高钛钢板坯连铸方法
技术领域
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种高钛钢板坯连铸方法。
背景技术
高钛钢(Ti大于0.1%)由于析出TiC,具有高强度、高韧性、高耐磨性等特点,具有广泛的应用前景,但是高钛钢的连铸生产是目前国内外一个难题。一方面,高钛钢容易液析高熔点化合物TiN,连铸时粘附在水口内壁,通常生产1炉就会导致水口堵塞而无法继续连铸。另外,连铸时钢中的钛容易与保护渣发生反应,生成TiO2,进而恶化保护渣的物理性能,包括熔点、粘度等,导致保护渣在结晶器液面凝固,不能起到润滑连铸坯的作用而漏钢。因此,高钛钢的连铸生产非常困难。
专利CN110315039A“一种无氟保护渣在含钛钢连铸中的应用”提出了一种避免含钛钢连铸时钢液表面出现渣圈、结鱼现象和/或水口出现结瘤现象的保护渣,其中CaO 30%~45%, SiO2 25%~40%,Al2O3 2%~6%,(MgO+Na2O)8%~15%,Li2O 0~2%,B2O3 4%~8%, (Fe2O3+MnO)6%~10%。通过引入适量的B2O3控制氧化形成的TiO2,能抑制高熔点钙钛矿晶相的析出。但钢中Ti含量较高时,将形成过量的TiO2,使得B2O3不足。
专利CN108127094A“一种高钛钢用非反应性保护渣”中,保护渣主要由不与钢水中Ti反应组分组成,包括CaO 9%~16%,Al2O3 15%~30%,BaO 20%~32%,Li2O 5%~12%, MgO≤2%,F~8%~15%,TiO2 4%~10%,C 2%~12%,(Na2O+K2O+SiO2)≤3%。由于该保护渣基本不含SiO2,为了降低碱度,控制熔化温度,CaO含量也比较低,使得该保护渣体系发生改变;同时TiO2含量小于10%,也仅适用于钛含量低的钢种。
上述专利的改进主要是针对连铸中的保护渣进行改进,并未涉及整个连铸工序,也无法解决高钛钢的水口堵塞问题。
专利CN209830256U公开了一种新型的浸入式开浇的钢包长水口,包括呈钟型状的水口本体,所述水口本体上方设有碗口,下方设置有套筒,本发明通过在长水口浸入中间包的一端设置套筒,使得长水口的底部能够贴合在中间包的底部,随着中间包内液位的升高,套筒外层的铁壳逐渐融化,而耐火棉上浮,后续的钢包即可按照常规方式注入,从而避免了第一炉钢水在开浇过程中被空气污染的问题,减少了原材料的浪费,节约了成本。
该专利主要针对连铸第一炉钢水开浇被空气污染的问题,未考虑连铸的第二炉及后续炉次开浇氧化和卷渣污染的问题。
专利CN103320572A公开了一种无铝含钛钢防絮流的操作方法,公开了一种无铝含钛钢防絮流的操作方法,包括以下步骤:1)转炉出钢后钢水扒渣并加入石灰盖罐;2)加入萤石、铝钒土和石灰搅拌;3)加入硅钙钡粉;4)成渣后再补加剩余的石灰,LF炉末期再加入稠渣石灰;5)将钛成分在前期一次调整合格,6)精炼其它成分要求最多两次完全调配成功;7)LF炉处理末期弱搅拌底吹氩;8)连铸机前长水口采用软质密封圈;9)中包上水口吹氩;10)稳定中包钢水浇铸液位;11)确保中包液面覆盖效果;12)大罐在机前弱吹氩。
该专利主要通过精炼过程降低氧含量,减少TiO2夹杂物;同时做好中间包保护浇注,避免空气与钢液反应,产生二次夹杂。而实际上高钛钢连铸时,氧含量很低,主要需控制氮的含量。计算表明,氮含量控制在极低水平30ppm时,钛含量0.3%,过热度30℃下,也会产生14g/吨钢的TiN夹杂物,一个120t钢包的钢水就将产生1.68kg夹杂物,将导致水口堵塞。
目前,现有技术中还没有一种适用于高钛钢连铸、避免水口堵塞的连铸方法。
发明内容
本发明要解决的技术问题为:现有高钛钢板坯连铸方法无法避免水口堵塞的问题。
本发明解决上述技术问题的技术方案为:提供一种新的高钛钢板坯连铸方法,该方法适用于钛含量0.1%~0.8%的钢种连铸,能有效避免TiN析出造成的水口堵塞。
本发明提供了一种高钛钢板坯连铸方法,包括以下步骤:
a、中间包内采用气幕挡墙,氩气流量为10~30L/min;中间包液面采用氩气保护,氩气流量为20~50L/min,保持正压;钢包到中间包、中间包到结晶器采用全程加保护套管保护浇注;第一炉开浇和换包前,采用钢管连接到长水口;
b、待钢中N含量≤30ppm时,采用高过热度浇注工艺,拉速≤1.1m/min;
c、采用凝固末端动态轻压下技术,压下总量为6.5mm~8.5mm,压下扇形段为3个;二冷采用凝固终点区域强冷的二冷制度,同时提高冷却强度,比水量为0.6kg/t钢~0.7kg/t钢;其中凝固终点7段~8段区域冷却强度42~48L/min·m2。
其中,上述高钛钢板坯连铸方法中,步骤a所述的保护套管为锆质套管。
进一步的,上述高钛钢板坯连铸方法中,步骤a所述的保护套管提前烘烤4~8小时。
其中,上述高钛钢板坯连铸方法中,步骤a所述钢管内径≥200mm,高度150~300mm,壁厚3~10mm。
其中,上述高钛钢板坯连铸方法中,步骤b所述高过热度是指过热度为40~60℃。
其中,上述高钛钢板坯连铸方法中,步骤b中当过热度为50~60℃时,拉速<1.0m/min。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明提供了一种避免TiN析出造成的水口堵塞的高钛钢板坯连铸方法,通过采用气幕挡墙与中包液面吹氩、全程保护套管浇注,通过微气泡上浮去除钢液中部分夹杂物,也避免了空气对钛的氧化,减少二次夹杂30~50%;
通过控制钢中氮含量上限和采用高过热度浇注,可以通过热力学原理,避免TiN在中间包内大量生成,从而避免了水口堵塞的问题,提高了连浇炉数大于2炉;同时采用高过热度浇注,提高结晶器冷却强度,适当降低拉速,避免坯壳薄造成的漏钢。
由于采用了高过热度浇注,铸坯中心偏析较大,因此需要进行凝固末端压下,同时采用凝固末端强冷,改善中心偏析指数,碳偏析指数从1.3降低至1.15。
具体实施方式
本发明提供了一种高钛钢板坯连铸方法,包括以下步骤:
a、中间包内采用气幕挡墙,氩气流量为10~30L/min;中间包液面采用氩气保护,氩气流量为20~50L/min,保持正压;钢包到中间包、中间包到结晶器采用全程加保护套管保护浇注;第一炉开浇和换包前,采用钢管连接到长水口;
b、待钢中N含量≤30ppm时,采用高过热度浇注工艺,拉速≤1.1m/min;
c、采用凝固末端动态轻压下技术,压下总量为6.5mm~8.5mm,压下扇形段为3个;二冷采用凝固终点区域强冷的二冷制度,同时提高冷却强度,比水量为0.6kg/t钢~0.7kg/t钢;其中凝固终点7段~8段区域冷却强度42~48L/min·m2。
其中,上述高钛钢板坯连铸方法中,为了耐高温、更稳定,不与渣反应,步骤a所述的保护套管采用锆质套管。
进一步的,为了去除水分,同时避免瞬时热冲击大而折断,上述高钛钢板坯连铸方法中,步骤a所述的保护套管提前烘烤4~8小时。
其中,为了避免浇注前期由于中包液位低导致的开浇卷渣和空气氧化,同时为了使钢管缓慢熔化到钢水中,避免因长度问题影响后续换包操作,上述高钛钢板坯连铸方法中,步骤 a所述钢管内径≥200mm,高度150~300mm,壁厚3~10mm。
其中,上述高钛钢板坯连铸方法中,步骤b所述高过热度是指过热度为40~60℃。
其中,上述高钛钢板坯连铸方法中,步骤b中当过热度为50~60℃时,拉速<1.0m/min。
现有钢铁连铸过程中,为了提高铸坯内部质量和避免漏钢,一般均采用中低过热度(过热度为15~35℃)浇注工艺;而本发明要解决的技术问题是高钛钢出水口堵塞,难以多炉连续浇注的问题,为此,发明人经过大量试验,最终发现采用结合水口堵塞物TiN在高温下生成少的特征,采用高过热度浇注工艺,更有利于减少出水口堵塞。
同时,为了避免高过热度浇注带来的铸坯内部质量差的问题,发明人又通过提高压下量和比水量共同作用,使得连铸钢坯内部质量符合要求。
上述技术方案中,通过采用气幕挡墙与中包液面吹氩、全程保护套管浇注,通过微气泡上浮去除钢液中部分夹杂物,也避免了空气对钛的氧化,能够有效的减少二次夹杂30~50%。通过控制钢中氮含量上限和采用高过热度浇注,避免TiN在中间包内大量生成,从而避免了水口堵塞的问题,提高了连浇炉数大于2炉;同时采用高过热度浇注,提高结晶器冷却强度,适当降低拉速,避免坯壳薄造成的漏钢。由于采用了高过热度浇注,铸坯中心偏析较大,因此需要进行凝固末端压下,同时采用凝固末端强冷,改善中心偏析指数,碳偏析指数从1.3 降低至1.15。综合控制作用下,本发明能够避免高钛钢连铸过程中水口堵塞,能够在保证铸坯质量的前提下,实现高钛钢的连铸,具有重要的意义。
下面将通过实施例对本发明的具体实施方式做进一步的解释说明,但不表示将本发明的保护范围限制在实施例所述范围内。
实施例1用本发明方法对高钛钢板坯进行连铸
生产含钛0.1%的钢,铸坯尺寸1200mm×200mm。
(1)中间包内采用气幕挡墙,气幕挡墙氩气流量10L/min;中间包液面采用氩气保护,长水口和每个塞棒位置氩气流量20L/min,保持正压。钢包到中间包、中间包到结晶器采用全程加保护套管保护浇注,保护套管提前烘烤4小时;从开浇至拉速稳定期间,结晶器液面需采用氩气保护,流量10L/min。
(2)钢中N含量25ppm,高过热度(40℃)浇注,浇注温度1580℃,拉速1.1m/min。
(3)采用凝固末端动态轻压下技术,压下总量为7mm,压下扇形段为3个;二冷采用凝固终点区域强冷的二冷制度,同时适当提高冷却强度,比水量为0.65kg/t钢。其中凝固终点7段~8段区域冷却强度49L/(min·m2)。
结果表明,生产出的铸坯表面及皮下质量良好,铸坯原始合格率达95%以上,连浇炉数大于5炉。
实施例2用本发明方法对高钛钢板坯进行连铸
生产含钛0.8%的钢,铸坯尺寸1400mm×230mm。
(1)中间包内采用气幕挡墙,气幕挡墙氩气流量20L/min;中间包液面采用氩气保护,长水口和每个塞棒位置氩气流量30L/min,保持正压。钢包到中间包、中间包到结晶器采用全程加保护套管保护浇注,保护套管提前烘烤5小时;从开浇至拉速稳定期间,结晶器液面需采用氩气保护,流量20L/min。
(2)钢中N含量28ppm,高过热度(50℃)浇注,浇注温度1590℃,拉速0.9m/min。
(3)采用凝固末端动态轻压下技术,压下总量为8mm,压下扇形段为3个;二冷采用凝固终点区域强冷的二冷制度,同时适当提高冷却强度,比水量为0.67kg/t钢。其中凝固终点7段~8段区域冷却强度51L/(min·m2)。
结果表明,在浇铸过程中结晶器液面状况良好,生产出的铸坯表面及皮下质量良好,铸坯原始合格率达93%以上,连浇炉数大于3炉。
对比例1未采用本发明方法对高钛钢板坯进行连铸
生产含钛0.2%的钢,铸坯尺寸1400mm×230mm。
(1)中间包内无气幕挡墙,中间包液面无氩气保护;仅钢包到中间包、中间包到结晶器采用全程加保护套管保护浇注,保护套管提前烘烤5小时;从开浇至拉速稳定期间,结晶器液面需采用氩气保护,流量20L/min。
(2)钢中N含量30ppm,过热度(30℃)浇注,浇注温度1570℃,拉速1.1m/min。
(3)采用凝固末端动态轻压下技术,压下总量为6mm,压下扇形段为3个;二冷采用凝固终点区域强冷的二冷制度,同时适当提高冷却强度,比水量为0.63kg/t钢。其中凝固终点7段~8段区域冷却强度41L/(min·m2)。
结果表明,水口堵塞严重,在浇铸过程中结晶器液面波动大,生产出的铸坯表面及皮下质量差,铸坯原始合格率达50%,连浇炉数仅1炉。