CN102476826A - 一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法及装置 - Google Patents
一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法及装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102476826A CN102476826A CN2010105632508A CN201010563250A CN102476826A CN 102476826 A CN102476826 A CN 102476826A CN 2010105632508 A CN2010105632508 A CN 2010105632508A CN 201010563250 A CN201010563250 A CN 201010563250A CN 102476826 A CN102476826 A CN 102476826A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- titanium tetrachloride
- titanium
- production process
- loss
- condensing surface
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
本发明公开了一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法及装置,在采用现有的富钛料氯化生产四氯化钛方法进行四氯化钛生产时,本发明对富钛料氯化生产四氯化钛生产线的收尘冷凝器底部进行加热,使收尘冷凝器内部底部的温度保持在140℃~160℃,这样即可降低四氯化钛生产过程中四氯化钛的损耗,并提高钛金属实收率。在对富钛料氯化生产四氯化钛生产线的收尘冷凝器底部进行加热时,最好是对其生产线中的2#收尘冷凝器底部进行加热。本发明具有能提高钛金属实收率、减少环境污染、简化生产流程和减少操作人员、提高能源的利用率等优点。
Description
技术领域
本发明涉及一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法及装置,属于富钛料氯化生产四氯化钛技术领域。
背景技术
目前,在现有的富钛料氯化生产四氯化钛的工艺流程中,在其生产线的氯化炉出炉的四氯化钛混合气温度为600~1000℃,该混合气体通常经过四氯化钛生产线中的收尘冷凝器降温到160~200℃,在收尘冷凝器冷凝降温过程中由于为降低气流速度,往往将混合气体中的高沸点物和固态沉降达到除尘的作用,这样很容易引起收尘冷凝器底部有部分四氯化钛气冷凝而变为液态,该液态的四氯化钛沿收尘气内表面与收尘渣一起排出,这不仅会使四氯化钛损失,而且还同时由于收尘渣的粒度较小,当四氯化钛液体与之混合后形成浆状物较难排出,并在处理过程中造成污染环境(特别是生产线中的2#收尘冷凝器这种现象更为严重)。在生产实践中由于环境温度的变化和产能的调节,四氯化钛的冷凝量较大,并且在冬季冷凝量更大,其四氯化钛的损失也就更多。因此现有的富钛料氯化生产四氯化钛生产工艺及装置还是不够理想。
发明内容
本发明的目的是:提供一种既能减少四氯化钛的损失、同时又能保证收尘冷凝器底部排渣顺利的、并且热效率高、能减少环境污染的降低四氯化钛生产过程中损耗的方法及装置,从而克服现有技术的不足。
本发明的技术方案是这样实现的:本发明的一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法,包括采用现有的富钛料氯化生产四氯化钛的方法,在采用现有的富钛料氯化生产四氯化钛方法进行四氯化钛生产时,对富钛料氯化生产四氯化钛生产线的收尘冷凝器底部进行加热,使收尘冷凝器内部底部的温度保持在140℃~160℃,这样即可降低四氯化钛生产过程中四氯化钛的损耗,并提高钛金属实收率。
在对收尘冷凝器进行加热时,其加热温度为160℃~200℃。
用于本发明方法的一种降低四氯化钛生产过程中损耗的装置,包括富钛料氯化生产四氯化钛生产线中的收尘冷凝器,在收尘冷凝器的底部设有加热装置。
上述加热装置为燃气加热装置、空气加热装置、蒸汽加热装置或电加热装置。
由于采用了上述技术方案,本发明将收尘冷凝器内部底部的温度保持在140℃~160℃,这样即可使收尘冷凝器底部收尘渣的温度高于四氯化钛的沸点(136.5℃),使四氯化钛处于气化状态,从而有效的消除了现有技术所存在的问题。因此,本发明与现有技术相比,本发明具有以下优点:
1、减少了四氯化钛生产过程中的损失,提高了钛金属实收率;
2、减少了四氯化钛生产过程中的环境污染;
3、由于不需要对收尘冷凝器中形成的浆状物进行处理,因此简化了生产流程和减少了生产岗位与操作人员,从而有效地提高了劳动生产率和降低了生产成本;
4、由于减少了四氯化钛生产过程中的损失,因此有效地提高了能源的利用率,达到了节能的目的。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
附图的中箭头方向表示在生产过程中四氯化钛混合气的流动方向。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。
本发明的实施例:在采用现有的富钛料氯化生产四氯化钛方法进行四氯化钛生产时,按照本发明的一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法对现有的富钛料氯化生产四氯化钛生产线进行改造后再进行生产,即对富钛料氯化生产四氯化钛生产线的收尘冷凝器1的底部进行加热,使收尘冷凝器1内部底部的温度保持在140℃~160℃,这样即可降低四氯化钛生产过程中四氯化钛的损耗,并提高钛金属实收率;在对富钛料氯化生产四氯化钛生产线的收尘冷凝器1底部进行加热时,最好特别是对其生产线中的2#收尘冷凝器1的底部进行加热即成。
在对对现有的富钛料氯化生产四氯化钛生产线进行改造时,采用本发明的一种降低四氯化钛生产过程中损耗的装置,该装置包括现有的富钛料氯化生产四氯化钛生产线中的收尘冷凝器1,在收尘冷凝器1的底部安装上加热装置2;其加热装置2可采用现有的燃气加热装置、空气加热装置、蒸汽加热装置或电加热装置,通过这些加热装置的热媒:热空气、蒸汽或导热油等进行间接加热。在对收尘冷凝器1进行加热时,将加热装置2的加热温度控制在160℃~200℃范围即可。
Claims (4)
1.一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法,包括采用富钛料氯化生产四氯化钛的方法,其特征在于:在采用现有的富钛料氯化生产四氯化钛方法进行四氯化钛生产时,对富钛料氯化生产四氯化钛生产线的收尘冷凝器底部进行加热,使收尘冷凝器内部底部的温度保持在140℃~160℃,这样即可降低四氯化钛生产过程中四氯化钛的损耗,并提高钛金属实收率。
2.根据权利要求1所述的降低四氯化钛生产过程中损耗的方法,其特征在于:在对收尘冷凝器进行加热时,其加热温度为160℃~200℃。
3.一种降低四氯化钛生产过程中损耗的装置,包括富钛料氯化生产四氯化钛生产线中的收尘冷凝器(1),其特征在于:在收尘冷凝器(1)的底部设有加热装置(2)。
4.根据权利要求3所述的降低四氯化钛生产过程中损耗的装置,其特征在于:加热装置(2)为燃气加热装置、空气加热装置、蒸汽加热装置或电加热装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010105632508A CN102476826A (zh) | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法及装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010105632508A CN102476826A (zh) | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法及装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102476826A true CN102476826A (zh) | 2012-05-30 |
Family
ID=46089619
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2010105632508A Pending CN102476826A (zh) | 2010-11-29 | 2010-11-29 | 一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法及装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102476826A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103101969A (zh) * | 2013-03-12 | 2013-05-15 | 中航天赫(唐山)钛业有限公司 | 一种提高四氯化钛生产中原料利用率的方法及设备 |
CN104477980A (zh) * | 2014-12-09 | 2015-04-01 | 遵义钛业股份有限公司 | 一种四氯化钛生产中用的收尘装置 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060275195A1 (en) * | 2005-06-07 | 2006-12-07 | Xuqing Gu | Process for separating solids from a purification purge stream |
CN101417813A (zh) * | 2007-10-25 | 2009-04-29 | 贵阳铝镁设计研究院 | 四氯化钛精炼过程中产生的含钒泥浆的回收方法及设备 |
CN201501798U (zh) * | 2009-08-18 | 2010-06-09 | 锦州钛业有限公司 | 熔盐氯化收尘器 |
CN101844802A (zh) * | 2010-05-04 | 2010-09-29 | 山东鲁北企业集团总公司 | 在精制四氯化钛过程中快速加热蒸馏装置 |
CN201873535U (zh) * | 2010-11-29 | 2011-06-22 | 贵阳铝镁设计研究院 | 一种降低四氯化钛生产过程中损耗的装置 |
-
2010
- 2010-11-29 CN CN2010105632508A patent/CN102476826A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20060275195A1 (en) * | 2005-06-07 | 2006-12-07 | Xuqing Gu | Process for separating solids from a purification purge stream |
CN101417813A (zh) * | 2007-10-25 | 2009-04-29 | 贵阳铝镁设计研究院 | 四氯化钛精炼过程中产生的含钒泥浆的回收方法及设备 |
CN201501798U (zh) * | 2009-08-18 | 2010-06-09 | 锦州钛业有限公司 | 熔盐氯化收尘器 |
CN101844802A (zh) * | 2010-05-04 | 2010-09-29 | 山东鲁北企业集团总公司 | 在精制四氯化钛过程中快速加热蒸馏装置 |
CN201873535U (zh) * | 2010-11-29 | 2011-06-22 | 贵阳铝镁设计研究院 | 一种降低四氯化钛生产过程中损耗的装置 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
王广生等: "《石油化工原料与产品安全手册》", 31 August 2010, 中国石化出版社 * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103101969A (zh) * | 2013-03-12 | 2013-05-15 | 中航天赫(唐山)钛业有限公司 | 一种提高四氯化钛生产中原料利用率的方法及设备 |
CN103101969B (zh) * | 2013-03-12 | 2014-06-18 | 中航天赫(唐山)钛业有限公司 | 一种提高四氯化钛生产中原料利用率的方法及设备 |
CN104477980A (zh) * | 2014-12-09 | 2015-04-01 | 遵义钛业股份有限公司 | 一种四氯化钛生产中用的收尘装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN205653337U (zh) | 一种热弯玻璃加工设备 | |
CN204404823U (zh) | 一种节能环保铝合金胚料加热装置 | |
CN103862057A (zh) | 蒸馏法生产纳米级高纯锌粉装置 | |
CN204262069U (zh) | 轧后冷床保温装置 | |
CN201873535U (zh) | 一种降低四氯化钛生产过程中损耗的装置 | |
CN102476826A (zh) | 一种降低四氯化钛生产过程中损耗的方法及装置 | |
CN105039672A (zh) | 一种锻造转向节冷却控温系统 | |
CN203960269U (zh) | 中间加热式多棒加热炉 | |
CN202002467U (zh) | 急冷式网带炉 | |
CN202090024U (zh) | U式热回收型等温正火炉 | |
CN209162162U (zh) | 一种铜排退火装置 | |
CN104018010B (zh) | 海绵钛生产中用的还原蒸馏炉 | |
CN205024288U (zh) | 一种卧式退火炉加热段结构 | |
CN207006853U (zh) | 加长多温区快速降温炉 | |
CN101812573B (zh) | 一种燃气加热多用辊底炉 | |
CN203026485U (zh) | 快速升降温退火炉 | |
CN205517692U (zh) | 一种熔炼钛铁矿的微波加热反应装置 | |
CN105758176A (zh) | 一种制备高纯度纳米三氧化钼的装置 | |
CN103205519B (zh) | 利用微波加热从炼钢及炼铁除尘灰中提取铁的工艺 | |
CN208394796U (zh) | 一种石墨保温砂的新型翻料行车 | |
CN206692705U (zh) | 钢绞线热镀锌节能环保流水线 | |
CN201574181U (zh) | 燃气加热多用辊底炉 | |
CN204963556U (zh) | 一种斜坡节能窑炉 | |
CN203917794U (zh) | 一种加热炉 | |
CN203382789U (zh) | 节能型网带式空气等温炉 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C12 | Rejection of a patent application after its publication | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20120530 |