CN109958480A - 国产650mw核电汽轮机主调阀内漏改进方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于核电汽轮机的高压主调阀设计制造和内漏处理技术领域,具体涉及一种国产650MW核电汽轮机主调阀内漏改进方法,目的在于找出导致主调阀内漏的末端因素,并进行针对性改进。其特征在于:它包括减小阀门的卸载比、改进阀座密封型线、改进密封环和定位环设计和消音器增加密封环的步骤。本发明进行的以上改进运用于同类型新核电项目后,主调阀密封良好,机组能够稳定在1100r/min平台暖机,说明采取的技术改进是卓有成效的,对同类型机组汽轮机主调阀的设计制造具有一定的借鉴意义。
Description
技术领域
本发明属于核电汽轮机的高压主调阀设计制造和内漏处理技术领域,具体涉及一种国产650MW核电汽轮机主调阀内漏改进方法。
背景技术
秦山第二核电厂的汽轮机主调阀是立式调节阀,用于调节进入汽轮机的蒸汽流量,从而控制汽轮机的转速和功率。主调阀分为执行机构和阀门本体两大部分,二者通过M42×3螺纹连接,并配有防转销防止阀杆与执行机构脱开。高压EH油进入油动机后,经过伺服阀进入活塞缸下腔,驱动活塞杆向上运动,执行机构在活塞杆的驱动下克服弹簧压力,带动阀芯上升,露出阀笼消音器的小孔(孔径φ6.4mm)区域,蒸汽通过小孔进入汽轮机内做功。阀芯的开度越大,露出的小孔数量就越多,蒸汽流量也就越大,使汽轮机功率提升。当需要关闭阀门时,通过伺服阀将油动机活塞下腔的EH油压卸去,阀芯在弹簧压力作用下落在阀体密封面上,阀门关闭。
秦山第二核电厂3号机组于2010年初首次进行非核蒸汽冲转,机组挂闸后汽轮机转速迅速上升至1100r/min以上,无法满足机组的暖机要求,被迫打闸以防止转速继续上升,后经试验证实在未给主调阀开指令的情况下转速汽轮机最高升至1600r/min以上,说明主调阀内漏严重。随后进行了一系列分析、检查与试验工作,包括有主调阀执行机构冷态下的自由度检查、阀芯与阀座密封线检查与研磨、油动机空行程检查、改变弹簧压缩量试验、热态下的阀门位移检查、油压与开度试验等多项处理措施,但主调阀的内漏依然没有明显改善,机组启动时采取多次打闸降速的方式使汽轮机转速保持在1100~1400r/min之间进行暖机。4号机组的工程进度较3号机组晚1年,但主调阀同样存在内漏问题,并且现象基本一致。
主调阀在关闭状态下的蒸汽内漏途径,主要通过阀座密封面和阀芯密封环。主调阀阀芯是一个圆柱形筒体,筒体下端面边缘加工成SR357.28mm的圆弧面,阀座上堆焊一层约6mm厚的司太立合金,其表面加工成R124圆角,阀芯圆弧面与阀座R124圆角形成一圈密封线。阀芯需要上下动作,为防止卡涩,阀芯外圈与阀笼内圈之间留有1.17~1.27mm的直径间隙,阀芯上装有2道密封环阻止蒸汽从该间隙泄漏。密封环为带开口圆环,材料为GH2136,具有较强的耐磨性和回复性,受热膨胀后与阀笼内壁贴合。但密封环毕竟属于金属硬密封,并且阀芯是运动部件,所以密封环通常有一定的泄漏量。为使阀芯具有一定的自对中性,阀芯与阀杆连接部位为球面接触,阀芯上部圆周均部4个定位钮,从而限制阀芯倾斜。历次的机组启动现象表明,主调阀冷态下的初始密封性是好的,即主汽阀刚开启而主调阀还没有开指令的时候漏汽量很小,但主调阀一旦开启受热后再关闭,则漏汽量明显增大,并且通过现场听音检查确认阀门下部(即阀座密封处)汽流声明显,说明漏汽主要发生在阀座密封处。经过积极组织制造厂和专业院所分析研究,同时参考国内外汽轮机主调阀的设计制造经验,认为主调阀内漏的原因主要有以下几点:(1)阀门的卸载比较大,机组启动时蒸汽给阀碟向下的压力偏小,导致阀门热态下密封比压不足;(2)阀座密封型线设计不够先进,阀座密封面为R124圆弧形,与阀芯SR357.28mm的圆弧面配合稳定性差;(3)密封环与定位环结构设计不合理,由于原设计阀门密封线采用圆弧面密封,通过定位钮点限位,阀芯在蒸汽扰动下,密封型线容易发生偏移,实际密封接触线变成椭圆形,导致接触不佳;(4)阀座和消音器之间缺少密封设计,消音器下部间隙进汽对阀碟汽流干扰。
发明内容
本发明的目的在于找出导致主调阀内漏的末端因素,并进行针对性改进。
本发明是这样实现的:
(1)减小阀门的卸载比。阀门卸载比为阀笼内径与密封线直径比值的平方,卸载比越大,表示蒸汽对阀芯上下两方向的作用面积越接近,蒸汽对阀芯向下的压力也越小。现有主调阀的卸载比为99%,蒸汽对阀芯产生的向下压力约1.23T,改进后的主调阀保持密封线直径不变,减小衬套内径至473.8mm,阀门卸载比减小至95.56%,蒸汽作用力增大至6.36T,有效提升了密封比压。(2)改进阀座密封型线。改进后的主调阀阀座由原R124的圆角改为60°锥面,原球面对球面的密封形式变为球面对锥面,提升了阀芯自对中的稳定性。(3)改进密封环和定位环设计。改进后的主调阀由四点定位钮方式改为整圈圆形定位环方式,同时将密封环尽量靠近阀笼的上部,有效增加了定位功能及自位调整功能。(4)消音器增加密封环。改进后的主调阀在消音器与阀座“U”型槽之间新增一道密封环,以减少该区域蒸汽泄漏量,同时增加了消音器与阀体之间的阻尼,减少了消音器振动产生的风险。
本发明的有益效果是:
本发明进行的以上改进运用于同类型新核电项目后,主调阀密封良好,机组能够稳定在1100r/min平台暖机,说明采取的技术改进是卓有成效的,对同类型机组汽轮机主调阀的设计制造具有一定的借鉴意义。
附图说明
图1是改进前的主调阀密封面示意图;
图2是改进后的主调阀密封面示意图;
图3是改进前的主调阀密封环安装位置示意图;
图4是改进后的主调阀密封环安装位置示意图;
图5是改进前的主调阀消音器与阀座安装位置示意图;
图6是改进后的主调阀消音器与阀座安装位置示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行进一步描述。
(1)减小卸载比
阀门卸载比为阀笼衬套内径与密封线直径比值的平方。卸载比越大,表示蒸汽对阀芯上下两方向的作用面积越接近,蒸汽对阀芯向下的压力也越小。下表是各型主调阀卸载比参数表:
从上表可以看出,秦山项目的主调阀卸载比最大,蒸汽压力最小。改进后的主调阀保持密封线直径484.7mm不变,减小了衬套内径(由482.6mm减小至473.8mm),相应减小了阀门的卸载比(99%减小至95.56%),增大了蒸汽压力(由1.23T增大至6.36T),保证了阀门关闭状态下的密封比压。
(2)改进密封面型线
附图1是原主调阀密封面示意图,其阀芯圆弧面与阀座R124圆角形成一圈密封线。附图2是改进后的主调阀密封面示意图,其阀座密封面采用60°锥面密封形式,在蒸汽扰动下,不易发生偏移,也就保证了阀门密封线的连续性。
(3)改进密封环和定位环
从附图3可以看出,原主调阀的2道密封环安装在阀芯中部,4颗定位钮安装在阀芯偏上部,通过4个点使阀芯定位,密封环的抗干扰能力以及阀芯的防倾斜能力较差。新主调阀采用定位环周向定位方式(见附图4),整圈定位没有盲点,能够有效的限制阀芯的倾斜,并且密封环更靠近阀芯的上部,以增加其定位功能及自位调整功能。
(4)消音器增加密封环
原主调阀消音器套在阀座凸台上,内圈配合直径间隙为0.48~0.58mm,外圈间隙较大,无配合要求,见附图5。为了减少消音器与阀座之间的振动影响,新主调阀在消音器与阀座“U”型槽之间新增一道密封环(见附图6),以减少该区域蒸汽泄漏量,同时增加了消音器与阀体之间的阻尼,减少了消音器振动产生的风险。
上面结合实施例对本发明的实施方法作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。本发明说明书中未作详细描述的内容均可以采用现有技术。
Claims (1)
1.一种国产650MW核电汽轮机主调阀内漏改进方法,其特征在于:它包括如下步骤:
步骤一:减小阀门的卸载比;阀门卸载比为阀笼内径与密封线直径比值的平方,卸载比越大,表示蒸汽对阀芯上下两方向的作用面积越接近,蒸汽对阀芯向下的压力也越小;现有主调阀的卸载比为99%,蒸汽对阀芯产生的向下压力约1.23T,改进后的主调阀保持密封线直径不变,减小衬套内径至473.8mm,阀门卸载比减小至95.56%,蒸汽作用力增大至6.36T,有效提升了密封比压;
步骤二:改进阀座密封型线;改进后的主调阀阀座由原R124的圆角改为60°锥面,原球面对球面的密封形式变为球面对锥面,提升了阀芯自对中的稳定性;
步骤三:改进密封环和定位环设计;改进后的主调阀由四点定位钮方式改为整圈圆形定位环方式,同时将密封环尽量靠近阀笼的上部,有效增加了定位功能及自位调整功能;
步骤四:消音器增加密封环;改进后的主调阀在消音器与阀座“U”型槽之间新增一道密封环,以减少该区域蒸汽泄漏量,同时增加了消音器与阀体之间的阻尼,减少了消音器振动产生的风险。
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