CN111411190B - 一种提高转炉冶炼效率的生产方法 - Google Patents

一种提高转炉冶炼效率的生产方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111411190B
CN111411190B CN202010284986.5A CN202010284986A CN111411190B CN 111411190 B CN111411190 B CN 111411190B CN 202010284986 A CN202010284986 A CN 202010284986A CN 111411190 B CN111411190 B CN 111411190B
Authority
CN
China
Prior art keywords
blowing
molten iron
temperature
content
percent
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202010284986.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111411190A (zh
Inventor
翟冬雨
吴俊平
方磊
姜金星
杜海军
员强鹏
殷杰
刘帅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Iron and Steel Co Ltd
Original Assignee
Nanjing Iron and Steel Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Iron and Steel Co Ltd filed Critical Nanjing Iron and Steel Co Ltd
Priority to CN202010284986.5A priority Critical patent/CN111411190B/zh
Publication of CN111411190A publication Critical patent/CN111411190A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111411190B publication Critical patent/CN111411190B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21CPROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
    • C21C5/00Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
    • C21C5/28Manufacture of steel in the converter
    • C21C5/30Regulating or controlling the blowing
    • C21C5/35Blowing from above and through the bath
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C33/00Making ferrous alloys
    • C22C33/04Making ferrous alloys by melting
    • C22C33/06Making ferrous alloys by melting using master alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

本发明公开了一种提高转炉冶炼效率的生产方法,涉及钢铁冶炼领域,若铁水温度≥1250℃且硅含量在0.10%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;若铁水温度<1250℃且硅含量在0.40%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;若铁水温度<1250℃且硅含量在0.10%≤Si<0.40%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到1.0~1.2;通过调整铁水锰硅比,提高了转炉冶炼前期的熔池温度,提高了炉渣前期去磷的能力,促进了转炉炉渣的流动性,减少了炉渣过程返干,冶炼过程的脱磷能力得到了有效改善。

Description

一种提高转炉冶炼效率的生产方法
技术领域
本发明涉及钢铁冶炼技术领域,特别是涉及一种提高转炉冶炼效率的生产方法。
背景技术
目前,长江经济带钢铁厂没有自己的厂区,铁矿石主要采购于澳大利亚、巴西等地。高炉的原材料波动较大,操作困难,高炉铁水成分波动非常大,采用鱼雷罐车进行运输铁水,没有混铁炉工序,铁水温度波动大。转炉冶炼主要依靠铁水、废钢的原料稳定,原料的波动给转炉冶炼带来了困难,转炉的冶炼周期不稳定性增加,严重影响了生产效率,生产操作的不稳定,带来了炉况维护不利、氧枪结瘤,炉口粘钢、炉头高等诸多负面影响,给生产带来了诸多不利影响,制约了生产产量。
发明内容
为了解决以上技术问题,本发明提供一种提高转炉冶炼效率的生产方法,适用铁水成分含量为C:4.5%~5.5%,Si:0.10%~0.50%,Mn:0.10%~0.20%,P:0.120%~0.150%,S:0.020%~0.060%,余量为Fe和不可避免的杂质,包括以下步骤:
若铁水温度≥1250℃且硅含量在0.10%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;
若铁水温度<1250℃且硅含量在0.40%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;
若铁水温度<1250℃且硅含量在0.10%≤Si<0.40%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到1.0~1.2;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1620~1680℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
技术效果:本发明根据目前钢铁厂的生产现状,通过调整铁水锰硅比,提高了转炉冶炼前期的熔池温度,提高了炉渣前期去磷的能力,促进了转炉炉渣的流动性,减少了炉渣过程返干,冶炼过程的脱磷能力得到了有效改善。
本发明进一步限定的技术方案是:
前所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.6%,Si:0.40%,Mn:0.15%,P:0.129%,S:0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度1220℃,包括以下措施:
铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.9;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1652℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
前所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.8%,Si:0.22%,Mn:0.16%,P:0.139%,S:0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1290℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到1.0;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1630℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
前所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.8%,Si:0.45%,Mn:0.12%,P:0.139%,S:0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1255℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1660℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
前所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.7%,Si:0.35%,Mn:0.18%,P:0.139%,S:0.055%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1310℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1650℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
前所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.6%,Si:0.43%,Mn:0.11%,P:0.129%,S:0.045%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1210℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1640℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
前所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.7%,Si:0.16%,Mn:0.11%,P:0.129%,S:0.045%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1220℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到1.2;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1620℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
本发明的有益效果是:
(1)本发明以实际生产情况进行分析,发掘影响生产的内在因素,在不能改变铁水原料实际情况下,通过成分分析,钢水终点炉渣成分、终点钢水成分分析影响冶炼的因素,以改进铁水成分为手段,通过改善铁水锰硅比,改善了铁水温度波动、成分波动对操作的影响,解决了冶炼过程化渣、去磷等措施,平稳了过程冶炼,稳定了操作水平,炉况维护不利、氧枪结瘤,炉口粘钢、炉头高等诸多负面影响得到了根本性的改变,生产效率得到了大幅度的提升,提高了企业的经济效益;
(2)本发明通过控制终渣氧化铁含量15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%,提高了冶炼终点的成分命中率,减少了转炉冶炼渣量,由一炉平均18吨减少至一炉平均15吨,提高了钢水收得率,月钢铁料消耗由1100kg/t减少至1075kg/t,转炉冶炼效率得到大幅度提升。
具体实施方式
实施例1
本实施例提供的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.6%,Si:0.40%,Mn:0.15%,P:0.129%,S:0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度1220℃,包括以下措施:
铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.9;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1652℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
实施例2
本实施例提供的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.8%,Si:0.22%,Mn:0.16%,P:0.139%,S:0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1290℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到1.0;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1630℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
实施例3
本实施例提供的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.8%,Si:0.45%,Mn:0.12%,P:0.139%,S:0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1255℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1660℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
实施4
本实施例提供的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.7%,Si:0.35%,Mn:0.18%,P:0.139%,S:0.055%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1310℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1650℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
实施例4
本实施例提供的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,
铁水成分含量为C:4.6%,Si:0.43%,Mn:0.11%,P:0.129%,S:0.045%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1210℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1640℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
实施例5
本实施例提供的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,铁水成分含量为C:4.7%,Si:0.16%,Mn:0.11%,P:0.129%,S:0.045%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1220℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到1.2;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1620℃,成分温度满足要求后进行出钢操作
现有技术中转炉冶炼主要的问题就是硅、锰含量的波动与铁水温度的波动影响了冶炼前期化渣,中期炉渣流动性差,从而导致各种生产事故。本发明更适用于转炉冶炼过程化渣困难、终点脱磷率低,制约冶炼效率的铁水条件,铁水温度低于1250℃,硅含量低于0.35%,锰含量低于0.15%,铁水中磷硫含量超目标含量的情况。通过改善铁水锰硅比,改善了铁水温度波动、成分波动对操作的影响,稳定了冶炼过程,减少了炉况维护不利、氧枪结瘤,炉口粘钢、炉头高等事故发生的机率,提高了冶炼效率,提高了冶炼产量,提升了经济效益。
除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:适用铁水成分含量为C:4.5%~5.5%,Si:0.10%~0.50%,Mn:0.10%~0.20%,P:0.120%~0.150%,S:0.020%~0.060%,余量为Fe和不可避免的杂质,包括以下步骤:
若铁水温度≥1250℃且硅含量在0.10%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;
若铁水温度<1250℃且硅含量在0.40%≤Si≤0.50%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8~1.0;
若铁水温度<1250℃且硅含量在0.10%≤Si<0.40%,则在铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到1.0~1.2;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1620~1680℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
2.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.6%,Si:0.40%,Mn:0.15%,P:0.129%,S:0.030%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度1220℃,包括以下措施:
铁水预处理后添加锰铁合金,使锰硅含量比达到0.9;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1652℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
3.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.8%,Si:0.22%,Mn:0.16%,P:0.139%,S:0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1290℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到1.0;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1630℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
4.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.8%,Si:0.45%,Mn:0.12%,P:0.139%,S:0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1255℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1660℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
5.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.7%,Si:0.35%,Mn:0.18%,P:0.139%,S:0.055%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1310℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1650℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
6.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.9%,Si:0.32%,Mn:0.18%,P:0.139%,S:0.035%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1180℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到1.1;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1660℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
7.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.6%,Si:0.43%,Mn:0.11%,P:0.129%,S:0.045%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1210℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到0.8;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1640℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
8.根据权利要求1所述的一种提高转炉冶炼效率的生产方法,其特征在于:铁水成分含量为C:4.7%,Si:0.16%,Mn:0.11%,P:0.129%,S:0.045%,余量为Fe和不可避免的杂质,铁水温度在1220℃;
铁水预处理后添加适量锰铁合金,使锰硅含量比达到1.2;
转炉采用顶底复吹模式,吹炼前2min一次性加入石灰、轻烧白云石、镁球进行造渣,过程通过返矿进行化渣调节温度保证过程化渣平稳;
转炉吹炼至85%时进行副枪测量,根据副枪测量结果进行终点控制,确保冶炼终渣中氧化铁含量在15%~20%,氧化锰含量在3.0%~3.5%;
调整底吹氩气流量,吹炼80%前底吹流量执行220m3/h,80%至吹炼终点底吹流量执行350m3/h;
根据钢种要求控制冶炼终点,碳含量满足0.03%~0.12%,磷含量满足钢种要求,出钢温度1620℃,成分温度满足要求后进行出钢操作。
CN202010284986.5A 2020-04-13 2020-04-13 一种提高转炉冶炼效率的生产方法 Active CN111411190B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010284986.5A CN111411190B (zh) 2020-04-13 2020-04-13 一种提高转炉冶炼效率的生产方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010284986.5A CN111411190B (zh) 2020-04-13 2020-04-13 一种提高转炉冶炼效率的生产方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111411190A CN111411190A (zh) 2020-07-14
CN111411190B true CN111411190B (zh) 2021-06-11

Family

ID=71489834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010284986.5A Active CN111411190B (zh) 2020-04-13 2020-04-13 一种提高转炉冶炼效率的生产方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111411190B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113817889A (zh) * 2021-09-07 2021-12-21 南京钢铁股份有限公司 一种顶底复吹转炉低成本冶炼方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6160814A (ja) * 1984-08-30 1986-03-28 Sumitomo Metal Ind Ltd 溶銑予備処理法
CN102134629A (zh) * 2010-12-30 2011-07-27 首钢总公司 一种低硅、超低硫钢的冶炼方法
CN102925619A (zh) * 2012-10-30 2013-02-13 鞍钢股份有限公司 转炉冶炼低锰钢的工艺方法
CN108396093A (zh) * 2017-02-05 2018-08-14 鞍钢股份有限公司 一种提高转炉终点钢水残锰含量的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6160814A (ja) * 1984-08-30 1986-03-28 Sumitomo Metal Ind Ltd 溶銑予備処理法
CN102134629A (zh) * 2010-12-30 2011-07-27 首钢总公司 一种低硅、超低硫钢的冶炼方法
CN102925619A (zh) * 2012-10-30 2013-02-13 鞍钢股份有限公司 转炉冶炼低锰钢的工艺方法
CN108396093A (zh) * 2017-02-05 2018-08-14 鞍钢股份有限公司 一种提高转炉终点钢水残锰含量的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111411190A (zh) 2020-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7998243B2 (en) Method of producing steel with high manganese and low carbon content
CN102206730B (zh) 一种钢水控氧降氮的方法
CN102828098A (zh) 一种炉外加锰矿提高钢水终点锰含量的方法
CN107893188B (zh) 一种高强度锰硼合金钢的冶炼方法
CN112210638B (zh) 一种中高硅铁水的转炉冶炼方法
CN105861775A (zh) 一种高镍含量超低磷钢冶炼工艺方法
CN108148941B (zh) 一种超低硼钢的冶炼方法
CN104195290A (zh) 钢水脱磷剂及其钢水脱磷精炼方法
CN110512044A (zh) 一种高纯生铁的冶炼工艺
CN104060020B (zh) 一种提高转炉终点钢水锰含量的脱磷炼钢方法
CN111411190B (zh) 一种提高转炉冶炼效率的生产方法
CN103667952A (zh) 一种耐候钢生产工艺
CN113981314A (zh) 一种非精炼30MnSi钢及其生产方法
CN101440419B (zh) 一种转炉冶炼高碳低磷钢的控制方法
CN110527774A (zh) 一种高硅铁水为50#钢增硅增碳的方法
CN115404311A (zh) 一种生产高碳钢低氮含量的控制方法
CN114892066A (zh) 一种低碳电极用钢的生产方法
CN110423856B (zh) 一种低温、低硅铁水脱磷拉碳的冶炼方法
CN108796164B (zh) 45号钢的冶炼方法
CN102453829B (zh) 冶炼易切削齿轮钢的方法和易切削齿轮钢
CN101709350B (zh) 齿轮钢炉内铬合金化方法
CN111304523A (zh) 一种低铝硅铁的生产工艺
CN105483321B (zh) 一种真空感应炉加锰矿直接合金化的方法
CN109097521A (zh) 一种转炉冶炼高锰低硅高磷铁水提碳保锰的制备方法
CN115418434B (zh) 一种增碳用低磷铁水的生产方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant