JPS5938316A - 高クロム鋼の溶製方法 - Google Patents
高クロム鋼の溶製方法Info
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- JPS5938316A JPS5938316A JP14621682A JP14621682A JPS5938316A JP S5938316 A JPS5938316 A JP S5938316A JP 14621682 A JP14621682 A JP 14621682A JP 14621682 A JP14621682 A JP 14621682A JP S5938316 A JPS5938316 A JP S5938316A
- Authority
- JP
- Japan
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- molten steel
- decarburization
- blowing
- rate
- blown
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C21—METALLURGY OF IRON
- C21C—PROCESSING OF PIG-IRON, e.g. REFINING, MANUFACTURE OF WROUGHT-IRON OR STEEL; TREATMENT IN MOLTEN STATE OF FERROUS ALLOYS
- C21C5/00—Manufacture of carbon-steel, e.g. plain mild steel, medium carbon steel or cast steel or stainless steel
- C21C5/005—Manufacture of stainless steel
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明はステンレス鋼のような高クロム鋼の溶製方法に
関し、管に底吹または上底吹製鋼炉による吹錬において
、Orの歩留や生産性を向上させて、高クロム鉋を経済
的に有利に溶製する方法の提案を目的とする。
関し、管に底吹または上底吹製鋼炉による吹錬において
、Orの歩留や生産性を向上させて、高クロム鉋を経済
的に有利に溶製する方法の提案を目的とする。
従来は、ステンレス鋼のような高クロム鋼を底吹あるい
は上底吹転炉によって溶製する場合には、炉底吹込みガ
スヲ第1期: 3 Nm802/ I Nm8Ar 、
’第2期: lNm8o、/lNmAr、第8期:I
Nm80. / I Nm8Arといツタガスモード
を、予め定めたC値によって段階的に調整して溶製して
いた0 そして、この段階的なガス切替時期のタイミゾグの求め
方には、次のような方法がある。
は上底吹転炉によって溶製する場合には、炉底吹込みガ
スヲ第1期: 3 Nm802/ I Nm8Ar 、
’第2期: lNm8o、/lNmAr、第8期:I
Nm80. / I Nm8Arといツタガスモード
を、予め定めたC値によって段階的に調整して溶製して
いた0 そして、この段階的なガス切替時期のタイミゾグの求め
方には、次のような方法がある。
(1)スタティック計算によるもの、すなわち切替Ca
度を設定し、その間の脱炭効率を予め設定しておく方法
。
度を設定し、その間の脱炭効率を予め設定しておく方法
。
例えば、切替え時期の0′a度を0.6.0.25、゛
□0.12%とした場合、吹錬開始から0.6%までの
脱炭効率を70%、0.6%から0.25%までを40
チ、0.25%か′ら0.12 %tTi20 %、0
.12 %以下を10%として、予めその間の総酸素量
を算出しておく方法。
□0.12%とした場合、吹錬開始から0.6%までの
脱炭効率を70%、0.6%から0.25%までを40
チ、0.25%か′ら0.12 %tTi20 %、0
.12 %以下を10%として、予めその間の総酸素量
を算出しておく方法。
+11 排ガス分析の情報を用いて、間接的に切替時
M(Dタイピング會推定する方法。
M(Dタイピング會推定する方法。
(町 溶鋼のC濃度が0.2〜0.3%となる時期で、
転炉を中間倒炉し、溶鋼のC#度を確認してからガス切
替えタイタングを求める方法。
転炉を中間倒炉し、溶鋼のC#度を確認してからガス切
替えタイタングを求める方法。
などがある。
しかしながら、上記[+1(111の方法では3〜6ヌ
テツブのガスモードを段階を踏みながら吹錬しているに
過ぎない。すなわち吹込み酸素は連続的に反応するわけ
であるから、段階的な吹込を行なうと過剰酸素の部分が
生じてOrが酸化される。そのfcめKOrロス全生じ
、経済的に不利である。
テツブのガスモードを段階を踏みながら吹錬しているに
過ぎない。すなわち吹込み酸素は連続的に反応するわけ
であるから、段階的な吹込を行なうと過剰酸素の部分が
生じてOrが酸化される。そのfcめKOrロス全生じ
、経済的に不利である。
また(1111の方法は直接に鋼中のC濃度ケ知ること
ができるが、中間倒炉、サンプリング等の作業があるた
めに、製鋼時間の延長による生産性の低下、炉体れんが
への悪影響は免れられない。
ができるが、中間倒炉、サンプリング等の作業があるた
めに、製鋼時間の延長による生産性の低下、炉体れんが
への悪影響は免れられない。
また特願昭53−17589号公報にみらn、る高クロ
ム鋼の精錬方法においては、炭素優先酸化指数l5OO
値fL:60から20の間で減少させる吹錬制御方法が
提供されている。この制御方法でけIs 00値で漸次
0□量を下げるとしているが、02章が少なければ少な
い程脱炭効率及びOr歩留は100%に近付くことは当
然のことであり、逆に02量を少なくすることによって
精錬時間が長くなる問題がある。また脱炭効率にはOr
%N1等の成分及びyM度が大きく影響することがら、
l5OO値には温度、Or、Ni、等の要因が加味され
ていないため、精錬時間を短くする脱炭効率100%、
Or歩留100係を維持する最大02渚が考慮されてい
ない。l5OO値で前記データを実炉から得ようとした
場合、同一成分でも湿度の違いによるl5OO値とO?
alfとOr歩留の8者の関係を求めなければならない
。それを更に成分の違う鋼種を加味しようとした場合、
非常に多くのデータを実炉から求めなければならないた
め、高クロム鋼の脱炭期における高いOr歩留を能率よ
く実現することは困難であって、現在のところ底吹転炉
による経済的な高り・ロム鋼の生産を可能lてする技術
は確立されるに至っていない。
ム鋼の精錬方法においては、炭素優先酸化指数l5OO
値fL:60から20の間で減少させる吹錬制御方法が
提供されている。この制御方法でけIs 00値で漸次
0□量を下げるとしているが、02章が少なければ少な
い程脱炭効率及びOr歩留は100%に近付くことは当
然のことであり、逆に02量を少なくすることによって
精錬時間が長くなる問題がある。また脱炭効率にはOr
%N1等の成分及びyM度が大きく影響することがら、
l5OO値には温度、Or、Ni、等の要因が加味され
ていないため、精錬時間を短くする脱炭効率100%、
Or歩留100係を維持する最大02渚が考慮されてい
ない。l5OO値で前記データを実炉から得ようとした
場合、同一成分でも湿度の違いによるl5OO値とO?
alfとOr歩留の8者の関係を求めなければならない
。それを更に成分の違う鋼種を加味しようとした場合、
非常に多くのデータを実炉から求めなければならないた
め、高クロム鋼の脱炭期における高いOr歩留を能率よ
く実現することは困難であって、現在のところ底吹転炉
による経済的な高り・ロム鋼の生産を可能lてする技術
は確立されるに至っていない。
さらにSUS 304系またけSUS 430系といっ
たOrあるいはNi @ Fの差によって脱炭効率が異
なっているが、こt”LK応じたガスモードの切替をし
ていないため、 Orロスの無駄を生じている。
たOrあるいはNi @ Fの差によって脱炭効率が異
なっているが、こt”LK応じたガスモードの切替をし
ていないため、 Orロスの無駄を生じている。
本発明は上記のような従来の高クロム鋼の吹岬における
問題点、欠点を解消して、効率よく脱炭°゛し、Orロ
ス全最少にするための吹鈍方法?提供するものである。
問題点、欠点を解消して、効率よく脱炭°゛し、Orロ
ス全最少にするための吹鈍方法?提供するものである。
本発明は、Orロスを最少にするため、脱炭速度の変化
に応じて、連続的にガス比02Nm /kNmを変化さ
せることによって、効率よく脱炭し、高゛クロム′44
を安価に#造するものである。すなわち脱炭速度は下記
の(1)、(2)式で表わされ、U ・・・(2) K;定数 〔係C〕;中浴C#度 〔%C〕 ;平衡C濃度 q Qi i不活性ガス〔Nm//Il+I〕T
;温度 脱炭速度はC,T、Or、Ni%Qi によ勺大きく
変化するため、予め経験値から求めておいたに’を用い
てil+、(2)式を数値積分することで刻々に脱炭速
度?求め、その値から下記の(7)式で酸素流1ケ求め
る。脱炭速度が求まると、 ΔT = CΔC−Qc+ Δor・Q、(3r)/(
W・Op) C℃) ・(61(4)、(5)、(6
)式から01 Or、T が求まる。
に応じて、連続的にガス比02Nm /kNmを変化さ
せることによって、効率よく脱炭し、高゛クロム′44
を安価に#造するものである。すなわち脱炭速度は下記
の(1)、(2)式で表わされ、U ・・・(2) K;定数 〔係C〕;中浴C#度 〔%C〕 ;平衡C濃度 q Qi i不活性ガス〔Nm//Il+I〕T
;温度 脱炭速度はC,T、Or、Ni%Qi によ勺大きく
変化するため、予め経験値から求めておいたに’を用い
てil+、(2)式を数値積分することで刻々に脱炭速
度?求め、その値から下記の(7)式で酸素流1ケ求め
る。脱炭速度が求まると、 ΔT = CΔC−Qc+ Δor・Q、(3r)/(
W・Op) C℃) ・(61(4)、(5)、(6
)式から01 Or、T が求まる。
ココテ、ムC;脱炭貴、ΔCr;クロムロス量、へT;
昇熱温度、Δt;時間〔崎〕、 QO2i酸素流量、Qo; Cの燃焼熱−山、Qcri
Orの燃焼熱Krnt/に;r、W;溶鋼型iKg、 Cp;鉄の比熱 Kayl/ゆ−aegである。求めら
れた脱炭量、(Hrロス量、 昇Pfi、温度に基づい
て、0.Or、Tの変化を計算し、開側と繰υ返し脱炭
速度を求め酸素量を決定している。求められた酸素ガス
流量を、プロセス酸素ガスとして設定し、連続的に流量
を調整して吹@を行なう。
昇熱温度、Δt;時間〔崎〕、 QO2i酸素流量、Qo; Cの燃焼熱−山、Qcri
Orの燃焼熱Krnt/に;r、W;溶鋼型iKg、 Cp;鉄の比熱 Kayl/ゆ−aegである。求めら
れた脱炭量、(Hrロス量、 昇Pfi、温度に基づい
て、0.Or、Tの変化を計算し、開側と繰υ返し脱炭
速度を求め酸素量を決定している。求められた酸素ガス
流量を、プロセス酸素ガスとして設定し、連続的に流量
を調整して吹@を行なう。
また脱炭速度を求めるのに、排ガスの分析を行ない排ガ
ス分析値から脱炭速度ヲ求め、前記のような方法で連続
的に流量を調整して吹Sを行なう。
ス分析値から脱炭速度ヲ求め、前記のような方法で連続
的に流量を調整して吹Sを行なう。
排ガス分析値から脱炭量[k求める式としては(8’N
81式を用いることで求められる0ここでQw;排ガス
流fit Nml箭QAri Ar流−fy、 N
m/mAr %、00%、CO□チは排ガス中の分析値
また前記のfl) +21式によるような連続的に流t
を調整する方法の場合において、排ガス中に設置さ:i
lた排ガス分析計を用いて、吹錬中に排ガス分析を行な
い、i’)+81式を用いて脱炭速度を求め、(8)式
の脱炭速度と(1)、(2)式で予め設定された脱炭速
度とを比較して、違っていた場合1”i (81式の脱
炭速度の点に流量を調節し、その点から流量を連続的に
再度予め設定さf′した流量に調整して吹#を続行する
。
81式を用いることで求められる0ここでQw;排ガス
流fit Nml箭QAri Ar流−fy、 N
m/mAr %、00%、CO□チは排ガス中の分析値
また前記のfl) +21式によるような連続的に流t
を調整する方法の場合において、排ガス中に設置さ:i
lた排ガス分析計を用いて、吹錬中に排ガス分析を行な
い、i’)+81式を用いて脱炭速度を求め、(8)式
の脱炭速度と(1)、(2)式で予め設定された脱炭速
度とを比較して、違っていた場合1”i (81式の脱
炭速度の点に流量を調節し、その点から流量を連続的に
再度予め設定さf′した流量に調整して吹#を続行する
。
またはサブランス、センサーランスのようなセンツーで
溶鋼サンプル値を採取し、溶鋼中のC値から、+11
+21式で求められている脱炭速度式と0値の関係から
脱炭速度を読みとり、その時の実際に流している脱炭速
度と比較して、違っていた場合は、C値から読みとった
脱炭速度の値に流IN?調整し、その点から流量を連続
的に調整して吹#を続行する。なお、排ガスの分析また
は溶錆サンプルの採取・分析は吹錬中に1回だけでなく
、2回、8回と複数回でもよい。
溶鋼サンプル値を採取し、溶鋼中のC値から、+11
+21式で求められている脱炭速度式と0値の関係から
脱炭速度を読みとり、その時の実際に流している脱炭速
度と比較して、違っていた場合は、C値から読みとった
脱炭速度の値に流IN?調整し、その点から流量を連続
的に調整して吹#を続行する。なお、排ガスの分析また
は溶錆サンプルの採取・分析は吹錬中に1回だけでなく
、2回、8回と複数回でもよい。
次に本発明の底吹きガス制御方法の構成を具体的な実施
態様に基づいて、図面により詳細に説明する。
態様に基づいて、図面により詳細に説明する。
第1図は製鋼炉のフロー系統図で、上底吹転炉1の炉底
に、底吹き羽口2を有し、上部には上吹きランス8を備
えている製鋼炉であって、計算機8内に予め経験値から
求めておいた脱炭速度の常数に値を用いて、例えば30
秒毎に(1)〜(7)式を計算機処理し、そのつど流量
制御器7に0□、Arの流量制御設定を行ない、流量制
御弁5.5′ヲ介して、流量計6.6′の指示を流量測
定値に調整して吹錬を行なう。また、吹錬開始前または
直後に、第2図に示すように、予想される流i調整の値
全計算機に予め記憶させておき、その曲#に沿って微少
時間(秒)毎に流量制御器7を通じて流f)を調節しな
がら吹#を行なう。
に、底吹き羽口2を有し、上部には上吹きランス8を備
えている製鋼炉であって、計算機8内に予め経験値から
求めておいた脱炭速度の常数に値を用いて、例えば30
秒毎に(1)〜(7)式を計算機処理し、そのつど流量
制御器7に0□、Arの流量制御設定を行ない、流量制
御弁5.5′ヲ介して、流量計6.6′の指示を流量測
定値に調整して吹錬を行なう。また、吹錬開始前または
直後に、第2図に示すように、予想される流i調整の値
全計算機に予め記憶させておき、その曲#に沿って微少
時間(秒)毎に流量制御器7を通じて流f)を調節しな
がら吹#を行なう。
その吹錬の途中で、上底吹転炉1の中に設置さnている
サンプリンググローブ12よりガラスフィルター9で排
ガス中のダストヲ除去箋された排ガスを吸引ポンプlO
で吸引し、分析計11に導いて排ガス中の00%、00
□チ、Ar %を分析し、その分析結果を計算機8に伝
送し、(3)式の計算を計算機8の内で処理し、現在の
脱炭速度と比較と、轡整してガス泥海を連続的に調整し
て軟線全続行する。
サンプリンググローブ12よりガラスフィルター9で排
ガス中のダストヲ除去箋された排ガスを吸引ポンプlO
で吸引し、分析計11に導いて排ガス中の00%、00
□チ、Ar %を分析し、その分析結果を計算機8に伝
送し、(3)式の計算を計算機8の内で処理し、現在の
脱炭速度と比較と、轡整してガス泥海を連続的に調整し
て軟線全続行する。
以下に、実施例について本発明の方法全具体的に説明す
る。
る。
実hイheンリ 1
100 Tonの上底吹転炉を使用、し、粗溶鋼成分0
: 1.8%、Or : 18 %、N1:8%で、
温度T : 1550 Oの粗溶鋼を100トン装入し
、C濃度0.7%まで、上吹き酸素1100N/m
と底吹き酸素80 Nm8/si、底吹きAr 20
Nm8/ mとで吹錬し、その後は上吹き酸素を中止し
、予めfil(2)によって求めらf′した第8図のよ
うな曲線に沿って、底吹ガス比を連続的に変化させて吹
錬を行なった0 その結果は吹止Cは0.04%で、Orは16.7係で
あった。
: 1.8%、Or : 18 %、N1:8%で、
温度T : 1550 Oの粗溶鋼を100トン装入し
、C濃度0.7%まで、上吹き酸素1100N/m
と底吹き酸素80 Nm8/si、底吹きAr 20
Nm8/ mとで吹錬し、その後は上吹き酸素を中止し
、予めfil(2)によって求めらf′した第8図のよ
うな曲線に沿って、底吹ガス比を連続的に変化させて吹
錬を行なった0 その結果は吹止Cは0.04%で、Orは16.7係で
あった。
従来方法でけ吹止Cが0.04%の場合VCは吹留Or
は16%前後であるから、従来方法の4段階切替えに較
べてCrロスとして7b/l−3の効果が見られたこと
になる。唄に引続き還元処理を行なったところ、この時
の全精錬時間が従来は70分を要していたものが、この
実験では55分の処理時間で終了し、約15分間の短縮
効果があった。
は16%前後であるから、従来方法の4段階切替えに較
べてCrロスとして7b/l−3の効果が見られたこと
になる。唄に引続き還元処理を行なったところ、この時
の全精錬時間が従来は70分を要していたものが、この
実験では55分の処理時間で終了し、約15分間の短縮
効果があった。
夫疫倒−−多−
100Tonの上底吹転炉ケ用い、化学成分が0 :
L、3%、Or : 16%、Ni : 0.1 %で
温度がT : 1550 ’Oの粗溶鋼を100トン装
入し、C濃度0.5%までを上吹き酸素60 Nm8/
1EIil と、底吹き酸素s o Nm8/ =
、底吹きAr 20 Nm8/ mで吹錬し、その後予
め[11+21式で求められた第4図に示すような曲#
に沿って底吹きカスだけで吹岬を行なっている途中で、
排ガスの分析を行なったところ、Co 85.Oチ、C
O□19.6%で排ガス量は205 Nm8/mであっ
た。その時の酸素流量は813 Nm87 m、Ar流
量が67 Nm8/ win (第4図のA点)であ
ったが、上記排ガス分析値から溶鋼C値を求めたところ
0.15%であって、予想以上に脱炭が進んでいたので
、このC濃度に対応する吹込ガス流iti酸素aoam
、’sw、Ar 70 Nm / yesすなわち第4
図で示せばB点に調節して、吹錬を続行した結果、吹止
Q O,04%で吹止Or 14.8%であった。従来
の段階的な切替えに較べCrロスが13 K9/ t
減少した。また全精錬時間が60分から50分にな勺
、約10分間の短縮ができた。
L、3%、Or : 16%、Ni : 0.1 %で
温度がT : 1550 ’Oの粗溶鋼を100トン装
入し、C濃度0.5%までを上吹き酸素60 Nm8/
1EIil と、底吹き酸素s o Nm8/ =
、底吹きAr 20 Nm8/ mで吹錬し、その後予
め[11+21式で求められた第4図に示すような曲#
に沿って底吹きカスだけで吹岬を行なっている途中で、
排ガスの分析を行なったところ、Co 85.Oチ、C
O□19.6%で排ガス量は205 Nm8/mであっ
た。その時の酸素流量は813 Nm87 m、Ar流
量が67 Nm8/ win (第4図のA点)であ
ったが、上記排ガス分析値から溶鋼C値を求めたところ
0.15%であって、予想以上に脱炭が進んでいたので
、このC濃度に対応する吹込ガス流iti酸素aoam
、’sw、Ar 70 Nm / yesすなわち第4
図で示せばB点に調節して、吹錬を続行した結果、吹止
Q O,04%で吹止Or 14.8%であった。従来
の段階的な切替えに較べCrロスが13 K9/ t
減少した。また全精錬時間が60分から50分にな勺
、約10分間の短縮ができた。
実施例 8
100 Tonの上底吹転炉を使用して、O: 1.2
弼、Or ? 18%、N1:0、T:1600℃の粗
溶鋼全100トン装入し、C濃度()、4チまでを上吹
き酸素120 Nm8/ ym、底吹き酸素80 Nm
8/1lllj、底吹きAr 20 Nm8/ mで吹
錬し、その後は上吹酸素を中止し、予め+1121式で
求められた第5図に示すような曲線に沿って、底吹ガス
比を連続的に変化させて吹錬を行なっている途中、第5
図B点においてサブランスで溶鋼サンプルを採取したと
ころ、C値は0.20%(第5図のA点)であった。
弼、Or ? 18%、N1:0、T:1600℃の粗
溶鋼全100トン装入し、C濃度()、4チまでを上吹
き酸素120 Nm8/ ym、底吹き酸素80 Nm
8/1lllj、底吹きAr 20 Nm8/ mで吹
錬し、その後は上吹酸素を中止し、予め+1121式で
求められた第5図に示すような曲線に沿って、底吹ガス
比を連続的に変化させて吹錬を行なっている途中、第5
図B点においてサブランスで溶鋼サンプルを採取したと
ころ、C値は0.20%(第5図のA点)であった。
その時のガス流量が底吹き酸素流量が35Nm、肩(第
5図B点)であったので、底吹酸素流量を48 Nm8
/ m第6図A点に調節して吹錬を続行した結果、吹止
00.04 %、吹止Or 12.2 %であった0 従来の段階切替に較べてCrロスが7 Kp/l−8減
少した。また全精錬時間も55分から48分になり、約
7分間の短縮ができた0 以上説明したように、本発明の高クロム鋼の溶製方法で
は、脱炭速度に応じて底吹き吹錬ガスの1酸素と不活性
ガスの割合を連続的に調整するものであって、このよう
な吹錬をするζ、とによって、Orの酸化ロスを大巾に
低下させることかできる。
5図B点)であったので、底吹酸素流量を48 Nm8
/ m第6図A点に調節して吹錬を続行した結果、吹止
00.04 %、吹止Or 12.2 %であった0 従来の段階切替に較べてCrロスが7 Kp/l−8減
少した。また全精錬時間も55分から48分になり、約
7分間の短縮ができた0 以上説明したように、本発明の高クロム鋼の溶製方法で
は、脱炭速度に応じて底吹き吹錬ガスの1酸素と不活性
ガスの割合を連続的に調整するものであって、このよう
な吹錬をするζ、とによって、Orの酸化ロスを大巾に
低下させることかできる。
従ってCr還元処理時におけるFe −Si投入量の削
減および精錬時間の短縮が可能となり、経済的に極めて
メリットの多い宣クロム鋼の溶製方法の提供であって、
その効果は高く評価し得るものである。
減および精錬時間の短縮が可能となり、経済的に極めて
メリットの多い宣クロム鋼の溶製方法の提供であって、
その効果は高く評価し得るものである。
第1図は製鋼炉フロー系統図の1実施例、第2図は〔%
O〕と酸素流量の関係を示す曲線図、 第8図〜第5図は実施例1〜8のそれぞれの〔%C〕と
酸素流量との関係を示す図面である。 l・・・上底吹転炉、2・・・底吹羽口、8・・・上吹
ランス、4・・・排ガスフード、5.5′・・・流量制
御弁、6.6′・・・流量計、7・・・流量制御器、8
・・・計算機、9・・・フィルター、lO・・・吸引ポ
ンプ、11・・・分析計、12・・・サンプリングプロ
ーグ。 第1図
O〕と酸素流量の関係を示す曲線図、 第8図〜第5図は実施例1〜8のそれぞれの〔%C〕と
酸素流量との関係を示す図面である。 l・・・上底吹転炉、2・・・底吹羽口、8・・・上吹
ランス、4・・・排ガスフード、5.5′・・・流量制
御弁、6.6′・・・流量計、7・・・流量制御器、8
・・・計算機、9・・・フィルター、lO・・・吸引ポ
ンプ、11・・・分析計、12・・・サンプリングプロ
ーグ。 第1図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 L 高クロムを含有するステンレス鋼を底吹または上底
吹製鋼炉で溶製するにあたり、粗溶鋼の吹錬初期を通常
の酸累流量と不活性ガス流量で吹錬し、溶鋼の0濃度が
所定の濃度に達した時点以後の底吹き吹錬における底吹
きガスの酸累ガスと不活性ガスとの混合ガスの混合割合
を、溶鋼の脱炭速度に対応させて、′□予め設定された
割合になるように連続的に調整制御すること全特徴とす
る高クロム鋼の溶製方法。 1 溶鋼の脱炭速度を、吹錬中の排ガス贋および組成の
分析値から求めることを特徴とする特許請求の範囲第1
項記載の高クロム鋼の溶製方法。 8 溶鋼の脱炭速度を、吹錬中に採取する溶鋼ザングル
の分析C値から求めること全特徴とする特許請求の範囲
第1項記載の高クロム鋼の溶製方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP14621682A JPS5938316A (ja) | 1982-08-25 | 1982-08-25 | 高クロム鋼の溶製方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP14621682A JPS5938316A (ja) | 1982-08-25 | 1982-08-25 | 高クロム鋼の溶製方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS5938316A true JPS5938316A (ja) | 1984-03-02 |
JPS6225728B2 JPS6225728B2 (ja) | 1987-06-04 |
Family
ID=15402729
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP14621682A Granted JPS5938316A (ja) | 1982-08-25 | 1982-08-25 | 高クロム鋼の溶製方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS5938316A (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH059547A (ja) * | 1991-06-27 | 1993-01-19 | Nippon Steel Corp | 含クロム溶鋼の脱炭精錬法 |
WO2002075003A3 (en) * | 2001-03-21 | 2003-02-13 | Thyssenkrupp Acciai Speciali | Argon oxygen decarburisation converter control method and system |
-
1982
- 1982-08-25 JP JP14621682A patent/JPS5938316A/ja active Granted
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH059547A (ja) * | 1991-06-27 | 1993-01-19 | Nippon Steel Corp | 含クロム溶鋼の脱炭精錬法 |
WO2002075003A3 (en) * | 2001-03-21 | 2003-02-13 | Thyssenkrupp Acciai Speciali | Argon oxygen decarburisation converter control method and system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS6225728B2 (ja) | 1987-06-04 |
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