一种塔式矿化垃圾生物反应床处理生活垃圾填埋场渗滤液的方法
技术领域
本发明涉及生活垃圾填埋场渗滤液的净化处理技术,属于废水处理技术领域。
背景技术
目前,我国城市生活垃圾的产量正以5~8%的速度逐年递增,2004年垃圾清运量已超过1.58亿t,其中90%以上均采取填埋处理。我国现有的近千座填埋场日产渗滤液4~8万t,因其水质复杂、水量波动大、有机物和氨氮浓度高、营养元素比例失调等污染特性,它的处理至今尚无十分完善的工艺。据城建院对全国292座大中型填埋场的调查结果:12%的填埋场渗滤液进行了达标处理(进入市政管网);49%的填埋场进行了处理,但未达标;而剩下39%的填埋场根本就没有进行任何处理而直接排放,对周围环境造成了严重污染。
国内外填埋场渗滤液的处理方案,大致可分为回灌处理、预处理后与城市污水合并处理,以及生物-物化组合工艺场内处理:(1)回灌方案属自然强化过程,操作简单、处理成本低,可同时加速填埋场的稳定化进程,但实际应用缺乏成熟的工艺设计和运行经验,操作存在环卫和安全问题,且处理效果欠佳,部分浓缩液需外排处理;(2)合并处理可利用城市污水对渗滤液的缓冲、稀释和营养均衡作用,实现两者的同时处理,节省基建和运行费用,但该方案受到填埋场与污水厂的位置、距离和输送成本等因素的限制,而渗滤液的复杂水质也会对污水厂的正常运行产生负面影响;(3)场内方案适应了大型填埋场渗滤液单独处理的要求,目前大都采取“物化预处理(混凝沉淀、氨氮吹脱、化学氧化、汽提等)+生物主体处理(厌氧、缺氧、好氧等)+物化深度处理(吸附、反渗透、催化氧化、蒸发等)”的组合工艺,如上海老港填埋场的“厌氧塘+兼性塘+曝气塘+芦苇湿地+化学氧化”、广州兴丰填埋场的“UASB+SBR+反渗透”、深圳下坪填埋场的“混凝沉淀+氨氮吹脱+厌氧滤池+SBR”、佛山白石坳填埋场的“厌氧+氨氮吹脱+A/O+混凝沉淀”等,但在实际应用中,这些工艺往往因流程过长、占地较多、维护管理难度大、基建和运行费用较高、水质水量适应差等限制,使既有的渗滤液处理设施难以正常运行,工艺出水很难达到GB16889-1997二级排放标准。
实践表明,要使渗滤液达标排放,处理成本一般为50~100元/m3,而国内绝大多数填埋场可接受的处理成本是小于15~20元/m3。因此,突破传统工艺,寻求技术可靠、经济可行的渗滤液处理工艺已是当务之急。
同济大学在对填埋场稳定化的数十年研究中发现,封场三年后,填埋垃圾即由快速降解阶段转入相对稳定的厌氧降解阶段,期间渗滤液COD、BOD5、垃圾中可生物降解物质(BDM)等稳定化进程指标随填埋时间的推移而下降;大约填埋8~10年后,其中的腐熟垃圾臭味低、易自然晾筛,渗滤液产生极少,已基本达到稳定化和无害化,此时的垃圾在本文中称之为矿化垃圾。其中的细料物质(Φ≤100mm)外观类似腐殖质、呈微团聚体状、质地疏松、具有无数极微孔隙和巨大的表面积,且富含有机质、通透性好、阳离子交换容量高,加之其上因特殊形成过程而附着生长的种类繁多、数量庞大、适应性强的微生物群落和各种活性酶,对纤维素、木质素、多环芳烃等难降解有机物有与生俱来的亲合性和降解能力,因此非常适于用作优良高效的污水净化基质。
已有的研究表明,相对于其它生存因子(如水、碳源、能源、氮源、无机盐等),溶解氧不仅影响床体浅层的氧化还原电位,决定其中好氧、兼氧和厌氧微生物的活性与分布;还可作为微生物好氧呼吸的电子受体,参与部分物质(如甾醇类和不饱和脂肪酸等)的生物合成;而且具有污染物净化性能的大多数细菌、放线菌、真菌、霉菌、原生动物等都属于好氧微生物,因此渗滤液和矿化垃圾填料的复氧状况,将直接影响渗滤液的生物处理效果。
发明内容
本发明旨在提供一种基建和运行费用低、工艺流程简单、操作维护方便、耐负荷冲击、使用寿命长、出水可满足GB16889-1997二级排放标准的新型工艺。
为了达到上述目的,本发明采用如下工艺:
一.先进行多级生物反应床的构建:由1~50个优选3~6个圆形或矩形反应床,依垂直或者水平方向串联;或者垂直和水平交叉串联组合而成,垂直串联时各个反应床的垂直间隔为1~200cm,由支柱串联形成多级塔形结构,塔底设有集水池;水平串联时,每个反应床的底部设有一个集水池。反应床由自下而上的底部垫层、填料层、配水和排水系统构成。垫层由网砂布、碎石层、土工格栅等构成;填料层为粒径小于100mm,优选40~60mm的矿化垃圾筛分细料;配水采用高压泵管式大阻力布水系统进行喷灌;排水采用沿承重预制板镂空处自然渗落方式,直接进入下一级反应床或集水池。
二.进行渗滤液的厌氧预处理:新鲜渗滤液在厌氧池停留15~70天,除去部分COD、BOD5、NH3-N、TSS等污染物,使进水污染负荷降低,其中COD降至4200~6000mg/L,改善其可生化性。
三.进行驯化:各级反应床采取低有机负荷或低水力负荷梯度升高的驯化方式启动,各梯度驯化期不小于7天,30~60天后驯化结束,启动正常的运行。
四.正常运行操作:一级反应床采用管式大阻力输配系统间歇喷洒布水,水力负荷为5~200L渗滤液/m3矿化垃圾细料·d(天),运行周期为1~6小时/次,频率为4~24次/天、配渗滤液的持续时间为1~20min。配渗滤液后一级反应床出水经10~500cm厚的填料层、10~50cm厚的底部垫层,1~200cm高的自然复氧垂直距离,直接滴落至(或经储水池收集后泵送至)下一级床层表面,继续加以处理,使最终出水达标排放。
五.工艺维护和管理:(A)控制反应床进水水质为COD:6500~9000mg/L,优选4200~6000mg/L,避免有毒有害物质严重超标,影响本发明的出水达标排放;(B)及时对床体堵塞或致密层进行铲除、翻挖或更新,使其呈松散土状,恢复床体的渗透性能;(C)对反应床长期运行过程中出现的自然沉降,添加新鲜矿化垃圾定期补充;(D)确保合理的运行参数,随时疏通配水支管小孔,及时校正或更换计量水表,定期检查或维修管道输配系统。
本发明的优点:
1.矿化垃圾细料(Φ≤100mm)富含有机质、吸附能力强、阳离子交换容量大、渗透性好,其上附着有稳定高效、种类繁多的微生物、活性酶和完备的有机-无机生态系统,利用其自身独有的亲合性和净化能力,各类污染物在物理过滤与吸附、化学分解与沉淀、离子交换与螯合等非生物作用下,在配水期为矿化垃圾填料所截留,并逐渐在其上形成生物膜。生物膜以其特殊结构,在落干期可有效利用自然复氧过程吸收净化污染物,在合成自身基质、释放能量的同时,将代谢产物排出系统之外,并使自身不断更新,从而长期保持对污染物的净化作用。
2.工艺流程简单、受外界条件影响较小,抗冲击能力强,出水水质稳定。前置厌氧预处理工序,易于实现,能大幅降低后续处理的有机负荷,一级反应床对可生化性较好、污染负荷较高的渗滤液具有很强的缓冲性和预处理能力,COD的去除率可达85~90%以上;后续反应床因其良好的复氧进程强化了对污染物的深度处理效果,仅经三级处理后,渗滤液的COD、BOD5、NH3-N和TSS即可从3000~20000mg/L、1500~10000mg/L、300~2500mg/L和4000~15000mg/L分别降至100~300mg/L、30~150mg/L、0~25mg/L和200~600mg/L,出水符合国家二级排放标准。
3.反应床易于构建、通风结构合理,各级之间根据实际情况可采取灵活方式进行水平或垂直串联组合。其中短周期干湿交替、多频率喷洒配水的运行方式,内置通风管、底部碎石垫层的结构型式,床体表面填料更新、翻挖等维护管理措施,可加快床层和渗滤液的复氧频率,使床体形成良好的好氧-兼氧-厌氧环境,有利于不同类群微生物的生存和繁殖。特别是床体之间因尾水液滴跌落而实现的自然复氧,可有效补充床内污染物降解引起的氧分消耗,促进难降解物质在后续床层中的进一步转化。
4.本工艺基建费用低(2~3万元/t)、设备购置少(仅需数台高压泵和渗滤液输配管道)、运行灵活、维护管理方便,处理成本仅为常规处理方法的10%~30%(4~6元/t),使用寿命长达10年以上。
因此,本发明非常适合我国国情,在高效低耗处理渗滤液的同时,还为大量弃置矿化垃圾的资源化利用开辟了一条崭新道路。
附图说明
图1为本发明的塔式三级反应床处理渗滤液的工艺流程示意图
图2为反应床表面管式大阻力配水系统结构示意图
图3为反应床底部镂空结构示意图
图4为本发明的水平串联三级反应床处理渗滤液的工艺流程示意图
图5为三种新鲜渗滤液COD浓度随厌氧预处理时间的变化曲线
附图中的标号说明如下:
1-厌氧池;2-高压泵;3-多级反应床;4-矿化垃圾;5-通风管;6-碎石垫层;7-床壁;8-支拄;9-集水池;10-配水口;11-干管;12-支管;13-预制板。
请参阅附图1、2、3,采用垂直串联成塔式反应床处理渗滤液的过程是:保存在调节池中的新鲜渗滤液泵入厌氧池1,在其中停留15~30天时间后,通过高压泵2抽提至一级反应床表面,经如附图3所示的由与高压泵2连接的配水口10,及与配水口10连接的干管11,与干管11连接的支管12组成的管式大阻力配水系统的均匀喷洒,渗滤液在床内被矿化垃圾4所吸附、降解,经反应床喷洒布水、干湿交替运行方式以及通风管5和碎石垫层6等结构型式实现自然复氧,简称为尾水的渗滤液从如附图4所示的预制板13底部镂空处依次滴落至二级、三级反应床表面,经三级串联处理后,最终出水储于集水池9中达标排放。
参阅附图4,采用三级水平串联反应床处理渗滤液的过程是:存在调节池中的新鲜渗滤液经厌氧处理后,用高压泵2抽提至一级反应床表面,经大阻力配水系统均匀喷洒,出水储于一级集水池9中;再通过高压泵2将一级集水池9中经过一级反应床处理过的尾水抽提至二级反应床表面布水,出水滴落至二级集水池9,然后再将二级尾水泵入三级反应床表面布水,三级尾水基本可达标排放。该方法的基建费用比较低,但是需增加两台提升泵、占地较大。
参阅附图5,三种渗滤液(A、B、C)的COD初始浓度分别为13500mg/L、8680mg/L和6950mg/L,经30天的HDPE膜压盖密封厌氧处理,其COD浓度分别降为7200mg/L、4700mg/L和4050mg/L,去除率分别为46.7%、45.8%和41.7%;从三者COD的变化曲线上看,厌氧处理效果明显,但随着时间的延长,COD浓度的下降趋势趋缓。从技术经济性考虑,渗滤液的停留时间推荐为30d左右。
具体实施方式
实施例1
上海市某滩涂型填埋场采用如附图1所示的三级垂直串联矿化垃圾生物反应床工艺流程,进行1~5t/d的渗滤液处理中试实验。矿化垃圾细料的基本性质如表1所示,待处理渗滤液(COD:8200~12000mg/L)取自调节池,经厌氧池1处理30d后(COD降至4200~6000mg/L),采用高压泵2抽提至第一级反应床表面布水,配水系统设计参数如表2所示。三级反应床横截面均为矩形结构(10m×3m),一、二、三级床矿化垃圾填料有效高度分别为0.4m、0.6m和1m,相邻床垂直间距均为0.3m。
系统经30d驯化期,按照配水频率6次/d、运行周期4h、配水持续时间5min的运行方式,在一年之内按阶段投配以不同的水力负荷和有机负荷,工艺对渗滤液COD和NH3-N的去除效果如表3所示。
由表3可知,本工艺对渗滤液具有优良的缓冲性和净化能力。从感观上看,进水由伴有恶臭的黑灰色,逐渐变为黄色、淡黄色,最终出水接近无色无味。通过测定反应床表层(0~20cm)的细菌总数,发现较之基础原样,增加了2~3个数量级,细菌总数稳定在(2~5)×108个/(g干垃圾)的水平上,这些种类繁多、数量巨大的微生物群落为渗滤液的稳态净化奠定了良好基础。
表1矿化垃圾的基本性质(填埋龄12年,筛分粒径≤40mm)
表2管式大阻力配水系统设计参数(mm)
表3三级垂直串联反应床工艺对渗滤液COD和NH3-N的去除效果
实施例2
山东省青岛市某山谷型填埋场采用如附图4所示的三级水平串联矿化垃圾生物反应床工艺流程,进行70t/d的渗滤液处理工程化应用。矿化垃圾填埋龄为9年,筛分粒径小于60mm,仅拣除了其中颗粒较大的石块、塑料、玻璃、木棒等惰性物料。待处理渗滤液(COD:6500~9000mg/L)取自调节池,厌氧池为兼氧塘加HDPE膜盖改造而成,渗滤液在其中停留约为60d以后(COD降至3000~4500mg/L),采用三台高压泵和三套大阻力管道输配系统分别向三级反应床表面抽提布水,配水系统设计参数与表2类似。三级反应床均为矩形截面结构(50m×20m),床内矿化垃圾填料的有效高度均为2m,底部垫层垂直悬空0.25m。
系统经36d驯化期,按照配水频率8次/d、运行周期3h、配水持续时间10min的运行方式,在两年之内,工艺对渗滤液主要污染物的平均去除效果如表4所示。
由表4可知,本工艺对渗滤液的处理效果因季节不同而异,夏季最好,冬季最差,这是因为雨雪霜冻、光照、蒸发、风速等气候条件,特别是气温对床层微生物群落的生命活动和床体的渗透性能有重要影响。从工艺的全年运行状况来看,COD、NH3-N、BOD5、TSS、TP、色度、重金属等主要污染物的去除率均可达到90~99%以上,出水水质始终满足国家二级排放标准。
表4三级水平串联反应床工艺对渗滤液主要污染物的去除效果