en) * 2013-12-25 2014-04-23 惠州安特科技工业有限公司 Ironing die structure
JP2017523920A (en) * 2014-05-30 2017-08-24 アンハイザー−ブッシュ リミテッド ライアビリティ カンパニーAnheuser−Busch,Llc Two-stage ironing tool pack for forming long bottle-shaped metal containers

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6058002B2 (en) Can manufacturing method and can manufacturing apparatus
EP0721384B1 (en) Method of forming a metal container body
RU2566941C2 (en) Can body
US4685322A (en) Method of forming a drawn and redrawn container body
RU2573850C2 (en) Fabrication of cans
US6286357B1 (en) Process for manufacturing a shaped metal can
EP0864385B1 (en) Body-necking a wall-ironed can
US2751676A (en) Method of cold working metal
US1623059A (en) Method of manufacturing seamless wrought-iron annealing boxes
JPH08108235A (en) Menufacture of aluminum alloy di can and device therefor
JPH04351231A (en) Redrawing method
KR100473635B1 (en) Method for manufacturing vessel which has flange and the bottom of different tickness
JPH0866730A (en) Deep draw forming method for metallic sheet
RU2791478C1 (en) Method for producing thin-walled spherical shells
RU2070467C1 (en) Method of conical pieces production
JPH0739971A (en) Production of light weight can drum body
JPH08168828A (en) Forming method for di can
JPH0584524A (en) Manufacture of draw-ironed can
SU1750808A1 (en) Method of making hollow articles with thick bottom
SU1613219A1 (en) Method of producing hollow articles
JPH0852525A (en) Forming method of di can
SU1417966A2 (en) Method of producing articles
SU1458052A1 (en) Method of producing hollow articles
JPH0687032A (en) Di working method for can shell for two piece can and working device used therefor
KR20020042953A (en) Structure of a Ironing punch for improving the strippability of a steel Drawn and Ironed can