用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料及其制备方法和使用方法
技术领域
本发明涉及用于转炉炼钢的渣洗料及其制备方法和使用方法。
背景技术
随着社会经济的发展,用户对钢材的质量要求越来越高,高质量钢对硫、氧及非金属夹杂物的含量要求很严格,如高级别管线钢要求钢中s≤0.005%,齿轮钢要求钢中总氧(T[O])≤0.0015%,而单纯用普通炼钢炉冶炼出来的钢水已难以满足这样的质量要求。
渣洗工艺以去除夹杂净化钢液为目的。在转炉出钢过程中加入特殊配比的、吸附夹杂能力强的渣洗料,利用钢流的冲击力和吹氢的动力搅拌,使之吸附夹杂能力的渣洗料充分与钢液中的夹杂相结合而上浮,从而达到净化钢液的作用。
渣洗工艺在特殊钢厂应用较多,它基本上有二种方式:一是电渣自熔工艺。初炼钢锭作为电板,放在有渣洗料的结晶器内,通电后,钢锭慢慢熔化,不断上浮的夹杂被渣洗料吸附,达到净化钢液的目的。另一种方法是先将渣洗料熔化,通过中注管浇入钢锭模内,然后再浇注钢水,随着钢水的上升,不断上浮的夹杂被渣洗料吸附,从而达到净化钢液的作用。尽管方法不同,但原理是一样的。
发明内容
为了解决普通炼钢炉冶炼出来的钢水存在硫、氧含量较高的技术缺陷,本发明的一个目的是提供一种用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料,可以有效降低钢水的硫、氧含量。本发明的另外一个目的是提供上述的渣洗料的制备方法。本发明的第三个目的是提供上述的渣洗料的使用方法。
为了实现上述的第一个技术目的,本发明采用了以下的技术方案:
用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料,该渣洗料包括铝酸钙主渣系和发热剂,所述的铝酸钙主渣系为石灰石和矾土料在温度为1200~1800℃煅烧的产物,其按渣洗料总重量的百分比计理化指标如下:
CaO 30%~60% A12O3 20~45% 金属铝 1~15%
发热剂 1~8% SiO2 ≤10% S≤0.5%。
作为优选,按渣洗料总重量的百分比计理化指标如下:
CaO 30%~40% Al2O3 20~35% 金属铝5~15%
发热剂 1~8% SiO2 ≤8% S≤0.4%。
作为优选,所述的石灰石的CaO有效量大于65%,矾土料的Al2O3有效量大于85%。作为优选,所述的发热剂选用蜡石或炭。
为了实现上述的第二个技术目的,本发明用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料的制备方法,该方法包括以下的步骤:
①铝酸钙主渣系的制备,将石灰石和矾土料粉碎,进窑高温煅烧,温度为1200~1800℃,保温12~36小时,然后冷却出窑,破碎;
②将上述指标得到的铝酸钙主渣系与配方量的金属铝和发热剂混合,即得所述的发热普钢渣洗料。
作为优选,所述的石灰石和矾土料高温煅烧温度为1600℃,煅烧时间为24小时。作为优选,所述的石灰石和矾土料粉碎的粒度为120目~150目。
为了实现上述的第三个技术目的,本发明用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料的使用方法,该方法如下:将所述的发热普钢渣洗料破碎到直径0.3mm~30mm,加入量为每吨加入3~6kg,在出钢的过程中,直接将所述的发热普钢渣洗料加入钢包底部,边出钢,边吹氩搅拌,时间为4—6分钟。
本发明的其主要成份为:CaO和Al2O3都是活性的,能够快速反应,脱氧脱硫的效果更好。本发明含有一定量的金属铝成份,而金属铝是钢水脱氧的必要材料,所以能更有效去除钢液中的氧,也就是节省了一部分的脱氧材料,降低了钢铁企业的生产成本。本发明的产品是高还原性的碱性渣,对钢水精炼后形成以铝酸钙为主的渣系,具有以下的冶金和精炼功能:
1、脱氧
该产品对钢水流入钢的钢渣进行脱氧改质,降低渣中的FeO、MgO含量,降低钢渣氧化性,根据钢种的要求及加入发热一普钢渣洗料的剂量不同,可使渣中(FeO+MgO)≤1~2%,同时由于金属铝的还原性对钢液中的(O2)也进行脱氧,并改善了氧在钢渣间的化学平衡,一般情况下每吨加入4~6Kg,可使钢中氧降低消耗20~40PPM以上,可消减原脱氧材料的加入量。
2、脱硫
铝酸钙渣有较高的硫含量,在钢水出钢温度下,该产品的强还原性及充足CaO量,满足脱硫反应的热力学条件。该产品由于加入了预熔性的Al2O3,增加了渣的流动性。该系能使多组元渣的熔点降低,满足了脱硫反应的热力学条件,该产品具有较强的脱硫能力。
3、去除钢种夹杂物
本发明的产品具有还原性。以铝酸钙为主的渣系,由于在高温下的粘度及表面张力,容易吸附钢中的氧化物,随着底部氢气的搅拌;钢中的夹杂物上浮并吸附,随出钢温度的烧结情况下,成块状或球状浮之钢水表面,从而达到钢水的纯净度目的,烧结后使转炉渣变为精炼渣。
具体实施方式
实施例1
用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料,该渣洗料包括铝酸钙主渣系和发热剂,所述的铝酸钙主渣系为石灰石和矾土料在温度为1200~1800℃煅烧的产物,其按渣洗料总重量的百分比计理化指标如下:
CaO 42.5% Al2O3 35.4% 金属铝4.5%
发热剂 3.6% SiO2 ≤8% S≤0.5%;上述的渣洗料总重量为100%,其余量为不可避免的杂质。
上述的用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料的制备方法,包括以下的步骤:
①铝酸钙主渣系的制备,将石灰石和矾土料粉碎,石灰石和矾土料粉碎的粒度为120目~150目。进窑高温煅烧,温度为1600℃,保温24小时,然后冷却出窑,破碎;
②将上述指标得到的铝酸钙主渣系与配方量的脱氧剂、脱硫剂、润滑剂和发热剂混合,即得所述的发热普钢渣洗料。
经检测,上述的渣洗料熔点≤1350℃,比重(1500℃)≤0.028kg/cm3,熔化速度≤50S,粘度(1500℃)≤1Pa.S。
上述渣洗料1600℃的出钢温度中,它能迅速分解,并在吹氩搅拌中形成小粒状分子。其在钢液中的吸附力非常强,因此能与其它非金属夹杂物形成块状和球状浮于钢液表层,随后形成钢渣,使转炉渣变为了精炼渣。从而起到了净化钢水的作用。
上述的渣洗料使用方法如下:将所述的发热普钢渣洗料破碎到直径3mm,加入量为每吨加入3~6kg,在出钢的过程中,直接将适量产品加入钢包底部。边出钢,边吹氩搅拌,时间为4—6分钟。
实施例2
用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料,该渣洗料包括铝酸钙主渣系和发热剂,所述的铝酸钙主渣系为石灰石和矾土料在温度为1200~1800℃煅烧的产物,其按渣洗料总重量的百分比计理化指标如下:
CaO 36.4% Al2O3 45.6% 金属铝6.4%
发热剂 3.6% SiO2 ≤8% S≤0.5%;上述的渣洗料总重量为100%,其余量为不可避免的杂质。
上述的实施例的制备方法和使用方法如实施例1所述。
实施例3
用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料,该渣洗料包括铝酸钙主渣系和发热剂,所述的铝酸钙主渣系为石灰石和矾土料在温度为1200~1800℃煅烧的产物,其按渣洗料总重量的百分比计理化指标如下:
CaO 51.2% Al2O3 30.6% 金属铝2.4%
发热剂 6.8% SiO2 ≤8% S≤0.5%;上述的渣洗料总重量为100%,其余量为不可避免的杂质。
上述的实施例的制备方法和使用方法如实施例1所述。
实施例4
用于转炉炼钢的发热普钢渣洗料,该渣洗料包括铝酸钙主渣系和发热剂,所述的铝酸钙主渣系为石灰石和矾土料在温度为1200~1800℃煅烧的产物,其按渣洗料总重量的百分比计理化指标如下:
CaO 45.5% Al2O3 25.3% 金属铝6.4%
发热剂 3.8% SiO2 ≤8% S≤0.5%;上述的渣洗料总重量为100%,其余量为不可避免的杂质。
上述的实施例的制备方法和使用方法如实施例1所述。
试验例
本次试验共计15炉,采用实施例1所述的渣洗料,用料总量6吨,平均每炉加入量400Kg。试验分两次进行,试验钢种为Q195L和Q235BL。
1、渣洗料的温降结果分析
炉号 | 钢种 | 出钢温度 | 氩前温度 | 吹氩时间 | 温降 | 钢包透气性 |
81-9425 | Q195L | 1664 | 1624 | 14′55″ | 40 | 良 |
81-9426 | Q195L | 1651 | 1608 | 8′11″ | 43 | 良 |
81-9427 | Q195L | 1627 | 1586 | 8′03″ | 41 | 良 |
81-9459 | Q235BL | 1654 | 1610 | 9′20″ | 44 | 良 |
81-9461 | Q235BL | 1675 | 1626 | 11′30″ | 49 | 良 |
81-9462 | Q235BL | 1638 | 1621 | 13′30″ | 17 | 差 |
81-9463 | Q235BL | 1646 | 1592 | 8′05″ | 54 | 良 |
81-9466 | Q235BL | 1645 | 1595 | 8′10″ | 50 | 良 |
81-9467 | Q235BL | 1648 | 1612 | 8′20″ | 36 | 良 |
82-9566 | Q195L | 1656 | 1646 | 14′05″ | 10 | 差 |
82-9567 | Q195L | 1649 | 1611 | 13′25″ | 38 | 良 |
81-9429 | Q195L | 1645 | 1620 | 11′38″ | 25 | 良 |
82-9598 | Q235BL | 1651 | 1599 | 8′51″ | 52 | 良 |
82-9599 | Q235BL | 1637 | 1608 | 8′02″ | 29 | 良 |
82-9602 | Q235BL | 1634 | 1622 | 13′22″ | 12 | 差 |
| | | | | 36 | |
15炉平均出钢温降在36℃,主要原因是在出钢过程进行了全程大气量底吹搅拌,导致温降略高。其中底吹效果差的三炉,平均温降仅为13℃。在出钢过程中能闻到发热剂(石蜡)燃烧的味道,说明该渣洗料有明显的发热功能。
2、渣样分析结果:
在试验的15炉中共取渣样4炉进行了化验分析,除一炉81-9427因转炉操作异常外,其他3炉的渣中FeO分别为3.11%、4.02%、2.6%,平均为3.24%,说明该渣洗料具有良好的脱氧功能。在试验过程观察到该渣洗料具有低熔点、流动性好的特点,在吹氩站软吹过程中一直保持着良好的流动性,吸附夹杂能力较强。
3、脱硫效果分析
从以上数据可知,在Q195L钢种的渣洗效果中脱硫效果明显,平均为26.83%,但是在Q235BL的渣洗效果中并不明显平均仅为6.84%,甚至81-9467出现了成品s%反弹的异常现象,这可能与化验偏差以及脱氧方式和Q235BL渣样分析结果R偏低有关,仍需进一步查找原因。
4、合金消耗分析
炉号 | 钢种 | 铝锭 | 含氧量(ppm) |
81-9425 | Q195L | 3 | 49.07 |
81-9426 | Q195L | 3 | 69.77 |
81-9427 | Q195L | 5 | 222.2 |
82-9566 | Q195L | 6 | 68.55 |
82-9567 | Q195L | 5 | 181.5 |
81-9429 | Q195L | 4 | 84.44 |
81-9459 | Q235BL | 1 | 87.29 |
81-9461 | Q235BL | 1 | 92.43 |
81-9462 | Q235BL | 1 | 89.16 |
81-9463 | Q235BL | 1 | 67.44 |
81-9466 | Q235BL | 1 | 66.27 |
81-9467 | Q235BL | 1 | 119 |
82-9598 | Q235BL | 1 | 40.12 |
82-9599 | Q235BL | 1 | 83.02 |
82-9602 | Q235BL | 1 | 102.2 |
| 合计 | 2.33 | 94.83 |
在终点温度、成分控制良好的情况下Q195L钢如81-9425、81-9426,铝的消耗仅为0.7Kg/铝吨钢就达到了良好的脱氧效果,Q235BL钢如82-9598,铝的消耗0.23KG/吨钢,钢水[O]达到40ppm水平。但是在终点控制异常的情况下如81-9427,铝的消耗1.17Kg/铝吨钢,脱氧效果仍不理想。但从整体效果看,15炉低碳钢平均铝锭消耗在46.6公斤,0.548K留吨钢的铝锭消耗达到了钢水[O]94.83ppm的水平。
5、钢水流动性分析在试验的15炉中,共出现2炉后期钢水流动性差的现象,其中82-9566是由于大包透气性差的原因造成,81-9463原因不明。排除异常因素,在Q195L钢种上钢水流动性效果改善比较明显,合格率100%,Q23SBL钢种上合格率89%,钢水流动性综合合格率93.3%。