发明内容
本发明的目的是在卷烟制丝工段中应用优化的工艺参数组合以降低卷烟中As的含量,从而提供一种降低重金属含量As的卷烟加工工艺方法。
实现本发明之目的的技术解决方案如下:一种降低重金属含量As的卷烟加工工艺方法,包括如下工序:微波松散、松散回潮、叶片增温增湿、润叶加料、贮叶、切丝、HT+烘丝、加香、贮丝、卷包。微波松散工序的工艺参数优选为:微波功率180千瓦,加工时间305秒;松散回潮工序的工艺参数优选为:汽、水喷嘴蒸汽压力0.1MPa,回风温度60℃,筒体转速13r/min;HT+烘丝工序的工艺参数优选为:HT工作蒸汽压力0.6MPa,热风温度135℃,排潮风门开度69%,热风风门开度31%,筒体转速10r/min,其余工序工艺参数不变;HT为采用隧道式叶丝增温增湿机进行的叶丝增温增湿工序。
将现场取得的样品进行适当的处理,分别满足切丝、卷制要求,最终卷制成松紧度合适、均匀性好的烟支。最后对样品进行评吸,判定感官质量的变化方向和变化程度。
以上各个工序应用相应的优化工艺参数组合,可以有效降低所制得卷烟产品中As含量。需要说明的是由于本试验直接在工业化生产设备中进行,参数水平的选择受到客观条件的一定影响。
本发明与现有技术相比其有益效果在于:
1、提供了一种降低重金属含量As的卷烟加工工艺方法。
2、从卷烟加工工艺角度探索了卷烟减害降焦的新途径。
3、对烤烟重金属含量的调控,目前主要集中在烟草栽培领域,如利用覆膜栽培降低烤烟重金属含量;本研究则通过工艺参数的设定降低重金属含量,具有重要的理论探讨意义和实际应用价值。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步的说明。
目前按照国家颁发的烟草工艺规范要求,既定的卷烟加工制丝工艺包括如下工序:微波松散、松散回潮、叶片增温增湿、润叶加料、贮叶、切丝、HT+烘丝、加香、贮丝等。在卷烟制丝工段中,主要是通过烟草专用加工设备,例如FT112型微波烟包松散系统、WQ3313型滚筒式叶片回潮机、SH625型薄板式烘丝机等执行工序任务。微波松散工序的任务是适当提高烟片温度,疏松烟片,进一步提高烟片的耐加工性。本发明在微波松散工序的工艺参数优选为:微波功率180千瓦,加工时间305秒;松散回潮工序的任务是增加烟片的含水率和温度,提高烟片的耐加工性,使切片后烟片松散,改善烟片的感官质量。本发明在松散回潮工序的工艺参数优选为:汽、水喷嘴蒸汽压力0.1MPa,回风温度60℃,筒体转速13r/min;HT+烘丝工序的工艺任务是控制叶丝的水分,改善和提高叶丝的感官质量,提高叶丝填充能力和耐加工性,达到二者的协调。本发明在HT+烘丝工序的工艺参数优选为:HT工作蒸汽压力0.6MPa,热风温度135℃,排潮风门开度69%,热风风门开度31%,筒体转速10r/min;其余工序工艺参数不变,HT为采用隧道式叶丝增温增湿机进行的叶丝增温增湿工序。生产得到的烟草样品为优化样品。将优化样品利用电感耦合等离子体质谱分析技术进行检测得出检测结果。
实施例1
将按既定卷烟制丝工艺参数生产得到的烟草样品作为对照样品;在微波松散工序中,按微波功率180KW、加工时间305s的优化加工工艺参数组合调整工艺参数,其余工序工艺参数不变,生产得到的烟草样品为优化样品;两个样品的As含量检测见表1。
表1微波松散工序优化样品与对照样品As含量检测结果
样品名称 |
As(μg/g) |
微波功率(KW) |
加工时间(秒) |
对照样品 |
0.705 |
140 |
320 |
优化样品 |
0.566 |
180 |
305 |
由表1可以看出,在微波松散优化工艺参数组合下生产得到的烟草样品中As含量比对照样品降低了19.72%,具有明显的降低As含量效果。
实施例2
将按既定卷烟制丝工艺参数生产得到的烟草样品作为对照样品;在松散回潮工序中,按汽、水喷嘴蒸汽压力0.1MPa、回风温度60℃、筒体转速13r/min的优化加工工艺参数组合调整工艺参数,其余工序工艺参数不变,生产得到的烟草样品为优化样品;两个样品的As含量检测见表2。
表2松散回潮工序优化样品与对照样品As含量检测结果
样品名称 |
As(μg/g) |
汽、水喷嘴蒸汽压力(MPa) |
回风温度(℃) |
筒体转速(r/min) |
对照样品 |
0.705 |
0.2 |
48 |
11 |
优化样品 |
0.576 |
0.1 |
60 |
13 |
由表2可以看出,在松散回潮优化工艺参数组合下生产得到的烟草样品中As含量比对照样品降低了18.30%,具有明显的降低As含量效果。
实施例3
将按既定卷烟制丝工艺参数生产得到的烟草样品作为对照样品;在HT+烘丝工序中,按HT工作蒸汽压力0.6MPa、热风温度135℃、排潮风门开度69%、热风风门开度31%、筒体转速10r/min的优化加工工艺参数组合调整工艺参数,其余工序工艺参数不变,生产得到的烟草样品为优化样品;两个样品的As含量检测见表3。
表3HT+烘丝工序优化样品与对照样品As含量检测结果
由表3可以看出,在HT+烘丝优化工艺参数组合下生产得到的烟草样品中As含量比对照样品降低了7.23%,具有明显的降低As含量效果。
下面提供试验的取样方法以及各工序优化试验数据与检测结果:
(1)烘丝机出口取样:根据试验方案,调整工艺参数,待烘丝运行平稳后,根据物料在工序的加工时间,在烘丝出口处(1~2米),等时间间隔取样3次(25Kg左右/次),取样后需立即将叶丝平摊在洁净的地面上自然冷却至常温后再混合均匀,用四分法保留样品约40Kg左右,作为一个样本A;5分钟后重复以上步骤再取一个平行样本B,做好标识备用。
(2)各工序中As含量的试验数据如下:
表4微波松散工序试验样品、优化样品与对照样品As含量检测结果
样品 |
As(μg/g) |
微波功率(KW) |
加工时间(秒) |
对照样品 |
0.705 |
140 |
320 |
试验样-1 |
0.665 |
180 |
300 |
试验样-2 |
0.685 |
150 |
360 |
试验样-3 |
0.705 |
150 |
240 |
优化样品 |
0.566 |
180 |
305 |
表5松散回潮工序试验样品、优化样品与对照样品As含量检测结果
表6HT+烘丝工序试验样品、优化样品与对照样品As含量检测结果
说明:对照样品是按正常既定工艺参数加工的样品,试验样品是改变加工参数后加工的样品,优化样品是优化参数下加工的样品。
本发明在优化工艺参数组合下得到的指标检测值均为三次工艺生产产品检测平均值。
(3)测试仪器为:电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS):VG PQ ExCell型(美国Thermo Electron公司);
微波消解系统:Multiwave 3000型,配备HP-100型消解罐(奥地利Anton Paar公司);
Direct-Q型超纯水装置(美国Millipore公司);
HNO3(65%)、H2O2(30%),均为优级纯(德国Merck公司);
高纯氩气(99.999%,四川天一科技股份有限公司);
电子天平:Mettler AX 504型(瑞士梅特勒-托利多公司)。
(4)电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测定方法样品前处理:
将叶丝样品在40℃下烘干,然后粉碎并过40目筛。准确称取过筛后的样品0.3g,置于微波消解炉的PFA内罐中,加入6mL 65%的HNO3和2mL 30%的H2O2溶液。消解方法:在100℃、130℃和160℃各保温5min,然后升温到190℃再保温10min。加热结束后,待温度降至低于60℃时取出消解罐,然后将样品转移至预先称重的50mL PET样品瓶中,用约42mL水洗涤PFA内罐几次,洗液也转移至样品瓶中,称重后摇匀。用同样的方法制备样品空白。