JP2983087B2 - Operation method of smelting reduction - Google Patents

Operation method of smelting reduction

Info

Publication number
JP2983087B2
JP2983087B2 JP3239740A JP23974091A JP2983087B2 JP 2983087 B2 JP2983087 B2 JP 2983087B2 JP 3239740 A JP3239740 A JP 3239740A JP 23974091 A JP23974091 A JP 23974091A JP 2983087 B2 JP2983087 B2 JP 2983087B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
slag
oxygen
heat
bath
smelting reduction
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP3239740A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH0578721A (en
Inventor
哲治 茨城
雅夫 山内
通隆 金本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nippon Steel Corp
Original Assignee
Nippon Steel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nippon Steel Corp filed Critical Nippon Steel Corp
Priority to JP3239740A priority Critical patent/JP2983087B2/en
Publication of JPH0578721A publication Critical patent/JPH0578721A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP2983087B2 publication Critical patent/JP2983087B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、金属の溶融還元法に関
し、特に、鉄及び合金鉄の溶融還元法に係わるものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a smelting reduction method for metals, and more particularly to a smelting reduction method for iron and ferroalloys.

【0002】[0002]

【従来の技術】高炉法によらない製銑法、合金鉄の製造
方法として、溶融還元が研究され、実際の生産にも活用
されている。このなかで鉄浴式の溶融還元法において
は、鉱石の還元に必要な熱を効率的に供給するために、
炉内から発生するガスの二次燃焼率を向上させ、使用さ
れる石炭やコークス等の燃料(以下炭材と言う)の単位
重量あたりの燃焼熱を高め、炭材原単位を低減する試み
が多くなされている。
2. Description of the Related Art As a method of producing pig iron and a method of producing ferroalloys without using the blast furnace method, smelting reduction has been studied and utilized in actual production. Among them, in the iron bath type smelting reduction method, in order to efficiently supply the heat necessary for the reduction of ore,
Attempts have been made to improve the secondary combustion rate of the gas generated from the furnace, increase the combustion heat per unit weight of the fuel such as coal and coke used (hereinafter referred to as carbonaceous material), and reduce the carbonaceous unit consumption. Many have been made.

【0003】つまり、炭素を一酸化炭素まで酸化燃焼す
る時の熱量に対して、二酸化炭素まで燃焼する熱量は約
4倍であること、また、水素の場合は水素と酸素を反応
させる二次燃焼によらなければ燃焼熱が発生しないこと
から、効率的な炭材の利用のためには、高二次燃焼率の
条件で、かつ、着熱が良い操業方法の実施が不可欠であ
る。
In other words, the amount of heat to oxidize and burn carbon to carbon monoxide is about four times the amount of heat to burn carbon dioxide, and in the case of hydrogen, secondary combustion in which hydrogen reacts with oxygen. Otherwise, heat of combustion is not generated, and for efficient use of carbonaceous materials, it is indispensable to implement an operation method with high secondary combustion rate and good heat arrival.

【0004】例えば、特開平03−140405号公報
では、高二次燃焼率を得るための底吹き撹拌ガスの供給
方法と上吹き酸素の供給方法についての技術が開示され
ており、また発生ガス中に含まれるダスト量を低減する
ためのスラグ量についても記載されている。また、特開
昭61−221322号公報では、転炉型の容器におい
て、スラグに二次燃焼熱を伝達し、更にスラグ浴をガス
で撹拌して前記熱を溶融金属に伝達する技術が開示され
ている。
For example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 03-140405 discloses a technique for supplying a bottom-blown stirring gas and a method for supplying top-blown oxygen to obtain a high secondary combustion rate. It also describes the amount of slag for reducing the amount of dust contained. Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-221322 discloses a technique of transmitting secondary combustion heat to slag and further stirring the slag bath with gas to transfer the heat to molten metal in a converter type container. ing.

【0005】ところで、溶融還元法においては、主原料
としての鉱石は、上方もしくは炉底から供給され、鉄浴
内もしくはスラグ内で溶解し、酸化金属の形態でスラグ
の溶解成分となる。この酸化金属は、溶融金属中に溶存
する炭素やスラグ中のコークスもしくはチャーの形態を
している固体炭素により還元され溶融金属となる。
[0005] In the smelting reduction method, ore as a main raw material is supplied from above or from the furnace bottom, and is dissolved in an iron bath or slag, and becomes a dissolved component of slag in the form of metal oxide. This metal oxide is reduced by the carbon dissolved in the molten metal or the solid carbon in the form of coke or char in the slag to become the molten metal.

【0006】前記鉱石を還元するためには、多量の還元
熱が必要であり、このため溶融還元法では、炉内に酸素
もしくは空気を供給し、燃料として供給される炭材を燃
焼させ、この還元熱を補う操業が実施されている。この
際炭材の重量あたりの発熱量を高めるために、鉄浴また
はスラグ浴から発生するCO及びH2ガスを、更にCO
2 及びH2 Oまで燃焼させる二次燃焼により、炉内で多
量の熱を発生させ、生産性を高める研究も積極的に進め
られている。
[0006] In order to reduce the ore, a large amount of heat of reduction is required. Therefore, in the smelting reduction method, oxygen or air is supplied into a furnace, and carbon material supplied as fuel is burned. An operation to supplement the heat of reduction is being implemented. At this time, in order to increase the calorific value per weight of the carbonaceous material, CO and H 2 gas generated from an iron bath or a slag bath are further converted to CO 2
Research has been actively conducted to increase the productivity by generating a large amount of heat in the furnace by the secondary combustion of burning to 2 and H 2 O.

【0007】二次燃焼率を高めるための技術としては、
鉄浴上に存在する泡立ち溶融スラグを酸素の遮蔽体とし
て有効に利用することが効果的であることも解明されて
おり、この目的でスラグをある程度以上の厚みにするこ
とも実施されている。この際酸素は、スラグ浴の上方か
らもしくはスラグ内に吹込まれることが望ましい。
[0007] Techniques for increasing the secondary combustion rate include:
It has been clarified that it is effective to effectively use the foamed molten slag existing on the iron bath as an oxygen shield, and for this purpose, the slag is also made to have a certain thickness or more. At this time, it is desirable that oxygen is blown from above the slag bath or into the slag.

【0008】また、二次燃焼の熱を有効に、かつ着熱効
率を高め、還元反応熱や溶融金属の顕熱に活用するため
に、スラグを上手に撹拌する技術も種々研究されてお
り、スラグの撹拌には鉄浴底からの撹拌ガスの吹込みや
側壁からのガスの吹込みが有効である。
In order to effectively use the heat of the secondary combustion, enhance the heat transfer efficiency, and utilize the heat of the reduction reaction and the sensible heat of the molten metal, various techniques for well stirring the slag have been studied. It is effective to blow a stirring gas from the bottom of the iron bath or a gas from the side wall for stirring.

【0009】しかしながら、従来の技術では、二次燃焼
率を高めるための技術にのみ注目しており、二次燃焼か
らの着熱を良好にするための研究は十分になされていな
かった。特に従来の研究は、1〜10tの鉄浴規模の小
型の実験炉で実施されていたことから、生産速度が大き
い場合、つまり、送酸流量が多い場合に、着熱効率を高
めるための操業方法については、十分に解明されていな
かったことから、時間当たりの生産量で、20〜50t
の銑鉄を生産する際の良好な生産条件についての知識は
十分でなかった。また、実験炉が小型であることから、
炉壁から酸素ジェットまでの距離が近く、炉壁からの撹
拌が大型炉での場合に比べて、効果が大きい等の問題も
存在していた。
[0009] However, in the prior art, attention has been paid only to a technique for increasing the secondary combustion rate, and no research has been sufficiently conducted to improve the heat transfer from the secondary combustion. In particular, the conventional research was carried out in a small experimental furnace having an iron bath scale of 1 to 10 tons. Therefore, when the production rate is high, that is, when the acid supply flow rate is large, an operation method for increasing the heat transfer efficiency is required. Was not sufficiently clarified, so that the production amount per hour was 20 to 50 t.
There was not enough knowledge about good production conditions when producing pig iron. Also, because the experimental furnace is small,
There was also a problem that the distance from the furnace wall to the oxygen jet was short, and stirring from the furnace wall was more effective than in a large furnace.

【0010】また、上吹きランスからの酸素ジェットの
供給方法としては、操業中に泡立っているスラグに酸素
ジェットが形成する凹み(キャビティー)が、スラグ下
部に存在する粒鉄を多く含む層に当たらないように、送
酸条件を制御するだけの知識しかなかった。二次燃焼率
を高位に保つためには、この制御方法は重要であるが、
二次燃焼熱を有効に着熱させるための条件を満足してい
なかった。この結果、高二次燃焼率の操業は実施できた
ものの、その熱を有効に還元反応に利用することができ
ず、炭材原単位が有効に低減できず、さらに二次燃焼熱
により、発生ガス温度が上昇することにより、炉壁の煉
瓦への輻射熱が多くなり、煉瓦の損耗速度が大きくなる
問題も生じていた。
[0010] As a method of supplying the oxygen jet from the top blowing lance, a depression (cavity) formed by the oxygen jet in the foamed slag during the operation is formed in a layer containing a large amount of iron particles existing under the slag. He had only the knowledge to control the acid transfer conditions so as not to hit. This control method is important to keep the secondary combustion rate high,
The conditions for effectively heating the secondary combustion heat were not satisfied. As a result, although the operation with a high secondary combustion rate could be implemented, the heat could not be effectively used for the reduction reaction, the carbon unit consumption could not be reduced effectively, and the secondary combustion heat caused the generated gas. As the temperature rises, radiant heat to the bricks on the furnace wall increases, causing a problem that the wear rate of the bricks increases.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】溶融還元の操業を効率
的かつ経済的に実施しようとする場合には、次の点が技
術的な課題となる。溶融還元炉では、鉱石の溶解と還元
を同時に行い、このための熱を多量に消費することか
ら、生産性が高く、かつ、経済性の高い操業の実現のた
めには、鉄浴及びスラグ浴から発生する一酸化炭素及び
水素ガスを二次燃焼させ、かつ、この熱を有効利用する
ことが重要な技術課題である。
When the operation of smelting reduction is to be carried out efficiently and economically, the following points are technical problems. In the smelting reduction furnace, the ore is melted and reduced at the same time, and a large amount of heat is consumed for this. Therefore, in order to achieve high productivity and economical operation, an iron bath and a slag bath are required. It is an important technical problem that carbon monoxide and hydrogen gas generated from the gas are subjected to secondary combustion and that this heat is effectively used.

【0012】二次燃焼率を向上させ、溶融還元炉内で多
量の熱を発生する技術については、種々研究されている
ものの、二次燃焼で発生した熱を効果的に還元反応サイ
ト及び鉄浴へ伝熱させることができず、二次燃焼率を高
めたにも関わらず、石炭原単位が減少しない、熱が有効
に利用されないことにより、炉内のガス温度が高くな
り、耐火物に大きな損傷を与える等の問題が生じてい
た。
Although various techniques have been studied for improving the secondary combustion rate and generating a large amount of heat in the smelting reduction furnace, the heat generated in the secondary combustion can be effectively reduced by using a reduction reaction site and an iron bath. Heat cannot be transferred to the furnace, and despite the increase in the secondary combustion rate, the unit consumption of coal does not decrease, and the heat is not used effectively. Problems such as damage have occurred.

【0013】また、従来の実験操業では、1〜10t規
模の小型炉での操業であったことから、生産速度の速い
操業での伝熱を向上させる技術については、十分な知見
がなく、特に、大型炉での高生産速度での経験に乏しい
ため、熱供給速度が速いにも関わらず、小型炉と同様の
操業を行っており、このため二次燃焼の着熱が悪い操業
しか得られていなかった。
Further, in the conventional experimental operation, since the operation was performed in a small furnace of a scale of 1 to 10 tons, there is no sufficient knowledge about a technique for improving heat transfer in an operation having a high production speed. However, due to the lack of experience at high production rates in large furnaces, the operation is similar to that of small furnaces, despite the high heat supply rate, so that only operations with poor heat transfer during secondary combustion can be obtained. I didn't.

【0014】つまり、二次燃焼で発生した熱を効果的に
還元反応サイト及び熱浴へ伝熱させ、熱効率を高めると
ともに、排ガス温度を低下させ、耐火物の損耗を低減す
ることが、溶融還元にとっての重要な課題であった。本
発明は、前記課題を効果的に解決する溶融還元法を提供
するものである。
That is, the heat generated by the secondary combustion is effectively transferred to the reduction reaction site and the heat bath to increase the thermal efficiency, to lower the exhaust gas temperature and to reduce the wear of the refractory, so that the melting reduction is required. Was an important issue for us. The present invention provides a smelting reduction method that effectively solves the above-mentioned problems.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】本発明は、溶融還元にお
ける前述した課題を解決するために、実際の操業に適用
可能な大型の試験炉において種々の研究検討を重ねた結
果完成されたものであって、上吹きランスから、鉄浴上
に形成されるスラグ浴に向けて、酸素または空気を吹付
け、鉄浴面下の羽口から撹拌ガスを底吹きする鉄浴式の
溶融還元の操業方法において、原料として鉄鉱石及び石
炭を炉の上方から添加し、溶銑t当たり1/6〜2.0
tのスラグを鉄浴上に形成させ、前記酸素または空気の
上吹きランスからの酸素または空気のノズル出口の吐出
速度を、300Nm/sec 以上とするとともに、上吹きラ
ンスとスラグの上面との距離を、ランスにおけるノズル
径の10倍以上45倍以内とすることを特徴とするもの
である。
Means for Solving the Problems The present invention has been completed as a result of various studies and studies on a large-scale test furnace applicable to actual operation in order to solve the above-mentioned problems in smelting reduction. There is an iron bath type smelting reduction operation in which oxygen or air is blown from the top blowing lance to the slag bath formed on the iron bath, and the stirring gas is blown down from the tuyere below the surface of the iron bath. In the method, iron ore and stone as raw materials
Charcoal is added from above the furnace, and 1/6 to 2.0
The slag of t is formed on an iron bath, the discharge speed of oxygen or air from the nozzle at the nozzle outlet of the oxygen or air is set to 300 Nm / sec or more. The distance from the upper surface is set to be not less than 10 times and not more than 45 times the nozzle diameter in the lance.

【0016】また前記操業において、送酸流量1000
Nm3 /h当たり、1.5〜3.5tのスラグ量を確保し
つつ、操業することを特徴とするものである。更にまた
前記操業において、上吹き酸素の一部をスラグ浴内から
吹込むことを特徴とするものである。
In the above-mentioned operation, an acid supply flow rate of 1000
The operation is performed while securing a slag amount of 1.5 to 3.5 tons per Nm 3 / h. Still further, in the above-mentioned operation, a part of the top-blown oxygen is blown from the slag bath.

【0017】[0017]

【作用】前述したように、溶融還元において、二次燃焼
を高め、その着熱効率を高めるためには、上吹きランス
から吹込まれる酸素ジェットの状態を適正化するととも
に、溶融スラグを伝熱媒体として活用するための適正な
条件を解明することが肝要であり、炭材や酸素原単位を
低減するとともに、生産性を高めるために、重要な操業
条件である。
As described above, in the smelting reduction, in order to enhance the secondary combustion and enhance the heat transfer efficiency, the state of the oxygen jet blown from the upper blowing lance is optimized and the molten slag is transferred to the heat transfer medium. It is important to clarify the appropriate conditions for utilizing as a raw material, and it is an important operating condition to reduce the amount of carbonaceous materials and oxygen consumption and increase productivity.

【0018】本発明者らは、上記の操業条件を解明し、
熱効率の良い操業を達成するために、実際の操業をほぼ
再現できる大型試験炉において、種々の実験研究を重ね
た結果、以下に述べる事実を知見した。本実験の結果、
第一に、上吹きランスからの酸素ジェットの状態が、重
要な役割を果たすことを解明した。つまり、上吹きラン
スとスラグの位置関係を調整すること、及び酸素ジェッ
トの吐出速度を調整することにより、吐出ガス流のジェ
ットの燃焼状態とこの燃焼部からの伝熱を良好に保つこ
とを見いだした。
The present inventors have elucidated the above operating conditions,
In order to achieve operation with good thermal efficiency, various experimental studies were conducted on a large-scale test furnace capable of almost reproducing actual operation, and as a result, the following facts were found. As a result of this experiment,
First, it was revealed that the state of the oxygen jet from the top blowing lance plays an important role. That is, by adjusting the positional relationship between the upper blowing lance and the slag, and adjusting the discharge speed of the oxygen jet, it is found that the jet combustion state of the discharged gas flow and the heat transfer from the combustion part are kept good. Was.

【0019】第二には、鉄浴上に形成されるスラグも伝
熱に重要な役割を果たしていることを解明した。すなわ
ち、二次燃焼に伴う熱の発生量もしくは、酸素の供給速
度に見合った量のスラグを鉄浴上に存在させることによ
り、一次的に受熱し、熱伝達媒体として働く、溶融スラ
グを適当量存在させることにより、スラグから酸化鉄の
還元部と溶銑浴への伝熱を向上させることができる。
Second, it was found that slag formed on the iron bath also plays an important role in heat transfer. That is, the amount of heat generated due to the secondary combustion or the amount of slag corresponding to the supply rate of oxygen is present on the iron bath, so that the molten slag that receives the primary heat and acts as a heat transfer medium can be supplied in an appropriate amount. By making it exist, the heat transfer from the slag to the reducing portion of iron oxide and the hot metal bath can be improved.

【0020】本実験では、最大120t鉄浴の溶融還元
炉を用いて、下記の操業条件で実験測定を実施し、先に
述べた事実を解明した。試験炉の概要は後述する図1に
示す通りである。 試験炉の炉容 溶銑量 最大120t 実験条件 静止浴面積 22m2 (スラグ−溶銑界面) 溶銑量 50〜120t スラグ量 20〜100t 溶銑t当たりスラグ量 0.15〜2.0t 溶銑製造速度 15〜40t/時 鉱石投入速度 25〜60t/時 石炭投入速度 20〜45t/時 酸素流量 15,000〜30,000Nm3 /h 溶銑温度 1500℃ 上吹ランス ノズル数 5〜18孔 ノズル径 40〜73mm 底吹ガス ガス種 N2 撹拌力 3kW/t-metal 原料条件 鉱石 塊状(>5mm)、Fe2 3 97% 炉上方から投入 石炭 塊状(>5mm)、固定炭素60%、揮発分26% 炉上方から投入 二次燃焼率の測定のために、排ガスダクトからガスサン
プリングを行い、各ガス成分を連続的に測定した。ま
た、二次燃焼の着熱の測定のために、プロセス内の熱収
支を10分間毎に行い、着熱効率と操業条件の間の関係
を解析した。着熱効率は、二次燃焼率に影響を受けるた
め、解析に採用したデータは、二次燃焼率が、40から
45%のものである。
In this experiment, an experimental measurement was carried out using a smelting reduction furnace having a maximum iron bath of 120 t under the following operating conditions, and the above-mentioned fact was clarified. The outline of the test furnace is as shown in FIG. 1 described later. Royo hot metal amount up to 120t experimental conditions still bath area 22m 2 of test furnace (slag - hot metal surface) pig iron amounts 50~120t slag amount 20~100t hot metal t per slag weight 0.15~2.0t molten iron production rates 15~40t / H Ore charging speed 25-60t / h Coal charging speed 20-45t / h Oxygen flow rate 15,000-30,000Nm 3 / h Hot metal temperature 1500 ℃ Top blowing lance No. of nozzles 5-18 holes Nozzle diameter 40-73mm Bottom blowing Gas Gas type N 2 stirring power 3 kW / t-metal Raw material condition Ore Lump (> 5 mm), Fe 2 O 3 97% Input from above furnace Coal Lump (> 5 mm), fixed carbon 60%, volatile matter 26% From above furnace Input For the measurement of the secondary combustion rate, gas sampling was performed from the exhaust gas duct, and each gas component was continuously measured. Further, in order to measure the heat of secondary combustion, the heat balance in the process was performed every 10 minutes, and the relationship between the heat transfer efficiency and the operating conditions was analyzed. Since the heat transfer efficiency is affected by the secondary combustion rate, the data used for the analysis has a secondary combustion rate of 40 to 45%.

【0021】第一に、上吹きランスからの送酸状態の着
熱効率に対する影響を調査解析した。採用したデータと
しては、二次燃焼率が40から45%、かつ、送酸量1
000Nm3 /h当たりのスラグ量が、2から3tのもの
とした。調査した送酸条件としては、ランスノズルとス
ラグ上面の間隔(以下、ランスギャップという)と酸素
の吐出流速である。ランスの型式としては、7種類のも
のを用い、送酸流量は、20,000Nm3 /hから3
0,000Nm3 /hであった。
First, the influence of the state of acid supply from the top blowing lance on the heat transfer efficiency was investigated and analyzed. The data used include a secondary combustion rate of 40 to 45% and an acid feed rate of 1
The amount of slag per 000 Nm 3 / h was 2 to 3 t. The investigated acid feeding conditions are the distance between the lance nozzle and the upper surface of the slag (hereinafter, referred to as the lance gap) and the discharge flow rate of oxygen. Seven types of lances are used, and the acid supply flow rate is from 20,000 Nm 3 / h to 3
It was 000 Nm 3 / h.

【0022】図2に、ランスギャップと着熱効率の関係
を示す。ランスギャップの指標としては、ランスギャッ
プ(H)をノズル径(D)で割って、無次元化した値を
用いた。溶銑t当たり1/6〜2.0tのスラグを鉄浴
上に形成させた条件では、ランスギャップとノズル径の
比(H/D)が10から45の範囲のヒートでは、着熱
効率が高い。しかし、H/Dが10以下もしくは、負の
場合には、着熱効率が悪いことを解明した。また、H/
Dが45以上でも、着熱効率が悪化することが認められ
た。
FIG. 2 shows the relationship between the lance gap and the heat transfer efficiency. As an index of the lance gap, a dimensionless value obtained by dividing the lance gap (H) by the nozzle diameter (D) was used. Iron bath with 1/6 to 2.0 tons of slag per t of hot metal
Under the conditions formed above, the heat transfer efficiency is high in the heat in which the ratio (H / D) of the lance gap to the nozzle diameter is in the range of 10 to 45. However, it was found that when the H / D was 10 or less or negative, the heat transfer efficiency was poor. Also, H /
It was recognized that even when D was 45 or more, the heat transfer efficiency deteriorated.

【0023】本発明者らは、種々の研究解析の結果次の
結論を得た。つまり、ランスギャップが大きくなりすぎ
ると、酸素ジェットがスラグ上部の空間部で燃焼する比
率が高まり、酸素ジェットから、上部のガスや耐火物へ
の輻射熱が増加する。したがって、H/Dが大きくなっ
た場合に着熱が悪化する要因としては、このような酸素
ジェットの燃焼位置が上方に移行することが原因である
と判明した。
The present inventors have obtained the following conclusions as a result of various research analyses. That is, if the lance gap is too large, the rate of combustion of the oxygen jet in the space above the slag increases, and the radiant heat from the oxygen jet to the gas and refractory above the slag increases. Therefore, it has been found that the reason why the heat arrival is deteriorated when the H / D is increased is that the combustion position of such an oxygen jet shifts upward.

【0024】一方では、H/Dが10以下もしくは、負
の場合には、酸素ジェットをスラグのキャビティーが覆
う送酸条件となっており、二次燃焼の熱の殆どは、スラ
グのキャビティー面に伝達されることから、ランスギャ
ップが小さくなった場合、着熱が向上することが予想さ
れるのに対して、現実には、H/Dが小さい場合に、着
熱が悪化する現象が起きていることを解明した。この原
因としては、上吹きランスノズル出口からの酸素の吐出
流速が大きく影響していることを解明した。
On the other hand, when the H / D is 10 or less or a negative value, the slag cavity covers an oxygen jet under oxygen-feeding conditions, and most of the heat of the secondary combustion is supplied to the slag cavity. Heat transfer is expected to improve when the lance gap is reduced because the heat is transmitted to the surface, whereas in reality, when the H / D is small, the heat transfer is deteriorated. I figured out what was happening. It has been clarified that the cause of this is that the flow rate of oxygen discharged from the outlet of the upper blowing lance nozzle has a large effect.

【0025】ここで、図3に、上吹きランスノズル出口
からの酸素の吐出流速と着熱効率の関係を示す。ただ
し、ランスノズルからの酸素の吐出流速は、直接測定で
きないこと、及び、吐出圧力の影響で、実際の流速を正
確に計算できないことから、吐出流速の指標としては、
気体の標準状態での容積を基準としたガス流速を採用
し、単位としてはNm/sec を用いた。
FIG. 3 shows the relationship between the flow rate of oxygen discharged from the outlet of the upper blowing lance nozzle and the heat transfer efficiency. However, the discharge flow rate of oxygen from the lance nozzle cannot be measured directly, and the actual flow rate cannot be accurately calculated due to the influence of the discharge pressure.
The gas flow rate based on the volume of the gas in the standard state was adopted, and the unit was Nm / sec.

【0026】この解析の結果、着熱効率は、酸素の吐出
流速に強く影響されていることが判明した。図3に示さ
れるように、溶銑t当たり1/6〜2.0tのスラグを
鉄浴上に形成させた条件では、酸素の吐出流速が、30
0Nm/sec 以上の場合は安定して、着熱効率が良いこと
を解明した。ただし、今回の実験に用いたランス型式で
は、酸素の吐出流速が450Nm/sec を超える状態で
は、前述したH/Dが45以上となるため、やや着熱効
率が悪化している。ところが一方、酸素の吐出流速が3
00Nm/sec 以下となると、着熱効率が極端に悪くな
り、酸素の吐出流速が低下するにしたがって、着熱効率
が急激に悪化していることが解明された。
As a result of this analysis, it was found that the heat transfer efficiency was strongly affected by the oxygen discharge flow rate. As shown in FIG. 3, slag of 1/6 to 2.0 t per hot metal t
Under the condition formed on the iron bath, the discharge flow rate of oxygen is 30
It was clarified that the case where the heat transfer rate was 0 Nm / sec or more was stable and the heat transfer efficiency was good. However, in the lance type used in this experiment, when the discharge flow rate of oxygen exceeds 450 Nm / sec, the above-mentioned H / D becomes 45 or more, so that the heat transfer efficiency is slightly deteriorated. However, on the other hand, when the oxygen discharge flow rate is 3
It has been found that when the temperature is less than 00 Nm / sec, the heating efficiency is extremely deteriorated, and the heating efficiency is rapidly deteriorated as the oxygen discharge flow rate decreases.

【0027】ところが一方、酸素の吐出流速が300Nm
/sec 以下となると、着熱効率が極端に悪くなり、酸素
の吐出流速が低下するにしたがって、着熱効率が急激に
悪化していることが解明された。
On the other hand, the oxygen discharge flow rate is 300 Nm.
/ Sec or less, it has been found that the heating efficiency is extremely deteriorated and the heating efficiency is rapidly deteriorated as the oxygen discharge flow rate is decreased.

【0028】この現象は、以下のように解明された
素の吐出流速が速い場合は、酸素の燃焼よりも、ジェッ
トの速度が速く、燃焼が十分完了する前に、スラグキャ
ビティーの底に到達し、残存した酸素がスラグ内部で燃
焼することから、高温のガスとスラグの接触が良好とな
り、伝熱量が増加する。一方で、酸素の吐出流速が遅い
場合は、酸素の大部分がジェット内で燃焼してしまい、
上記のスラグ内部での燃焼比率が低下することにより、
ジェットからスラグへの伝熱には限界があるため、着熱
効率が低下したことを解明した。
This phenomenon has been elucidated as follows . If the oxygen discharge flow rate is high, the jet speed is faster than the oxygen combustion, and before the combustion is completed sufficiently, the jet reaches the bottom of the slag cavity and the remaining oxygen burns inside the slag. The contact between the high-temperature gas and the slag becomes good, and the amount of heat transfer increases. On the other hand, if the oxygen flow rate is low, most of the oxygen will burn in the jet,
As the combustion ratio inside the slag decreases,
It was found that the heat transfer efficiency from the jet to the slag was reduced due to the limited heat transfer.

【0029】今回の実験の酸素の吐出流速が低い操業条
件では、ランスギャップまたはH/Dが小さい、または
負の条件であり、つまりランス先端がスラグ内にある状
態であり、ランスギャップと酸素吐出流速の両方の影響
を受け、かつこの流速では酸素の吐出流速の影響の方が
大きく、着熱効率が悪化していると考えられる。
Under the operating conditions where the oxygen discharge flow rate is low in this experiment, the lance gap or H / D is small or negative, that is, the lance tip is in the slag, and the lance gap and the oxygen discharge It is considered that the influence of both the flow velocity and the influence of the oxygen discharge velocity are greater at this flow velocity, and the heat transfer efficiency is degraded.

【0030】以上の解析結果を総合して考察すると、以
下のようにまとめられる。つまり、溶銑t当たり1/6
〜2.0tのスラグを鉄浴上に形成させた今回の実験条
件においては、H/Dが10以下、つまりランスギャッ
プが小さい、または負の状態では、酸素の吐出流速の着
熱効率への影響が支配的であり、ランスギャップを小さ
くすることにより、スラグキャビティー内への着熱を向
上しようとしたにも関わらず、着熱が悪化した。また、
ランスギャップが、ノズル径の45倍を超える送酸条件
では、酸素の吐出流速が大きいにも関わらず、酸素ジェ
ットがスラグ上方のガス空間で燃焼する部分が増加し
て、上部のガス及び煉瓦への輻射熱が増加し、この結
果、着熱効率が悪化したことが判明した。
When the above analysis results are considered comprehensively, they can be summarized as follows. That is, 1/6 per hot metal t
Under the conditions of this experiment in which a slag of ~ 2.0 t was formed on an iron bath, when the H / D was 10 or less, that is, when the lance gap was small or negative, the effect of the oxygen discharge flow rate on the heat transfer efficiency was considered. Is dominant, and although the lance gap was made small, the heat arrival in the slag cavity was improved, but the heat arrival deteriorated. Also,
Under the acid feeding condition where the lance gap is more than 45 times the nozzle diameter, the part where the oxygen jet burns in the gas space above the slag increases in spite of the large oxygen discharge flow rate, and the oxygen jet flows to the upper gas and brick. Radiant heat increased, and as a result, it was found that the heat transfer efficiency deteriorated.

【0031】次に二次燃焼の着熱効率とスラグ量の関係
を調査するために、炉内のスラグ量を20tから100
tまで変化させて、溶融還元の操業を行った。この実験
結果を図4に示す。この図の横軸は、浴面積当たりのス
ラグ重量であり、縦軸は着熱効率である。スラグ量が送
酸流量1000Nm3 /h当たり1.5t以下では、採用
の条件である二次燃焼率が40から45%のデータ数が
少ないとともに、着熱効率はいずれも75%以下であっ
た。
Next, in order to investigate the relationship between the heating efficiency of the secondary combustion and the amount of slag, the amount of slag in the furnace was increased from 20 tons to 100.
The operation of the smelting reduction was performed while changing to t. FIG. 4 shows the results of this experiment. The horizontal axis of this figure is the slag weight per bath area, and the vertical axis is the heat transfer efficiency. When the amount of slag was 1.5 t or less per 1000 Nm 3 / h of the acid supply flow rate, the number of data with the secondary combustion rate of 40 to 45%, which is the condition of adoption, was small, and the heating efficiency was 75% or less in all cases.

【0032】このような少量スラグの操業では、スラグ
の厚みが薄く、酸素ジェットが直接溶銑浴と当たり、高
二次燃焼率となりずらい問題があった。また、二次燃焼
が所定の値であっても、着熱効率が悪く、石炭と酸素の
原単位が多く、しかも、耐火物の損耗が大きかった。
In the operation of such a small amount of slag, there is a problem that the thickness of the slag is thin, and the oxygen jet directly hits the hot metal bath, so that a high secondary combustion rate is hardly obtained. Further, even when the secondary combustion was at a predetermined value, the heat-releasing efficiency was poor, the basic unit of coal and oxygen was large, and the refractory was greatly worn.

【0033】次に、1.5t/1000Nm3 /h−O2
以上のスラグ量では、いずれも着熱効率は、80%以上
であった。更に、スラグ量が増加するに従い着熱効率が
向上し、スラグ量が2〜3t/1000Nm3 /h−O2
の試験結果では、ヒートによっては、着熱効率が95%
以上のものもあった。
Next, 1.5 t / 1000 Nm 3 / h-O 2
With each of the above slag amounts, the heating efficiency was 80% or more. Further, as the amount of slag increases, the heating efficiency improves, and the amount of slag increases to 2 to 3 t / 1000 Nm 3 / h-O 2.
According to the test results, depending on the heat, the heat transfer efficiency was 95%
There were more.

【0034】ところが、スラグ量が3.5t/1000
Nm3 /h−O2 以上のヒートでは、逆に着熱効率が悪化
している。これはスラグ量が多すぎて、スラグの撹拌が
不十分になったことが原因と考えられる。さらにこのよ
うな多量スラグのヒートでは、スラグの異常フォーミン
グが発生して、操業の継続が困難になるヒートが多発し
た。
However, the slag amount was 3.5 t / 1000.
In the case of heat of Nm 3 / h-O 2 or more, the heat transfer efficiency deteriorates conversely. This is probably because the amount of the slag was too large and the slag was not sufficiently stirred. Further, in the heat of such a large amount of slag, abnormal heat of the slag was generated, and there were many heats in which it was difficult to continue the operation.

【0035】溶銑t当たり1/6〜2.0tのスラグを
鉄浴上に形成させた本発明における実験の結果をまとめ
ると、以下の送酸条件での溶融還元では、高着熱効率が
得られることが判明した。 (1)上吹きランスのノズル出口のO2 の吐出流速が、
300Nm/sec 以上であること。 (2)ランスギャップとノズル径の比(H/D)が10
以上45以下であること。 (3)スラグ量は、送酸流量1000Nm3 /h当たり
1.5から3.5tの範囲であること。
1/6 to 2.0 tons of slag per t of hot metal
When the results of the experiments in the present invention formed on an iron bath are summarized, it has been found that high heat transfer efficiency can be obtained by smelting reduction under the following acid-supplying conditions. (1) The discharge flow rate of O 2 at the nozzle outlet of the upper blowing lance is
300Nm / sec or more. (2) The ratio (H / D) of the lance gap to the nozzle diameter is 10
Not less than 45 and not more than 45. (3) The amount of slag is in the range of 1.5 to 3.5 t per 1000 Nm 3 / h of acid supply flow rate.

【0036】[0036]

【実施例】本発明を図1に示す大型の溶融還元炉におい
て実施した。図1において、1は耐火煉瓦で内張りされ
た炉体であり、炉体1の下部には、溶銑浴2が存在し、
底吹ガスによって撹拌されている。この溶銑浴2の上に
泡立ち溶融スラグ3が存在し、このスラグの中には、溶
銑の撹拌による溶銑液滴と炭材が混在している。溶銑と
スラグの温度は、通常1400℃から1600℃であ
る。上方の原料ホッパー8から、溶融スラグに炭材、鉱
石及び副原料が供給され、主としてスラグ内部で溶融還
元反応が進行する。
EXAMPLE The present invention was carried out in a large smelting reduction furnace shown in FIG. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a furnace body lined with refractory bricks.
It is agitated by bottom blowing gas. Above the hot metal bath 2 is a foamed molten slag 3, in which the hot metal droplets and the carbon material mixed by the stirring of the hot metal are mixed. The temperature of the hot metal and slag is usually 1400 ° C to 1600 ° C. Carbon material, ore, and auxiliary materials are supplied to the molten slag from the upper raw material hopper 8, and the smelting reduction reaction mainly proceeds inside the slag.

【0037】酸素は上吹きランス4から吹込まれて、ジ
ェット5を形成する。また、酸素の一部は、炉壁に設置
された横吹きランスから吹込まれてもよい。二次燃焼率
を高位に保つために、ジェットが形成するスラグのキャ
ビティー6は、泡立ち溶融スラグの下部に形成される溶
銑液滴の多い層7(エマルジョン層)に達しないよう
に、送酸条件を制御することが一般的である。ただし、
比較的二次燃焼率が低い操業を狙った送酸条件では、キ
ャビティーがエマルジョン層に達することもある。溶融
還元の反応の進行に伴い、生成した溶銑はスラグ中を下
降して溶銑浴に溜まる。溶銑と溶融スラグは、定期的に
炉外に排出される。
Oxygen is blown from the top blowing lance 4 to form a jet 5. Further, part of the oxygen may be blown from a lateral blowing lance installed on the furnace wall. In order to keep the secondary combustion rate high, the slag cavity 6 formed by the jet is supplied with acid so that it does not reach the layer 7 (emulsion layer) containing hot metal droplets formed under the foamed molten slag. It is common to control the conditions. However,
Under acid feeding conditions aimed at operation with a relatively low secondary combustion rate, the cavity may reach the emulsion layer. With the progress of the smelting reduction reaction, the generated hot metal descends in the slag and accumulates in the hot metal bath. Hot metal and molten slag are periodically discharged outside the furnace.

【0038】前述した溶融還元炉において、各条件に基
づき溶銑の製造を行い、表1に示すように着熱効率に影
響を与える要因であるスラグ量、酸素の吐出流速、H/
Dを変えた操業結果を得た。
In the above-described smelting reduction furnace, hot metal is manufactured based on each condition, and as shown in Table 1, slag amount, oxygen discharge flow rate, H /
The operation result with changing D was obtained.

【0039】[0039]

【表1】 [Table 1]

【0040】操業の基本条件は二次燃焼:40〜45
%、送酸流量:30,000Nm3 /h、鉄浴撹拌:
3.3kW/tとした。
The basic conditions for the operation are secondary combustion: 40 to 45.
%, Acid supply flow rate: 30,000 Nm 3 / h, iron bath stirring:
It was set to 3.3 kW / t.

【0041】実施例1では、酸素の吐出流速、H/Dと
もに、適正な条件内で操業することにより、着熱効率は
90.2%であり、良好な値が得られた。この結果、石
炭原単位も低減されており、948kg/tと良好な結果
が得られている。また、石炭原単位が低減できたことか
ら、酸素原単位と発生ガス量も低減できたことにより、
生産性も36.9t/hと良好であった。
In Example 1, the operation was performed under appropriate conditions for both the oxygen discharge flow rate and the H / D, so that the heat arrival efficiency was 90.2%, which was a good value. As a result, the unit consumption of coal is reduced, and a good result of 948 kg / t is obtained. In addition, because the unit consumption of coal was reduced, the unit consumption of oxygen and the amount of generated gas were also reduced.
The productivity was also good at 36.9 t / h.

【0042】次に実施例2においては、酸素の吐出流
速、H/Dともに、適正な条件内であり、さらに、スラ
グ量も二次燃焼熱の伝熱のために十分な量として、2.
4t/1000Nm3 /h−O2 を確保している操業の例
である。この操業では、着熱効率がさらに向上し、9
2.2%と高かった。この結果、石炭原単位も922kg
/t以下と低減されるとともに、生産速度も、39.8
t/hと良好であった。
Next, in Example 2, both the oxygen discharge flow rate and the H / D were within appropriate conditions, and the slag amount was set to a sufficient amount for the heat transfer of the secondary combustion heat.
This is an example of an operation that secures 4 t / 1000 Nm 3 / h-O 2 . In this operation, the heating efficiency is further improved, and 9
It was as high as 2.2%. As a result, the basic unit of coal was 922 kg.
/ T or less, and the production speed is 39.8.
t / h was good.

【0043】一方、適正な操業条件から外れた比較例で
は、いずれも着熱効率が悪かった。比較例1では、スラ
グ量が少ないことから、二次燃焼率もやや低く、かつ、
着熱効率が、74.3%と低かった。比較例2では、ス
ラグ量が多過ぎることから、着熱効率が83.7%に止
まった。比較例3では、H/Dが48.9と大きく、ラ
ンスギャップが過大であったことから、酸素ジェットか
ら上部ガスへ熱が逃げてしまい、着熱効率が低下してい
る。比較例4では、酸素の吐出流速が、251Nm/sec
と遅いことから、これも、着熱効率が悪化している。
On the other hand, in the comparative examples out of the proper operation conditions, the heat radiating efficiency was poor in all cases. In Comparative Example 1, since the amount of slag was small, the secondary combustion rate was slightly lower, and
Heating efficiency was as low as 74.3%. In Comparative Example 2, since the amount of slag was too large, the heating efficiency was only 83.7%. In Comparative Example 3, since the H / D was as large as 48.9 and the lance gap was excessive, heat escaped from the oxygen jet to the upper gas, and the heat transfer efficiency was reduced. In Comparative Example 4, the discharge flow rate of oxygen was 251 Nm / sec.
Therefore, the heating efficiency is also deteriorated.

【0044】このように、本発明により、解明された操
業条件の範囲内であれば、高二次燃焼率においても、着
熱効率が高く、石炭原単位と生産速度の良好なのに対し
て、着熱効率に影響する前記の3条件が、適正な範囲か
ら外れた場合にはいずれも着熱効率が低く、この結果石
炭原単位と生産性がともに悪化していた。
As described above, according to the present invention, if the operating conditions are within the range clarified, even at a high secondary combustion rate, the heating efficiency is high and the unit consumption of coal and the production rate are good. When the three conditions affecting the above conditions were out of proper ranges, the heating efficiency was low, and as a result, both the unit consumption of coal and the productivity were deteriorated.

【0045】また、本実験設備において、表1の実施例
2と同一条件で、全酸素量の内、約15%を溶融スラグ
中の炉壁に設置した横吹きランスから吹き込んだが、横
吹きランスからの酸素ジェットがスラグ内に止まる送酸
条件を選択したため、二次燃焼、着熱効率ともに、表1
の結果と差がなかった。
In this experimental facility, about 15% of the total oxygen content was blown from the side-blowing lance installed on the furnace wall in the molten slag under the same conditions as in Example 2 in Table 1. Table 2 shows that both the secondary combustion and the heat transfer efficiency were as shown in Table 1.
There was no difference from the result.

【0046】次に、鉄原料として還元鉄を使用した操業
結果を表2に示す。
Next, Table 2 shows the operation results using reduced iron as the iron raw material.

【0047】[0047]

【表2】 [Table 2]

【0048】操業の基本条件は二次燃焼率:30±5
%、送酸流量:25,000Nm3 /h、鉄浴撹拌:
3.2〜3.5kW/tとした。
The basic condition of the operation is the secondary combustion rate: 30 ± 5
%, Acid supply flow rate: 25,000 Nm 3 / h, iron bath stirring:
3.2 to 3.5 kW / t.

【0049】還元鉄としては、通常、スクラップ、粒
銑、直接還元鉄が用いられるが、本実施例では直接還元
鉄のブリケットを使用した。このブリケットの金属化率
は95%以上であり、ほぼ完全な金属鉄と考えられる。
なお、還元鉄を使用する操業では、還元熱が不要である
ことから、二次燃焼率としては、約30%と低めの操業
を実施した。
As the reduced iron, scrap, granulated pig iron, and directly reduced iron are usually used. In this embodiment, briquettes of the directly reduced iron are used. This briquette has a metallization ratio of 95% or more, and is considered to be almost completely metallic iron.
Since the operation using reduced iron does not require reduction heat, the operation was performed with a low secondary combustion rate of about 30%.

【0050】本発明での操業を実施した実施例3では、
酸素の吐出流速を315Nm/sで、かつ、H/Dが、3
3.3の操業であった。この操業では、着熱効率の高い
条件が実現できていたことから、着熱効率は、90.2
%と良好であり、石炭原単位は、259kg/tと良好で
あった。ただし、還元鉄を使用する操業では、還元に必
要な熱が不要であり、伝熱必要量が少ないことから、ス
ラグ量が、送酸1000Nm3 /h当たりのスラグ量は、
1.1tと少ないにも関わらず良好な着熱効率が得られ
ている。
In the third embodiment in which the operation according to the present invention is carried out,
The oxygen discharge flow rate is 315 Nm / s and the H / D is 3
It was 3.3 operations. In this operation, since the condition of high heat-emission efficiency was realized, the heat-emission efficiency was 90.2.
%, And the unit coal consumption was as good as 259 kg / t. However, in the operation using reduced iron, the heat required for reduction is unnecessary and the amount of heat transfer is small, so the amount of slag per 1000 Nm 3 / h of acid transport is as follows.
Despite the small amount of 1.1 t, good heat-releasing efficiency is obtained.

【0051】次に、実施例4では、酸素の吐出流速を3
80Nm/sで、かつ、H/Dが、25.0の操業であっ
た。良好な操業条件を実現できたことから、着熱効率
は、92.2%と高く、石炭原単位は、240kg/tと
良好であった。一方で、本発明の操業条件を満たしてい
ない比較例5,6では、着熱効率は、約80%と低く、
石炭原単位も各々、331kg/tと345kg/tと実施
例の操業に比べて、20から30%も多い結果であっ
た。この操業の結果、実施例の生産速度は、いずれも、
毎時110t以上であるのに対して、比較例では毎時8
0t以下に止まった。
Next, in the fourth embodiment, the discharge flow rate of oxygen is set to 3
The operation was 80 Nm / s and the H / D was 25.0. Since good operating conditions could be realized, the heat transfer efficiency was as high as 92.2%, and the unit coal consumption was as good as 240 kg / t. On the other hand, in Comparative Examples 5 and 6, which did not satisfy the operating conditions of the present invention, the heat-releasing efficiency was as low as about 80%,
The unit consumption of coal was 331 kg / t and 345 kg / t, respectively, which were 20 to 30% higher than the operation of the example. As a result of this operation, the production rates of the examples
In contrast, the rate is 110 t / h or more, whereas the comparative example
It stopped below 0t.

【0052】[0052]

【発明の効果】本発明の実施により、溶融還元の操業に
おいて、高二次燃焼率、かつ高生産速度でも、高着熱効
率を維持することが可能となり、この結果石炭原単位及
び酸素原単位を低減でき、安価な製造コストで溶銑を製
造できるとともに、生産性も向上できる。特に、生産費
用を支配する重要な要因である石炭原単位は、従来技術
よりも約20%程度低減できた。
According to the present invention, in the operation of smelting reduction, it is possible to maintain high heat-releasing efficiency even at a high secondary combustion rate and a high production rate, and as a result, the unit consumption of coal and the unit consumption of oxygen are reduced. It is possible to produce hot metal at a low production cost and improve productivity. In particular, the unit consumption of coal, which is an important factor controlling the production cost, could be reduced by about 20% compared to the prior art.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明を実施するための大型の鉄浴式溶融還元
炉の概要図である。
FIG. 1 is a schematic diagram of a large iron-bath smelting reduction furnace for carrying out the present invention.

【図2】溶融還元でのランスギャップとランスノズル径
の比(H/D)と着熱効率の関係を示す図表である。
FIG. 2 is a table showing a relationship between a ratio of a lance gap and a lance nozzle diameter (H / D) and heat transfer efficiency in smelting reduction.

【図3】ランスノズルからの酸素の吐出流速と着熱効率
の関係を示す図表である。
FIG. 3 is a table showing a relationship between a discharge speed of oxygen from a lance nozzle and heat transfer efficiency.

【図4】溶融還元でのスラグ量と着熱効率の関係を示す
図表である。
FIG. 4 is a chart showing the relationship between the amount of slag and the heat transfer efficiency in smelting reduction.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) C21B 11/02 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (58) Field surveyed (Int.Cl. 6 , DB name) C21B 11/02

Claims (3)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 上吹きランスから鉄浴上に形成されるス
ラグ浴に向けて、酸素または空気を吹付け、鉄浴面下の
羽口から撹拌ガスを底吹きする鉄浴式の溶融還元の操業
方法において、原料として鉄鉱石及び石炭を炉の上方か
ら添加し、溶銑t当たり1/6〜2.0tのスラグを鉄
浴上に形成させ、前記酸素または空気の上吹きランスに
おけるノズル出口吐出速度を300Nm/sec 以上とする
とともに、上吹きランスとスラグ上面との距離を、ラン
スにおけるノズル径の10倍以上45倍以内とすること
を特徴とする溶融還元の操業方法。
1. An iron bath type smelting reduction method in which oxygen or air is blown from a top blowing lance toward a slag bath formed on the iron bath, and a stirring gas is blown from the tuyere below the surface of the iron bath. In the operation method, feed iron ore and coal as raw materials above the furnace.
Slag of 1/6 to 2.0 t per t of hot metal
The nozzle orifice is formed on a bath, and the outlet speed of the nozzle at the upper blowing lance of the oxygen or air is 300 Nm / sec or more, and the distance between the upper blowing lance and the upper surface of the slag is 10 times or more and 45 times or less of the nozzle diameter at the lance. An operation method for smelting reduction, characterized in that:
【請求項2】 送酸流量1000Nm3 /h当たり、1.
5〜3.5tのスラグ量を確保しつつ、操業することを
特徴とする請求項1記載の溶融還元の操業方法。
2. The method according to claim 1, wherein the flow rate of the acid is 1000 Nm 3 / h.
2. The operation method for smelting reduction according to claim 1, wherein the operation is performed while securing a slag amount of 5 to 3.5 t.
【請求項3】 酸素の一部をスラグ浴内に浸漬した羽口
から吹込むことを特徴とする請求項1または2記載の溶
融還元の操業方法。
3. The method for smelting reduction according to claim 1, wherein a part of oxygen is blown from a tuyere immersed in a slag bath.
JP3239740A 1991-09-19 1991-09-19 Operation method of smelting reduction Expired - Fee Related JP2983087B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP3239740A JP2983087B2 (en) 1991-09-19 1991-09-19 Operation method of smelting reduction

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP3239740A JP2983087B2 (en) 1991-09-19 1991-09-19 Operation method of smelting reduction

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH0578721A JPH0578721A (en) 1993-03-30
JP2983087B2 true JP2983087B2 (en) 1999-11-29

Family

ID=17049231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP3239740A Expired - Fee Related JP2983087B2 (en) 1991-09-19 1991-09-19 Operation method of smelting reduction

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2983087B2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AUPR023100A0 (en) * 2000-09-19 2000-10-12 Technological Resources Pty Limited A direct smelting process and apparatus
JP4972826B2 (en) * 2001-04-10 2012-07-11 Jnc株式会社 Difluoroalkoxy-terminated compound, liquid crystal composition, and liquid crystal display device
TW200410975A (en) * 2002-09-26 2004-07-01 Nihon Nohyaku Co Ltd New pesticide and method for using it, new substituted thienopyrimidine derivative, its intermediate, and method for producing it

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0578721A (en) 1993-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4089677A (en) Metal refining method and apparatus
CN1037528C (en) A converter process for the production of iron
JP4745731B2 (en) Method of melting hot metal with cupola
CN101215614A (en) Reducing chamber and heating chamber multilayer obturation alternation and fusion gasification combination metal smelting method
MXPA96005042A (en) Method for the direct use of chromium mineral in the production of stainless steel
JP2983087B2 (en) Operation method of smelting reduction
WO1989001532A1 (en) Process for melt reduction of cr starting material and melt reduction furnace
US8475561B2 (en) Method for producing molten iron
JPH0368082B2 (en)
EP0950117B1 (en) A method for producing metals and metal alloys
JPS6036613A (en) Production of raw molten nickel-containing stainless steel
JP3286114B2 (en) Method for producing high carbon molten iron from scrap iron
JP3516793B2 (en) How to load raw fuel such as dust agglomerate, self-reducing ore, iron scrap, solid fuel, etc. into vertical furnace
JP3290844B2 (en) Scrap iron dissolution method
JP4005682B2 (en) How to operate a vertical furnace
WO1997012066A1 (en) Chromium ore smelting reduction process
JPH07146072A (en) Cupola type scrap melting furnace
JP2837282B2 (en) Production method of chromium-containing hot metal
JP2725466B2 (en) Smelting reduction steelmaking method
JP2022117935A (en) Molten iron refining method
JPH0637652B2 (en) Method for producing chromium-containing hot metal
JPH0723502B2 (en) Hot metal manufacturing method
JPWO2003062473A1 (en) Manufacturing method of low silicon hot metal
JPH09143522A (en) Method for melting iron scrap at high speed
JPH01195211A (en) Method for melting and reducing iron oxide

Legal Events

Date Code Title Description
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 19990817

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20070924

Year of fee payment: 8

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20080924

Year of fee payment: 9

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090924

Year of fee payment: 10

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees