CS243382B1 - Method of hydrogen production - Google Patents

Method of hydrogen production Download PDF

Info

Publication number
CS243382B1
CS243382B1 CS852203A CS220385A CS243382B1 CS 243382 B1 CS243382 B1 CS 243382B1 CS 852203 A CS852203 A CS 852203A CS 220385 A CS220385 A CS 220385A CS 243382 B1 CS243382 B1 CS 243382B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
conversion
gas
generator gas
temperature
carbon dioxide
Prior art date
Application number
CS852203A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS220385A1 (en
Inventor
Josef Vrzan
Ludvik Andrus
Jiri Loukota
Jan Zelenka
Jiri Schamberger
Rudolf Kubicka
Vratislav Domalip
Pavel Brzobohaty
Original Assignee
Josef Vrzan
Ludvik Andrus
Jiri Loukota
Jan Zelenka
Jiri Schamberger
Rudolf Kubicka
Vratislav Domalip
Pavel Brzobohaty
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Josef Vrzan, Ludvik Andrus, Jiri Loukota, Jan Zelenka, Jiri Schamberger, Rudolf Kubicka, Vratislav Domalip, Pavel Brzobohaty filed Critical Josef Vrzan
Priority to CS852203A priority Critical patent/CS243382B1/en
Publication of CS220385A1 publication Critical patent/CS220385A1/en
Publication of CS243382B1 publication Critical patent/CS243382B1/en

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Způsob výroby vgdíku z generátorového plynu získaného zplynováním ropných a dehtových zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní ; párou, předíiStSním kombinací vysokoteplotní a nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého d vodní párou a vypírkou oxidu uhličitého ve j dvou stupních pomocí vodného roztoku technic- í kého trietanolamínu spočívá podle vynálezu v tom, že se v generátorovém plynu před vstupem do vysokoteplotní konverze sníží obsah karbonylů železa a niklu tak, že se I předčlStSný generátorový plyn nasytí při I teplotě 80 az 100 °C vodní párou a zpracuje I při teplotě 170 až 250 °C průchodem přes I náplně oxidu hlinitého a po konverzi se I oxid uhličitý vypírá vodným roztokem technic- I kého trietanolamínu s přídavkem aktivátoru, | např. 1,6 diaminohexanu v množství 0,i až | 15 S hmotnosti.A method for producing a worm from a generator gas from petroleum and tar gasification oxygen and water partial oxidation residues; high-temperature combination and low temperature carbon monoxide conversion d water vapor and carbon dioxide scrubber in j two stages using an aqueous solution of the technology triethanolamine according to the invention in that it is in the generator gas before by entering high temperature conversion the content of iron and nickel carbonyls such that I the pretreatment generator gas saturates at I 80 ° C to 100 ° C water vapor and treats I at a temperature of 170 to 250 ° C via passage I alumina cartridges and, after conversion, I carbon dioxide is washed with an aqueous solution of technic-1 triethanolamine with the addition of an activator; \ t e.g., 1.6 diaminohexane at 0, 1 to 1 15 S weight.

Description

(54) Způsob výroby vodíku(54) Method of producing hydrogen

I íI í

Způsob výroby vgdíku z generátorového plynu získaného zplynováním ropných a dehtových zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní ; párou, předíiStSním kombinací vysokoteplotní a nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého d vodní párou a vypírkou oxidu uhličitého ve j dvou stupních pomocí vodného roztoku technic- í kého trietanolamínu spočívá podle vynálezu v tom, že se v generátorovém plynu před vstupem do vysokoteplotní konverze sníží obsah karbonylů železa a niklu tak, že se I předčlStSný generátorový plyn nasytí při I teplotě 80 az 100 °C vodní párou a zpracuje I při teplotě 170 až 250 °C průchodem přes I náplně oxidu hlinitého a po konverzi se I oxid uhličitý vypírá vodným roztokem technic- I kého trietanolamínu s přídavkem aktivátoru, | např. 1,6 diaminohexanu v množství 0,i až |A process for producing hydrogen from a generator gas obtained by gasifying petroleum and tar residues by partial oxidation with oxygen and water ; with steam, a predominant combination of high-temperature and low-temperature carbon monoxide conversion by steam and carbon dioxide scrubbing in two stages using an aqueous solution of technical triethanolamine consists in reducing the carbonyl content of iron in the generator gas before entering the high temperature conversion; nickel by soaking the pre-gas generator gas at 80-100 ° C with water vapor and treating it at 170-250 ° C by passing through 1 alumina cartridges, and after conversion, the carbon dioxide is scrubbed with an aqueous technical solution. triethanolamine with added activator, for example 1.6 diaminohexane in an amount of 0.1 to 1.0

S hmotnosti. I With weight. AND

iand

243362 2243362 2

Vynález se týká zvýšení .výroby vodíku z generátorového plynu, získaného zplyněním ropných a dehtových zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní párou, předčiětěnía generátorového plynu a vysokoteplotní a nízkoteplotní konverzí oxidu uhelnatého vodní párou s následující vypírkou oxidu uhličitého.The invention relates to an increase in hydrogen production from generator gas obtained by gasification of petroleum and tar residues by partial oxidation with oxygen and steam, pre-treatment and generator gas, and high and low temperature conversion of carbon monoxide by steam with subsequent carbon dioxide scrubbing.

Při zplyňování ropných a dehtových zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní párou se získá surový generátorový plyn, který je výchozí surovinou pro výrobu vodíku a pro výrobu syntázních plynů určených k syntéze čpavku, metanolu, oxonaci olefinů apod.In the gasification of petroleum and tar residues by partial oxidation with oxygen and water vapor, a raw generator gas is obtained, which is the starting material for the production of hydrogen and for the production of synthesis gases intended for the synthesis of ammonia, methanol, olefin oxonation and the like.

Surový generátorový plyn vystupující z tlakových generátorů pracujících např. při tlaku 3,5 MPa se nejprve zbavuje obsažených sazí tlakovou vodní vypírkou a v dalším technologickém stupni se z tohto plynu odstraní obsažený kyanovodík, sirovodík a karbonylaulfid.The raw generator gas exiting from the pressure generators operating, for example, at a pressure of 3.5 MPa, is first freed of the carbon blacks contained therein by means of a pressurized water scrubber and in the next technological stage the hydrogen cyanide, hydrogen sulfide and carbonylaulphide are removed.

Je obvyklá, že takto předčištšný generátorový plyn je zbaven sirných sloučenin na hodnotu nižči než 25 mg/m^.It is customary for such a pre-purge generator gas to be free of sulfur compounds to a value of less than 25 mg / m 2.

Z takto upraveného generátorového plynu se v dalších technologických stupních získává technický vodík a syntázní plyny v potřebném pomáru. Jestliže se projektem určený a provozní praxí ustálený pomár vyráběného vodíku a syntázních plynů zmání, např. při zarážkách, při omezení výroby nebo vyřazení výroby určitého produktu, např. metanolu, je nezbytná omezit celkový objem výroby plynů vycházející z předčištšnáho generátorového plynu.Technical hydrogen and synthesis gases are recovered in the necessary technological stages from the generator gas treated in this way. If the proportions of hydrogen and synthesis gases produced by the project and established in practice are confused, eg at stoppages, when production is limited or production is decommissioned, eg methanol, it is necessary to limit the total production of gases resulting from the pre-purged generator gas.

To je z ekonomického hlediska nevýhodná a proto bylo věnováno značná úsilí tomu, aby se při omezená výrobá syntázních plynů využila celková kapacita výroby generátorového plynu a zvýěila se výroba vodíku.This is disadvantageous from an economic point of view and therefore considerable efforts have been made to utilize the total generator gas production capacity and to increase hydrogen production with limited synthesis gas production.

Zvýšení výroby vodíku z dalšího předčiátěnáho generátorového plynu ale znamená vySSÍ zatížení úseku vysokoteplotní a nízkoteplotní konverse, vypírky oxidu uhličitého a metanizace zbytkových podílů oxidu uhličitého a uhelnatého na hodnotu menčí než 10 ppm obj.However, an increase in hydrogen production from another preconverted gas generates a higher load on the high-temperature and low-temperature conversions, carbon dioxide scrubbing, and methanization of residual carbon and carbon monoxide to less than 10 ppm vol.

Pouhým zvýiením prosazení nelze projektovaný a provozně osvojený objem výroby zvýčit.By simply increasing the throughput, the planned and operationally acquired production volume cannot be increased.

Nyní bylo zjištěno, že lze zvýšit výrobu vodíku bez větších zásahů do stávajícího zařízení a bez vštších investičně náročných úprav. Způsob výroby vodíku z generátorového plynu, získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní párou, předčištšním, kombinací vysokoteplotní a nízkoteplotní konverse oxidu uhelnatého vodní párou a vypírkou oxidu uhličitého ve dvou stupních pomocí vodného roztoku technického trietanolaminu spočívá podle vynálezu v tom, Se v generátorovém plynu se před vstupem do vysokoteplotní konverse sníží obsah karbonylů železa a niklu o min. 50 % proti dnešnímu stavu, kdy předčištšný generátorový plyn obsahuje 3 až 5 mg/m^ Pe a 1 až 5 mg Nt/m^, tj. na 1,5 až 2,5 mg Fe/m a 0,5 až 2,5 mg Ni/m^, a to tak, že se nasytí vodní párou při teplotě 80 až 100 °C a zpracuje při teplotě 170 až 250 °C průchodem přes náplň kysličníku hlinitého, a že se po vysokoteplotní a nízkoteplotní konversi vypírá oxid uhličitý ve dvou stupních vodným roztokem trietanolaminu, ke kterému se přidá aktivátor 1,6 diamlnohexan v množství 0,1 až 15 % hmotnosti.It has now been found that it is possible to increase the production of hydrogen without major interventions in the existing plant and without any investment-intensive modifications. A process for producing hydrogen from a generator gas obtained by gasification of petroleum and tar residues by partial oxidation with oxygen and steam, pre-treatment, combining high temperature and low temperature carbon monoxide carbon monoxide conversion with carbon dioxide scrubbing in two stages using an aqueous solution of technical triethanolamine in the generator gas, the iron and nickel carbonyl content is reduced by min. 50% compared to the present state, where the pre-treatment gas contains 3 to 5 mg / m ^ Pe and 1 to 5 mg Nt / m ^, i.e. to 1.5 to 2.5 mg Fe / m and 0.5 to 2.5 mg Ni / m ^ by saturating with water at 80 to 100 ° C and treating it at 170 to 250 ° C by passing through an alumina cartridge, and carbon dioxide is washed in two after high and low temperature conversions. % of an aqueous solution of triethanolamine to which an activator of 1.6 diamohexane in an amount of 0.1 to 15% by weight is added.

Snížení obsahu karbonylů železa a niklu v předčištšném generátorovém plynu před vstupem do vysokoteplotní konverse je nutné, má-li se zajistit při zvýšeném prosazení generátorového plynu vyhovující konverse kysličníku uhelnatého po celou dobu pracovního cyklu, např.A reduction in the iron and nickel carbonyl content of the pretreated generator gas prior to entering the high temperature conversion is necessary to ensure that, when the generator gas throughput is increased, a suitable conversion of carbon monoxide throughout the working cycle, e.g.

měsíců.months.

V předčištšném generátorovém plynu jsou karbonyly obsaženy např. v množství 3 až 5 mg Fe/m^ a 1 až 5 mg Ni/m^. Tyto karbonyly se v zařízení vysokoteplotní konverse rozkládají a pronikají horními vsrtvaai naplněného kénversního katalyzátoru, což má za důsledek postupně se zhoršující jeho aktivitu, zvýšení zbytkového obsahu oxidu uhelnatého ve vystupujícím plynu a zvýšenou tlakovou ztrátu konversního reaktoru.In the pretreated gas generator, the carbonyl is present, for example, in an amount of 3 to 5 mg Fe / m 2 and 1 to 5 mg Ni / m 2. These carbonyls decompose in the high-temperature conversion apparatus and penetrate the top of the filled catalyst catalyst, resulting in a progressively deteriorating activity, an increase in the residual carbon monoxide content of the outgoing gas, and an increased pressure drop in the conversion reactor.

Při zvýSeném prosazeni generátorového plynu se tyto potíže objeví dříve, a to může !With increased throughput of generator gas, these problems will occur sooner and this may!

vést ke zkrácení obvyklého pracovního cyklu. Těmto potížím lze zabránit, jestliže se začlení odstraňování karbonylů železa a niklu a to min. z 50 ·. (lead to shortening of the usual duty cycle. These problems can be avoided by incorporating the removal of iron and nickel carbonyl groups min. of 50 ·. (

Jak bylo ovéřeno, lze snížit obsah karbonylů železa a niklu na instalovaném zařízení, .<As stated above, the iron and nickel carbonyl content of the installed equipment can be reduced

určeném k přsdčiStění generátorového plynu zbaveného sazí a k hydrolýze karbonylsulfidu j na náplni kysličníku hlinitého. jfor the purification of the carbon black-free generator gas and for the hydrolysis of the carbonyl sulphide j on the alumina fill. j

Při hydrolýse karbonylsulfidu se dosud obvykle pracuje při 150 °C a generátorový plyn i se eytl vodní pÁrou při teploté kolaa 75 °C a pracovním tlaku cca 3,15 HPa. Jak bylo ově- 1 řeno, lze kromě požadovaná hydrolýzy karbonylsulfidu dosáhnout i výrazného snížení obsa- i laných karbonylů železa a niklu, jestliže se pracovní teplota zvýší ze 150 °C na teplotuCarbonyl sulfide hydrolysis is generally carried out at 150 ° C and the generator gas is still steamed at a temperature of about 75 ° C and a working pressure of about 3.15 HPa. As has been verified, in addition to the desired hydrolysis of carbonyl sulfide, a significant reduction in the contained iron and nickel carbonyl can be achieved if the working temperature is raised from 150 ° C to a temperature of 150 ° C.

170 až 250 ®C.170 to 250 ° C.

Aby se nezhorěila hydrolýza karbonalsulfldu, lze generátorový plyn sytit vodní párou při vyěěí teplotě než dosud, kdy se obvykle udržuje v sytiči 75 °C, a to při teplotách v rozmezí 80 až 95 °C, popřípadě i při vyěěí teplotě.In order not to compromise the hydrolysis of the carbonalsulfide, the generator gas can be saturated with water vapor at a higher temperature than previously maintained at 75 ° C in the choke, at temperatures in the range of 80 to 95 ° C, possibly even at a higher temperature.

Při svýěená teplotě v rozmezí 170 až 250 °C se obsažená karbonyly železa a niklu z převážná části rozloží a pevná podíly se zachytí v reaktoru na přadčiěténí generátorového ΐ plynu a z části i v reaktoru, va kterém se dokončí hydrolýza karbonylsulfidu na sirovodík í a kysličník uhličitý. ίAt an elevated temperature of 170 to 250 ° C, the iron and nickel carbonyls present are largely decomposed and solids are collected in the reactor for the pre-scrubbing of the generator gas and partly also in the reactor in which the hydrolysis of carbonyl sulphide to hydrogen sulfide and carbon dioxide is completed. . ί

Pevná podíly z rozložených karbonylů železa a niklu oddělená na náplni reaktoru, ur- í čaaáho k předčiětění generátorového plynu, zhorěují průchodnost procesního plynu, a proto j ja žádoucí vzniklou krustu dsad rosruěovat a podle potřeby odstraňovat.The solids from the decomposed iron and nickel carbonyls separated on the reactor charge to pre-purge the generator gas deteriorate the process gas throughput and therefore it is desirable to grind and remove the resulting crust dsad.

Tento reaktor sa vyčlení z provozu, přičeaž ostatní zařízení zůstává v provozu. Po vychladnutí a proplaehu sa daady odstraní a po případném doplnění náplně, např. kobaltaolybdenováho katalyzátoru, případně částečně desaktivovaného, nebo aluainy apod., se tento reaktor opět začlení do provozu.This reactor is taken out of operation while the other equipment remains in operation. After cooling and flushing, the daads are removed and, if necessary, the charge is refilled, such as a cobaltaolybdenum catalyst, possibly partially deactivated, or aluaine, etc., the reactor is again brought into operation.

Ročně jo možné tuto operaoi provést např. 3krát.Annually it is possible to perform this operation for example 3 times.

Příklad iExample i

Ta výrobním zařízení hydrolýzy karbonylsulfidu, která sestává ze dvou paralelních j linek, byl na jedná provozní lineo upraven technologický režim, tak, že se zvýšila pracovní teplota z obvyklých 150 *C na 210 °C a současně se zvýšil rosný bod plynu při tlaku |The carbonylsulfide hydrolysis plant, which consists of two parallel lines, has been modified in one operating line to increase the working temperature from the usual 150 ° C to 210 ° C while increasing the dew point of the gas at pressure |

3,05 MPa ze 75 °C na 85 °C.3.05 MPa from 75 ° C to 85 ° C.

iand

Pro zvýšení pracovní teploty plynu byl začleněn nový tepelný výměník z teplovýměnaou ( plochou 160 a2, ve kteráž se využívá tepla vystupujícího plynu k ohřevu vstupujícího ply- f au. T každé provozní linea jaou zařazeny dva reaktory z náplní vhodnou pro hydrolýzu karbo- f nylsulfidu, přičemž jejich hlavni složkou jo kysličník hlinitý. Při zkoušce byla náplň ;To increase the working temperature of the gas, a new heat exchanger with heat exchanger (area 160 and 2 ) has been incorporated, utilizing the heat of the exiting gas to heat the incoming gas. T each operating line has two charge reactors suitable for carbonyl sulphide hydrolysis. the main component being aluminum oxide.

v obou linkách stejná. íin both lines the same. and

I íI í

Složení vstupujícího plynu do obou linek bylo následující:The composition of the incoming gas to both lines was as follows:

co2 co 2 4,2 » mol. 4.2 »mol. co what 45,8 * aol. 45.8 * aol. »2 »2 48,8 » aol. 48.8 »aol. iaerty iaerty 1,156 frmol. 1,156 frmol. M M 0,014 frmol. 0.014 frmol. cos what with 0,03 fr aol. 0.03 fr aol.

Obtah karbonylů Po a Mi, vyjádřený v mg Pa a Mi na £:The carbonyl content of Po and Mi, expressed in mg Pa and Mi per £:

Fe 2,3Fe 2,3

Ni 4,1Ni 4,1

Vliv změny technologického režimu byl srovnáván s provozní linkou, která provozovala stávajícím způsobem. Dosažené výsledky byly následující:The effect of the change of technological regime was compared with the operating line, which operated in the current way. The results were as follows:

Technologický režimTechnology mode

Stávající Existing Podle vynálezu According to the invention - zatížení procesním plynem (®^/N) - process gas load (® ^ / N) 72 000 72 000 72 000 72 000 - pracovní tlak (KPa) - working pressure (KPa) 3,15 3.15 3,15 3.15 - teplota plynu na vstupu do hydrolýzních reaktorů (°C) - temperature of gas at the entrance to hydrolysis reactors (° C) 150 150 210 210 - obsah vodní páry ve vstupním plynu - water vapor content of the feed gas ‘“TO '"IT 0,013 0.013 0,024 0.024 - obsah karbonylsulfldu na výstupu - the carbonyl sulphide content at the outlet z hydrolýzních reaktorů (ppm obj.) . from hydrolysis reactors (ppm vol). 0,7 0.7 0,7 0.7 -spotřeba procesní páry na 1 000 m^ vstupního plynu (kg) - process steam consumption per 1000 m ^ of input gas (kg) 41,6 41.6 55,5 55.5 -<obsah karbonylů Fe a Ni ve výstupním plynu, vyjádřený jako mg/m? - <Fe and Ni carbonyl content of the off-gas expressed as mg / m 2 Fe Fe 2,2 2.2 0,7 0.7 Ni Ni 3,95 3.95 0,4 0.4

Z uvedených analytických hodnot je zřejmé, že po zvýšení pracovní teploty došlo k výraznému poklesu obsahu karbonylů. Při uvedeném snížení karbonylů železa a niklu v generátorovém plynu lze v úseku vysokoteplotní konverse pracovat s uspokojivými výsledky po celou dobu pracovního cyklu, tj. např. 18 měsíců.It is evident from the stated analytical values that after the increase of the working temperature there was a significant decrease in the carbonyl content. With this reduction of the iron and nickel carbonyl groups in the generator gas, the high temperature conversion section can be operated with satisfactory results throughout the working cycle, e.g., 18 months.

Do stávajících reaktorů vysokoteplotní konverse bylo naplněno po 30 m^ kombinované náplně. Proti dnešnímu stavu byl zvýšen podíl aktivnějších konversních katalyzátorů na úkor katalyzátoru s nižší aktivitou.The existing high temperature conversion reactors were charged with 30 m @ 3 of the combined charge. Compared to the present state, the proportion of more active conversion catalysts has been increased at the expense of a catalyst with lower activity.

Průběh konverse a dosažené výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.The conversion process and the results obtained are shown in Table 1.

Tabulka 1Table 1

původní stav original state snížení obsahu karbonylů Fe a Ni reduction of Fe and Ni carbonyl o 50 % 50% o 90 « at 90 « - množství suchého plynu do konverse (m^Zh) - amount of dry gas to conversion (m ^ Zh) 60 000 60 000 65 000 65 000 65 000 65 000 - vstupní obsah CO (% obj.) - CO input content (% vol) 46,5 46.5 46,5 46.5 46,5 46.5 - obsah vodní páry m^ na m^ vstupního plynu - water vapor content m na per m m of feed gas 1,02 až 1,12 1.02 to 1.12 1,00 až 1,10 1.00 to 1.10 0,97 až 1,1 0.97 to 1.1 - množství naplněných katalyzátorů (m^) - amount of catalysts filled (m ^) Cherox 3607 Cherox 3607 5 5 5 5 5 5 K 6 - 10 K 6-10 17 17 20 20 May 25 25 Charox 3100 Charox 3100 8 8 . 5 . 5 - - - životnost náplni a ohledem na cyklus - cartridge life and cycle life odstávek outages reaktor 1. stupně (měsíce) 1st stage reactor (months) 18 18 18 18 18 18 reaktor 2. stupně (měsíce) 2nd stage reactor (months) 36 36 54 54 54 54 - cenový koeficient katalyzátorové náplně - the cost coefficient of the catalyst charge u obou stupňů for both stages 1 1 1,05 1.05 1,12 1.12 - cenový koeficient katalyzátorové náplně - the cost coefficient of the catalyst charge

u obou stupňů, vyčíslený na delší cykly (měsíce) 1for both degrees, calculated for longer cycles (months) 1

- vstupní teplota plynu do reaktoru 1 ...stupni na počátku cyklu (°C) 290 na konci cyklu (°C) 325- the gas inlet temperature to the reactor 1 ... degree at the beginning of the cycle (° C) 290 at the end of the cycle (° C) 325

- obsah CO na výstupu z 2. konversního stupně (* obj.) 4,0- CO content at the outlet of the 2nd conversion stage (* vol.) 4,0

0,93 0,620.93 0.62

292 292292 292

320 330320 330

4,0 4,04.0 4.0

V úseku nízkoteplotní konverse bylo do stávajících reaktorů naplněno po 20 konversních katalyzátorů, jak je uvedeno v tabulce 1. Po přídavku aktivátoru do prací kapaliny při vyplrce kysličníku uhličitého došlo k poklesu obsahu sirovodíku ve výstupním plynu z prvého stupnS vypirky z původních 52 ppb na hodnotu 23 ppb, a to se příznivé projevilo na snížení nevratné desaktivace naplněného nízkoteplotního katalyzátoru na bázi mědi.In the low-temperature conversion section, 20 conversion catalysts were fed into the existing reactors as shown in Table 1. After the addition of the activator to the scrubbing liquid during the carbon dioxide scrubbing, the hydrogen sulphide content of the effluent from the first stage of the scrubber decreased from 52 ppb to 23 ppb, and this has been shown to reduce irreversible deactivation of the filled copper-based low temperature catalyst.

Při výbéru náplně katalyzátorů je nutná přihlížet k dostupnosti a cenovým relacím jednotlivých katalyzátorů. Proti dosud obvyklému stavu byly naplněny katalyzátory, u kterých lze očekávat až tříletý provozní cyklus s dostatečnou provozní jistotou po pracovní období.When selecting the catalyst charge, it is necessary to take into account the availability and price range of individual catalysts. Compared to the hitherto usual situation, catalysts have been filled, which can be expected to run for up to three years with sufficient operational reliability for the working period.

V prvém případě intenziflkované výroby byl např. naplněn katalyzátor KTK 4, který vzhledem k nižěímu obsahu kysličníku zineČnatého má nižěl odolnost vůči katalyzátorovým, jedům.In the first case of intensified production, for example, the catalyst KTK 4 was filled, which, due to its lower zinc oxide content, has a lower resistance to catalyst poisons.

Po 18 měsících provozu bylo 40 % katalyzátorové náplně nahrazeno stejným množstvím | katalyzátoru ICI 52-1 a po jeho redukci bylo » touto kombinací provozováno éalěích 18 měsíců. V druhém případě intenziflkované výroby byl naplněn katalyzátor ICI 52-1, který j umožnil provoz po dobu 36 měsíců. jAfter 18 months of operation, 40% of the catalyst charge was replaced with the same amount of the catalyst ICI 52-1 and after its reduction, the combination was operated for another 18 months. In the second case of intensified production, the catalyst ICI 52-1 was filled, allowing it to operate for 36 months. j

Průběh konverse a dosažené výsledky jsou uvedeny v následující tabulce 2.The conversion process and the results obtained are shown in Table 2 below.

Tabulka 2 původní stav intenzifikovaný provoz případ 1 případ 2 množství suchého plynu do konverseTable 2 initial state intensified operation case 1 case 2 amount of dry gas to conversion

(m^/h) (m ^ / h) 60 240 60 240 65 060 65 060 65 060 65 060 vstupní obsah CO (* obj.) input CO content (* vol.) 5,42 5.42 5,42 5.42 5,42 5.42 obsah vodní páry m^ na m^ water vapor content m ^ to m ^ vstupního plynu input gas 0,28 0.28 0,30 0.30 0,26 0.26 katalyzátorová náplň (m^) C 18 HC catalyst charge (m +) C 18 HC 20 20 May - - - - NTK 4 NTK 4 - - 20 (12) 20 mm (12) - - ICI 52-1 ICI 52-1 - - - (8) - (8) 20 20 May životnost náplně měsíce lifetime of the filling of the month 24 24 36 36 36 36 cenový koeficient katalyzátorové catalyst coefficient náplně refills 1 1 0,9 0.9 1,17 1.17 cenový koeficient katalyzátorové catalyst coefficient náplně vyčíslený na pracovní cyklus cartridges calculated per duty cycle 1 1 0,65 0.65 0,78 0.78 výstupní obsah CO na začátku a na output CO content at the beginning and at konci cyklu (* obj.) end of cycle (* vol) 0,37 až 0,41 0.37 to 0.41 0,38 až 0,46 0.38 to 0.46 0,36 až 0,41 0.36 to 0.41 Pro intenzifikaci výroby vodíku For intensification of hydrogen production je nutná zvýěit it is necessary to increase pracovní kapacity při vyplrce kyslič- working capacity for oxygen filling niku uhličitého, která se provádí ve carbon dioxide, which is carried out in dvou stupních. Bylo zjištěno, že two stages. It was found that se zvýšení pracovní to increase working

kapacity dosáhne tím, že se k používanému 30 až 35* vodnému rostoku technického trietano«capacity is achieved by using the 30 to 35% aqueous solution of technical triethano

243382 6 laminu přidá aktivátor. Vhodným aktivátorem je např. 2,6 diaminohexan přidávaný v množství 0,1 až 15 % hmotnosti. Pro praktickou aplikaci je důležitá, aby účinnost prací kapaliny s aktivátorem umožňovala snížení množství prací kapaliny při zachování přibližná stejného hydrodynamického zatížení absorberů i při zvýšeně výrobě vodíku.243382 6 laminate adds activator. A suitable activator is, for example, 2.6 diaminohexane added in an amount of 0.1 to 15% by weight. For practical application, it is important that the efficacy of the wash liquid with the activator allows the amount of wash liquid to be reduced while maintaining approximately the same hydrodynamic load on the absorbers even with increased hydrogen production.

Pro provozní aplikaei ae navíc požaduje, aby přidaný aktivátor· nezvyšoval korozní působení cirkulujícího pracího roztoku, případně aby se korozivni působeni cirkulujícího pracího roztoku snížilo. Při zkouškách se zjistilo, že těmto dvěma požadavkům vyhovuje např. 1,6 diaminohexan.For operational applications, it additionally requires that the added activator does not increase the corrosive action of the circulating wash solution or reduce the corrosive action of the circulated wash solution. Tests have shown that for example 1,6 diaminohexane meets these two requirements.

Claims (1)

P&SSUSX VYNÁLEZUP & SSUSX OF THE INVENTION Způsob výroby vodíku z generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků parciální oxidací kyslíkem a vodní párou, předčištšním, kombinací vysokoteplotní a nízkoteplotní konverse oxidu uhelnatého vodní párou a vypírkou oxidu uhličitého ve dvou stupních pomocí vodného roztoku technického trietanolaminu, vyznačený tím, že se v generátorovém plynu před vstupem do vysokoteplotní konverse sníží obsah karbonylů železa a niklu na 1,5 až 2,5 mgFe/m^ a 0,5 až 2,5 mg Ni/m^ tak, žs. se předčižtěný generátorový plyn nasytí při teplotě 80 až 100 °C vodní párou a zpracuje při teplotě 170 až 250 °C průchodem přes náplň oxidu hlinitého a po konversi se oxid uhličitý vypírá vodným roztokem technického trietanolaminu s přídavkem aktivátoru, např. 1,6 diaminohexanu v množství 0,1 až 15 · hmotnosti.A process for producing hydrogen from a generator gas obtained by gasification of petroleum and tar residues by partial oxidation with oxygen and steam, pre-treatment, by combining high temperature and low temperature carbon monoxide carbon monoxide and carbon dioxide scrubbing in two stages using an aqueous solution of technical triethanolamine. of gas before entering the high temperature conversion reduces the carbonyl content of iron and nickel to 1.5 to 2.5 mg Fe / m 2 and 0.5 to 2.5 mg Ni / m 2, so that the amount of carbonyl is reduced. the pre-refined generator gas is saturated with water vapor at 80 to 100 ° C and treated at 170 to 250 ° C by passing through an alumina charge and after conversion the carbon dioxide is scrubbed with an aqueous solution of technical triethanolamine with the addition of an activator such as 1,6 diaminohexane in an amount of 0.1 to 15% by weight.
CS852203A 1985-03-27 1985-03-27 Method of hydrogen production CS243382B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS852203A CS243382B1 (en) 1985-03-27 1985-03-27 Method of hydrogen production

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS852203A CS243382B1 (en) 1985-03-27 1985-03-27 Method of hydrogen production

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS220385A1 CS220385A1 (en) 1985-08-15
CS243382B1 true CS243382B1 (en) 1986-06-12

Family

ID=5358469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS852203A CS243382B1 (en) 1985-03-27 1985-03-27 Method of hydrogen production

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS243382B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS220385A1 (en) 1985-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3856925A (en) Method for manufacture of hydrogen and carbonyl sulfide from hydrogen sulfide and carbon monoxide
EP2188210A2 (en) Method and system for the production of synthethis gas made from biogas
EP0200880A2 (en) Process for the preparation of chemical raw materials
DE2949588A1 (en) METHOD FOR PRODUCING A METHANE-RICH GAS
EP0264810B1 (en) Power station with a gas turbine
US4242104A (en) Cyclic process for producing methane with catalyst regeneration
TW201808808A (en) Low steam/carbon retrofit
CS243382B1 (en) Method of hydrogen production
DE102011113547A1 (en) Process for the production of olefins from kiln gases of steelworks
DE60217343T2 (en) METHOD FOR CLEANING GAS GAS
DE1250792B (en) Process for the catalytic conversion of carbon dioxide with water vapor to hydrogen and carbon dioxide
DE954907C (en) Process for the combined purification and methanation of carbon oxides and hydrogen along with other components containing gas mixtures
EP1476246A1 (en) Process for the selective removal of sulphur compounds from synthesis gas
US20150144842A1 (en) Treatment of synthesis gases from a gasification facility
DE4344035C2 (en) Process for desulfurizing raw gas
UA123236C2 (en) Method and device for removing organic sulphur compounds from hydrogen-rich gases
DE2604140C3 (en) Process for the production of synthesis and reducing gas
CS241882B1 (en) Hydrogen production increase method
AT206101B (en) Process for the thermal or thermal / catalytic conversion of liquid or gaseous hydrocarbons containing organic sulfur compounds
RU2147550C1 (en) Method of conversion of carbon oxide
EP2756250B1 (en) Method for processing coke oven gas
CN113432135A (en) Removing CO from gasified and transported pulverized coal2Method and device for producing methanol in gas
JPS608273B2 (en) Method for producing high calorific value gas using coal gas as raw material
DE975067C (en) Process for improving the calorific value of unpurified gases
DE3206516C2 (en) Process for the production of ammonia synthesis gas