CN103663686B - 水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺 - Google Patents

水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺,所述工艺通过水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合装置实现,所述装置由水解酸化池、厌氧池及其中的催化铁填料、好氧池和沉淀池依次连接组成,具体为:污水先通过水解酸化池,控制水力停留时间为2-6小时;水解酸化反应后的出水进入厌氧池,厌氧池内的污泥由好氧池回流而至,回流液带来的溶解氧,破坏了聚磷菌的厌氧释磷环境,催化铁能有效去除溶解氧,同时形成亚铁离子;厌氧池的出水经过好氧池,亚铁离子被氧化成为三价铁离子,与磷酸根离子结合,形成沉淀,达到除磷效果;好氧池出水经过沉淀池的沉淀,出水排放,部分污泥回流至厌氧池。本发明在很大程度弥补了目前生物除磷工艺的局限,应用前景好。

Description

水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺
技术领域
本发明涉及水污染控制工程领域,具体涉及一种生物与物化方法耦合的除磷工艺,特别是涉及一种水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺。
背景技术
随着社会发展和人们生活水平提高,水体的富营养化问题越来越受到关注,污水处理厂排放标准中总磷指标愈加严格,磷与氮已成为目前城市污水处理厂升级改造的主要任务和技术难点。
城市污水处理厂除磷,大多采用生物除磷方法,优势是:勿需投加化学药剂,成本低;生物法可降低废水中的多种污染指标,包括总磷指标。因此,生物除磷方法适应于传统城市污水厂的改造。但传统的生物处理工艺,除磷能力有限,不能满足目前我国污水处理的排放标准。要达到新的排放标准,必须培养功能细菌――除磷菌,形成生物除磷工艺。生物除磷工艺尽管有上述优势,但该方法局限性也较为突出:(1)除磷工艺必须设置厌氧段和好氧段,以适应聚磷菌生理要求,保持除磷菌优势,聚磷菌在厌氧段需要吸收大量的低分子量有机酸。而具有除磷任务的污水处理厂往往也有脱氮任务,且生物脱氮方法几乎是唯一的选择,生物脱氮在其反硝化段需消耗大量的易生物降解有机物(包括低分子量有机酸),故存在着生物除磷与脱氮竞争碳源的矛盾,这一矛盾在处理南方城市污水时尤为突出。(2)生物除磷与脱氮还存在着另一矛盾:不同的泥龄要求。对于生物除磷来说,泥龄越短,效率越高;与之相反,对于生物脱氮而言,在其硝化段要求污泥有足够长的泥龄,否则没有硝化效果。尽管这一矛盾,可以通过投加生物填料等方法缓和,但由此增加了投资和运行成本。(3)生物除磷稳定性差。生物除磷原理是:聚磷菌在好氧环境中过量吸收废水中的磷酸根形成胞内聚磷,从而从水中去除。在厌氧环境中,聚磷菌还会释放磷酸根,故生物除磷不够稳定,若后继的污泥处理与处置方法不妥,将枉费生物除磷工艺效果。
由于生物除磷的局限性,化学除磷被广泛应用。特别是污水中总磷含量较高,或对出水总磷要求较高的场合。化学除磷方法是向污水中投加无机金属盐类,与污水中溶解性磷酸根发生化学沉淀反应,形成非溶解性的化合物。如:投加氯化铁除磷的过程,Fe3+与PO4 3-发生反应,最简单的形式是生成FePO4沉淀,由于Fe3+与PO4 3-之间存在强亲和力,废水中还会形成Fe2.5PO4(OH)4.5及Fe1.6H2PO4(OH)3.8等难溶络合物,这一过程涉及的相转移过程。同时还进行着化学絮凝反应,Fe3+可发生强烈水解,同时发生各种聚合反应,生成具有较长线性结构的多核羟基络合物,如Fe2(OH)2 4+、Fe3(OH)4 5+、Fe5(OH)9 6、Fe5(OH)8 7+、Fe5(OH)7 8+、Fe6(OH)12 6+、Fe7(OH)12 9+、Fe7(OH)11 10+、Fe9(OH)20 7+和Fe12(OH)34 2+等,这些含铁羟基络合物能有效降低或消除水体中胶体的ζ电位,通过电中和、吸附架桥,及絮体的卷扫作用使微小的颗粒胶体凝聚,再通过沉淀分离将磷去除,这一过程不涉及物化反应中相转移过程。
由于生物除磷工艺不能稳定达到目前0.5mg/L出水标准的要求,所以常需要采取化学除磷措施。化学除磷单元在城市污水处理厂中可采用前沉淀、同时沉淀或后沉淀工艺。方法的局限性有:(1)需增加化学药剂投加单元,增加了投资和处理成本,处理流程增长;(2)投加作为混凝剂的强酸弱碱性盐,pH值下降幅度大,不利于硝化反应;(3)投加化学药剂增加了水中的盐度,对生化反应不利。尽管采用生化反应后化学沉淀除磷的方法,不产生(2)、(3)类问题,却影响受水水体的水质和自然深度净化。
发明内容
本发明的目的在于提出一种水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺。
生物除磷的基本原理:具有超量除磷功能的细菌,在好氧条件下充分吸收废水中的磷酸根,在细胞内形成聚磷;而在厌氧条件下,它们可以吸收废水中的乙酸形成胞内有机聚合物PHB,同时通过分解胞内聚磷获得能源,释放出磷酸根。故在好氧和厌氧条件下除磷菌均具备生命活动的能力,从而具备生长优势。
本发明提出的水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺,是为除磷菌在厌氧阶段创造更好的条件:更多的乙酸、更严格的厌氧环境;在好氧阶段通过铁离子形成的化学沉淀去除部分磷酸根,除磷任务不再单纯由除磷菌在好氧段过度吸磷去除,从而克服了生物除磷法要求泥龄极短的局限。
本发明提出的水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺,所述工艺通过水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合装置实现,所述装置由水解酸化池、厌氧池、好氧池和沉淀池依次连接组成,其中:沉淀池底部通过污泥回流管连接厌氧池;所述厌氧池内设有催化铁填料;具体步骤如下:
(1)污水先通过水解酸化池,进行水解酸化,以提高污水中有机酸的浓度,控制水力停留时间为2- 6小时;
(2)水解酸化反应后的出水进入厌氧池,厌氧池内的污泥由好氧池回流而至,回流液带来的溶解氧,破坏了聚磷菌的厌氧释磷环境,催化铁能有效去除溶解氧,同时形成亚铁离子;控制催化铁填料堆积密度50- 300kg/M3,水力停留时间在4- 6小时;
(3)厌氧池内的出水经过好氧池,亚铁离子被氧化成为三价铁离子,与磷酸根离子结合,形成沉淀,达到除磷效果;控制水力停留时间在6-18小时;泥龄为8天;
(4)好氧池出水经过沉淀池的沉淀,出水排放,部分污泥回流至带有催化铁填料厌氧池。
本发明中,最前端置水解酸化段。传统的厌氧/好氧除磷工艺,其厌氧段并非真正的“厌氧生物段”,因为其活性污泥是经过好氧生物段的,溶解氧对除磷菌并无毒害,但损害了其除磷功能。除磷菌在厌氧段吸收乙酸,故在生物除磷厌氧段是不可能产生乙酸的,乙酸的存在只能依赖于进水。对于管网短、易降解成份少的废水,生物除磷菌在厌氧段的功能就受到极大限制。为此,在传统的厌氧/好氧前端增加水解酸化段,以提高厌氧段有机酸的浓度,这将大大有益于提高除磷菌的功能。这是本发明的创新点之一。
本发明中,由于除磷菌的生理特性,厌氧段的污泥必须由好氧段回流而至。回流液带来的溶解氧,对聚磷菌虽然不像对传统厌氧菌那样产生明显的抑制和毒害作用,但破坏了聚磷菌的厌氧释磷环境,从而影响聚磷菌的释磷功能的发挥。催化铁工艺能快速有效地去除溶解氧,在中性范围内对混合液的pH值有很强的缓冲能力,pH不会下降。
        (1)
将催化铁填料与厌氧释磷段耦合,保证除磷菌在严格的厌氧条件释磷,且在pH中性范围内活动。这是本发明的创新点之二。
本发明中,由方程(1)可知,催化铁在快速消除溶解氧的过程中,形成亚铁离子。由于Fe2+生成Fe(OH)2形成完全沉淀的pH值大于7.0,故在厌氧段出水中存在一定量的Fe2+。在好氧段Fe2+快速被氧化成为Fe3+,从而与PO4 3-结合迅速形成沉淀物去除磷酸根,其机理与化学除磷相同,但在活性污泥助凝下沉淀效果更好。因此,在沉淀物中不仅有生物除磷作用形成的生物磷,而且有部分铁磷化合物,使沉淀物中磷酸根的比率增加,由此可以降低排除污泥的比率,对泥龄的要求可放宽。因此,耦合后的除磷工艺,更利于与其它生物工艺的组合,如与生物脱氮工艺。这是本发明的创新点之三。
本发明的有益效果在于:(1)目前生物除磷工艺效果不够稳定,效率低下,特别是对于易降解有机物比率低的工业废水,急需寻找运行成本低、可明显提高生物除磷稳定性和除磷效率的方法。(2)脱氮与除磷是当前污水处理中同等重要的任务,目前城市污水处理厂大部分采用生物脱氮除磷工艺。但生物脱氮与生物除磷存在两大矛盾:泥龄矛盾――生物除磷要求泥龄短、生物硝化要求泥龄长;竞争碳源的矛盾――生物释磷和生物反硝化微生物均需要碳源。本发明由于能够为厌氧生物释磷段提供了更多的有机物、更严格的厌氧环境,提高了生物除磷的稳定性和效率;本发明方法中沉淀物磷含量高,除磷要求的泥龄可以放宽,部分PO4 3-可以与Fe3+发生化学沉淀除磷,除磷需要的碳源减少。故本发明在很大程度弥补了目前生物除磷工艺的局限,应用前景好。
本发明与其它工艺比较如下:
工艺 工艺特点 处理成本和效果 工程可行性
纯化学除磷 投加铁盐或铝盐化学沉淀除磷,包括一级半处理。 除磷成本较高,除磷效果较好。 铁盐处理后废水易呈酸性。
生物铁除磷 在曝气池投加铁盐。工艺简单。 除磷成本较高,效果好;通过微生物助凝,沉淀效果好。 增加了废水盐度,不利生物处理。
生物法前置化学除磷 生物处理前单独设置化学除磷单元,工艺流程长。 处理成本高,效果较好。 不仅增加了盐度,且除磷量不易控制,对生物处理影响较大。
生物法后化学除磷 生物处理后,工艺流程复杂,混凝要求高。 处理成本高,除磷效果好。 增加了出水的盐度,混凝剂要求高。铁盐易使出水呈酸性。
A/O法生物除磷 二段生物法除磷。 处理成本低,除磷效果不够稳定。 对进水水质有一定的要求,磷难以达标。
A2/O法生物脱氮除磷 三段以上生物法除磷。 处理成本居中,除磷效果差,且不够稳定。 对进水水质要求更严,磷达标困难。
本发明 二段生物法中厌氧段置催化铁填料 处理成本较低,除磷效果好、稳定。 适用水质范围最宽,磷可稳定达标;盐度小,可与生物处理方法耦合。
附图说明
    图1为本发明的工艺流程图。
具体实施方式
初始有机酸含量不同的污水的实施例。
实施例1  低有机酸含量的城市污水除磷
某城市污水,由于城市管网短、气温低,导致水解酸化无法在管网内进行,进水VFA(挥发性有机酸)含量2 mmol/L左右。进水BOD5为150 mg/L,磷含量为10 mg/L,pH值7.0。原有A/O生物除磷工艺参数为:水力停留时间A段3小时、O段6小时,处理后出水:BOD5为9 mg/L,磷含量为3 mg/L。
前置水解酸化工艺,水力停留时间为2小时,上流式、固定生物填料床。催化铁填料置A段,堆积密度为100kg/M3
新工艺处理效果:A段有机酸含量提高至10 mmol/L,ORP(氧化还原电位)由不加催化铁的+50 mV降低到加催化铁后的-50 mV,出水铁离子浓度提高到8 mg/L。处理后总出水:BOD5为8 mg/L,磷含量为0.8 mg/L。
实施例2  有机酸含量居中的城市污水除磷
某城市污水,进水挥发性有机酸含量居中,VFA在8 mmol/L左右。进水BOD5为150 mg/L,磷含量为6 mg/L,pH值7.0。原有A/O生物除磷工艺参数为:水力停留时间A段3小时、O段6小时,处理后出水:BOD5为9 mg/L,磷含量为2 mg/L。
前置水解酸化工艺,水力停留时间为2小时,上流式、固定生物填料床。催化铁填料置A段,堆积密度为100kg/M3
新工艺处理效果:A段有机酸含量提高至12 mmol/L,ORP(氧化还原电位)由不加催化铁的+50 mV降低到加催化铁后的-80 mV,出水铁离子浓度提高到9 mg/L。处理后总出水:BOD5为8 mg/L,磷含量为0.5 mg/L。
实施例3  高有机酸含量的城市污水除磷
某城市污水,由于城市管网长、气温高,水解酸化已在管网内进行,进水VFA(挥发性有机酸)含量15 mmol/L左右。进水BOD5为150 mg/L,磷含量为10 mg/L,pH值6.9。原有A/O生物除磷工艺参数为:水力停留时间A段3小时、O段6小时,处理后出水:BOD5为8 mg/L,磷含量为1.5 mg/L。
前置水解酸化工艺,水力停留时间为2小时,上流式、固定生物填料床。催化铁填料置A段,堆积密度为100kg/M3
新工艺处理效果:A段有机酸含量提高至15 mmol/L,ORP(氧化还原电位)由不加催化铁的+50 mV降低到加催化铁后的-100 mV,出水铁离子浓度提高到10 mg/L。处理后总出水:BOD5为8 mg/L,磷含量为0.4 mg/L。
高含磷城市污水的实施例。
实施例4  高含磷城市污水除磷
某城市污水,由于特定的产业结构,使得城市污水中磷含量较高,但污水的生化处理性能尚好。进水VFA(挥发性有机酸)含量10 mmol/L左右。进水BOD5为150 mg/L,磷含量为20 mg/L,pH值7.0。原有A/O生物除磷工艺参数为:水力停留时间A段3小时、O段6小时,处理后出水:BOD5为9 mg/L,磷含量为8 mg/L。
前置水解酸化工艺,水力停留时间为4小时,上流式、固定生物填料床。催化铁填料置A段,堆积密度为100kg/M3
新工艺处理效果:A段有机酸含量提高至15 mmol/L,ORP(氧化还原电位)由不加催化铁的+50 mV降低到加催化铁后的-80 mV,出水铁离子浓度提高到14 mg/L。处理后总出水:BOD5为8 mg/L,磷含量为0.9 mg/L。
回流污泥不同比例的A/O工艺的实施例。
实施例5  低回流比A/O工艺污水除磷
某城市污水,VFA(挥发性有机酸)含量10 mmol/L左右。进水BOD5为150 mg/L,磷含量为6 mg/L,pH值7.0。原有A/O生物除磷工艺参数为:水力停留时间A段3小时、O段6小时;由于活性污泥沉降性能较好,由二次沉淀池回流到A段的比例为15%。处理后出水:BOD5为9 mg/L,磷含量为1.5 mg/L。
前置水解酸化工艺,水力停留时间为2小时,上流式、固定生物填料床。催化铁填料置A段,堆积密度为100kg/M3
新工艺处理效果:A段有机酸含量提高至14 mmol/L,ORP(氧化还原电位)由不加催化铁的0 mV降低到加催化铁后的-90 mV,出水铁离子浓度提高到8 mg/L。处理后总出水:BOD5为8 mg/L,磷含量为0.5 mg/L。
实施例6  常回流比A/O工艺污水除磷
某城市污水,VFA(挥发性有机酸)含量10 mmol/L左右。进水BOD5为150 mg/L,磷含量为6 mg/L,pH值7.0。原有A/O生物除磷工艺参数为:水力停留时间A段3小时、O段6小时;由二次沉淀池回流到A段的比例为30%。处理后出水:BOD5为9 mg/L,磷含量为2 mg/L。
前置水解酸化工艺,水力停留时间为2小时,上流式、固定生物填料床。催化铁填料置A段,堆积密度为100kg/M3
新工艺处理效果:A段有机酸含量提高至15 mmol/L,ORP(氧化还原电位)由不加催化铁的+50 mV降低到加催化铁后的-80 mV,出水铁离子浓度提高到10 mg/L。处理后总出水:BOD5为8 mg/L,磷含量为0.5 mg/L。
实施例7  高回流比A/O工艺污水除磷
某城市污水,VFA(挥发性有机酸)含量10 mmol/L左右。进水BOD5为150 mg/L,磷含量为6 mg/L,pH值7.0。原有A/O生物除磷工艺参数为:水力停留时间A段3小时、O段6小时;由于活性污泥沉降性能较差,由二次沉淀池回流到A段的比例为70%。处理后出水:BOD5为9 mg/L,磷含量为2.5 mg/L。
前置水解酸化工艺,水力停留时间为3小时,上流式、固定生物填料床。催化铁填料置A段,堆积密度为100kg/M3
新工艺处理效果:A段有机酸含量提高至15 mmol/L,ORP(氧化还原电位)由不加催化铁的+80 mV降低到加催化铁后的-70 mV,出水铁离子浓度提高到12mg/L。处理后总出水:BOD5为8 mg/L,磷含量为0.6 mg/L。
A/O工艺除磷最短泥龄放宽的实施例。
实施例8  有机酸含量居中的城市污水除磷
某城市污水,进水挥发性有机酸VFA在8 mmol/L左右。进水BOD5为150 mg/L,磷含量为6 mg/L,pH值7.0。原有A/O生物除磷工艺参数为:泥龄为5 天,水力停留时间A段3小时、O段6小时。处理后出水:BOD5为9 mg/L,磷含量为1.5 mg/L。
新工艺:前置水解酸化,水力停留时间为2小时,上流式、固定生物填料床;催化铁填料置A段,堆积密度为100kg/M3;泥龄由5天延长至8天。
新工艺处理效果:A段有机酸含量提高至12 mmol/L,ORP(氧化还原电位)由不加催化铁的+50 mV降低到加催化铁后的-80 mV,出水铁离子浓度提高到10 mg/L。处理后总出水:BOD5为8 mg/L,磷含量为0.5 mg/L。

Claims (1)

1.水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合工艺,其特征在于所述工艺通过水解酸化-催化铁/厌氧-好氧生物除磷耦合装置实现,所述装置由水解酸化池、厌氧池及其中的催化铁填料、好氧池和沉淀池依次连接组成,其中:沉淀池底部通过污泥回流管连接厌氧池;所述厌氧池内设有催化铁填料;具体步骤如下:
(1)污水先通过水解酸化池,进行水解酸化,以提高污水中有机酸的浓度,控制水力停留时间为2- 6小时;
(2)水解酸化反应后的出水进入厌氧池,厌氧池内的污泥由好氧池经沉淀池回流而至,回流液带来的溶解氧,破坏了聚磷菌的厌氧释磷环境,催化铁能有效去除溶解氧,同时形成亚铁离子;控制催化铁填料堆积密度50- 300kg/M3,水力停留时间在4- 6小时;
(3)厌氧池内的出水经过好氧池,亚铁离子被氧化成为三价铁离子,与磷酸根离子结合,形成沉淀,达到除磷效果;控制水力停留时间在6-18小时;泥龄为8天;
(4)好氧池出水经过沉淀池的沉淀,出水排放,部分污泥回流至带有催化铁填料的厌氧池。
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