发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提出一种能够精确控制氮含量的含氮高强钢32AB5的冶炼方法。
本发明实施例提供了一种含氮高强钢32AB5的冶炼方法,所述冶炼方法包括在转炉初炼工序、LF精炼工序和连铸工序三个阶段对氮含量进行控制:
在所述转炉初炼工序,通过全程吹氩气、控制拉碳期间和拉碳后的氧气枪位以及出钢时间来控制转炉出钢增氮0.0006-0.0010%;
在所述LF精炼工序,通过控制精炼时间控制精炼过程增氮0.0001-0.0005%;
在所述连铸工序,通过保护浇注以及控制连铸中包钢水过热度来控制连铸过程增氮0-0.0005%。
进一步地,在所述转炉初炼工序,控制拉碳期间的氧气枪位高于钢水液面1.8-2.4米,控制拉碳后的氧气枪位高于钢水液面1.4-1.6m,控制氧气补吹次数不超过2次,出钢时间控制在4-5分钟;和/或
在所述LF精炼工序,精炼时间控制在20-40min;和/或
在所述连铸工序,通过在大包与中包之间设置长水口连接设备并采用氩气密封长水口进行保护浇注,控制连铸中包钢水过热度为20℃~35℃。
进一步地,所述转炉初炼工序的原料为含钒钛铁水提钒脱硫后的半钢,按质量百分含量计,半钢包含3.2-4.0%的C、0.02-0.06%的Mn、0.04-0.08%的P、0.005-0.008%的S、0.01-0.03%的V以及痕迹量的Cr、Si和Ti,余量为铁和不可避免的杂质。
进一步地,在所述转炉初炼工序,出钢过程中每吨钢水加入5-6kg的活性石灰,出钢结束后按每炉向渣面加入150±15kg的顶渣改质剂。
进一步地,按质量百分含量计,所述顶渣改质剂包括70%CaC2和27%Al2O3。
进一步地,在所述LF精炼工序,钢水出站前采用氩气软吹6-8min,氩气流量以钢水翻动不裸露为准。
进一步地,在所述连铸工序,目标拉速为1.2~1.5m/min,采用恒速浇注。
进一步地,在所述转炉初炼工序,按质量百分含量计,转炉终点碳含量为0.04%~0.06%,转炉终点P≤0.0010%,转炉终点氮含量为0.0010-0.0020%,转炉终点温度为1640±20℃。
进一步地,在所述LF精炼工序,若氮含量不够,采用氮化锰补氮,按质量百分含量计,氮化锰包含:氮4-7%,锰70-75%,其余为Fe和微量杂质元素。
进一步地,所述冶炼方法生产的含氮高强钢32AB5按质量百分含量计包含:C:0.055-0.075;Si:0.03-0.06;Mn:0.20-0.27;S≤0.012;P≤0.012;Ti:0.005-0.015;N:0.0025-0.0040;Als(以金属存在的Al):0.015-0.045。
采用上述技术方案,本发明至少具有如下有益效果:
本发明通过在含氮高强钢32AB5冶炼过程中对转炉初炼工序、LF精炼工序和连铸工序的合理控制,实现转炉出钢增氮0.0006-0.0010%(不含因出钢过暴露在空气及合金等原因增加的氮),LF精炼过程增氮0.0001-0.0005%,连铸0-0.0005%,最终实现成品含氮高强钢32AB5的氮成分严格控制在按重量计0.0025-0.0040%的范围内,控制精度高,保证了成品钢材的质量和性能。同时本发明的冶炼方法生产工序简单、生产成本低。
在本申请中,各个工序的增氮量是指以该工序开始时钢水中的氮含量为基础再增加的氮。而转炉终点氮是指转炉终点时样品中的绝对氮含量。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明实施例进一步详细说明。
如图1所示,本发明的一些实施例公开了一种含氮高强钢32AB5的冶炼方法,该冶炼方法包括在转炉初炼工序、LF精炼工序和连铸工序三个阶段对氮含量进行控制。在所述转炉初炼工序,通过全程吹氩气、控制拉碳期间和拉碳后的氧气枪位以及出钢时间来控制转炉出钢增氮0.0006-0.0010%。在所述LF精炼工序,通过控制精炼时间控制精炼过程增氮0.0001-0.0005%。在所述连铸工序,通过保护浇注以及控制连铸中包钢水过热度来控制连铸过程增氮0-0.0005%。
在本发明的上述实施例中,在所述转炉初炼工序,全程吹氩气能够通过氩气搅拌钢水,使脱碳反应更快速、更均匀地进行,同时能够保持无氮或者尽量少氮的环境。
在本发明的一些优选实施例中,在所述转炉初炼工序,控制拉碳期间的氧气枪位高于钢水液面1.8-2.4米,控制拉碳后的氧气枪位高于钢水液面1.4-1.6m,吹炼后期采用低枪位操作,提高一次拉碳命中率,减少补吹,避免深吹。控制氧气补吹次数不超过2次,防止过多次补吹导致空气中的氮气被带入导致钢水异常增氮。控制出钢时间在4-5分钟,避免时间过长导致钢水吸收空气中的氮气而引起过量增氮。
在本发明的一些优选实施例中,在所述LF精炼工序,精炼时间控制在20-40min,避免时间过长导致钢水吸收空气中的氮气而引起异常增氮。
在本发明的一些优选实施例中,在所述连铸工序,控制连铸中包钢水过热度为20℃~35℃,以防止偏析。在所述连铸工序,还采用一些保护浇注措施避免过程增氮:(1)钢包自开,钢包不自开,整炉铸坯改判,目的避免吸入空气导致二次氧化恶化钢质及吸氮。(2)在大包与中包之间设置长水口连接设备,通过长水口连接设备阻隔钢水与空气的直接接触,从而减少钢水中氮含量的增加。套好长水口连接设备再开浇,采用氩气密封长水口连接设备,吹氩流量:60-90L/min,目的避免吸入空气导致二次氧化恶化钢质及吸氮。(3)及时更换长水口连接设备:长水口连接设备使用寿命按≤480min控制,保证其在有效使用寿命范围内,避免因长水口寿命问题导致吸入空气导致二次氧化恶化钢质及吸氮。(4)中包重量保持在40t以上,中包钢水最大重量70t。
本发明中所使用的长水口连接设备的碗部结构如图2所示。该长水口连接设备包括耐材1和套设在所述耐材1外的钢套2,所述耐材1内部具有中空部3,所述耐材1沿其厚度方向依次设有相互连通的进气口4、环形气室5和通气槽6,耐材1的侧壁与所述钢套2之间有微小间隙,该微小间隙形成一个环形的气体通道。气体通过进气口4、环形气室5和通气槽6对大包下水口进行密封,能有效的降低钢水从大包到中包的增氮量,中空部3具有上下两个圆锥形斜面,其形状与大包下水口的形状匹配,使得长水口碗部与大包下水口接触位置由原来的线接触改为圆锥面接触,能够实现大包下水口与长水口更紧密的结合,以增强长水口与大包下水口之间的密封性能。使用该长水口保护浇注的方法为,中包烘烤结束后采用氩气对中包进行清扫,排除中包内空气;钢水从大包到中包下降前在长水口与大包下水口之间添加密封垫圈,并套在大包下水口上,将所述长水口的上端与大包下水口紧密组装;将所述长水口的下端与中包入水口组装;控制长水口吹氩流量,其目的是为了防止大包钢液流入中包过程形成负压,吸入空气造成钢液吸氮。长水口吹氩流量如果过小会导致钢水从大包下降到中包过程形成负压,吸入空气使钢液增氮;如果吹氩流量过大则会导致钢液温降过大,且长水口碗部极易粘结钢液导致大包下水口与长水口结合不紧密而吸入空气增氮。
在本发明的一些实施例中,所述转炉初炼工序的原料为含钒钛铁水提钒脱硫后的半钢,半钢按质量百分含量计包含3.2-4.0%的C、0.02-0.06%的Mn、0.04-0.08%的P、0.005-0.008%的S、0.01-0.03%的V以及痕迹量的Cr、Si和Ti,余量为铁和不可避免的杂质。
在本发明的一些实施例中,在所述转炉初炼工序,出钢过程中每吨钢水加入5-6kg的活性石灰,以充分覆盖钢水,隔绝空气,防止钢液吸入空气而增氮。出钢结束后按照每炉向渣面加入150±15kg的顶渣改质剂,所述顶渣改质剂的组成为70%CaC2,27%Al2O3,其余为杂质元素,以保证渣面覆盖效果(CaC2发泡,可增强覆盖效果及提高LF埋弧加热效率)从而将钢水与空气隔离开以避免钢水接触空气导致的过量吸氮。
在本发明的一些优选实施例中,在上述实施例的基础上,在所述LF精炼工序,钢水出站前采用氩气软吹6-8min,氩气流量以钢水翻动不裸露为准,以使夹杂物上浮便于去除夹杂物。
在本发明的一些优选实施例中,在上述实施例的基础上,在所述连铸工序,目标拉速为1.2~1.5m/min,采用恒速浇注,以保证铸坯质量。
在本发明的一些优选实施例中,在上述实施例的基础上,在所述转炉初炼工序,按质量百分含量计,转炉终点碳含量为0.04%~0.06%,转炉终点P≤0.0010%,转炉终点氮0.0010-0.0020%,转炉终点温度1640±20℃。
在本发明的一些优选实施例中,在所述LF精炼工序,若氮含量不够,采用氮化锰补氮,其每10kg增氮0.0001%,增锰0.003%,其组成为:氮4-7%,锰70-75%,其余为Fe和微量杂质元素。采用氮化锰补氮有以下优势:增氮量能实现精确控制、稳定性好。
在本发明的一些优选实施例中,在上述实施例的基础上,所述冶炼方法生产的含氮高强钢32AB5的组成及其含量为C:0.055-0.075;Si:0.03-0.06;Mn:0.20-0.27;S≤0.012;P≤0.012;Ti:0.005-0.015;N:0.0025-0.0040;Als:0.015-0.045。
以下给出本发明的具体实施例。
实施例1
本发明的实施例中以含钒钛铁水提钒脱硫后的半钢为原料生产含氮高强钢32AB5,其中,该半钢按质量百分含量计包含3.51%的C、0.040%的Mn、0.063%的P、0.007%的S、0.03%的V以及痕迹量的Cr、Si和Ti,余量为铁和不可避免的杂质。
具体步骤:
(1)转炉初炼工序:将235吨上述半钢加入200吨(公称容量)的顶底复吹转炉中,利用顶底复吹转炉吹氧脱碳的功能将上述半钢初炼成钢水。在转炉初炼工序期间,全程转炉底部透气砖吹氩气,保证单砖供气流量达到50m3/h,冶炼后期吹氩流量提高到80m3/h。顶端氧气枪吹氧气,控制拉碳期间的氧气枪位高于钢水液面1.8-2.4米,控制拉碳后的氧气枪位高于钢水液面1.4-1.6米。实时监测碳含量,当碳含量超过0.08%就需要补吹氧气,控制氧气补吹次数不超过2次。当钢水初炼到C含量为0.058wt%、Mn含量为0.032wt%、P含量为0.0081wt%、S含量为0.0081wt%、温度为1660℃时,开始稠渣向钢包中出钢;出钢过程中每吨钢水加入5.5kg的活性石灰,出钢结束后按照每炉加入150kg顶渣改质剂,出钢时间为4分钟。
(2)LF精炼工序:进入LF工序合金微调后化学成分为:C含量为0.07wt%、Si含量为0.05wt%,Mn含量为0.23wt%、P含量为0.0010wt%、S含量为0.0076wt%,Als含量为0.032wt%,N含量为0.0029wt%。LF精炼20分钟,LF出站温度为1585℃,LF钢水出站前采用小氩气流量软吹7min,软吹过程钢水翻动未裸露。
(3)连铸工序:钢包自开,套好长水口再开浇,采用双氩封长水口,吹氩流量:70L/min,中包重量整炉钢一直保持在43t以上;连铸中包钢水过热度22℃~34℃,拉速一直为1.5m/min。
本实施例成品化学成分为:C含量为0.07wt%、Si含量为0.05wt%,Mn含量为0.24wt%、P含量为0.011wt%、S含量为0.008wt%,Als含量为0.026wt%,N含量为0.0033wt%,Ti含量为0.010wt%。
本实施例所得到的轧材的性能如下:屈服强度290MPa,抗拉强度390MPa,BH2 37。
实施例2
实施例2除转炉初炼工序出钢时间为5分钟外,其他与实施例1均相同。
本实施例成品化学成分为:C含量为0.055wt%、Si含量为0.03wt%,Mn含量为0.20wt%、P含量为0.009wt%、S含量为0.008wt%,Als含量为0.015wt%,N含量为0.0025wt%,Ti含量为0.005wt%。
本实施例所得到的轧材的性能如下:屈服强度293MPa,抗拉强度389MPa,BH2 37。
实施例3
实施例3除LF精炼时间为30分钟外,其他与实施例1均相同。
本实施例成品化学成分为:C含量为0.065wt%、Si含量为0.045wt%,Mn含量为0.23wt%、P含量为0.012wt%、S含量为0.012wt%,Als含量为0.030wt%,N含量为0.0032wt%,Ti含量为0.010wt%。
本实施例所得到的轧材的性能如下:屈服强度294MPa,抗拉强度386MPa,BH2 37。
实施例4
实施例4除LF精炼时间为40分钟外,其他与实施例1均相同。
本实施例成品化学成分为:C含量为0.075wt%、Si含量为0.06wt%,Mn含量为0.27wt%、P含量为0.008wt%、S含量为0.010wt%,Als含量为0.045wt%,N含量为0.0040wt%,Ti含量为0.015wt%。
本实施例所得到的轧材的性能如下:屈服强度299MPa,抗拉强度390MPa,BH2 37。
实施例5
实施例5除LF钢水出站前采用小氩气流量软吹6min外,其他与实施例1均相同。
本实施例成品化学成分为:C含量为0.072wt%、Si含量为0.04wt%,Mn含量为0.27wt%、P含量为0.008wt%、S含量为0.010wt%,Als含量为0.02wt%,N含量为0.003wt%,Ti含量为0.008wt%。
本实施例所得到的轧材的性能如下:屈服强度292MPa,抗拉强度384MPa,BH2 37。
实施例6
实施例6除LF钢水出站前采用小氩气流量软吹8min外,其他与实施例1均相同。
本实施例成品化学成分为:C含量为0.06wt%、Si含量为0.05wt%,Mn含量为0.24wt%、P含量为0.003wt%、S含量为0.01wt%,Als含量为0.02wt%,N含量为0.0035wt%,Ti含量为0.008wt%。
本实施例所得到的轧材的性能如下:屈服强度293MPa,抗拉强度386MPa,BH2 37。
实施例7
本发明的实施例中以含钒钛铁水提钒脱硫后的半钢为原料生产含氮高强钢32AB5,其中,该半钢按质量百分含量计包含3.52%的C、0.041%的Mn、0.065%的P、0.006%的S、0.02%的V以及痕迹量的Cr、Si和Ti,余量为铁和不可避免的杂质。
具体步骤:
(1)转炉初炼工序:将232吨上述半钢加入200吨(公称容量)的顶底复吹转炉中,利用顶底复吹转炉吹氧脱碳的功能将上述半钢初炼成钢水。在转炉初炼工序期间,全程吹氩气,拉碳期间的氧气枪位高于钢水液面1.8-2.4米,控制拉碳后的氧气枪位高于钢水液面1.4-1.6米,控制氧气补吹次数不超过2次当钢水初炼到C含量为0.055wt%、Mn含量为0.031wt%、P含量为0.0085wt%、S含量为0.0074wt%、温度为1640℃时,开始稠渣向钢包中出钢;出钢过程中每吨钢水加入6kg的活性石灰,出钢结束后按每炉向渣面加入150kg顶渣改质剂。
(2)LF精炼工序:进入LF工序合金微调后化学成分为:C含量为0.065wt%、Si含量为0.05wt%,Mn含量为0.23wt%、P含量为0.0086wt%、S含量为0.0068wt%,Als含量为0.033wt%,N含量为0.0029wt%。LF精炼40分钟,LF出站温度为1586℃,LF钢水出站前采用小氩气流量软吹8min,软吹过程钢水翻动未裸露。
(3)连铸工序:钢包自开,套好长水口再开浇,采用双氩封长水口,吹氩流量:80L/min,中包重量整炉钢一直保持在45t以上;连铸中包钢水过热度25℃~35℃,拉速一直为1.3m/min。
本实施例成品化学成分为:C含量为0.068wt%、Si含量为0.051wt%,Mn含量为0.25wt%、P含量为0.009wt%、S含量为0.0076wt%,Als含量为0.028wt%,N含量为0.0034wt%,Ti含量为0.015wt%。
本实施例所得到的轧材的性能如下:屈服强度300MPa,抗拉强度400MPa,BH2 38。
实施例8
本发明的实施例中以含钒钛铁水提钒脱硫后的半钢为原料生产含氮高强钢32AB5,其中,该半钢按质量百分含量计包含3.42%的C、0.036%的Mn、0.068%的P、0.005%的S、0.02%的V以及痕迹量的Cr、Si和Ti,余量为铁和不可避免的杂质。
具体步骤:
(1)转炉初炼工序:将237吨上述半钢加入200吨(公称容量)的顶底复吹转炉中,利用顶底复吹转炉吹氧脱碳的功能将上述半钢初炼成钢水。在转炉初炼工序期间,全程吹氩气,拉碳期间的氧气枪位高于钢水液面1.8-2.4米,控制拉碳后的氧气枪位高于钢水液面1.4-1.6米,补吹次数2次,当钢水初炼到C含量为0.052wt%、Mn含量为0.028wt%、P含量为0.0075wt%、S含量为0.0076wt%、温度为1620℃时,开始稠渣向钢包中出钢;出钢过程中每吨钢水加入5kg的活性石灰,出钢结束后按每炉向渣面加入150kg顶渣改质剂。
(2)LF精炼工序:进入LF工序合金微调后化学成分为:C含量为0.062wt%、Si含量为0.05wt%,Mn含量为0.23wt%、P含量为0.010wt%、S含量为0.0068wt%,Als含量为0.034wt%,N含量为0.0026wt%。LF精炼40分钟,LF出站温度为1587℃,LF钢水出站前采用小氩气流量软吹8min,软吹过程钢水翻动未裸露。
(3)连铸工序:钢包自开,套好长水口再开浇,采用双氩封长水口,吹氩流量:80L/min,中包重量整炉钢一直保持在45t以上;连铸中包钢水过热度25℃~34℃,拉速一直为1.2m/min。
本实施例成品化学成分为:C含量为0.068wt%、Si含量为0.051wt%,Mn含量为0.25wt%、P含量为0.009wt%、S含量为0.0076wt%,Als含量为0.028wt%,N含量为0.0034wt%,Ti含量为0.005wt%。
本实施例所得到的轧材的性能如下:屈服强度300MPa,抗拉强度400MPa,BH2 41。
需要特别指出的是,上述各个实施例中的各个组件或步骤均可以相互交叉、替换、增加、删减,因此,这些合理的排列组合变换形成的组合也应当属于本发明的保护范围,并且不应将本发明的保护范围局限在所述实施例之上。
以上是本发明公开的示例性实施例,上述本发明实施例公开的顺序仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。但是应当注意,以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本发明实施例公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子,在不背离权利要求限定的范围的前提下,可以进行多种改变和修改。根据这里描述的公开实施例的方法权利要求的功能、步骤和/或动作不需以任何特定顺序执行。此外,尽管本发明实施例公开的元素可以以个体形式描述或要求,但除非明确限制为单数,也可以理解为多个。
所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本发明实施例公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明实施例的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,并存在如上所述的本发明实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。因此,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包括在本发明实施例的保护范围之内。